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Y51 簡報主題 ( 一 ). 提升酸液再生線 濃縮塔效率. 簡報單位 : 軋鋼三廠 酸洗冷軋工場 報告人 : 劉明政 95.09.12. P1. 酸洗線鋼帶除銹. 鋼帶. 酸洗槽. 產生廢酸. 產生清 洗水. 回收再生酸. 廢酸 再生線. 副產品: 氧化鐵粉. 廢酸焙燒回收. 一、酸液再生循環示意圖. 製程特點: ● 無廢酸污染排放問題, ARP 回收率達 99 % 以上。 ● 廢酸經 ARP 焙燒, 轉為可循環利用的再生酸。 ● 產出高附加價值的磁粉原料 ------ 氧化鐵粉。. P2. - PowerPoint PPT Presentation
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Y51 簡報主題 (一 )
提升酸液再生線濃縮塔效率
簡報單位 :軋鋼三廠 酸洗冷軋工場 報告人 :劉明政 95.09.12
P1
一、酸液再生循環示意圖
產生廢酸
回收再生酸
廢酸再生線
鋼帶
酸洗槽
副 產 品 :
氧 化 鐵 粉
產生清洗水
酸洗線鋼帶除銹
廢酸焙燒回收
製程特點:●無廢酸污染排放問題, ARP 回收率達 99 % 以上。●廢酸經 ARP 焙燒, 轉為可循環利用的再生酸。●產出高附加價值的磁粉原料 ------ 氧化鐵粉。P2
二、酸液再生線生產流程圖主要設備:1.焙燒爐: 廢酸進行氧化
還原反應2.濃縮塔: 廢酸吸熱濃縮
3. 吸收塔: 鹽酸氣回收4. 鼓風機: 製程氣體輸送5. 洗滌塔: 洗滌鹽酸氣6. 排氣煙囪: 水氣排放 7. 氧化鐵儲槽: 儲存氧化鐵
吸收塔
氧化鐵儲槽
焙燒爐
排氣煙
囪
濃縮廢酸
噴灑焙燒
氧化鐵粉
回收再生酸 6.9 m3/hr 供酸洗線用
酸洗線酸洗除銹
鼓風
機
吸收酸氣
回收洗滌塔的清洗水 7m3/hr
濃縮塔
洗滌塔
洗滌酸氣
熱排氣
回收酸洗線的清洗水 8m3/hr
1.2 噸 /hr
廢酸液
6 m3/hr
焙燒溫度約700°c
包裝後銷售給磁性材料業
原料
產出物酸液
熱排氣
本次改善重點
P3
三、改善前:傳統填充式預濃器濃縮效果差
說明: #1 ARP 預濃器以陶瓷填充物作熱交換,易堵塞差壓高, 濃縮效果差。 擬改善措施:更新為濃縮效果較佳的文氏管 (VENTURI) 預濃器。
隔熱磚塊
排氣:溫度 400℃廢酸液:溫度 90℃
液面升降
排氣流向陶瓷填充物濃縮效果差
風道
改善前:預濃器及示意圖
P4
四、改善後:文氏管式預濃器濃縮效果佳
喉部將
排氣加速
將霧狀液體噴進熱排氣中,進行熱交換
加大循環量,提高熱交換效
果
說明: 1.文氏管式預濃器熱交換效果好、濃縮效果佳。 2. 加大循環量,冷卻、洗滌粉塵 效果佳。 P5
五、改善前、後的預濃器相片
改善前:傳統填充式預濃器 改善後:文氏管式預濃器P6
六、改善前、後的熱交換方式示意圖
循環廢酸
循環廢酸以分流方式與熱排氣進行熱交換
改善前:
分流盤文氏管
噴嘴 4個
循環廢酸以噴霧混合方式與熱排氣進行熱交換
改善後:P7
七、改善前的濃縮效率計算
1. 濃縮前鐵濃度: 135 g/l 2. 濃縮後鐵濃度: 179 g/l3. 濃縮比率 = (179 - 135)/179 ≒ 25 %P8
八、改善後的濃縮效率計算
1. 濃縮前鐵濃度: 130 g/l 2. 濃縮後鐵濃度: 200 g/l3. 濃縮比率 = (200 - 130) /200 = 35 %P9
九、提高濃縮比率可節省能源1. 改善前濃縮比率 25%, 廢酸蒸發量 :6000*25%=1500( 公升 / 小時 ) 2. 改善後濃縮比率 35%, 廢酸蒸發量 :6000*35%=2100( 公升 / 小時 )3. 投入焙燒爐處理量減少= 2100 - 1500 = 600( 公升 / 小時 )4. 每小時可減少天然氣使用量經換算為 42( 立方米 / 小時 )
設計廢酸投入量 6000( 公升 / 小時 )
文氏管濃縮塔
焙燒爐
填充物式舊濃縮塔
改善前濃縮酸投入量由 4500減為 3900( 公升 / 小時 )
廢酸循環濃縮
蒸發量由 1500 增為2100( 公升 / 小時 )
改善後
P10
十、效益評估
․ 減少焙燒爐的天然氣消耗量: 255,000 NM3/ 年
․ 有效降低 CO2 之排放量: 533 噸 /年
․ 有形效益: 3,140,000 元 /年
-- 本主題簡報完畢 --
P11