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8/16/2019 Metodo Sig Sixma en mineria
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" Optimización de procesos en
minería subterránea a través de lametodología lean six sigma "
Angel Paz Bustios
Cía.. Minera Milpo Andina Perú
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Proyectos Lean Six Sigma realizados en el área de Operaciones Mina
Proyecto Estatus
Optimización del Costo de sostenimiento en labores de desarrol lo Culminado 2014
Incremento de Producción en la Parte Alta de la Mina Culminado 2014Reducción del Costo de Transporte de Mineral y Desmonte en Mina Culminado 2014Reducir accidentes de equipos de Sostenimiento Scissor Bolter En procesooptimizacion del Sistema de Izaje En procesoOptimizacion de voladura en tajos de produccion En procesoOptimizacion del valor de mineral mediante el cont rol de la diluc ion En procesoOptimizacion del costo de voladura en labores de desarrollo En procesoOptimizacion del uso de aire comprimido en mina En procesoReducir el consumo e aceite a equipos de bajo perfil en mina En proceso
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Evolución del Cash Cost de la Unidad y del Área de mina 2013 - 2014
Impacto de los Proyectos Six Sigma
Evolución. de la Producción 2013 -2014
Los proyectos ejecutados en la unidad con la metodología Lean Six Sigma han aportado directamente tanto en el
Incremento de la producción así como en el programa de reducción de costos del proceso, de un cash cost por encima de
los U$ 45 /ton se ha pasado a tener valores menores a U$ 38.9 /ton en el costo de toda la unidad así como de valores porencima de U$ 26/ton se pasó a valores promedio de U$ 22.6/ ton para el costo de producción del área de mina, el aporte
en la reducción del costo de los 3 proyectos ejecutados han estado en el orden de U$ 1.1 / ton, los cuales fueron de aporte
directo en el costo directo del cash cost de mina.
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Definición General de Lean Six Sigma
Fue iniciado en Motorola en el año 1987 como una estrategia de negocios y mejora de la calidad, pero
posteriormente mejorado y popularizado por General Electric.
Six Sigma (uso intenso de los conceptos estadísticos)+
Lean (pensamientos de cambios rápidos en el proceso)
= Lean Six Sigma
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Navegando en aguas tranquilas
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Navegando en aguas turbulentas
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Fases de la Metodología Lean Six Sigma
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Fase Definir
Es la fase inicial de la metodología, en donde se identificanposibles proyectos de mejora dentro de una compañía y en
conjunto con la dirección de la empresa se seleccionan aquellos
que se juzgan más prometedores.
Una vez determinado el proyecto se establece una métrica de
medición (KPI), se determina la meta a alcanzar y se calcula la
ganancia financiera ( Hard o Soft) que se obtendría, los
principales entregables de esta etapa son:
•Histórico de variación de la métrica KPI a lo largo deltiempo.
• Contrato del proyecto, con la meta financiera, así como el
equipo del proyecto.
• Mapa Macro del Proceso.
TÍTULO:
UNID.NEGÓCIO:
PARTE 1: CONTRATO DEL PROYECTO
REQUISITOS DEL CLIENTE
Minimo 36000 Toneladas por mes
CONTRIBUICIONES PARA EL NEGÓCIO
Incremento de producción en la parte alta de la mina en un 18% con respecto a los dos ultimos años / Soportar efectivamente el tratamiento de planta de5700 toneladas con el incremento de aporte de la parte alta.
Valor de ganancia Financiero ($): preliminar U$ 513 376
Especialistaspa rasoporte técnico: Ivan caceres Uriol Jefe de Geomecanica
Miembrosdel equipo:
Jose Zegarra Carmona Superindente de mina
Fredy Aliaga Jefe de Guardia Mina
Jose Rojas Jefe de Ventilacion
Manuel Rodriguez Jefe de Geologia
Cesar Neira Ingeniero de Planeamiento
Líder: Angel Paz Bustios Jefe de Mina
Patrocinador: Jose Alcalá Gerente General
Nombre Cargo
DEFINICION DE LA META KPI(s) DEL PROYECTO
Aumentar la producción promedio de mineral mensual de la parte alta de la mina con una cuadrilla de Milpo y Una E.E.Rendimiento promedio =
31925 T/mes
INCLUYE / EXCLUYE
RESTRICCIONES Y SUPOSICIONES
El trabajo estara limitado por las condiciones geológica estructurales del macizo rocoso, que podrian variar el KPI objetivo
EQUIPO DE T RABAJO
Durante el año 2013 se ha tenido un promedio de producción de la parte a lta (considerando solo Una flota de
operaciones + una E. E de a vances) 31925 toneladas por mes, cosiderando de que el promedio de producción
por flota de la parte baja es en promedio 40 000 toneladas por mes, se plantea incrementar el volumen de
producción de la parte alta por encima de las 36 000 toneladas por mes sin incremento de equipos de compañia
.El aporte de mineral de esta zona a sido es trategico para la unidad ya que debido a e ste aporte se a logrado
mitigar las variaciones de producción de la parte baja, logrando que la planta logre los objetivos de producción por
encima de las 5600, a nte un nuevo escenario de produccion de la unidad de 5700 toneladas por dia, es
necesario tener mayor volumen de aporte de la parte alta de la mina.
EL Porvenir LÍDER: Angel Paz Bustios PATROCINADOR: Jose Alcalá
Fecha:
DESCRIPCION DEL PROBLEMA
Incrementar la producción de la parte alta de la mina CÓDIGO:
24222018161412108642
38500
36000
33500
31000
28500
26000
23500
21000
18500
16000
Índice
P a r t e A l t a
2012
2013
fecha
Gráfica de series de tiempode Parte Alta
3600032000280002400020000
Mediana
Media
3400033000320003100030000
1 er c ua rt il 3 06 82
M ed ia na 3 16 413 er c ua rt il 3 39 22M áxi mo 37 08 3
29852 33999
30691 33913
2312 5542
A-cuadrado 0.30 ValorP 0.524
M edi a 31926D es v. Es t. 3 26 4 Varianza 10652832 Asimetría -0.489822Ku rt o si s 0 . 80 3 36 2N 12
M ín im o 25 08 9
Prueba de normalidad de Anderson-Darling
Intervalo de confianza de 95% para la m edia
Intervalo de confianza de 95% para la mediana
Intervalo de confianza de 95% para la desv iaciónestándarIntervalosde confianza de 95%
Resumenpara Parte Altafecha =2013
3 9 0 0 0
3 6 0 0 0
3 3 0 0 0
3 0 0 0 0
2 7 0 0 0
2 4 0 0 0
2 1 0 0 0
1 8 0 0 0
LEI
LEI 36000O bjetivo *LES *Media de la muest ra 30336Número de muestra 24Desv.Est . (Dent ro) 3717.01Desv.Est . (Genera l) 4330.43
Procesardatos
Z.Bench -1.52
Z .L EI - 1. 52Z.LES *
C pk - 0. 51
Z.Bench -1.31
Z .L EI - 1. 31Z.LES *P pk - 0. 44Cpm *
Capacidadgeneral
Capacidad(dentro)del potencial
% < LE I 9 1 .6 7% > LES *% To ta l 9 1 .6 7
Desempeño observado% < LEI 9 3 .6 2% > LES *% To ta l 9 3 .6 2
Exp. Dentro delrendimiento% < LEI 9 0 .4 6% > LES *% To ta l 9 0 .4 6
Exp. Rendimiento general
Dentro deGeneral
Capacidadde procesode Parte Alta
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Proyecto Optimización del Costo de sostenimiento en labores de desarrollo
Descripción del Problema:
Uno de los costos mas altos que tiene la mina es el del sostenimiento, que incluye tanto el costo del material utilizado así como el costo del servicio que nos presta laEmpresa especializada por instalación unitaria; continuamente se detectan como condiciones subestandares la mala colocación de los elementos de sostenimiento , asícomo el desperdició del material utilizado, además , en el mercado minero se muestran cada día nuevas tecnologías de sostenimiento, encontrándose una oportunidad deahorro en esta actividad. De acuerdo a las características técnicas establecidas por el departamento de geomecánica se debe tener un óptimo de sostenimiento promedio de7 elementos instalados por metro de avance en labores permanentes, así como 6 elementos promedio por metro de avance en labores temporales en secciones de 4 x 3.5
metros, lo cual asegura una fortificación adecuada del macizo rocoso tanto en techo como hastiales, de los dos últimos años ( 2011, 2012) se ha podido apreciar que enlabores de profundización y desarrollo se tiene una media de 7.70 elementos instalados por metro de avance, habiéndose obtenido inclusive un mes con un valor de 10.3elementos instalados / metro de avance. Una oportunidad adicional que presenta el proyecto es que las acciones planeadas podrían ser llevada al ámbito de la explotación.
Dentro: Condiciones geológico estructurales estables
Fuera: Condiciones desfavorables del macizo rocoso que generen sobre excavación por problemas estructurales y/o tipo de roca.
Alcance: Labores de 4x3.5 metros de sección ejecutadas por la Empresa especializada IESA en las labores de desarrollo y Profundización
Área: Desarrollos y profundización Mina
Objetivo del proyecto: Reducir el costo de sostenimiento en las labores de desarrollo reduciendo el indicador de 7.70 elementos por metro de avance a 7 elementos pormetro de avance
Métrica(s) del Proyecto KPI: Elementos colocados / metro de Avance
Resultados Esperados: Ganancias Hard U$ 179 900.22 en el plazo de un año.
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Proyecto Optimización del Costo de sostenimiento en labores de desarrollo
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Fase Medir
Una vez definido el problema a atacar, se debe de establecer que características determinan el comportamiento del proceso (Brue,
2002). Para esto es necesario identificar cuáles son los requisitos y/o características en el proceso o producto que el cliente percibe
como clave (variables de desempeño), y que parámetros (variables de entrada) son los que afectan este desempeño. A partir de
estas variables se define la manera en la que será medida la capacidad del proceso que es el KPI que mide la efectividad de un
proyecto Six Sigma, en esta etapa se deben identificar las salidas del proceso (Y’s), listar las potenciales fuentes de variación (
potenciales X´s) y validar el sistema de medición (MSA).
Los principales entregables de esta etapa son:
• Mapa del Proceso.
•
Espina de Pescado.• Matriz Causa & Efecto.
• Matriz Esfuerzo x Impacto.
• Estadística Básica.
• Capacidad del Proceso.
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Capacidad del Proceso
Proyecto Optimización del Costo de sostenimiento en labores de desarrollo
109876
LES
LEI *
O bjetiv o *LES 7
Media de la muestra 8.04006Número de muestra 10
Desv.Est. (General) 1.19031
Procesar datos
Z.Bench -0 .87
Z.LEI *Z.LES -0.87
Ppk -0.29C pm *
C apacidad general
% < LEI *
% > LE S 70.00% T otal 70.00
Desempeño observ ado
% < LEI *
% > LE S 80.89% T otal 80.89
Exp. Rendimiento general
Capacidad de proceso de Y
Capacidad del Proceso = 1.5 + Z. LES
Capacidad Inicial = 1.5 + (-0.87) = 0.63
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Proyecto Optimización del Costo de sostenimiento en labores de desarrollo
N° Causas N° Causas
1 Fal ta de experiencia de la nueva cuadri lla de IESA 19 Mal la demasiado abierta, no soporta las voladuras
2 Información incorrecta del metodo de instalacion 20 metodo de valorización poco conf iable
3 Falta de control por parte de la supervision 21 Metodo de colocacion de pernos inadecuado.
4 Desconocimiento del standar de sostenimiento 22 Voladura deficiente ( sobrerotura)
5 Plancha no pegada a la roca 23 Metodo de ajuste de planchas inadecuado
6 Orientación inadecuada del elemento 24 Falta de malla de sostenimiento por tipo de labor
7 Distribucion de resina - Cembolt Inadecuada 25 Planificación inadecuada de avances
8 Tiempo de espera de fragua inadecuado 26 Voladuras no programadas9 Sobrebatido de la resina 27 Dificultad en colocar elementos en rampa positiva
10 Alta rotacion del personal 28 Error topografico en comunicaciones
11 Alta rotacion de la supervision 29 Presencia de fallas, macizo de baja calidad
12 Colocacion de elementos inadecuados 30 Presencia de altos esfuerzos en las labores
13 Traslape entre malla deficiente 31 Deficiencia de ventilación en las labores
14 Exceso de sostenimiento 32 Operación inadecuada jumbo
15 Desperdicio de materiales 33 Falta de complementos para el ajuste de pernos
16 Falta de materiales para traslape con split set. 34 Equipo inadecuado para el trabajo
17 Falta de materiales para traslape de pernos helicoidales
18 Broca inadecuada para la instalacion de split set.
Lluvia de Ideas
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Proyecto Optimización del Costo de sostenimiento en labores de desarrollo
Priorización de X´s potenciales
Salida del Proceso
R. Lira I. Caceres W. Barzola J. Zegarra F. Navarro A. Cerda E. Varillas V. Vasquez Total
Posibles Xs del Proceso ( causas)
X14 Exceso de sostenimiento 5 5 5 5 5 5 5 5 40
X16 Falta de materiales para traslape con split set. 5 5 5 5 5 5 5 4 39
X22 Voladura deficiente ( sobrerotura) 5 5 5 4 5 4 5 5 38
X29 Presencia de fallas, macizo de baja calidad 5 5 5 5 5 4 4 5 38
X30 Presencia de altos esfuerzos en las labores 5 5 5 5 5 4 4 5 38
X1 Falta de experiencia de la nueva cuadrilla de IESA 4 4 5 4 5 5 4 5 36
X17 Falta de materiales para traslape de pernos helicoidales 4 4 4 5 5 5 5 4 36
X24 Falta de malla de sostenimiento por tipo de labor 5 2 4 5 5 5 5 5 36
X6 Orientación inadecuada del elemento 5 5 4 4 4 4 5 4 35
X13 Traslape entre malla deficiente 5 4 4 5 4 4 4 5 35
X15 Desperdicio de materiales 4 4 4 5 4 5 4 5 35
X20 metodo de valorización poco confiable 4 2 5 5 5 5 5 4 35X34 Equipo inadecuado para el trabajo 5 5 4 3 5 4 4 5 35
X27 Dificultad en colocar elementos en rampa positiva 3 4 4 5 5 5 4 4 34
X3 Falta de control por parte de la supervision 5 5 4 4 4 4 4 3 33
X5 Plancha no pegada a la roca 5 5 5 4 4 4 2 2 31
X23 Metodo de ajuste de planchas inadecuado 4 5 4 3 3 2 3 4 28
X33 Falta de complementos para el ajuste de pernos 4 4 4 2 2 4 4 4 28
X4 Desconocimiento del standar de sostenimiento 3 2 3 5 4 3 2 3 25
X12 Colocacion de elementos inadecuados 4 4 2 2 5 3 3 2 25
X26 Voladuras no programadas 4 4 2 3 2 3 2 4 24
X2 Información incorrecta del metodo de instalacion 4 2 3 3 3 2 2 4 23
X8 Tiempo de espera de fragua inadecuado 2 5 3 2 3 2 3 3 23
X10 Alta rotacion del personal 3 4 2 2 4 4 1 2 22
X7 Distribucion de resina - Cembolt Inadecuada 4 4 2 2 2 2 3 2 21
X18 Broca inadecuada para la instalacion de split set. 3 2 5 2 3 2 3 1 21
X21 Metodo de colocacion de pernos inadecuado. 2 4 4 2 3 2 1 2 20
X28 Error topografico en comunicaciones 5 3 3 2 2 1 1 3 20
X32 Operación inadecuada jumbo 4 4 2 2 3 2 1 2 20
X9 Sobrebatido de la resina 3 5 4 1 1 1 1 2 18
X11 Alta rotacion de la supervision 3 2 2 2 2 4 1 2 18
X31 Deficiencia de ventilación en las labores 4 2 2 1 2 3 3 1 18
X25 Planificación inadecuada de avances 3 2 3 3 2 1 2 1 17
X19 Malla demasiado abierta, no soporta las voladuras 2 2 1 1 2 3 2 3 16
MATRIZ DE CAUSA EFECTO
PROYECTO SEIS SIGMA
Etapa(s)del
Proceso
Problema Prioritario
MAYOR
IMPA
CTO
MENOR
IM
PACTO
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Proyecto Optimización del Costo de sostenimiento en labores de desarrollo
Matriz esfuerzo x Impacto
ESFORÇO IMPACTO 10
X1 Falta de experiencia de la nueva cuadrilla de IESA 3 90 9
X2 Falta de control por parte de la supervision 4 40 4
X3 Plancha no pegada a la roca 7 90 9
X4 Orientación inadecuada del elemento 7 80 8
X5 Traslape entre malla deficiente 4 80 8
X6 Exceso de sostenimiento 4 90 9
X7 Desperdicio de materiales 1 100 10
X8 Falta de materiales para traslape con split set. 3 100 10
X9 Falta de materiales para traslape de pernos helic 3 80 8
X10 metodo de valorización poco confiable 2 70 7
X11 Voladura deficiente ( sobrerotura) 7 100 10
X12 Metodo de ajuste de planchas inadecuado 6 90 9
X13 Falta de malla de sostenimiento por tipo de labor 2 100 10
X14 Dificultad en colocar elementos en rampa positiv 1 90 9X15 Presencia de fallas, macizo de baja calidad 10 40 4
X16 Presencia de altos esfuerzos en las labores 10 30 3
X17 Equipo inadecuado para el trabajo 9 90 9
Fatores de varição (X's)
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X1 Falta de experiencia de la nueva cuadrilla de IESA
X5 Traslape entre malla deficiente
X8 Falta de materiales para traslape con split set.
X9 Falta de materiales para traslape de pernos helicoidale s
X10 metodo de valorización poco confiable
X13 Falta de malla de sostenimiento por tipo de labor
X14 Dificultad en colocar elementos en rampa positiva
Matriz esfuerzo x Impacto
Proyecto Optimización del Costo de sostenimiento en labores de desarrollo
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Fase Analizar
En esta etapa se determinan cuales de las X´s potenciales de la etapa anterior son realmente X´s vitales y ameritan un plan de acción de
acuerdo al criterio de priorizar aquellas acciones que tengan menor esfuerzo y que generen el mayor impacto posible, de acuerdo a lascaracterísticas de las Y´s y X´s se determinara la herramienta estadística a usar de acuerdo a la siguiente tabla:
Matriz de decisión estadística.
8/16/2019 Metodo Sig Sixma en mineria
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Proyecto Optimización del Costo de sostenimiento en labores de desarrollo
X1 Falta de Experiencia de la nueva cuadrilla de IESA
Se Analizó a las dos áreas de la E.E. IESA Desarrollo ( Inicio Mayo 2011) y Profundización ( Inicio Setiembre 2012 )Al realizar la prueba de hipótesis resulta que para un 95% de confianza p>0.05 con lo cual se acepta la hipótesis nula, con lo que se
concluye que la falta de experiencia en la unidad de IESA Desarrollo no ha influenciado en la cantidad de elementos por metro que se
coloca ello en el análisis de medias. De acuerdo a la prueba de hipótesis de la varianza (F- Test para una población normal) se identifica
que p
8/16/2019 Metodo Sig Sixma en mineria
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Proyecto Optimización del Costo de sostenimiento en labores de desarrollo
Zegarra V. VasquezR. LiraI. CaceresF. Navarro
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
Contador
E l e m e n t o s
p o r d i s p a r o s
Gráfica de caja de Elementos por disparos
X10 Método de Valorización poco confiable.
Prueba conteo de elemento de 5 personas
Rampa PositivaRampa NegativaHorizontal
8
7
6
5
4
3
Tipo de avance
E l e m e n t o s e r r a d o s
Gráfica de caja de Elementos errados
X14 Dificultad en colocar elementos de sostenimiento en Rampapositiva
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20/27
Proyecto Incremento de Producción en la Parte Alta de la Mina
32.530.027.525.022.520.017.515.0
99.99
99
95
80
50
20
5
1
0.01
Datos toneladas
P o r c e n t a j e
Media 23.97
Desv.Est. 1.859
N 1441
AD 0.715
Valor P 0.062
Gráfica de probabilidad de Datos toneladasNormal
X9: Los camiones son lentos por ir a la estación de pesaje
De acuerdo a lo establecido, se paga 24 toneladas a los volquetes que
no pasan por balanza, se hace el análisis en base a lo pesado por 1441
volquetes en la balanza bajo la hipótesis Ho: El peso de un volquete
pesa más de 24 toneladas, si se hace la modificación de recorrido no
se estaría pesando pero se ahorraría tiempo por menor distancia por
ende incrementando la producción
X24: Deficiencia en algunas guardias de producción
Se tenia la sospecha de que en la guardias que no se
tenia jefes de guardia exclusiva para la zona la
producción era mucho menor, de acuerdo al promedio
por guardia.
3000020000100000-10000
99
95
90
80
70
6050
40
30
20
10
5
1
Datos
P o r c e n t a j e
10141 2633 6 0.476 0.144
9081 2179 6 0.214 0.731
10099 4307 6 0.379 0.277
Media Desv.Est. N AD P
Eduardo Ortiz
Honorio de la Cruz
Freddy A liaga
Variable
Gráfica de probabilidad de Eduardo Orti, Honorio de l, Freddy AliagNormal - 95% de IC
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Fase: Mejorar
Una vez que se ha determinado que el problema es real y no un evento aleatorio, se deben identificar posibles soluciones. En esta etapa
se desarrollan, implementan y validan alternativas de mejora para el proceso. Para hacer esto se requiere de una lluvia de ideas quegenere propuestas, las cuales deben ser probadas usando corridas del proceso. La habilidad de dichas propuestas para producir mejoras
al proceso debe ser validada para asegurar que la mejora potencial es viable. De estas pruebas y experimentos se obtiene una
propuesta de cambio en el proceso, es en esta etapa en donde se entregan soluciones al problema.
El principal entregable de esta etapa es el plan de acción, donde se muestran la acción , el plazo, los responsables, etc.
Inicio Termino
X1
Falta de Experiencia de la
nueva cuadrilla de IESACapacitar al personal de la
nueva cuadrilla de desarrollo
en sostenimiento
El Departamento de
Geomecanica Milpo debe
capacitar al personal de la
nueva cuadrilla
I . Caceres 01 de Febrero 15 de Febrero 100%
X 8
Falta de materiales para
traslape con split set
Implementar mecanismo de
traslape de mallas
Usar minisplit set de 2 pies
para traslapeI. Caceres 01 de Marzo 15 de Abril 100%
X9
Falta de materiales para
traslape con pernos
helicoidales
Implementar mecanismo de
traslape de mallas
Usar planchas de traslape de
domo mayor al actual ( 3 cm
adicionales de domo)
I. Caceres 15 de Marzo 31 de Abril 100%
X10
Método de Valorización poco
confiable.
Cambiar metodo de
valorizacion visual
realizar la valorizacion del
sostenimiento en forma
teorica de acuerdo a la
seccion y el avance
descontando los elementos
mal Instalados
I. caceres
R. Lira01 de A bri l 15 de A bri l 100%
Status
PLAN DE ACCIONFecha
X´s Priorizados Que Hacer Como Hacer Responsable porla solución
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22/27
8/16/2019 Metodo Sig Sixma en mineria
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Fase: Controlar
Finalmente, una vez que encontrada la manera de mejorar el desempeño del sistema, se necesita encontrar como asegurar que la
solución pueda sostenerse sobre un período largo de tiempo. Para esto debe de diseñarse e implementarse una estrategia decontrol que asegure que los procesos sigan corriendo de forma eficiente. En el caso de la unidad, un mecanismo eficiente de control
es a través del sistema llamado GOL, el cual es un sistema informático que permite monitorear los principales indicadores,
generando alertas constantes ante posibles desvíos para su corrección inmediata
8/16/2019 Metodo Sig Sixma en mineria
24/27
Resultados de la Implementación de planes de acción
375003500032500300002750025000
LEI
LEI 36000
Objetivo *LES *
Media de la muestra 31585.3Número de muestra 12
Desv.Est. (Dentro) 2865.17
Desv.Est. (General) 2865.9
Procesar datos
Z .Benc h - 1.54
Z. LE I -1 .54Z.LES *
C pk -0.51
Z .Benc h - 1.54
Z. LE I -1 .54
Z.LES *Ppk -0.51
C pm *
Capacidad general
Capacidad (dentro) del potencial
% < LE I 9 1. 67
% > LES *% T ot al 9 1. 67
Desempeño observado
% < L EI 9 3. 83
% > LES *% To ta l 9 3. 83
Exp. Dentro del rendimiento
% < L EI 9 3. 83
% > LES *% To ta l 9 3. 83
Exp. Rendimiento general
Dentro deGeneral
Capacidad de proceso de 2013
440004200040000380003600034000
LEI
LEI 36000
O bjetivo *
LES *
Media de la muestra 38429.3Número de muestra 4
Desv.Est. (Dentro) 2564.72
Desv.Est. (General) 2014.88
Procesar datos
Z .Bench 0 .95
Z.LE I 0.95
Z.LES *
Cpk 0.32
Z .Bench 1 .21
Z.LE I 1.21
Z.LES *
Ppk 0.40
Cpm *
Capacidad general
Capacidad (dentro) del potencial
% < LE I 0 .0 0
% > LES *% To ta l 0 .0 0
Desempeño observado
% < LE I 1 7. 18
% > LES *% To ta l 1 7. 18
Exp. Dentro del rendimiento
% < L EI 1 1. 40
% > LES *% To ta l 1 1. 40
Exp. Rendimiento general
Dentro de
General
Capacidad de proceso de 2014
Antes: Nivel Sigma Inicial = -0.54
Después: nivel sigma actual = 2.71
24222018161412108642
39416
36000
33320
31925
Índice
T o n e l a j e
antes
despues
durante
Fecha
Gráfica de series de tiempo de Tonelaje
Proyecto Incremento de Producción en la Parte Alta de la Mina
3192536000
33320
39416
FECHA Produccion (Ton)
01/01/2014 3707501/02/2014 34237 NSR Extraido ( U$/Ton) 66.92926763
01/03/2014 38262 Cash Cost 39.09
01/04/2014 36058 Dilucion promedio 0.21
01/05/2014 29904
01/ 06/2014 24384 Media 2013 (Ton) Incremento (Ton) Ganancia/Ton ( U$/Ton) Ganancia/ Mes ( Ton)
01/07/2014 37580 31925.58333 5654.416667 13.78412143 77,941.17USD
01/08/2014 37021 31925.58333 5095.416667 13.78412143 70,235.84USD
01/09/2014 41419 31925.58333 9493.416667 13.78412143 130,858.41USD
01/10/2014 37697 31925.58333 5771.416667 13.78412143 79,553.91USD
01/11/2014 40011 31925.58333 8085.416667 13.78412143 111,450.37USD
01/12/2014 42768 31925.58333 10842.41667 13.78412143 149,453.19USD
619,492.88USD1,238,985.75USD
Ganancia en 6 Meses de( Julio - Diciembre 2014)Proyeccion de Ganancia en 1 Año
Media 2013 ( Ton)Meta del Proyecto Six Sigma ( Ton)
Media Durante Etapas DMAI acciones Ver y Hacer ( Enero - Junio )
Media Durante Etapa de Control ( Julio - Diciembre )
8/16/2019 Metodo Sig Sixma en mineria
25/27
Resultados de la Implementación de planes de acción
Proyecto Optimización del Costo de sostenimiento en labores de
desarrollo
109876
LES
LEI *
O bjetivo *
LES 7
Media de la muestra 8.04006Núme ro de mues tr a 10
Desv.Est. (Genera l) 1.19031
Procesar datos
Z .Be nch -0. 87
Z.LEI *
Z.LE S -0.87
Ppk -0.29C pm *
Capacidad general
% < LEI *
% > LE S 7 0. 00% To ta l 7 0. 00
Desempeño observado
% < LEI *
% > LE S 8 0. 89% To ta l 8 0. 89
Exp. Rendimiento general
Capacidad de proceso de Y
Antes: Nivel sigma inicial: 0.63
Después: Nivel Sigma Actual = 1.08
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total real a Octubre Total proyectado en 1 año
Split de 2 pies utilizados
en vez de split de 7 pies 510 1538 1802 1600 1750 1400
Ahorro real mensual $10,495.80 $31,652.04 $37,085.16 $32,928.00 $36,015.00 $28,812.00 $176,988.00 $374,556.00
8/16/2019 Metodo Sig Sixma en mineria
26/27
"Optimización de
procesos en minería
subterránea a través dela metodología lean six
sigma"
8/16/2019 Metodo Sig Sixma en mineria
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GRACIAS.