Upload
khangminh22
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
INSTITUT TEKNOLOGI – PLN
ASESMEN UNTUK MENJAGA PERFORMA ELECTROSTATIC
PRECIPITATOR (ESP) BOILER PLTU INDRAMAYU
SKRIPSI
DISUSUN OLEH :
GRACELIA REGINA PADANG
NIM : 201611183
PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS KETENAGALISTRIKAN DAN ENERGI TERBARUKAN
INSTITUT TEKNOLOGI – PLN
JAKARTA, 2020
ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI
Mengetahui :
Kepala Program Studi
S1 Teknik Elektro
Tony Koerniawan, ST., MT
vi
ASESMEN UNTUK MENJAGA PERFORMA ELECTROSTATIC
PRECIPITATOR (ESP) BOILER PLTU INDRAMAYU
Gracelia Regina Padang, 201611183
dibawah bimbingan Aloysius Agus Yogianto, Ir., M.T. dan Andi Makkulau, S.T.,
M.Ikom., M.T.
ABSTRAK
Emisi pembakaran batubara pada boiler PLTU dapat ditangani dengan menggunakan electrostatic precipitator (ESP), namun kinerja ESP dapat menurun ketika terjadi gangguan, kerusakan pada alat hingga penurunan fungsi. Asesmen peralatan/sistem adalah penentuan kondisi fisik maupun fungsi peralatan/sistem tersebut dengan melalui inspeksi dan pengujian serta analisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dimana diperlukan analisis dari hasil asesmen berdasarkan kondisi yang ada, dengan meberikan rekomendasi kearah tindakan perbaikan dan peningkatan fungsi untuk meningkatkan peforma ESP serta mencari nilai efisiensi ESP tersebut menggunakan persamaan Deutsch-Anderson. Berdasarkan hasil asesmen pada ESP boiler unit 3 PLTU Indramayu, didapatkan hasil bahwa ESP dalam kondisi yang kurang baik dengan nilai efisiensi sebesar 89.3%. Dalam menganalisa hasil asesmen, diberikan rekomendasi yang mengarah pada tindakan perbaikan atau peningkatan fungsi ESP. Setelah dilaksanakan pemeliharaan, yaitu perbaikan dan perawatan pada setiap komponen ESP, maka nilai tegangan bisa mencapai nilai rata-rata sebesar 68.625 kV, hal ini akan mempengaruhi besarnya medan listrik yang dihasilkan oleh discharge electrode untuk memberikan muatan pada setiap partikel fly ash, sehingga efisiensi penangkapan partikel fly ash pada ESP naik sebesar 7%, dengan demikian nilai efisiensi ESP unit 3 PLTU Indramayu setelah melakukan pemeliharaan adalah sebesar 96.3%.
Kata kunci: Electrostatic precipitator (ESP), asesmen, efisiensi
vii
ASSESSMENT TO KEEP THE PERFORMANCE OF ELECTROSTATIC
PRECIPITATOR (ESP) INDRAMAYU STEAM POWER PLANT BOILER
Gracelia Regina Padang, 201611183
under the guidance of Aloysius Agus Yogianto, Ir., M.T. and Andi Makkulau, S.T.,
M.Ikom., M.T.
ABSTRACT
Burning coal emission in steam power plant boilers can be dealt with using an electrostatic precipitator (ESP), but the performance of esp can be wane when there are disruptions, damage, and decrease in function. Assessment equipment / system is the determination of the physical condition and the equipment / the system through inspection, testing and analysis. Methods used in this research is descriptive quantitative methods where analysis of the assessment results is required based on existing conditions, by providing recommendations for corrective actions and improving functions to improve ESP performance and finding the ESP efficiency value using the Deutsch-Anderson equation. Based on the results in esp assessment boiler unit 3 Indramayu steam power plant get the result that ESP is in the poor condition with the efficiency of 89.3%. In analyzing the results of the assessment, recommendations are given that lead to corrective actions or improving the ESP function. After maintenance was carried out, namely the repairs and caring at every component of ESP, then the voltage value can reach an average value of 68,625 kV, this will affect the magnitude of the electric field generated by the discharge electrode to charge each fly ash particle, so that the efficiency of catching fly ash particles at the ESP increases by 7%, so the ESP efficiency value of unit 3 of Indramayu steam power plant after doing maintenance was 96.3%.
Keywords: Electrostatic precipitator (ESP), assessment, efficiency
viii
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN........................................................................................ i
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI ............................................................... ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .................................................................... iii
UCAPAN TERIMA KASIH ..................................................................................... iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS .................................................................................. v
ABSTRAK.............................................................................................................. vi
ABSTRACT .......................................................................................................... vii
DAFTAR ISI ......................................................................................................... viii
DAFTAR TABEL ................................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. xii
DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
Latar Belakang ........................................................................................... 1
Permasalahan Penelitian ........................................................................... 2
Identifikasi Masalah ............................................................................. 2
Ruang Lingkup Masalah ...................................................................... 2
Rumusan Masalah ............................................................................... 2
Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................................. 2
Tujuan Penelitian ................................................................................. 2
Manfaat Penelitian ............................................................................... 2
Sistematika Penulisan ................................................................................ 3
BAB II LANDASAN TEORI .................................................................................... 4
ix
Tinjauan Pustaka ....................................................................................... 4
Landasan Teori .......................................................................................... 5
Electrostatic Precipitator (ESP) ........................................................... 5
Asesmen ........................................................................................... 10
Jenis Batubara................................................................................... 10
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................................ 14
Perancangan Penelitian ........................................................................... 14
Studi Literatur .................................................................................... 14
Survey Lapangan .............................................................................. 14
Pengolahan Data ............................................................................... 14
Teknik Analisis ......................................................................................... 16
Asesmen ESP ................................................................................... 16
Efisiensi ESP ..................................................................................... 20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................... 22
Data Spesifikasi ESP ............................................................................... 22
Pengujian ................................................................................................. 24
Pengujian Collecting dan Discharge Electrode Rapping System ...... 24
Pengujian Pemanas Penthouse ........................................................ 24
Pengujian Tanpa Beban .................................................................... 25
Central Control Room (CCR) Unit ..................................................... 26
Pengukuran Ketahanan Kabel Grounding pada Kontrol Panel .......... 26
Transformator/Rectifier Set (T/R set) ................................................. 27
Kondisi Insulator ................................................................................ 31
Rapper Elektromagnetik .................................................................... 32
Inspeksi Visual ......................................................................................... 33
x
Efisiensi ESP PLTU Indramayu ............................................................... 36
Efisiensi Sebelum Asesmen .............................................................. 36
Efisiensi Setelah Pemeliharaan ......................................................... 38
BAB V PENUTUP ................................................................................................. 41
Kesimpulan .............................................................................................. 41
Saran ....................................................................................................... 41
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 42
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .................................................................................. 43
LAMPIRAN ........................................................................................................... 44
xi
DAFTAR TABEL
Tabel 2. 1 Efisiensi penangkapan berdasarkan panjang precipitator 12
Tabel 2. 2 Efisiensi penangkapan berdasarkan jarak antar pelat 12
Tabel 2. 3 Efisiensi penangkapan berdasarkan kuat medan listrik 13
Tabel 4. 1 Hasil pengukuran resistansi kabel grounding pada kontrol panel 27
Tabel 4. 2 Pengujian elektrik T/R set A3 28
Tabel 4. 3 Hasil pengukuran insulation resistance T/R set A3 29
Tabel 4. 4 Hasil pengukuran polarization index T/R set A3 29
Tabel 4. 5 Lokasi-kerusakan-rapping rod insulator-pada chamber B 31
Tabel 4. 6 Hasil pengukuran resistansi coil MIGI rapper 32
Tabel 4. 7 Lokasi kerusakan 34
Tabel 4. 8 Tegangan dan arus aktual saat asesmen 37
Tabel 4. 9 Tegangan dan arus aktual setelah pemeliharaan 39
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2. 1 Electrostatic Precipitator (ESP) 5
Gambar 2. 2 Konstruksi Electrostatic Precipitator 8
Gambar 3. 1 Diagram alir metode penelitian 15
Gambar 3. 2 Ilustrasi discharge electrode 19
Gambar 3. 3 Ilustrasi collecting plate 20
Gambar 4. 1 Tampilan ESP dari atas 23
Gambar 4. 2 Grafik tegangan sekunder terhadap arus sekunder pada chamber A
25
Gambar 4. 3 Kondisi DE-bengkok 34
Gambar 4. 4 Kondisi DE patah 34
Gambar 4. 5 Debu tebal menumpuk di DE 35
Gambar 4. 6 Bingkai interlock di DE terlepas 35
Gambar 4. 7 Terdapat keretakan di bagian bawah CP 35
Gambar 4. 8 Collecting terpisah dari interlock 35
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran A Hasil Inspeksi dan Pengujian Isolasi pada T/R set 44
Lampiran B Pengujian No Load pada Chamber A dan B 60
Lampiran C Lembar Bimbingan Skripsi 61
1
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pembakaran batubara mengakibatkan adanya polusi udara yang dapat
membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sekitar. Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan penyedia tenaga listrik yang dapat
menghasilkan daya listrik yang cukup besar bagi konsumen dibandingkan dengan
pembangkit lainnya. Namun, hasil pembakaran batubara di boiler dapat
menghasilkan partikel-partikel abu dengan ukuran antara 1 hingga 100 μm. Abu
tersebut mudah terlihat oleh mata manusia, bahkan dapat mengganggu jarak
pandang jika tersebar di udara bebas. Selain itu fly ash sangat berbahaya jika
sampai terhirup oleh manusia, karena dapat melukai bagian-bagian penting sistem
pernapasan manusia.
Electrostatic Precipitator (ESP) merupakan alat yang diperlukan pada PLTU
untuk menangkap dan mengendalikan emisi gas dari hasil pembakaran dalam boiler
dengan menggunakan prinsip elektrostatis. PLTU Indramayu memiliki desain ESP
yang mampu mengurangi debu hasil pembakaran hingga mencapai nilai efisiensi
99,58%, dengan demikian debu yang lolos hanyalah sebesar 0,42% sehingga
terbilang cukup aman bagi manusia dan lingkungan sekitar. Kinerja dari ESP akan
terganggu ketika terdapat gangguan. Untuk terus menjaga kinerja yang optimal
serta mengurangi dan menghindari kerusakan dari ESP, maka diperlukan adanya
pemeliharaan. Pemeliharaan yang saat ini banyak dilakukan adalah pemeliharaan
berbasis kondisi peralatan yang dikenal dengan asesmen peralatan. Pengujian
merupakan bagian dari asesmen yang dalam prakteknya terdiri dari pengujian
simpel sampai dengan pengujian yang lengkap dan komprehensif, sehingga dapat
diketahui kondisi keseluruhan dari ESP serta dapat mengidentifikasikan masalah
yang terdapat pada ESP.
2
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui kondisi dan
permasalahan yang terdapat pada ESP serta dapat memberikan rekomendasi
kepada perbaikan atau peningkatan fungsi kerja ESP boiler PLTU Indramayu.
Permasalahan Penelitian
Identifikasi Masalah
Pada ESP sering terdapat gangguan yang mengakibatkan terjadinya
penurunan kinerja bahkan kerusakan, sehingga diperlukan pemeliharaan. Untuk
menentukan kondisi ESP, maka diperlukan asesmen.
Ruang Lingkup Masalah
Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas serta
tercapainya sasaran pembahasan yang tepat dan terarah, maka penulis membatasi
pembahasan masalah dalam penelitian ini pada analisis hasil asesmen dan
pemeliharaan serta pengaruhya pada efisiensi ESP di unit 3 PLTU Indramayu.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahannya sebagai
berikut :
1. Mengapa dilakukan asesmen ESP di unit 3 PLTU Indramayu?
2. Bagaimana peforma efisiensi ESP unit 3 PLTU Indramayu setelah
dilaksanakannya asesmen dan pemeliharaan?
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka tujuan
penelitian yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut:
1. Mengetahui kondisi ESP di unit 3 PLTU Indramayu.
2. Mengetahui peforma efisiensi setelah dilaksanakannya asesmen dan
pemeliharaan pada ESP unit 3 PLTU Indramayu.
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :
3
1. Menambah pemahaman tentang asesmen pada Electrostatic Precipitator
(ESP).
2. Dapat menjadi acuan untuk pekerja PLTU dalam menjaga peforma ESP
berdasarkan rekomendasi dari hasil analisis asesmen.
3. Sebagai referensi bagi yang membutuhkan tentang asesmen pada
Electrostatic Precipitator (ESP) di PLTU.
Sistematika Penulisan
Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika
sebagai berikut. Bab I berisi pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang latar
belakang masalah, Permasalahan penelitian (Identifikasi masalah, ruang lingkup
masalah, rumusan masalah), tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika
penulisan. Bab II berisi landasan teori, dalam bab ini membahas tentang tinjauan
pustaka dan landasan teori yang mendukung penelitian ini sebagai landasan dalam
memecahkan dan menganalisis permasalahan yang diperoleh melalui buku-buku
relevan, jurnal dan penelitian sebelumnya. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang
teori dasar pada asesmen Electrostatic Precipitator (ESP). Bab III berisi metode
penelitian, dalam bab ini membahas tentang perancangan penelitian (studi literatur,
survey lapangan dan pengolahan data), tahapan penelitian dan teknik analisis. Bab
IV berisi hasil dan pembahasan, dalam bab ini membahas tentang proses pengujian
ESP menggunakan metode pengujian dan inspeksi visual. Dalam bab ini juga akan
dijelaskan tentang analisis hasil pengujian serta rekomendasi kepada perbaikan
atau peningkatan fungsi kerja ESP boiler PLTU Indramayu. Bab V berisi penutup,
dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran berdasarkan
permasalahan pada penelitian ini. Dimana kesimpulan dan saran didapatkan
setelah mendapatkan hasil analisa dan pembahasan dari bab sebelumnya.
4
BAB II
LANDASAN TEORI
Tinjauan Pustaka
(Sepfitrah & Rizal, 2015) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa terdapat
beberapa hal yang mempengaruhi nilai efisiensi dari ESP, diantaranya seperti
kecepatan partikel melewati ESP, besarnya luas area spesifik (SCA) collecting plate
yang diimbangi dengan naiknya kuat medan listrik untuk menangkap partikel yang
melewati ESP. Namun, jika terdapat gangguan seperti pecahnya keramik isolasi
arus listrik, korosi dan terjadinya hubung singkat antara collecting plate dan
discharge electrode akan mampu membuat nilai efisiensi dari ESP menurun. Pada
penelitiannya jika terdapat salah satu ESP yang tidak berfungsi, berdasarkan
perhitungan efisiensi menurut Deutsch-Anderson dan nilai SCA masih dalam range
desain ESP yaitu sebesar 11 – 45 m2 per 1000 m3/h maka efisiensi ESP tetap 99%.
(Nugroho, 2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa meningkatnya
kebutuhan energi listrik mampu menaikan jumlah emisi gas buang dari hasil
pembakaran batubara pada PLTU, yang berdampak pada kualitas udara
disekitarnya. Dengan menggunakan electrostatic precipitator maka jumlah limbah
debu yang keluar dari cerobong bisa berkurang 95-99%. Untuk terus menjaga
kinerja ESP, diperlukan tingkat maintenance yang intensif mulai dari pemeliharaan
harian seperti mengecek pengoperasian hopper, memeriksa data pada
transformator rectifier hingga pemeliharaan tahunan seperti melakukan
pemeriksaan internal ESP agar efisiensi ESP terus maksimal. Efisiensi ESP tidak
akan mencapai nilai 99.2% dikarenakan kecepatan migrasi partikel masih kecil,
sehingga diperlukan tegangan 65-70 kV.
(Fitrianto, 2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pencemaran udara
merupakan salah satu pencemaran yang dikategorikan sebagai pencemaran yang
sangat berbahaya bagi lingkungan. Electrostatic precipitator (ESP) merupakan
salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengendalikan emisi gas berupa
partikel padat seperti debu. Dengan menggunakan simulasi setting tegangan untuk
5
mengetahui besarnya tegangan optimum terhadap emisi ESP, didapati hasil bahwa
efisiensi terbesar ada pada tegangan DC 60 kV. Namun terjadi penurunan efisiensi
sebesar 1.28% pada kinerja ESP yang disebabkan karena beberapa field
transformator mengalami gangguan.
Landasan Teori
Electrostatic Precipitator (ESP)
ESP merupakan peralatan pendukung untuk menangkap abu ringan dari sisa
pembakaran boiler menggunakan listrik DC sebagai sumber dayanya. Electrostatic
adalah sebuah fenomena listrik dimana muatan listrik berpindah dari satu potensial
tinggi ke potensial rendah tanpa adanya bagian yang bergerak, sedangkan
precipitator adalah alat yang digunakan untuk mengendapkan sesuatu. Jadi,
electrostatic precipitator adalah suatu alat yang digunakan untuk mengendapkan
debu/partikel dengan memanfaatkan prinsip elektrostatis. (FUJIAN LONGKING
CO., 2016)
Gambar 2. 1 Electrostatic Precipitator (ESP)
Konstruksi ESP
1. Discharge Electrode dan Collecting Plate
Discharge Electrode merupakan bagian dari ESP yang berbentuk elemen-
elemen yang diluruskan dan digantung pada sebuah frame, sedangkan collecting
plate di ground kan pada ESP. Discharge electrode harus dijaga agar tetap bersih,
karena tujuan rapping adalah untuk memindahkan abu bermuatan negatif yang
melekat pada discharge electrode dan collecting plate.
6
Collecting plate membentuk medan pengumpul bersama dengan discharge
electrode, abu yang termuati dikumpulkan dan menempel pada collecting plate
karena gaya coulomb. Oleh karena itu, collecting plate membutuhkan bentuk medan
listrik yang seragam pada permukaannya, untuk mencegah masuknya kembali abu
dengan pemukulan elektroda atau aliran gas serta mencegah perubahan yang
diberikan pada ekspansi suhu. Sehingga plat yang dibentuk dengan tekanan khusus
biasanya digunakan untuk collecting plate pada ESP tipe kering. Abu yang
bermuatan listrik menempel pada collecting plate, oleh karena itu collecting plate
membutuhkan peralatan rapping untuk memindahkan abu selama periode operasi,
untuk menjaga efisiensi pengumpulan tetap konstan setiap waktu. Sistem rapping
yang memindahkan abu dari collecting plate ke hopper dan interval rapping pada
pemukulan collecting plate harus diatur untuk mencapai kemampuan pengumpulan
tertinggi ESP berdasarkan pada jumlah dan karakteristik dari abu.
2. Precipitator Ash Hopper
Komponen ini terletak di bagian bawah tiap-tiap electrostatic precipitator.
Hopper merupakan tempat bagi partikel yang dibuang dari collecting plate dan
discharge electrode setelah digetarkan oleh rapper. Hopper berbentuk pyramid
yang memiliki kemiringan 50° sampai 70° yang bertujuan untuk mencegah abu
menggumpal dan untuk melewatkan abu agar terlepas dengan mudah. Beberapa
sudut lembah hopper dan peralatan pembantu ditentukan berdasarkan pada
karakteristik abu seperti timbunan dan kandungan air.
3. Hopper Heater System
Dinding pemanas hopper dirancang untuk menjaga temperatur permukaan
pada saat nilai jumlah embun aliran gas bertambah, sehingga terlindung dari korosi
dan mencegah timbulnya penimbunan fly ash di dalam hopper. Tiap hopper
dipanasi oleh sekelompok panels pemanas yang ditahan untuk sisi-sisi luar hopper.
Kabel pemanas itu disambungkan pada kotak yang sudah ditentukan secara
diagonal, bertolak belakang dengan pojok hopper. Setiap hopper memiliki pengatur
7
temperatur. Selama dioperasikan secara normal, pemanas menghasilkan energi
dengan pengatur temperatur.
4. Heater/Blower-System
Sistem ini dirancangkan untuk mencegah terkumpulnya air di sekeliling
insulator dan sebagai tempat terkumpulnya abu. Heater atau blower pada tiap-tiap
electrostatic precipitator hanya ada satu buah. Sistem ini terdiri atas electric blower,
inline heater, dampers penghubung dan control yang sesuai. Keseluruhan sistem
ini diisolasi pada bagian atas precipitator. Daya nominal masing-masing heater
adalah 50 kW, sedangkan motor blower sebesar 5 HP.
5. Transformer/Rectifier Sets (T/R Sets)
Energi untuk membangkitkan medan yang ada pada electrostatic
precipitator adalah tegangan tinggi tiga fasa yang dihasilkan oleh transformator
yang dirangkai dengan solid-state rectifiers. Rectifier (penyearah) yang digunakan
pada sistem ini adalah full wave bridge, pada beban penuh tegangan dan arusnya
72 kV dan 1000 mA.
6. Rappers
Sistem rapper dipasang dengan maksud untuk memberi getaran pada
discharge electrode dan collecting plate, sehingga fly ash yang terakumulasi akan
jatuh ke hopper. Bagian-bagian dari rapper yaitu:
a) Discharge Electrode Rappers
Rapper tersusun atas kumparan selenoida, hammer atau pluger dan rapper
shaft yang berhubungan dengan batang pada discharge electrode. Rapper ini
terletak pada bagian atas penthouse. Ketika kumparan selonoida dialiri arus pulsa
DC dalam waktu yang singkat akan timbul gaya magnet yang mampu mengangkat
hammer ke atas. Pada-akhir pulsa, hammer terlepas dari pengaruh magnet dan
jatuh akibat pengaruh gravitasi bumi serta karena pengaruh gaya pegas. Pengaruh
8
dari tumbukan ini menggetarkan batang penyangga dan discharge electrode frame,
sehingga menjatuhkan fly ash ke hopper.
b) Collecting-Plate-Rappers
Sistem yang digunakan dalam rapper ini adalah mechanical hammer dan
didesain dengan tipe landasan. Hammer pada rapper ini diangkat ke atas oleh
rotating rapper shaft. Ketika hammer mencapai titik hubung yang tinggi, hammer
akan jatuh disebabkan oleh gaya gravitasi. Pengaruh gravitasi tersebut akan
menggetarkan permukaan landasan dan menyebabkan collecting plate bergetar.
Gambar 2.2 menampilkan keseluruhan komponen pada sebuah ESP dalam satu
chamber.
Gambar 2. 2 Konstruksi Electrostatic Precipitator
Prinsip Kerja
Prinsip kerja ESP yaitu dengan memberi muatan negative kepada abu yang
melalui beberapa elektroda (discharge electrode). Jika abu tersebut dilewatkan
lebih lanjut ke dalam sebuah kolom yang terbuat dari plat yang memiliki muatan
9
lebih positif (collecting plate), maka abu tersebut akan tertarik oleh plat-plat tersebut.
Setelah abu terakumulasi pada plat tersebut, sebuah sistem rapper khusus akan
membuat abu tersebut jatuh ke bawah dan keluar dari system ESP. (Parker, 2003)
Secara kelistrikan, prinsip kerja dari ESP adalah terdapat transformator
step-up (380V/72kV) dimana pada ujung belitan sekunder trafo tersebut
dihubungkan dengan rangkaian rectifier untuk menyearahkan tegangan output dari
trafo tersebut yang diatur menjadi setengah gelombang (half-wave) pada control
panel sehingga output nya menjadi sumber DC setengah gelombang. Sumber
negatif dari tegangan output pada trafo tersebut dihubungkan pada discharge
electrode, elektroda pada tegangan tinggi akan menghasilkan efek corona
(mengionisasi udara) disekitarnya. Efek corona ini dapat memberikan muatan
negatif pada partikel-partikel yang melewatinya, sehingga partikel tersebut memiliki
sifat kemagnetan. Setelah bermuatan, partikel akan mengalami gaya elektrostatis
melintang yang dapat menarik partikel tersebut menuju collecting plates. Pada
bagian bawah collecting plate terdapat sebuah motor induksi yang akan memutar
shaft dimana terdapat hammer. Ketika hammer berada dipuncak, maka terdapat
gaya gravitasi yang dapat menarik hammer sehingga hammer terjatuh dan
mengetuk (rapping) collecting plate sehingga terjadi getaran yang akan membuat
partikel yang diberi muatan negatif setengah gelombang tersebut kehilangan sifat
kemagnetannya sehingga partikel tersebut dapat terjatuh (tidak menempel lagi) ke
dalam hopper pada bagian bawah ESP tersebut.
Gangguan-Pada-ESP
Terdapat beberapa gangguan/masalah yang sering_terjadi pada ESP,
seperti berikut: (Nugroho, 2017)
1. Penumpukan debu pada collecting plate yang dapat disebabkan oleh
kegagalan pada sistem rapping, resistivity abu debu yang tinggi serta
hammer tidak maksimal dalam penggedoran.
2. Terdapat percikan api, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor
seperti jarak antara discharge electrode dan collecting plate terlalu dekat,
adanya penumpukan abu debu di pelat, corona tegangan tinggi dan
tingginya arus serta terdapat abu pada isolator (sehingga menyebabkan
10
percikan).
3. Suhu panas pada ruang ESP bagian atas, dapat disebabkan karena kinerja
dari fan kurang maksimal, tingginya kinerja dari motor listrik serta
kurangnya fentilasi pada ruangan.
4. Tegangan tidak dapat dinaikan, hal ini disebabkan karena adanya load
short dimana terjadi penumpukan debu sehingga debu menjadi penghantar
antara discharge electrode dengan collecting plate.
5. Efisiensi penangkapan debu rendah, hal ini disebabkan oleh aliran gas
buang tidak merata dan terdapat beberapa penumpukan debu pada gas
distribution screen.
6. Kegagalan kerja pada sistem kontrol, dimana terjadi kerusakan pada
sistem kontrol.
7. Terjadi hubung singkat pada kumparan sekunder transformator rectifier.
Asesmen
Pemeliharaan yang saat ini banyak dilakukan adalah pemeliharaan
berbasis kondisi peralatan yang dikenal dengan asesmen peralatan. Asesmen
peralatan/sistem adalah penentuan kondisi fisik maupun fungsi peralatan/sistem
tersebut dengan melalui pengujian serta analisis. Pengujian merupakan bagian dari
asesmen yang dalam prakteknya terdiri dari pengujian simpel sampai dengan
pengujian yang lengkap dan komprehensif, sehingga dapat diketahui kondisi
keseluruhan dari ESP.
Asesmen yang diterapkan pada PLTU Indramayu terdiri dari inspeksi
elektrik, inspeksi mekanik serta commissioning. Setelah didapatkan hasil pengujian
serta inspeksi maka dapat diberikan rekomendasi kepada tindakan perbaikan
ataupun peningkatan fungsi kerja ESP.
Jenis Batubara
Batubara merupakan bahan bakar utama pada PLTU. Batubara dapat
diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan kadar air maupun nilai vitrinite
11
(RV). Berdasarkan International Organization for Standardization (ISO), batubara
dibagi menjadi 3 peringkat menurut nilai RV nya.
1. Low Rank Coal (LRC)
Batubara dengan nilai RV yang rendah adalah batubara yang berjenis
lignite dan sub-bituminous, dimana nilai RV ≤ 0.5%. Batubara jenis ini memiliki ciri
fisik yang berwarna cokelat kusam dan sering disebut batubara cokelat (brown
coal). Batubara LRC ini memiliki porositas yang tinggi, reaktivitas tinggi, mudah
terbakar dan mudah hancur.
2. Medium Rank Coal (MRC)
Batubara dengan nilai RV menengah adalah batubara yang berjenis
bituminous, dimana nilai RV 0.5-2.0%. Batubara jenis ini memiliki ciri fisik yang
berwarna hitam mengilap dan sering disebut black coal. Jika dibandingkan dengan
batubara LRC, batubara MRC ini memiliki reaktivitas yang lebih rendah serta
porositas yang rendah. Namun, batubara MRC memiliki sifat tidak mudah terbakar
serta tidak mudah menyerap air.
3. High Rank Coal (HRC)
Batubara dengan nilai RV yang tinggi adalah batubara dengan kualitas yang
sangat baik dibandingkan dengan batubara LRC dan MRC, batubara ini adalah
batubara yang berjenis anthracitic, dimana nilai RV 2.0-6.0%. Batubara jenis ini
memiliki ciri fisik yang berwarna hitang mengilap sampai keperakan. Batubara HRC
ini memiliki ketahanan terhadap cuaca yang sangat tinggi, dimana batubara ini tidak
akan mudah hancur meskipun terjadi perubahan cuaca. Batubara jenis ini juga
memiliki reaktivitas yang sangat rendah sehingga tidak mudah terbakar dan
batubara HRC ini memiliki kadar air paling rendah serta kadar karbon yang lebih
tinggi dibandingkan batubara LRC dan MRC.
Berdasarkan Jurnal Asosiasi Pengendalian Polusi Udara (Reynolds,
Theodore, & Marino, 2012) yang menjelaskan bahwa efisiensi penangkapan
partikel fly ash pada ESP dapat tergantung dari tiga parameter, yaitu panjang alat
12
tersebut, jarak antar pelat dan besarnya medan listrik. Berikut tabel hubungan
efisiensi dengan tiga parameter tersebut:
Tabel 2. 1 Efisiensi penangkapan berdasarkan panjang precipitator
Tabel 2. 2 Efisiensi penangkapan berdasarkan jarak antar pelat
13
Tabel 2. 3 Efisiensi penangkapan berdasarkan kuat medan listrik
Berdasarkan tabel 2.1 dan tabel 2.3, terlihat bahwa semakin besar panjang
precipitator dan semakin besar medan listrik yang terbentuk maka efisiensi
pengumpulan partikel akan semakin tinggi. Hal ini dapat diketahui dari metode
Deutsch-Anderson (pers. 3.6) dimana panjang precipitator dapat mempengaruhi
besarnya luas penampang yang ada, sehingga debu yang dapat dikumpulkan juga
semakin banyak dibandingkan jika luas penampangnya tidak terlalu besar, maka
ESP akan tidak akan mampu menampung debu yang berlebihan. Untuk medan
listrik yang semakin besar, maka akan mempengaruhi udara sekitar elektroda untuk
mengalami efek corona. Ketika kuat medan listrik kecil, maka akan terdapat banyak
partikel debu yang tidak bermuatan, sehingga tidak dapat menempel di collecting
plate, dimana tidak terdapat gaya Coulomb pada partikel tersebut dan collecting
plate yang ada. Jika demikian, maka akan terdapat banyak debu yang lolos dari
ESP. Pada tabel 2.2, semakin besar jarak antar pelat maka efisiensi akan menurun.
Hal ini terjadi karena jarak antar elektroda akan mempengaruhi nilai kuat medan
listrik yang dibentuk. Jika jaraknya semakin besar, maka besarnya medan listrik
akan semakin kecil sehingga partikel yang termuati hanyalah beberapa dan tidak
semuanya. Sedangkan, jika jarak antar pelat tidak terlalu besar, maka medan listrik
yang tercipta akan mampu mengionisasi seluruh udara sekitarnya, sehingga semua
debu yang melewati udara tersebut dapat bermuatan sehingga dapat terjadi gaya
Coulomb.
14
BAB III
METODE PENELITIAN
Perancangan Penelitian
Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dimana
diperlukan analisis dari hasil asesmen yang telah dilakukan serta mencari nilai
efisiensi ESP tersebut menggunakan beberapa persamaan. Adapun perancangan
penelitian dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain:
Studi Literatur
Tahapan ini dilaksanakan dengan cara mencari dan mengumpulkan
informasi baik teori, rumus-rumus, maupun data teknik dari perpustakaan, pabrikan
ataupun internet. Adapun jurnal ilmiah, buku-buku dan laporan penelitian adalah
literature yang akan digunakan untuk mendapatkan bahan referensi dalam
penulisan dan pembahasan skripsi ini seperti yang terlihat dalam daftar pustaka.
Survey Lapangan
Pada tahap ini dilakukan pengamatan secara langsung di lapangan tempat
penelitian maupun pengambilan data di PLTU Indramayu. Dan pada saat proses
pengumpulan data dilakukan juga dengan metode wawancara langsung.
Pengolahan Data
Pada tahap ini peneliti telah memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam
penelitian dimana data-data ini akan diolah kemudian dianalisa dan dievaluasi untuk
mendapatkan hasil penelitian sesuai kebutuhan.
Adapun metode penelitian yang digunakan seperti yang terlihat pada
gambar 3.1.
15
Studi lapangan dan studi pustaka
Mulai
Melakukan asesmen
Melakukan pengolahan data
Analisis hasil
Memberikan rekomendasi serta melakukan tindakan perbaikan
Efisiensi
ESP sesuai?
Didapatkan nilai
efisiensi yang
sesuai kriteria
Selesai
Ya
Tidak
Gambar 3. 1 Diagram alir metode penelitian
16
Teknik Analisis
Setelah data terkumpul, maka akan dilakukan analisis terhadap data yang
telah diperoleh. Teknik analisis ini digunakan untuk mengelola semua data yang
diperoleh sehingga dapat menjawab tujuan dari penelitian ini. Teknik analisis pada
penelitian ini mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut:
Asesmen ESP
Pengujian
Pengujian yang diterapkan di ESP PLTU Indramayu adalah sebagai berikut:
1. Pengujian collecting dan discharge electrode rapping system
Selain melakukan inspeksi pada collecting dan discharge rapping system,
pengujian pada collecting dan discharge rapping system tetap dilakukan secara
terpisah untuk mengetahui jika terdapat kondisi yang abnormal untuk chamber A
dan B.
Tujuan pengujian collecting dan discharge rapping system adalah untuk
melihat kinerja rapping ketika kondisi running seperti arah rotasi, rangkaian hammer
serta kinerja saat penggedoran pada rapper jika dapat menghasilkan getaran yang
maksimal sehingga tidak terjadi penumpukan abu.
2. Pengujian pemanas penthouse
Pemanas penthouse atau penthouse heater diuji untuk mengetahui kinerjanya.
Pengujian ini berdasarkan kenaikan temperatur pada pembacaan sensor panas
penthouse. Pemanas penthouse berfungsi untuk menjaga temperatur sekitar agar
tidak lembab atau terjadi kondensasi berdasarkan range operasi, yaitu 95°-120°C.
3. Pengujian tanpa beban
Pengujian tanpa beban dilakukan setelah melaksanakan inspeksi baik
inspeksi elektrik maupun inspeksi mekanik, sehingga semua akses human door
sudah tertutup dan kondisi hopper sudah bersih tanpa ada abu yang tersisa.
Pengujian tanpa beban untuk melihat kondisi trafo baik pada sisi primer maupun
pada sisi sekunder dimana terdapat diode rectifier dengan cara menaikan arus
17
sekunder dari 0-1 A, jika terjadi trip maka pada trafo tersebut-terdapat kegagalan
fungsi.
4. Central Control Room (CCR) unit
Central Control Room (CCR) unit merupakan ruang kontrol semua
komunikasi antara kontrol dengan remote computer yang tersambung. Semua
indikator dan parameter pada panel harus dipastikan terbaca dengan benar dan
jelas, serta semua pengaturan harus dipastikan dapat terkontrol dengan jelas
dengan cara percobaan secara manual dan visual agar kondisi ESP dapat terus
terpantau dengan benar dan jelas sesuai dengan standar pada manual book.
5. Pengukuran ketahanan kabel grounding pada kontrol panel
Untuk mengetahui kondisi kabel grounding jika masih dalam tahap yang
aman, maka diperlukan uji ketahanan kabel grounding pada kontrol panel. Uji
ketahanan dilakukan pada kontrol panel kabel grounding menggunakan earth clamp
tester kyoritsu KEW earth model 4200 dengan batas hambatan kurang dari 10 Ω.
6. Transformator/rectifier set (T/R set)
Inspeksi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dari T/R set, maka
dilakukan beberapa pekerjaan seperti pemeriksaan dan pembersihan trafo,
pemeriksaan isolator, pemeriksaan penghantar tegangan tinggi, pengujian tahanan
isolasi, pemeriksaan tegangan tembus minyak trafo, pemeriksaan radiator,
penggantian silica gel, pemeriksaan water content, pemeriksaan grounding dan
pemeriksaan bushing. Untuk mengetahui kondisi tahanan isolasi pada T/R set maka
diperlukan pengukuran insulation resistance (IR) dan polarization index (PI)
menggunakan standar IEEE 43 – 2013 (Electric Machinery Committee, 2013),
dengan persamaan sebagai berikut:
𝑷𝑰 =𝑰𝑹𝟏𝟎 𝒎𝒊𝒏
𝑰𝑹𝟏 𝒎𝒊𝒏 (3.1)
Untuk mengetahui besarnya arus bocor pada isolasi belitan tersebut, maka
digunakan persamaan berikut:
18
𝑰𝑹𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 =𝚺𝑰𝑹
𝒏 (3.2)
𝑰𝒊𝒔 =𝑽𝑳𝑳
𝑰𝑹𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 (3.3)
7. Kondisi insulator
Fungsi insulator pada ESP sangatlah penting, yaitu untuk memisahkan arus
tegangan tinggi dan grounding. Pada inspeksi ini diamati jika insulator berdebu atau
mengalami kerusakan, seperti insulator pecah/retak. Terdapat lima jenis insulator
pada ESP ini. Dari yang terdekat pertama dengan T/R set ialah high voltage bushing
insulator, grounding switch insulator, lead-in insulator, rapping rod insulator dan
support insulator. High voltage bushing insulator berfungsi sebagai jembatan untuk
output trafo-rectifier. Sistem grounding switch insulator terdiri dari tiga insulator
untuk grounding atau penyambung dari output T/R set ke field. Lead in insulator
bertindak sebagai dinding bushing dari pelat atap, sebagai jembatan antara sistem
ground switch dengan penthouse. Di dalam penthouse, support insulator
menyokong bingkai discharge electrode di field.
8. Rapper elektromagnetik
Dalam inspeksi ini dilakukan pengukuran tahanan coil MIGI rapper dengan
nilai minimum sebesar 2.5 Ω dan dilakukan inspeksi secara visual untuk melihat jika
terdapat kerusakan pada MIGI rapper.
Inspeksi Visual
1. Pintu keluar/masuk
Pada ESP boiler PLTU Indramayu, terdapat 10 pintu masuk dari samping
dan dua pintu masuk dari atap untuk masing-masing chamber. Di dalam penthouse
setiap chamber, terdapat delapan pintu masuk/keluar menuju ruang suspensi, satu
untuk setiap field. Inspeksi ini bertujuan untuk memeriksa keadaan pintu
keluar/masuk jika terdapat korosi atau kerusakan lainnya.
2. Saluran inlet dan gas distribution screen
19
Gas distribution system terdiri dari plat-plat baja yang tersusun sedemikian
rupa searah dengan gas flow, sehingga fly ash dapat tersebar ke seluruh field area.
Ada tiga lapisan pelat berlubang dipasang sebagai inlet Gas Distribution Screen
(GDS) di area saluran masuk. Inspeksi ini untuk melihat kondisi GDS jika terdapat
bagian yang abnormal seperti penumpukan debu dan perubahan bentuk.
3. Bidang mekanik di chamber A dan B
Inspeksi pada bidang mekanik dibahas per chamber, yaitu chamber A dan
B. Setiap chamber akan membahas:
a. Sistem Discharge Electrode (DE)
Inspeksi pada discharge electrode untuk mengetahui jika terdapat kondisi
abnormal seperti melengkung, patah serta terlepas dari bingkai sehingga
menyebabkan penurunan efisiensi pada penangkapan partikel di ESP. Sistem
discharge electrode untuk masing-masing chamber dibagi menjadi delapan sistem
field. Setiap field memiliki sistem suspensi discharge electrode sendiri yang
didukung dengan enam insulator di penthouse. Dilihat dari sisi inlet sistem
discharge electrode untuk satu chamber diilustrasikan pada gambar 3.2.
Gambar 3. 2 Ilustrasi discharge electrode
b. Sistem Collecting Plate (CP)
Inspeksi pada collecting plate untuk memeriksa jika plat mengalami
kerusakan seperti terdapat retakan, kedudukan collecting plate yang tidak lurus lagi
atau bengkok, terlepasnya garpu pembatas hingga terdapat penumpukan debu
20
yang dapat mengakibatkan load short. Collecting plate pada setiap chamber di ESP
dibagi menjadi delapan field dengan sistem delapan suspensi. Antara field ganjil
dan genap, terdapat dinding chamber. Tampilan atas field diilustrasikan pada
gambar 3.3.
Gambar 3. 3 Ilustrasi collecting plate
c. Sistem rapping collecting plate
Sistem rapping untuk collacting plate berupa palu yang berputar yang
berada dibagian bawah disetiap field. Terdapat satu palu untuk setiap baris
collecting plate. Semua palu berputar aksial dengan proses rapping, yang
tersambung dengan gear box dan motor penggerak yang berada dibagian luar ESP.
Inspeksi sistem rapping pada collecting plate dilihat secara visual jika terdapat
kondisi yang abnormal.
Efisiensi ESP
1. Menghitung kuat medan listrik dengan persamaan sebagai berikut:
𝑬 =𝑽
𝒅 (3.4)
Dimana:
E = Kuat medan listrik (V/m)
V = Beda potensial antar dua
elektroda (V)
d = Jarak antara dua elektroda (m)
21
2. Menghitung kecepatan migrasi gas buang menggunakan persamaan
sebagai berikut:
𝝎 =𝟐×𝚱𝟎×𝑷×𝒂×𝑬𝒄×𝑬𝒑
𝟑𝝁 (3.5)
Dimana:
ω = Kecepatan migrasi gas
buang (m/s)
μ = Viskositas gas (Pa.s)
K0 = Permittivity (8.85×10-12
C2/N.m2)
P = Tekanan (1 atm)
a = Diameter partikel (10-6 m)
Ec = Kuat medan listrik (V/m)
Ep = Kuat medan precipitator (V/m)
Dapat dianggap bahwa Ec=Ep= E
3. Menghitung efisiensi pengumpulan partikel di ESP menggunakan metode
Deutsch-Anderson sebagai berikut:
𝜼 = 𝟏 − 𝒆−𝝎(
𝑨
𝑸) (3.6)
Dimana:
η = Efisiensi penangkapan
e = Bilangan napier (2.718)
ω = Migration velocity (m/s)
A = Luas penampang melintang ESP (m2)
Q = Laju aliran gas (m3/s)
22
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Spesifikasi ESP
Berikut-adalah karakteristik-dari ESP PLTU Indramayu
Manufaktur : Fujian Longking Co., Ltd., PRC.
Tahun pembuatan : 2009
Waktu beroperasi : Terus beroperasi
Efisiensi desain : 99.58%
Jumlah chamber/ESP : 2
Jumlah field/chamber : 4
Jumlah hopper/ESP : 8 tipe piramid
Collecting plate : 41395 m2
Collecting rapper : ZT24 plat L=14000, 1.5T material SPCC
Discharge electrode : Tumbling hammer terdapat di bagian bawah hulu CP
Discharge rapper : DE V15, 7 level per baris
Jarak antar elektroda : 250 mm
Jumlah support insulator : Electromagnetic drop hammer
Pemanas support insulation : 6/field
Viskositas : 1.8×10-5 Pa.s
Diameter partikel : 10-6 m
Laju aliran gas : 314.8 m3/s
Transformator Rectifier Set (T/R Set)
AC supply : 3 fasa
Tegangan primer : 380 V
Aus primer : 250 A
Tegangan maksimum sekunder : 72 kV DC
Arus maksimum sekunder : 1000 mA
Frekuensi : 50 Hz
Jenis pendingin : ONAN
24
Pengujian
Pengujian Collecting dan Discharge Electrode Rapping System
Pengujian pada collecting dan discharge-rapping system dilakukan secara
terpisah. Pada pengujian-discharge rapping system, ketika phase control signal
dihidupkan maka coil yang terdapat pada top rapping akan teraliri arus listrik,
sehingga menimbulkan medan magnet yang mampu untuk mengangkat hammer
yang ada. Namun, ketika phase control signal pada dioda bridge dimatikan, maka
coil tidak akan membentuk medan magnet yang mampu menarik hammer, sehingga
hammer akan jatuh oleh gaya gravitasi dan mengetuk bingkai discharge electrode.
Berdasarkan pengujian tersebut, tidak ditemukan-kondisi yang abnormal, 96 unit
MIGI rapper dapat-bekerja dengan baik. Setelah-pengujian, MIGI rapper yang
mengalami-kerusakan pada-rapping rod insulator dimatikan dengan mengatur-
phase angel-nya.
Sedangkan pada-pengujian collecting rapping system, pengujian-mengarah
pada pengecekan-arah rotasi shaft yang digerakan oleh sebuah motor induksi,
sehingga hammer berotasi dan jatuh oleh gaya gravitasi tepat di barisan collecting
plate yang ada. Tidak terdapat kondisi-yang abnormal untuk chamber A dan B.
Pada-jumlah keseluruhan 16 rapping motor induksi, semuanya dapat bekerja
dengan normal dimana pada motor tidak terdapat gangguan seperti short circuit
maupun overload.
Pengujian Pemanas Penthouse
Pengujian pada heater penthouse-berdasarkan kenaikan temperatur pada
pembacaan sensor--termal penthouse. Temperatur pada penthouse harus dijaga
tetap antara 95-120°C selama beroperasi, sehingga tidak terdapat kondensasi yang
menyebabkan spark over di dalam penthouse. Pada saat pengujian berlangsung
bahwasannya kenaikan--temperatur terjadi di chamber B terdapat kerusakan-pada
sakelar pemanas nomor-satu. Sakelar tersebut berfungsi-sebagai alat proteksi yang
akan trip secara-otomatis seperti saat terjadinya permasalahan arus hubung
singkat.
Rekomendasi:
25
Periksa kabel untuk-pemanas penthouse atas-untuk ruang A dan B untuk
melihat penyebab korsleting. Harap periksa-juga umpan balik sensor termal untuk
ruang A. Sangat penting untuk mengontrol suhu. Tanpa umpan balik, pemanas-
tidak bisa bekerja.
Pengujian Tanpa Beban
Pengujian tanpa beban pada tiap chamber ESP dilakukan setelah semua
pemeriksaan dan pengujian lainnya selesai dilakukan, hasil pengujian terdapat
pada
26
Inspeksi elektrik T/R set B5
No Item Pekerjaan Hasil Keterangan
1 Pemeriksaan dan pembersihan trafo Baik
2 Pemeriksaan isolator Baik
3 Pemeriksaan penghantar tegangan tinggi Baik
4 Pengujian tahanan isolasi Baik
5 Pemeriksaan tegangan tembus minyak
trafo Baik
6 Pemeriksaan radiator Baik
7 Penggantian silica gel Baik Penggantian silica gel
8 Pemeriksaan water content Baik
9 Pemeriksaan grounding Baik
10 Pemeriksaan bushing Baik
Hasil pengukuran insulation resistance T/R set B5
Terminal
Pengukuran Value
Acc
Criteria
HV – Gnd 21.8 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – A 56.9 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – X1 52.4 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – Hvmeas 80.4 MΩ 80-250 MΩ
HV – (+) 159 kΩ ≤ 1.0 MΩ
HV – (-) 29.3 GΩ ˃ 100 MΩ
A – Gnd 10.9 GΩ ˃ 100 MΩ
Beban – Gnd 30.7 MΩ
Waktu
(menit)
IR HV-G
value (GΩ)
IR LV-G
value (GΩ)
1 21.80 12.70
2 22.50 13.80
3 25.10 14.30
4 23.70 14.60
5 22.60 15.70
6 25.10 16.90
7 26.30 17.40
8 27.50 17.60
9 28.40 18.70
10 29.90 19.40
27
Inspeksi elektrik T/R set B6
No Item Pekerjaan Hasil Keterangan
1 Pemeriksaan dan pembersihan trafo Baik
2 Pemeriksaan isolator Baik
3 Pemeriksaan penghantar tegangan tinggi Baik
4 Pengujian tahanan isolasi Baik
5 Pemeriksaan tegangan tembus minyak
trafo Baik
6 Pemeriksaan radiator Baik
7 Penggantian silica gel Baik Penggantian silica gel
8 Pemeriksaan water content Baik
9 Pemeriksaan grounding Baik
10 Pemeriksaan bushing Baik
Hasil pengukuran insulation resistance T/R set B6
Terminal
Pengukuran Value
Acc
Criteria
HV – Gnd 2.53 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – A 11.1 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – X1 11.0 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – Hvmeas 80.1 MΩ 80-250 MΩ
HV – (+) 147 kΩ ≤ 1.0 MΩ
HV – (-) 5.14 GΩ ˃ 100 MΩ
A – Gnd 8.11 GΩ ˃ 100 MΩ
Beban – Gnd 57.0 MΩ
Waktu
(menit)
IR HV-G
value (GΩ)
IR LV-G
value (GΩ)
1 2.53 6.52
2 3.20 6.76
3 3.52 7.23
4 3.47 8.22
5 3.47 8.74
6 3.28 9.03
7 3.47 9.06
8 3.76 8.60
9 3.95 8.36
10 4.19 8.26
28
Inspeksi elektrik T/R set B7
No Item Pekerjaan Hasil Keterangan
1 Pemeriksaan dan pembersihan trafo Baik
2 Pemeriksaan isolator Baik
3 Pemeriksaan penghantar tegangan tinggi Baik
4 Pengujian tahanan isolasi Baik
5 Pemeriksaan tegangan tembus minyak
trafo Baik
6 Pemeriksaan radiator Baik
7 Penggantian silica gel Baik Penggantian silica gel
8 Pemeriksaan water content Baik
9 Pemeriksaan grounding Baik
10 Pemeriksaan bushing Baik
Hasil pengukuran insulation resistance T/R set B7
Terminal
Pengukuran Value
Acc
Criteria
HV – Gnd 11.1 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – A 23.9 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – X1 24.2 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – Hvmeas 80.6 MΩ 80-250 MΩ
HV – (+) 151 kΩ ≤ 1.0 MΩ
HV – (-) 8.66 GΩ ˃ 100 MΩ
A – Gnd 18.0 GΩ ˃ 100 MΩ
Beban – Gnd 51.2 MΩ
Waktu
(menit)
IR HV-G
value (GΩ)
IR LV-G
value (GΩ)
1 11.10 26.30
2 12.40 26.40
3 13.20 28.70
4 13.80 30.20
5 14.20 31.50
6 14.30 32.10
7 14.40 33.10
8 14.70 32.90
9 14.90 33.50
10 14.70 33.70
29
Inspeksi elektrik T/R set B8
No Item Pekerjaan Hasil Keterangan
1 Pemeriksaan dan pembersihan trafo Baik
2 Pemeriksaan isolator Baik
3 Pemeriksaan penghantar tegangan tinggi Baik
4 Pengujian tahanan isolasi Baik
5 Pemeriksaan tegangan tembus minyak
trafo Baik
6 Pemeriksaan radiator Baik
7 Penggantian silica gel Baik Penggantian silica gel
8 Pemeriksaan water content Baik
9 Pemeriksaan grounding Baik
10 Pemeriksaan bushing Baik
Hasil pengukuran insulation resistance T/R set B8
Terminal
Pengukuran Value
Acc
Criteria
HV – Gnd 15.9 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – A 30.5 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – X1 36.3 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – Hvmeas 80.8 MΩ 80-250 MΩ
HV – (+) 143 kΩ ≤ 1.0 MΩ
HV – (-) 23.2 GΩ ˃ 100 MΩ
A – Gnd 3.42 GΩ ˃ 100 MΩ
Beban – Gnd 52.1 MΩ
Waktu
(menit)
IR HV-G
value (GΩ)
IR LV-G
value (GΩ)
1 15.90 7.44
2 16.90 8.70
3 18.40 8.90
4 15.80 9.09
5 17.70 8.51
6 19.50 8.88
7 20.40 9.70
8 21.50 9.77
9 21.40 9.73
10 21.80 9.98
30
Lampiran B Pengujian No Load pada Chamber A dan B. Pada pengujian ini
dilakukan dengan cara menaikan arus sekunder pada trafo mulai dari 0 A hingga
arus maksimalnya yaitu 1000 mA. Kenaikan arus akan diiringi dengan kenaikan
tegangan, jikalau tegangan tidak naik saat arus dinaikkan maka dapat diketahui
bahwa terjadi load short pada rangkaian tersebut. Berikut grafik yang didapatkan
berdasarkan hasil pengujian tanpa beban:
Gambar 4. 2 Grafik tegangan sekunder terhadap arus sekunder pada chamber A
Pada gambar 4.2 terlihat bahwa secara garis besar nilai tegangan dan arus
akan semakin besar disetiap urutan field-nya, hal ini dilakukan untuk memastikan
fly ash yang ikut terbawa oleh gas buang dapat tersaring dengan sempurna. Nilai
arus dan tegangan berada pada kondisi yang ideal, dimana setiap kenaikan arus
dapat mempengaruhi nilai tegangan yang dihasilkan, semakin besar arus maka
akan semakin besar juga nilai tegangan searah yang dihasilkannya. Pengujian ini
bertujuan untuk melihat kondisi trafo baik pada sisi primer maupun sisi sekunder.
Berdasarkan pengujian, tidak terdapat short circuit sehingga dapat disimpulkan
bahwa trafo dalam keadaan yang baik.
Central Control Room (CCR) Unit
Berdasarkan hasil observasi--dan---pengetesan, terdapat beberapa
permasalahan sebagai berikut:
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0 300 600 800 965
Tega
nga
n S
eku
nd
er
(kV
)
Arus Sekunder (mA)
Grafik V-I Chamber A
Field 1
Field 2
Field 3
Field 4
31
1. Unit pengiriman data-tidak beroperasi dengan-normal. Hal ini-terbukti
karena tidak tersambungnya-komunikasi antara-kontrol dengan remote
computer.
2. Lokal kontrol-untuk heater pada chamber unit A-tidak berfungsi. Hal ini
terbukti karena tidak terbacanya indikator temperatur-dan pembacaan
parameter yang tidak bisa diperoleh dengan baik.
3. Password--untuk pengaturan high voltage-tidak diketahui, sehingga--perlu
dilakukan reset setiap kali pengaturan-parameter pada inputnya diubah.
4. Tampilan digital dan-meter rms analog-menampilkan hasil yang berbeda di
unit A7, sehingga-memerlukan pengaturan kalibrasi.
Rekomendasi:
Melakukan-perbaikan pada ruang kontrol lokal merupakan hal yang utama, karena
diperlukan akses feedback untuk pembacaan dan-pengaturan. Perlu-dicoba untuk-
mengalihkan rute kabel-dengan mengacu-pada gambar sesuai-dengan manual
book (FUJIAN LONGKING CO., 2012). Perbaikan-pada modul-komunikasi untuk
mendapatkan data dari pengontrol jarak jauh. Karena-password tidak dikenal, tidak-
ada cara lain-untuk mengkalibrasi-tampilan digital. Setelah-observasi,-lebih-baik
menggunakan--meter analog sebagai--referensi. Disarankan--untuk mengganti
pengontrol-yang lebih andal-dan efisien pada unit yang rusak.
Pengukuran Ketahanan Kabel Grounding pada Kontrol Panel
Pengukuran ketahanan kabel grounding harus kurang dari 10 Ω, bahkan
semakin kecil akan semakin baik. Hal ini diperlukan ketika terdapat arus gangguan,
maka arus gangguan tersebut akan menuju grounding, jika tahanan grounding
tersebut melebihi batas yang ditetapkan maka arus gangguan akan bersirkulasi
pada rangkaian kontrol panel dan menyebabkan kerusakan pada peralatan.
Berdasarkan hasil pengukuran, tidak terdapat kondisi yang abnormal serta
didapatkan nilai tahanan yang masih dalam batas aman. Berikut-adalah-tabel hasil-
pengujian:
32
Tabel 4. 1 Hasil pengukuran resistansi kabel grounding pada kontrol panel
Controller Value Reference A1
-
0.1 Ω <10 Ω A2
-
0.22 Ω <10 Ω A3 0.21 Ω <10 Ω A4
-
0.12 Ω <10 Ω A5 0.26 Ω <10 Ω A6 0.22 Ω <10 Ω A7 0.15 Ω <10 Ω A8 0.13 Ω <10 Ω B1 0.27 Ω <10 Ω B2
--
0.22 Ω <10 Ω B3 0.22 Ω <10 Ω B4
-
0.1 Ω <10 Ω B5
-
0.12 Ω <10 Ω B6 0.24 Ω <10 Ω B7 0.11 Ω <10 Ω B8 0.29 Ω <10 Ω
Transformator/Rectifier Set (T/R set)
Transformator rectifier yang berfungsi untuk menaikan tegangan serta
menyearahkan arus pada output T/R set sehingga sumber negatif dari output trafo
dihubungkan dengan discharge electrode yang akan memberikan sifat kemagnetan
bagi partikel yang melewati medan listrik yang dihasilkan pada emitting wire. Tabel
4.2 menunjukan salah satu hasil-pengujian pada T/R set, dimana hasil pengujian
T/R set lainnya terdapat pada Lampiran A Hasil Inspeksi dan Pengujian Isolasi pada
T/R set.
33
Tabel 4. 2 Pengujian elektrik T/R set A3
No Item Pekerjaan Hasil Keterangan
1 Pemeriksaan dan pembersihan trafo Tidak Kebocoran minyak
2 Pemeriksaan isolator Baik
3 Pemeriksaan penghantar tegangan tinggi Baik
4 Pengujian tahanan isolasi Baik
5 Pemeriksaan tegangan tembus minyak
trafo Baik
6 Pemeriksaan radiator Baik
7 Penggantian silica gel Baik Penggantian silica gel
8 Pemeriksaan water content Baik
9 Pemeriksaan grounding Baik
10 Pemeriksaan bushing Baik
Berdasarkan-inspeksi-pada T/R set-tidak terdapat kondisi-abnormal selain
kebocoran minyak-pada beberapa area T/R set. Hal-tersebut diakibatkan-oleh T/R
set yang-mengalami panas-berlebih sehingga mengakibatkan minyak berubah fasa
menjadi gas-yang mengakibatkan minyak akan lebih-mudah bocor dan-keluar dari
T/R set. Permasalahan ini mudah terjadi pada minyak T/R set yang berkualitas
rendah, dimana bisa menyebabkan T/R set akan lebih mudah mengalami over heat
jika tidak ditangani dengan benar. Kebocoran minyak ditemukan pada T/R set
chamber A field 3 dan T/R set chamber B field 1.
Pengujian insulation resistance (IR) dan polarization index (PI) berfungsi
untuk mengetahui kondisi suatu belitan, nilai PI akan menunjukan kelembaban
suatu belitan, jika nilai PI kurang dari 1.25 maka belitan tersebut berada dalam
kondisi yang kurang baik. Nilai rata-rata dari IR dapat dipakai untuk mencari
besarnya arus bocor pada belitan tersebut. Berikut adalah tabel hasil pengujian
tahanan isolasi:
34
Tabel 4. 3 Hasil pengukuran insulation resistance T/R set A3
Terminal
Pengukuran Value
Acc
Criteria
HV – Gnd 26.5 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – A 30.5 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – X1 38.9 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – Hvmeas 83.1 MΩ 80-250 MΩ
HV – +(+) 160 kΩ ≤ 1.0 MΩ
HV – +(-) 35.7 GΩ ˃ 100 MΩ
A – Gnd 6.18 GΩ ˃ 100 MΩ
Beban – Gnd 15.89 MΩ
Tabel 4. 4 Hasil pengukuran polarization index T/R set A3
Waktu
(menit)
IR HV-G
value (GΩ)
IR LV-G
value (GΩ)
1 26.50 6.56
2 29.50 7.22
3 32.40 7.45
4 34.60 7.57
5 36.70 7.78
6 38.10 8.21
7 38.50 8.43
8 39.90 8.67
9 41.50 8.97
10 42.00 9.20
∑ 359,7 80,06
PI 1.58 1.40
Catatan:
• HV –– High Voltage
• A and X1
• +
––
––
Primary or input terminal
Milliamps feedback terminal
• HVMEAS –– Voltage divider resistor feedback terminal
• Gnd –– Grounding
Berdasarkan persamaan (3.1), maka didapati nilai PI:
• HV – Gnd
𝑷𝑰 =𝟒𝟐. 𝟎𝟎
𝟐𝟔. 𝟓𝟎= 𝟏. 𝟓𝟖
• LV – Gnd
𝑷𝑰 =𝟗. 𝟐𝟎
𝟔. 𝟓𝟔= 𝟏. 𝟒𝟎
Dengan menggunakan persamaan (3.2) dan (3.3), maka akan didapatkan
nilai arus bocor sebagai berikut:
35
• HV – Gnd
𝑰𝑹𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 =𝟑𝟓𝟗. 𝟕 𝐆𝛀
𝟏𝟎= 𝟑𝟓. 𝟗𝟕 𝐆𝛀
𝑰𝒊𝒔 =𝟕𝟐𝟎𝟎𝟎 𝐕
𝟑𝟓. 𝟗𝟕 𝐆𝛀
𝑰𝒊𝒔 = 𝟐, 𝟎𝟎𝟏 𝝁𝑨
• LV – Gnd
𝑰𝑹𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 =𝟖𝟎. 𝟎𝟔 𝐆𝛀
𝟏𝟎= 𝟖. 𝟎𝟎𝟔 𝐆𝛀
𝑰𝒊𝒔 =𝟕𝟐𝟎𝟎𝟎 𝐕
𝟖. 𝟎𝟎𝟔 𝐆𝛀
𝑰𝒊𝒔 = 𝟖. 𝟗𝟗𝟑 𝝁𝑨
Berdasarkan perhitungan diatas, maka didapatkan nilai PI dan besarnya
arus pada T/R set lainnya sebagai berikut:
Transformator
Rectifier Set
High Voltage Low Voltage
Arus Bocor (μA) PI Arus Bocor (μA) PI
A1 0.116 2.28 3.557 1.54
A2 1.454 1.51 3.347 1.32
A3 2.001 1.58 8.993 1.40
A4 1.634 1.33 6.976 1.53
A5 5.239 2.19 5.11 1.26
A6 4.762 1.32 4.271 1.35
A7 2.215 1.58 8.779 1.53
A8 2.263 1.72 3.523 1.26
B1 0.111 3.10 6.332 1.36
B2 0.142 1.74 2.037 1.80
B3 2.615 1.33 0.211 1.66
B4 0.047 1.68 0.864 1.47
B5 2.847 1.37 4.469 1.53
B6 0.207 1.66 8.913 1.27
B7 5.229 1.32 2.335 1.28
B8 3.803 1.37 7.938 1.34
36
Pada pengujian isolasi, tidak ditemukan-hasil yang abnormal pada T/R set.
Semua nilai-isolasi dari T/R set adalah-dalam keadaan normal dimana-nilai arus
bocor yang terhitung sangat kecil.
Rekomendasi:
Minyak T / R set harus-diperiksa secara teratur untuk memastikan tidak ada
masalah pada-minyak. Penggantian minyak harus-dijadwalkan sebagai perawatan
rutin (PM) sehingga minyak dapat-berfungsi sebagai pendingin yang tepat pada T/R
set.
Kondisi Insulator
Kondisi dari isolator ditemukan dalam keadaan kotor dan penuh debu,
sehingga debu yang menumpuk pada isolator dapat menyebabkan terjadinya spark
over, dimana debu dapat menjadi penghantar sehingga muatan arus dapat
meloncat melewati permukaan isolator tersebut. Terdapat tiga buah lead-in
insulator yang ditemukan rusak pada chamber B yaitu field 6, 7, dan 8. Terdapat
keretakan pada bagian atas insulator, dimana baut dari insulator-tersebut terlepas
dan hilang sehingga terdapat-celah kecil didekat pelat atap. Pada pemeriksaan,
terdapat juga 18 rapping rod insulator yang ditemukan retak pada chamber B (tabel
4.6) dikarenakan desain kopling yang terlalu kecil untuk insulator sehingga Ketika
rapping telah aktif maka kekuatannya akan diteruskan melalui kopling yang akan-
memukul permukaan insulator sehingga permukaan insulator terkelupas.
Tabel 4. 5 Lokasi-kerusakan-rapping rod insulator-pada chamber B
Field 1 Field 2 Field 3 Field 4
INL
ET
X
B X C
C B X
X X X X X
X X C B
X X
37
Keterangan:
B – Retak-bagian-bawah
C – Retak-parah
X – Rusak parah
Rekomendasi:
Mengganti-semua isolator-yang rusak. Setiap ada-maintenance outage,
lakukan pembersihan-isolator juga untuk-memeriksa jika terdapat-retakan atau
kerusakan-yang terjadi pada isolator. Disarankan juga untuk-mengganti coupling
pada rapping rod insulator-dengan desain-diameter yang lebih besar, sehingga
dapat mengurangi-masalah.
Rapper Elektromagnetik
Kinerja dari MIGI rapper dipengaruhi-oleh kondisi coil yang-ada. Pada
pemeriksaan ini, dilakukan--pengukuran tahanan coil. Hasil pengukuran resistansi
coil MIGI rapper terlihat pada tabel 4.7:
Tabel 4. 6 Hasil pengukuran resistansi coil MIGI rapper
No Ω No Ω No Ω No Ω No Ω No Ω
Chamber A
1 2.9 9 3.0 17 2.9 25 3.0 33 3.0 41 3.1
2 2.9 10 3.0 18 2.9 26 3.0 34 3.0 42 2.9
3 3.0 11 3.0 19 3.3 27 3.0 35 3.0 43 3.0
4 3.0 12 3.0 20 3.0 28 3.0 36 3.0 44 3.0
5 3.0 13 3.0 21 3.0 29 3.0 37 3.0 45 3.0
6 3.0 14 3.1 22 3.1 30 3.0 38 3.0 46 3.0
7 3.0 15 3.0 23 2.9 31 3.0 39 3.0 47 3.0
8 3.0 16 3.0 24 2.9 32 2.9 40 3.0 48 3.0
Chamber B
1 3.0 9 3.0 17 3.1 25 2.9 33 3.0 41 3.0
2 3.0 10 3.0 18 3.1 26 3.0 34 3.0 42 3.2
3 3.0 11 3.0 19 3.0 27 3.0 35 3.0 43 3.0
4 2.9 12 2.9 20 3.0 28 3.0 36 3.0 44 2.9
38
5 2.9 13 3.0 21 2.9 29 3.0 37 3.1 45 2.9
6 3.0 14 3.0 22 3.0 30 3.0 38 3.0 46 3.1
7 3.2 15 2.9 23 3.0 31 3.0 39 3.0 47 3.0
8 3.0 16 3.0 24 3.0 32 3.0 40 3.0 48 3.0
Semua coil MIGI rapper menunjukan nilai-rata-ratanya sebesar 3.0 Ω
dimana dari hasil pengukuran tersebut nilai resistansi coil MIGI rapper termasuk
dalam keadaan normal. Bagian luar MIGI rapper yang terlihat sangat kotor karena
lembab dan tumpukan debu di dalam penutup sengnya. Dan terkadang dipenuhi
dengan bangkai hama dari sawah terdekat. Pada observasi, tutup pipa PVC
ditemukan karet seal yang keadaannya sudah mulai memburuk.
Rekomendasi:
Perlu dilakukan pembersihan-MIGI rapper secara rutin untuk mencegah
akumulasi kelembaban--dan debu di dalam penutup. Pembersihan-ini diperlukan
terutama selama-musim panen padi, ketika banyak serangga-akan bersarang di
tempat-tempat lembab--seperti di bawah penutup rapper. Kelembaban yang
berlebihan--dapat menyebabkan korosi material dan kondensasi selama cuaca
panas. Dan juga disarankan untuk--mengganti karet seal yang mulai rusak untuk
melindungi-koneksi rapping rod lebih baik lagi.
Inspeksi Visual
Sistem Discharge Electrode (DE)
Kondisi discharge electrode-di chamber A masih dalam-keadaan baik.
Tidak ada tanda-tanda-bengkok-atau terlepas pada discharge electrode dan-
penjajaran jarak antar discharge electrode juga masih dalam keadaan yang baik.
Kondisi discharge-electrode di chamber B lebih buruk dibandingkan dengan
kondisi di chamber A. Pada pemeriksaan, ditemukan beberapa discharge electrode
yang bengkok, beberapa melengkung bahkan dianggap patah, lokasi kerusakan
dapat dilihat pada tabel 4.8. Sedangkan untuk-bingkai dan sistem suspensinya
masih dalam kondisi baik. Pada gambar 4.5 terlihat discharge electrode di field 3
39
dan 4 ditemukan menebal karena tumpukan debu. Setelah bagian rapping atas
diperiksa, semua rapping rod insulator ditemukan dalam keadaan rusak. Sama
halnya seperti permasalahan sambungan yang ditemukan pada chamber A,
beberapa sambungan dibagian bawah dan atas chamber B juga ditemukan
terpisah.
Tabel 4. 7 Lokasi kerusakan
Field Row Layer No Remark
2 1 3 9 Bengkok
16 2 6, 7 Bengkok
2
1 3 16 Bengkok
6 2 1 Bengkok
9 2 10, 11 Bengkok
21 2 16 Patah
22 5 14, 15 ,16 Patah
3 14 5 16 Patah
Gambar 4. 3 Kondisi DE-bengkok Gambar 4. 4 Kondisi DE patah
40
Gambar 4. 5 Debu tebal menumpuk di DE
Gambar 4. 6 Bingkai interlock di DE terlepas
Rekomendasi:
Melakukan pemasangan-beberapa baut yang hilang pada-interlock bingkai
DE. Kondisi DE pada chamber A baik, sehingga-tidak perlu diadakan tindakan
korektif. Disarankan untuk terus-melakukan pemeriksaan rutin-secara menyeluruh
untuk memeriksa kondisi DE. Mengganti DE-yang mengalami-kondisi abnormal
seperti bengkok dan patah.
Sistem Collecting Plate (CP)
Collecting plate di chamber A dan chamber B masih-dalam kondisi baik.
Namun, ada beberapa permasalahan dimana beberapa bagian-bawah plat terdapat
retakan-dikarenakan intensitas rapping yang tinggi. Beberapa-plat juga terlepas dari
garpu pemisah.
Gambar 4. 7 Terdapat keretakan di bagian bawah CP
Gambar 4. 8 Collecting terpisah dari interlock
41
Berikut lokasi collecting plate yang-mengalami keretakan dibagian bawah
pada chamber A:
Chamber
A
Field 1 Baris 23, 21, 19, 18, 16, 15, 7, 5 No. 7
Field 2 Baris 2, 5, 15, 21, 22, 23 No. 7
Field 3 Baris 8 No. 8
Chamber
B
Field 1 Baris 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 21, 23 No. 7
Field 2 Baris 1, 7, 11, 16, 22, 24 No. 7
Field 3 Baris 16 No. 8
Rekomendasi:
Kondisi CP pada chamber A dan chamber B sama, maka disarankan untuk
melakukan-pemasangan kembali garpu pembatas CP yang terlepas, untuk CP
bagian bawah yang retak dapat ditambal dengan-pelat tiruan. Frekuensi rapping-
untuk field pertama dan kedua juga-perlu dikurangi sekitar 10% dari pengaturan
rapping sebelumnya-untuk mencegah masalah keretakan-pada bagian bawah CP.
Efisiensi ESP PLTU Indramayu
Efisiensi Sebelum Asesmen
Pada unit 3 PLTU Indramayu, secara visual dapat terlihat bahwa kondisi ESP
dalam keadaan yang kurang baik atau dapat dikatakan bahwa peforma ESP unit 3
PLTU Indramayu menurun. Ketika efisiensi dari ESP dibawah 94%, maka dapat
terlihat dengan jelas bahwa terdapat banyak fly ash yang keluar pada chimney.
Untuk mengetahui efisiensi penangkapan debu pada ESP sebelum
dilaksanakannya asesmen, maka diperlukan beberapa perhitungan dengan
mengetahui nilai tegangan dan arus aktual yang ada.
Tegangan dan Arus Aktual ESP
Tegangan dan arus aktual merupakan nilai hasil pengukuran yang terbaca
pada layar kabinet T/R set. Tabel 4. 8 Tegangan dan arus aktual saat
asesmenmerupakan data tegangan dan arus aktual ESP yang tercatat saat
melakukan asesmen:
42
Tabel 4. 8 Tegangan dan arus aktual saat asesmen
ESP
Field
Tegangan (kV)
Arus (mA)
Chamber A
1 62 641
2 62 679
3 62 742
4 63 677
Chamber B
1 61 693
2 47 598
3 39 530
4 62 726
Rata-rata 57.25 660.75
Kuat Medan Listrik dan Kecepatan Perpindahan Partikel
Berdasarkan tegangan aktual ESP dan jarak antar elektroda diketahui
sebesar 0.25 m, maka dapat dihitung besarnya medan listrik berdasarkan
persamaan (3.4) sebagai berikut:
𝐸 =57.25 𝑘𝑉
0.25 𝑚
𝐸 = 229 𝑘𝑉/𝑚
Untuk mengetahui kecepatan migrasi partikel, maka dapat digunakan
persamaan (3.5), berdasarkan data spesifikasi dapat diketahui bahwa nilai
viskositas 1,8 x 10-5 Pa.s sehingga kecepatan migrasi partikel adalah:
𝜔 =2 × (8.85 × 10−12 × 1 × 10−6 × 229 × 229
3 × (1.8 × 10−5)
𝜔 = 0.017 𝑚/𝑠
43
Efisiensi Kinerja ESP
Efisiensi ESP dapat dicari menggunakan persamaan (3.6). Berdasarkan
data spesifikasi ESP PLTU Indramayu, dapat diketahui kapasitas aliran gas (Q)
sebesar 314.8 m3/s dan besarnya luas penampang collecting plate (A) 41395 m2.
Pada perhitungan efisiensi ini, ukuran partikel diasumsikan seragam, dengan
demikian nilai efisiensi ESP sebelum dilaksanakan asesmen sebagai berikut:
𝜂 = 1 − 𝑒−0.017(
41395314.8
)
𝜂 = 0.893
𝜂 = 89.3%
Efisiensi Setelah Pemeliharaan
Berdasarkan pengolahan data, analisis hasil asesmen serta rekomendasi
yang telah diberikan, maka dilakukan beberapa tindakan ke arah perbaikan serta
peningkatan fungsi pada ESP sebagai berikut:
1. Dilakukan pembersihan pada isolator serta mengganti isolator yang rusak.
2. Melakukan pemotongan serta penggantian beberapa discharge electrode
yang bengkok maupun patah serta membersihkan discharge electrode
sehingga tidak terjadi gangguan seperti low kV dan load short. Low kV adalah
gangguan dimana tegangan pada sisi sekunder tidak dapat dinaikkan hingga
mendekati nilai maksimum dikarenakan terdapat penumpukan debu pada
discharge electrode. Sedangkan load short adalah gangguan dimana debu
atau partikel yang menumpuk pada discharge electrode maupun collecting
plate menjadi penghantar, sehingga terjadi short circuit.
3. Melakukan penambalan pada bagian bawah collecting plate menggunakan
pelat imitasi, melakukan pergantian baut yang tidak sesuai dan
menghubungkan kembali garpu pembatas ke collecting plate.
4. Mengganti minyak yang sudah memburuk pada T/R set.
Jenis batubara akan mempengaruhi nilai kalor dari batubara tersebut. Pada
PLTU Indramayu digunakan batubara jenis sub-bituminous coal yang sering disebut
dengan medium range coal (MRC) dan lignite yang sering disebut dengan low range
44
coal (LRC). Sub-bituminous Coal memiliki nilai kalor sebesar 4500 kcal/kg hingga
5200 kcal/kg, sedangkan lignite memiliki nilai kalor < 4500 kcal/kg. Nilai kalor hasil
pembakaran batubara akan mempengaruhi sistem pembakaran batubara tersebut,
jika sistem pembakarannya sempurna, maka debu hasil pembakaran tidak akan
bercampur dengan batubara yang belum terbakar, sehingga tidak akan mengurangi
kinerja dari ESP. Ketika terjadi pembakaran yang tidak sempurna, maka debu hasil
pembakaran akan bercampur dengan batubara yang belum terbakar sehingga akan
mengakibatkan terjadinya plugging pada ESP. Ketika terdapat plugging pada
bagian bawah hopper, maka akan terjadi penumpukan debu yang akan
mengakibatkan spark over.
Pada tindakan perbaikan untuk membersihkan discharge electrode serta
mengganti discharge electrode yang mengalami kerusakan seperti bengkok dan
patah, dapat memperbaiki tegangan keluaran pada sisi sekunder, sehingga
tegangan dapat meningkat hingga nilai maksimumnya. Hal ini dapat mempengaruhi
besarnya medan listrik yang dibentuk di dalam ESP, sehingga setiap partikel fly ash
yang melewati udara yang telah terionisasi karena efek corona akan bermuatan
negatif. Adapun Tabel 4. 9 Tegangan dan arus aktual setelah pemeliharaan
menunjukan nilai tegangan dan arus aktual ESP setelah dilakukan perbaikan pada
bagian ESP yang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi.
Tabel 4. 9 Tegangan dan arus aktual setelah pemeliharaan
ESP
Field
Tegangan (kV)
Arus (mA)
Chamber A
1 69 885
2 67 781
3 70 937
4 68 811
Chamber B
1 67 753
2 69 902
45
3 68 834
4 71 957
Rata-rata 68.625 857.5
Dengan menggunakan persamaan (3.4) dan (3.5) untuk mencari besarnya
kuat medan magnet yang dihasilkan pada discharge electrode untuk memberikan
muatan pada partikel yang melaluinya dengan jarak antara discharge electrode dan
collecting plate adalah sebesar 0.25 m, maka didapati nilai sebagai berikut:
𝐸 =68.625 𝑘𝑉
0.25 𝑚
𝐸 = 274.5 𝑘𝑉/𝑚
Dimana kecepatan perpindahan partikelnya sebesar:
𝜔 =2 × (8.85 × 10−12 × 1 × 10−6 × 274.5 × 274.5
3 × (1.8 × 10−5)
𝜔 = 0.025 𝑚/𝑠
Sehingga didapati nilai efisiensinya sebesar:
𝜂 = 1 − 𝑒−0.025(
41395314.8
)
𝜂 = 0.963
𝜂 = 96.3%
Dari hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan
efisiensi ESP sebesar 7% setelah melaksanakan perbaikan pada bagian-bagian
yang rusak dan yang mengalami penurunan fungsi serta pemeliharaan dimana
termasuk didalamnya membersihkan bagian yang berdebu, karena penumpukan
debu dapat menjadi penghantar hingga menyebabkan gangguan-gangguan lainnya
pada ESP.
46
BAB V
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa:
1. ESP unit 3 PLTU Indramayu menunjukan penurunan efisiensi dibawah
94%, dimana dapat terlihat dengan jelas bahwa terdapat banyak fly ash
yang keluar dari chimney.
2. Berdasarkan metode Deutsch-Anderson, maka didapatkan hasil peforma
efisiensi ESP setelah dilaksanakan asesmen dan pemeliharaan sebesar
96.3%.
Saran
Untuk melihat nilai efisiensi ESP yang lebih akurat dengan memperhatikan
debu yang kembali menempel pada collecting plate saat rapping, ukuran serta
kecepatan perpindahan partikel dan laju aliran gas yang melintas di dalam ESP
diperlukan faktor koreksi dengan menggunakan persamaan Matts – Ohnfeldt.
47
DAFTAR PUSTAKA
Electric Machinery Committee. (2013). IEEE Recommended Practice for Testing
Insulation Resistance of Electric Machinery IEEE Power and Energy Society.
https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2014.6754111
Fitrianto, A. (2018). ANALISA KINERJA ELECTROSTATIC PRECIPITATOR (ESP)
BERDASARKAN HASIL PERUBAHAN EMISI PADA POWER BOILER
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (Studi Kasus di PLTU Lestari Banten
Energy). Universitas Teknologi Yogyakarta.
FUJIAN LONGKING CO., L. (2012). Electrostatic Precipitator for TIRODA&KAWAI
660MW Coal-fired Boiler in India.
FUJIAN LONGKING CO., L. (2016). ESP principle and structure components.
Nugroho, A. E. S. (2017). Analisis kinerja efisiensi elektrostatic precipitator di PLTU
Cilacap unit 1 & 2 2 x 300 MW.
Pangaribuan, D. (2014). PENGOPERASIAN DAN PENANGANAN
ELECTROSTATIC PRECIPITATOR PADA PLTU UBOH BANTEN 3
LONTAR.
Parker, K. (2003). Electrical Operation of Electrostatic Precipitator. London: The
Institution of Engineering Technology.
Reynolds, J., Theodore, L., & Marino, J. (2012). Calculating Collection Efficiencies
for Electrostatic Precipitator. Air Pollution Control.
Sepfitrah, & Rizal, Y. (2015). Analisis Electrostatic Precipitator (Esp) Untuk
Penurunan Emisi Gas Buang Pada Recovery Boiler. Jurnal Aptek, 7, 53–64.
49
LAMPIRAN
Lampiran A Hasil Inspeksi dan Pengujian Isolasi pada T/R set
Inspeksi elektrik T/R set A1
No Item Pekerjaan Hasil Keterangan
1 Pemeriksaan dan pembersihan trafo Baik
2 Pemeriksaan isolator Baik
3 Pemeriksaan penghantar tegangan tinggi Baik
4 Pengujian tahanan isolasi Baik
5 Pemeriksaan tegangan tembus minyak
trafo Baik
6 Pemeriksaan radiator Baik
7 Penggantian silica gel Baik Penggantian silica gel
8 Pemeriksaan water content Baik
9 Pemeriksaan grounding Baik
10 Pemeriksaan bushing Baik
Hasil pengukuran insulation resistance T/R set A1
Terminal
Pengukuran Value
Acc
Criteria
HV – Gnd 3.84 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – A 25.0 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – X1 23.2 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – Hvmeas 80.5 MΩ 80-250 MΩ
HV – (+) 143 kΩ ≤ 1.0 MΩ
HV – (-) 20.4 GΩ ˃ 100 MΩ
A – Gnd 11.6 GΩ ˃ 100 MΩ
Beban – Gnd 24.4 MΩ
Waktu
(menit)
IR HV-G
value (GΩ)
IR LV-G
value (GΩ)
1 3.84 14.90
2 4.81 16.70
3 5.27 19.00
4 5.80 20.10
5 5.71 20.80
6 6.14 21.40
7 6.66 21.80
8 7.02 22.20
9 7.92 22.60
50
10 8.74 22.90
Inspeksi elektrik T/R set A2
No Item Pekerjaan Hasil Keterangan
1 Pemeriksaan dan pembersihan trafo Baik
2 Pemeriksaan isolator Baik
3 Pemeriksaan penghantar tegangan tinggi Baik
4 Pengujian tahanan isolasi Baik
5 Pemeriksaan tegangan tembus minyak
trafo Baik
6 Pemeriksaan radiator Baik
7 Penggantian silica gel Baik Penggantian silica gel
8 Pemeriksaan water content Baik
9 Pemeriksaan grounding Baik
10 Pemeriksaan bushing Baik
Hasil pengukuran insulation resistance T/R set A2
Terminal
Pengukuran Value
Acc
Criteria
HV – Gnd 3.80 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – A 136 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – X1 95.7 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – Hvmeas 80.4 MΩ 80-250 MΩ
HV – (+) 144 kΩ ≤ 1.0 MΩ
HV – (-) 18.4 GΩ ˃ 100 MΩ
A – Gnd 10.56 GΩ ˃ 100 MΩ
Beban – Gnd 16.33 MΩ
Waktu
(menit)
IR HV-G
(GΩ)
IR LV-G
(GΩ)
1 38.00 19.80
2 41.20 22.20
3 43.90 23.20
4 48.00 23.80
5 50.60 24.10
6 52.50 24.80
7 53.10 25.30
8 54.60 25.80
9 56.10 26.10
10 57.30 26.20
51
Inspeksi elektrik T/R set A4
No Item Pekerjaan Hasil Keterangan
1 Pemeriksaan dan pembersihan trafo Baik
2 Pemeriksaan isolator Baik
3 Pemeriksaan penghantar tegangan tinggi Baik
4 Pengujian tahanan isolasi Baik
5 Pemeriksaan tegangan tembus minyak
trafo Baik
6 Pemeriksaan radiator Baik
7 Penggantian silica gel Baik Penggantian silica gel
8 Pemeriksaan water content Baik
9 Pemeriksaan grounding Baik
10 Pemeriksaan bushing Baik
Hasil pengukuran insulation resistance T/R set A4
Terminal
Pengukuran Value
Acc
Criteria
HV – Gnd 37.1 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – A 26.0 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – X1 38.1 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – Hvmeas 81.5 MΩ 80-250 MΩ
HV – (+) 142 kΩ ≤ 1.0 MΩ
HV – (-) 20.5 GΩ ˃ 100 MΩ
A – Gnd 8.16 GΩ ˃ 100 MΩ
Beban – Gnd 7.21 MΩ
Waktu
(menit)
IR HV-G
value (GΩ)
IR LV-G
value (GΩ)
1 37.10 7.96
2 38.90 9.16
3 39.70 9.13
4 41.60 9.49
5 43.70 10.43
6 43.70 10.72
7 44.40 10.98
8 46.00 11.31
9 47.90 11.83
10 49.40 12.20
53
Inspeksi elektrik T/R set A5
No Item Pekerjaan Hasil Keterangan
1 Pemeriksaan dan pembersihan trafo Baik Kebocoran minyak
2 Pemeriksaan isolator Baik
3 Pemeriksaan penghantar tegangan tinggi Baik
4 Pengujian tahanan isolasi Baik
5 Pemeriksaan tegangan tembus minyak
trafo Baik
6 Pemeriksaan radiator Baik
7 Penggantian silica gel Baik Penggantian silica gel
8 Pemeriksaan water content Baik
9 Pemeriksaan grounding Baik
10 Pemeriksaan bushing Baik
Hasil pengukuran insulation resistance T/R set A5
Terminal
Pengukuran Value
Acc
Criteria
HV – Gnd 8.12 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – A 32.9 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – X1 33.4 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – Hvmeas 91.6 MΩ 80-250 MΩ
HV – (+) 168 kΩ ≤ 1.0 MΩ
HV – (-) 24.9 GΩ ˃ 100 MΩ
A – Gnd 12.9 GΩ ˃ 100 MΩ
Beban – Gnd 12.49 MΩ
Waktu
(menit)
IR HV-G
value (GΩ)
IR LV-G
value (GΩ)
1 8.12 11.90
2 10.50 13.30
3 12.60 13.80
4 14.10 13.90
5 14.40 14.20
6 14.00 14.40
7 14.70 14.70
8 14.90 14.80
9 16.30 14.90
10 17.80 15.00
54
Inspeksi elektrik T/R set A6
No Item Pekerjaan Hasil Keterangan
1 Pemeriksaan dan pembersihan trafo Baik Kebocoran minyak
2 Pemeriksaan isolator Baik
3 Pemeriksaan penghantar tegangan tinggi Baik
4 Pengujian tahanan isolasi Baik
5 Pemeriksaan tegangan tembus minyak
trafo Baik
6 Pemeriksaan radiator Baik
7 Penggantian silica gel Baik Penggantian silica gel
8 Pemeriksaan water content Baik
9 Pemeriksaan grounding Baik
10 Pemeriksaan bushing Baik
Hasil pengukuran insulation resistance T/R set A6
Terminal
Pengukuran Value
Acc
Criteria
HV – Gnd 13.4 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – A 26.0 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – X1 30.6 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – Hvmeas 96.3 MΩ 80-250 MΩ
HV – (+) 168 kΩ ≤ 1.0 MΩ
HV – (-) 14.9 GΩ ˃ 100 MΩ
A – Gnd 14.9 GΩ ˃ 100 MΩ
Beban – Gnd 29.60 MΩ
Waktu
(menit)
IR HV-G
value (GΩ)
IR LV-G
value (GΩ)
1 13.40 13.30
2 14.50 15.90
3 15.10 16.60
4 14.20 16.90
5 14.50 17.20
6 14.80 17.70
7 14.90 17.80
8 15.90 17.90
9 16.20 17.40
10 17.70 17.90
55
Inspeksi elektrik T/R set A7
No Item Pekerjaan Hasil Keterangan
1 Pemeriksaan dan pembersihan trafo Baik Kebocoran minyak
2 Pemeriksaan isolator Baik
3 Pemeriksaan penghantar tegangan tinggi Baik
4 Pengujian tahanan isolasi Baik
5 Pemeriksaan tegangan tembus minyak
trafo Baik
6 Pemeriksaan radiator Baik
7 Penggantian silica gel Baik Penggantian silica gel
8 Pemeriksaan water content Baik
9 Pemeriksaan grounding Baik
10 Pemeriksaan bushing Baik
Hasil pengukuran insulation resistance T/R set A7
Terminal
Pengukuran Value
Acc
Criteria
HV – Gnd 26.5 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – A 30.5 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – X1 38.9 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – Hvmeas 83.1 MΩ 80-250 MΩ
HV – (+) 160 kΩ ≤ 1.0 MΩ
HV – (-) 35.7 GΩ ˃ 100 MΩ
A – Gnd 6.18 GΩ ˃ 100 MΩ
Beban – Gnd 15.89 MΩ
Waktu
(menit)
IR HV-G
value (GΩ)
IR LV-G
value (GΩ)
1 26.50 6.56
2 29.50 7.22
3 32.40 7.45
4 34.60 7.57
5 36.70 7.65
6 38.10 8.30
7 38.50 8.71
8 39.90 8.75
9 41.50 9.78
10 42.00 10.02
56
Inspeksi elektrik T/R set A8
No Item Pekerjaan Hasil Keterangan
1 Pemeriksaan dan pembersihan trafo Baik Kebocoran minyak
2 Pemeriksaan isolator Baik
3 Pemeriksaan penghantar tegangan tinggi Baik
4 Pengujian tahanan isolasi Baik
5 Pemeriksaan tegangan tembus minyak
trafo Baik
6 Pemeriksaan radiator Baik
7 Penggantian silica gel Baik Penggantian silica gel
8 Pemeriksaan water content Baik
9 Pemeriksaan grounding Baik
10 Pemeriksaan bushing Baik
Hasil pengukuran insulation resistance T/R set A8
Terminal
Pengukuran Value
Acc
Criteria
HV – Gnd 22.4 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – A 54.5 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – X1 57.3 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – Hvmeas 87.3 MΩ 80-250 MΩ
HV – (+) 171 kΩ ≤ 1.0 MΩ
HV – (-) 39.0 GΩ ˃ 100 MΩ
A – Gnd 20.2 GΩ ˃ 100 MΩ
Beban – Gnd 31.10 MΩ
Waktu
(menit)
IR HV-G
value (GΩ)
IR LV-G
value (GΩ)
1 22.40 17.40
2 30.00 19.80
3 30.50 20.10
4 30.10 20.30
5 29.70 20.30
6 30.70 20.10
7 34.10 21.20
8 34.60 21.40
9 37.40 21.80
10 38.60 22.00
57
Inspeksi elektrik T/R set B1
No Item Pekerjaan Hasil Keterangan
1 Pemeriksaan dan pembersihan trafo Baik Kebocoran minyak
2 Pemeriksaan isolator Baik
3 Pemeriksaan penghantar tegangan tinggi Baik
4 Pengujian tahanan isolasi Baik
5 Pemeriksaan tegangan tembus minyak
trafo Baik
6 Pemeriksaan radiator Baik
7 Penggantian silica gel Baik Penggantian silica gel
8 Pemeriksaan water content Baik
9 Pemeriksaan grounding Baik
10 Pemeriksaan bushing Baik
Hasil pengukuran insulation resistance T/R set B1
Terminal
Pengukuran Value
Acc
Criteria
HV – Gnd 2.70 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – A 14.3 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – X1 16.3 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – Hvmeas 82.9 MΩ 80-250 MΩ
HV – (+) 166 kΩ ≤ 1.0 MΩ
HV – (-) 9.24 GΩ ˃ 100 MΩ
A – Gnd 11.2 GΩ ˃ 100 MΩ
Beban – Gnd 58.9 MΩ
Waktu
(menit)
IR HV-G
value (GΩ)
IR LV-G
value (GΩ)
1 2.70 9.21
2 4.44 10.10
3 5.70 10.70
4 6.49 11.20
5 6.74 11.50
6 7.07 11.80
7 7.77 12.10
8 7.72 12.20
9 7.77 12.40
10 8.37 12.50
58
Inspeksi elektrik T/R set B2
No Item Pekerjaan Hasil Keterangan
1 Pemeriksaan dan pembersihan trafo Baik
2 Pemeriksaan isolator Baik
3 Pemeriksaan penghantar tegangan tinggi Baik
4 Pengujian tahanan isolasi Baik
5 Pemeriksaan tegangan tembus minyak
trafo Baik
6 Pemeriksaan radiator Baik
7 Penggantian silica gel Baik Penggantian silica gel
8 Pemeriksaan water content Baik
9 Pemeriksaan grounding Baik
10 Pemeriksaan bushing Baik
Hasil pengukuran insulation resistance T/R set B2
Terminal
Pengukuran Value
Acc
Criteria
HV – Gnd 3.83 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – A 64.0 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – X1 35.5 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – Hvmeas 82.1 MΩ 80-250 MΩ
HV – (+) 148 kΩ ≤ 1.0 MΩ
HV – (-) 13.9 GΩ ˃ 100 MΩ
A – Gnd 18.9 GΩ ˃ 100 MΩ
Beban – Gnd 58.3 MΩ
Waktu
(menit)
IR HV-G
value (GΩ)
IR LV-G
value (GΩ)
1 3.83 23.50
2 3.82 30.30
3 4.78 31.00
4 4.84 32.60
5 4.59 36.60
6 4.69 36.20
7 5.86 38.90
8 5.39 40.40
9 6.37 41.60
10 6.65 42.40
59
Inspeksi elektrik T/R set B3
No Item Pekerjaan Hasil Keterangan
1 Pemeriksaan dan pembersihan trafo Baik
2 Pemeriksaan isolator Baik
3 Pemeriksaan penghantar tegangan tinggi Baik
4 Pengujian tahanan isolasi Baik
5 Pemeriksaan tegangan tembus minyak
trafo Baik
6 Pemeriksaan radiator Baik
7 Penggantian silica gel Baik Penggantian silica gel
8 Pemeriksaan water content Baik
9 Pemeriksaan grounding Baik
10 Pemeriksaan bushing Baik
Hasil pengukuran insulation resistance T/R set B3
Terminal
Pengukuran Value
Acc
Criteria
HV – Gnd 22.4 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – A 35.5 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – X1 36.7 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – Hvmeas 93.9 MΩ 80-250 MΩ
HV – (+) 158 kΩ ≤ 1.0 MΩ
HV – (-) 23.8 GΩ ˃ 100 MΩ
A – Gnd 13.2 GΩ ˃ 100 MΩ
Beban – Gnd 31.7 MΩ
Waktu
(menit)
IR HV-G
value (GΩ)
IR LV-G
value (GΩ)
1 22.40 2.17
2 23.90 3.12
3 25.00 3.15
4 28.10 3.16
5 30.20 3.18
6 29.70 3.31
7 28.50 3.64
8 28.50 3.59
9 29.30 3.65
10 29.70 3.60
60
Inspeksi elektrik T/R set B4
No Item Pekerjaan Hasil Keterangan
1 Pemeriksaan dan pembersihan trafo Baik
2 Pemeriksaan isolator Baik
3 Pemeriksaan penghantar tegangan tinggi Baik
4 Pengujian tahanan isolasi Baik
5 Pemeriksaan tegangan tembus minyak
trafo Baik
6 Pemeriksaan radiator Baik
7 Penggantian silica gel Baik Penggantian silica gel
8 Pemeriksaan water content Baik
9 Pemeriksaan grounding Baik
10 Pemeriksaan bushing Baik
Hasil pengukuran insulation resistance T/R set B4
Terminal
Pengukuran Value
Acc
Criteria
HV – Gnd 15.4 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – A 20.2 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – X1 20.0 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – Hvmeas 87.2 MΩ 80-250 MΩ
HV – (+) 141 kΩ ≤ 1.0 MΩ
HV – (-) 3.83 GΩ ˃ 100 MΩ
A – Gnd 8.63 GΩ ˃ 100 MΩ
Beban – Gnd 40.5 MΩ
Waktu
(menit)
IR HV-G
value (MΩ)
IR LV-G
value (MΩ)
1 110 670
2 120 670
3 140 644
4 160 715
5 170 822
6 170 907
7 160 947
8 160 987
9 170 991
10 180 985
61
Inspeksi elektrik T/R set B5
No Item Pekerjaan Hasil Keterangan
1 Pemeriksaan dan pembersihan trafo Baik
2 Pemeriksaan isolator Baik
3 Pemeriksaan penghantar tegangan tinggi Baik
4 Pengujian tahanan isolasi Baik
5 Pemeriksaan tegangan tembus minyak
trafo Baik
6 Pemeriksaan radiator Baik
7 Penggantian silica gel Baik Penggantian silica gel
8 Pemeriksaan water content Baik
9 Pemeriksaan grounding Baik
10 Pemeriksaan bushing Baik
Hasil pengukuran insulation resistance T/R set B5
Terminal
Pengukuran Value
Acc
Criteria
HV – Gnd 21.8 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – A 56.9 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – X1 52.4 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – Hvmeas 80.4 MΩ 80-250 MΩ
HV – (+) 159 kΩ ≤ 1.0 MΩ
HV – (-) 29.3 GΩ ˃ 100 MΩ
A – Gnd 10.9 GΩ ˃ 100 MΩ
Beban – Gnd 30.7 MΩ
Waktu
(menit)
IR HV-G
value (GΩ)
IR LV-G
value (GΩ)
1 21.80 12.70
2 22.50 13.80
3 25.10 14.30
4 23.70 14.60
5 22.60 15.70
6 25.10 16.90
7 26.30 17.40
8 27.50 17.60
9 28.40 18.70
10 29.90 19.40
62
Inspeksi elektrik T/R set B6
No Item Pekerjaan Hasil Keterangan
1 Pemeriksaan dan pembersihan trafo Baik
2 Pemeriksaan isolator Baik
3 Pemeriksaan penghantar tegangan tinggi Baik
4 Pengujian tahanan isolasi Baik
5 Pemeriksaan tegangan tembus minyak
trafo Baik
6 Pemeriksaan radiator Baik
7 Penggantian silica gel Baik Penggantian silica gel
8 Pemeriksaan water content Baik
9 Pemeriksaan grounding Baik
10 Pemeriksaan bushing Baik
Hasil pengukuran insulation resistance T/R set B6
Terminal
Pengukuran Value
Acc
Criteria
HV – Gnd 2.53 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – A 11.1 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – X1 11.0 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – Hvmeas 80.1 MΩ 80-250 MΩ
HV – (+) 147 kΩ ≤ 1.0 MΩ
HV – (-) 5.14 GΩ ˃ 100 MΩ
A – Gnd 8.11 GΩ ˃ 100 MΩ
Beban – Gnd 57.0 MΩ
Waktu
(menit)
IR HV-G
value (GΩ)
IR LV-G
value (GΩ)
1 2.53 6.52
2 3.20 6.76
3 3.52 7.23
4 3.47 8.22
5 3.47 8.74
6 3.28 9.03
7 3.47 9.06
8 3.76 8.60
9 3.95 8.36
10 4.19 8.26
63
Inspeksi elektrik T/R set B7
No Item Pekerjaan Hasil Keterangan
1 Pemeriksaan dan pembersihan trafo Baik
2 Pemeriksaan isolator Baik
3 Pemeriksaan penghantar tegangan tinggi Baik
4 Pengujian tahanan isolasi Baik
5 Pemeriksaan tegangan tembus minyak
trafo Baik
6 Pemeriksaan radiator Baik
7 Penggantian silica gel Baik Penggantian silica gel
8 Pemeriksaan water content Baik
9 Pemeriksaan grounding Baik
10 Pemeriksaan bushing Baik
Hasil pengukuran insulation resistance T/R set B7
Terminal
Pengukuran Value
Acc
Criteria
HV – Gnd 11.1 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – A 23.9 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – X1 24.2 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – Hvmeas 80.6 MΩ 80-250 MΩ
HV – (+) 151 kΩ ≤ 1.0 MΩ
HV – (-) 8.66 GΩ ˃ 100 MΩ
A – Gnd 18.0 GΩ ˃ 100 MΩ
Beban – Gnd 51.2 MΩ
Waktu
(menit)
IR HV-G
value (GΩ)
IR LV-G
value (GΩ)
1 11.10 26.30
2 12.40 26.40
3 13.20 28.70
4 13.80 30.20
5 14.20 31.50
6 14.30 32.10
7 14.40 33.10
8 14.70 32.90
9 14.90 33.50
10 14.70 33.70
64
Inspeksi elektrik T/R set B8
No Item Pekerjaan Hasil Keterangan
1 Pemeriksaan dan pembersihan trafo Baik
2 Pemeriksaan isolator Baik
3 Pemeriksaan penghantar tegangan tinggi Baik
4 Pengujian tahanan isolasi Baik
5 Pemeriksaan tegangan tembus minyak
trafo Baik
6 Pemeriksaan radiator Baik
7 Penggantian silica gel Baik Penggantian silica gel
8 Pemeriksaan water content Baik
9 Pemeriksaan grounding Baik
10 Pemeriksaan bushing Baik
Hasil pengukuran insulation resistance T/R set B8
Terminal
Pengukuran Value
Acc
Criteria
HV – Gnd 15.9 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – A 30.5 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – X1 36.3 GΩ ˃ 100 MΩ
HV – Hvmeas 80.8 MΩ 80-250 MΩ
HV – (+) 143 kΩ ≤ 1.0 MΩ
HV – (-) 23.2 GΩ ˃ 100 MΩ
A – Gnd 3.42 GΩ ˃ 100 MΩ
Beban – Gnd 52.1 MΩ
Waktu
(menit)
IR HV-G
value (GΩ)
IR LV-G
value (GΩ)
1 15.90 7.44
2 16.90 8.70
3 18.40 8.90
4 15.80 9.09
5 17.70 8.51
6 19.50 8.88
7 20.40 9.70
8 21.50 9.77
9 21.40 9.73
10 21.80 9.98
65
Lampiran B Pengujian No Load pada Chamber A dan B
Primary V Primary A Secondary kV Secondary mA Chamber A
Field 1
0 0 0 0 183 98 36 300 266 172 46 600 315 215 51 800 348 248 69 965
Field 2
0 0 0 0 170 91 35 300 254 161 44 600 300 201 50 800 346 240 67 999
Field 3
0 0 0 0 172 92 43 253 277 189 56 600 332 238 63 800 364 271 70 980
Field 4
0 0 0 0 156 78 43 194 269 168 57 518 355 237 66 799 387 271 68 946
Chamber B
Field 1
0 0 0 0 172 92 35 279 220 135 39 399 271 172 45 600 367 283 67 1000
Field 2
0 0 0 0 183 100 43 278 276 190 55 600 330 238 62 800 370 284 69 1000
Field 3
0 0 0 0 175 96 43 206 265 193 54 504 298 213 61 700 356 247 68 1000
Field 4
0 0 0 0 170 95 43 248 277 198 56 600 334 264 63 800 367 283 71 957