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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
TRABAJO DE TITULACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE
INGENIERO INDUSTRIAL
ÁREA
SISTEMAS PRODUCTIVOS
TEMA
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA INCREMENTAR
LA PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DEL EFICIENTE
MANEJO DE LOS RECURSOS EN LA
FÁBRICA ARTESANAL DE
CALZADO “MASHA”
AUTOR
OCAMPO CALLE FRANCO NERO
DIRECTOR DEL TRABAJO
ING. IND. NOBOA TOLA ÁNGEL VÍCTOR ROBERTO, MSc.
GUAYAQUIL, ABRIL 2019
ii
FACULTAD DE INGENERÍA INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
UNIDAD DE TITULACIÓN
CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
Habiendo sido nombrado ING. IND. NOBOA TOLA ANGEL VICTOR ROBERTO,
MSc., tutor del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido
elaborado por OCAMPO CALLE FRANCO NERO, C.C.: 0941455800, con mi
respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de
INGENIERO INDUSTRIAL. Se informa que el trabajo de titulación: Propuesta
metodológica para incrementar la productividad a través del eficiente manejo de los
recursos en la fábrica artesanal de calzado “Masha”, ha sido orientado durante todo el
periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 1% de
coincidencia.
https://secure.urkund.com/view/47463354-117153-185361
______________________________________________
Ing. Ind. Ángel Víctor Roberto Noboa Tola, MSc.
C.C.: 0909182248
iii
Declaración de autoría
“La responsabilidad del contenido de este trabajo de Titulación, me corresponde
exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la Facultad de Ingeniería
Industrial de la Universidad de Guayaquil”.
__________________________
Ocampo Calle Franco Nero
C.C.:0941455800
iv
Dedicatoria
Dedico este trabajo a mis padres por la motivación constante y el ejemplo de
perseverancia que han sembrado en mí. A mis hermanas por el apoyo constante en todo lo
que me propongo.
A mis amigos quienes mutuamente nos apoyamos en nuestra formación profesional y
que, hasta ahora, seguimos siendo amigos: Diana Guevara Villegas, Yomira Tapia
Alvarado, Rodolfo Rendón Cox, Carlos Rodríguez Carchi, Michael Vargas Satan, y a
muchos más que iniciamos esta etapa profesional juntos. ¡Éxitos colegas!
A la Facultad de Ingeniería Industrial y a sus catedráticos quienes en cada etapa de mi
camino universitario marcaron sus ideas, conocimientos y motivación para la culminación
de mis estudios profesionales y para la elaboración de este trabajo de titulación.
v
Agradecimiento
A Jehová mi Dios, quien me da fortaleza y sabiduría para poder tomar decisiones
correctas en momentos difíciles y así poder culminar con éxito esta meta.
Al Ing. Marlo Delgado Yagual, Propietario y al Sr. Felipe Delgado Yagual, Gerente
General de Masha Ecu Export, por abrirme las puertas de su empresa para poder realizar
este trabajo de titulación. Y su vez al Sr. Arturo Reyes Yagual, Jefe de Producción, por
facilitarme sin ningún problema la información necesaria para este trabajo de titulación.
Me van a faltar páginas para agradecer a las personas que me han brindado su apoyo en
la realización de este proyecto, sin embargo, merecen un reconocimiento especial mis
padres Franco Ocampo Piedra y Natalia Calle Molina por los valores y consejos
inculcados a lo largo de mis años, por enseñarme que los objetivos trazados se logran con
trabajo y dedicación.
Hago extenso este agradecimiento dirigiéndolo a mis hermanas Marjorie, Nancy, Melva
y Sabina, sin su ayuda y buen ejemplo de dedicación, perseverancia y sacrificio, jamás
hubiese logrado esto. Además, agradezco la ayuda de amigos y docentes por compartir sus
conocimientos y experiencias en todos estos años, en especial a mis tutores el Ing. Ind.
Roberto Noboa Tola, MSc. y a la Ing. Ind. Lucy Borja Mora, MSc. por guiarme
correctamente durante el proceso y culminación de este trabajo de titulación. Dios les
bendiga.
vi
Índice General
N° Descripción Pag.
Introducción ............................................................................................................ 1
Capitulo I
Diseño de la investigación
N° Descripción Pag.
1.1. Antecedentes de la investigación .......................................................................... 2
1.2. Problema de investigación .................................................................................... 2
1.2.1. Planteamiento del problema. ................................................................................. 2
1.2.2. Formulación del problema de investigación. ........................................................ 3
1.2.3. Sistematización del problema de investigación. ................................................... 3
1.3. Justificación de la investigación ........................................................................... 3
1.4. Objetivos de la investigación ................................................................................ 4
1.4.1. Objetivo general. ................................................................................................... 4
1.4.2. Objetivos específicos. ........................................................................................... 4
1.5. Marco de referencia de la investigación ............................................................... 5
1.5.1. Marco teórico. ....................................................................................................... 5
1.5.1.1. Características generales de una microempresa. ................................................... 5
1.5.1.2. Características generales de la Industria del calzado. ........................................... 5
1.5.2. Marco conceptual. ................................................................................................. 5
1.5.2.1. Productividad. ....................................................................................................... 5
1.5.2.2. Índice de Productividad. ....................................................................................... 6
1.5.2.3. Eficiencia. ............................................................................................................. 7
1.5.2.4. Análisis de tiempo en la operación. ...................................................................... 7
1.5.2.5. Tiempo Improductivo Total. ................................................................................. 8
1.5.2.6. Tiempo improductivo debido a deficiencias de la dirección. ............................... 8
1.5.2.7. Tiempo improductivo imputable al trabajador. .................................................... 8
1.5.2.8. Estudio de tiempos. ............................................................................................... 9
1.5.2.9. Estudio de movimientos. ....................................................................................... 9
1.5.2.10. Diagrama de flujo y/o proceso. ............................................................................. 9
1.5.2.11. Diagrama de recorrido. ....................................................................................... 10
1.6. Aspectos metodológicos de la investigación ...................................................... 10
1.6.1. Tipo de estudio. ................................................................................................... 10
1.6.2. Método de investigación. .................................................................................... 11
vii
N° Descripción Pag.
1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. ..................................... 11
1.6.4. Tratamiento de la información. ........................................................................... 11
1.6.5. Resultados e impactos esperados. ...................................................................... 11
Capitulo II
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico
N° Descripción Pag.
2.1. Análisis de situación actual ................................................................................. 12
2.1.1. La Empresa. ........................................................................................................ 12
2.1.1.1. Organigrama. ...................................................................................................... 13
2.1.1.2. Misión. ................................................................................................................ 13
2.1.1.3. Visión. ................................................................................................................. 13
2.1.2. Distribución de planta. ........................................................................................ 14
2.1.3. Recursos productivos. ......................................................................................... 15
2.1.3.1. Talento humano. ................................................................................................. 15
2.1.3.2. Recursos físicos. ................................................................................................. 16
2.1.3.2.1. Troqueladora. ...................................................................................................... 16
2.1.3.2.2. Engomadora. ....................................................................................................... 16
2.1.3.2.3. Máquina dobladora. ............................................................................................ 17
2.1.3.2.4. Maquina Ribeteadora. ......................................................................................... 17
2.1.3.2.5. Máquinas de coser semi industrial. ..................................................................... 17
2.1.3.2.6. Remachadora manual de banco. ......................................................................... 17
2.1.3.2.7. Máquina de serigrafía. ........................................................................................ 17
2.1.3.2.8. Horno reactivador. .............................................................................................. 17
2.1.3.2.9. Prensadora neumática doble. .............................................................................. 17
2.1.4. Producto. ............................................................................................................. 18
2.1.5. Materiales de producción. ................................................................................... 18
2.1.5.1. Materiales Directos. ............................................................................................ 18
2.1.5.2. Materiales Indirectos. .......................................................................................... 19
2.1.6. Insumos. .............................................................................................................. 20
2.1.6.1. Suministro Eléctrico........................................................................................... 20
2.1.6.2. Mano de Obra. .................................................................................................... 21
2.1.6.3. Insumo económico. ............................................................................................. 22
2.1.7. Capacidad instalada de producción. .................................................................... 23
viii
N° Descripción Pag.
2.1.1. Descripción de procesos. .................................................................................... 24
2.1.1.1. Descripción del proceso productivo. ................................................................... 24
2.1.1.1.1. Recepción. ........................................................................................................... 24
2.1.1.1.2. Cortado. ............................................................................................................... 24
2.1.1.1.3. Doblado. .............................................................................................................. 25
2.1.1.1.4. Pre- Ensamblado. ................................................................................................ 27
2.1.1.1.5. Ensamblado. ........................................................................................................ 28
2.1.1.1.6. Inspección. .......................................................................................................... 28
2.1.1.1.7. Empaquetado....................................................................................................... 28
2.1.1.1.8. Tiempos promedios totales del proceso. ............................................................. 29
2.1.1.2. Diagrama de proceso de operación. .................................................................... 30
2.1.1.3. Diagrama de flujo del proceso. ........................................................................... 31
2.1.1.4. Diagrama de recorrido. ....................................................................................... 32
2.1.1.5. Cursograma analítico actual del proceso. ........................................................... 33
2.1.1.5.1. Resumen del cursograma analítico actual del proceso. ....................................... 34
2.2. Análisis comparativo evolución, tendencias y perspectivas ............................... 34
2.2.1. Análisis y diagnóstico del problema. .................................................................. 34
2.2.2. Descripción especifica del problema. ................................................................. 35
2.2.2.1. Demora en la ubicación de los troqueles. .......................................................... 35
2.2.2.2. Incomodidad del operario al trabajar. ................................................................. 35
2.2.2.3. Cuello de botella en el área de doblado. ............................................................. 36
2.2.2.4. Desorden en el área de trabajo. .......................................................................... 36
2.2.2.5. Ineficiente distribución del proceso productivo en planta. ................................. 36
2.1.1. Análisis de datos e identificación de problemas. ................................................ 36
2.2. Presentación de resultados y diagnósticos .......................................................... 37
2.2.1. Impacto económico. ............................................................................................ 37
2.2.2. Diagnóstico. ........................................................................................................ 38
Capítulo III
Propuesta, conclusiones y recomendaciones
N° Descripción Pag.
3.1. Diseño de la propuesta ........................................................................................ 38
3.1.1. Primera propuesta: Mejoras dentro del proceso de producción. ......................... 38
3.1.1.1. Problemas del proceso de producción. ............................................................... 39
ix
N° Descripción Pag.
3.1.1.1.1. Demoras en la ubicación de los troqueles. ......................................................... 39
3.1.1.1.2. Incomodidad del operario al trabajar. .................................................................. 39
3.1.1.1.3. Cuello de botella en el área de doblado. .............................................................. 40
3.1.1.1.4. Desorden en el área de trabajo............................................................................. 41
3.1.2. Segunda Propuesta: Redistribución de Planta. .................................................... 41
3.1.2.1. Propuesta de distribución de planta. ................................................................... 43
3.1.2.2. Propuesta de diagrama de recorrido del proceso. ............................................... 44
3.1.2.3. Cursograma analítico propuesto del proceso. ..................................................... 45
3.1.2.4. Resumen del cursograma analítico propuesto del proceso. ................................ 46
3.1.3. Presupuesto de la mejora. ................................................................................... 46
3.1.3.1. Presupuesto para la primera propuesta de mejora. .............................................. 47
3.1.3.2. Presupuesto para la segunda propuesta de mejora. ............................................. 47
3.1.4. Análisis y beneficios de la propuesta de solución.…………………………….. 49
3.1.4.1. Incremento de la capacidad productiva del proceso. .......................................... 49
3.1.4.2. Optimo uso del espacio físico de la empresa. ..................................................... 49
3.1.4.3. Disminución de costos por unidad de producción en mano de obra................... 49
3.1.5. Evaluación económica. ....................................................................................... 50
3.1.5.1. Flujo de caja. ....................................................................................................... 52
3.1.5.2. TIR (Tasa interna de retorno). ............................................................................ 53
3.1.5.3. Tiempo de recuperación de la inversión. ............................................................ 53
3.1.5.4. VAN (Valor actual neto). .................................................................................... 53
3.2. Conclusiones ....................................................................................................... 54
3.3. Recomendaciones ............................................................................................... 54
Glosario de términos 54
Anexos 55
Bibliografía 70
x
Índice de tablas
N° Descripción Pag.
1 Talento humano de la empresa Masha Ecu Export. 15
2 Consumo eléctrico de la empresa Masha Ecu Export. 21
3 Costo de mano de obra de la empresa Masha Ecu Export. 22
4 Costo total de materiales para producir una docena de sandalias. 22
5 Producción de docenas de sandalias durante el año 2018. 23
6 Tiempos promedios del área de cortado. 25
7 Tiempos promedios del área de doblado. 26
8 Tiempos promedios del área de pre ensamblado. 27
9 Tiempos promedios del área de ensamblado. 28
10 Tiempos promedios dl área de inspección y empaquetado. 29
11 Tiempos promedios totales del proceso. 29
12 Resumen del cursograma analítico actual del proceso. 34
13 Análisis de los problemas en el proceso de producción. 35
14 Propuesta de mejora a problemas de producción. 38
15 Tiempo promedio actual del proceso de doblado. 40
16 Tiempo promedio propuesto del proceso de doblado. 40
17 Resumen del cursograma analítico propuesto. 46
18 Presupuesto del proyecto de mejora. 46
19 Presupuesto para la primera propuesta de mejora. 47
20 Presupuesto para la segunda propuesta de mejora. 47
21 Presupuesto para la reubicación de la oficina administrativa. 48
22 Presupuesto para la reubicación de maquinarias. 48
23 Comparación del método actual vs propuesto 50
24 Costos de producción propuestos. 50
25 Proyección de ventas anuales. 51
26 Costo anual por materiales de producción. 51
27 Costo anual por mano de obra. 51
28 Costo operativo anual. 52
29 Flujo de caja. 52
30 Evaluación teórica de la tasa interna de retorno. 53
31 Cálculo del valor neto actual (VAN) 53
xi
Índice de figuras
N° Descripción Pag.
1 Tiempo total de operaciones de fabricación. Información tomada del libro Ingeniería
de métodos. Autor: (Durán, 2013). ...................................................................................... 7
2 Organigrama de la empresa Masha Ecu Export. Elaborado por el autor. .................... 13
3 Distribución de planta de la empresa Masha Ecu Export. Elaborado por el autor. ...... 14
4 Sandalia de trenza Masha. Elaborado por el autor. ...................................................... 18
5 Suelas de poliuretano. Elaborado por el autor. ............................................................. 19
6 Plantillas de polímero Eva. Elaborado por el autor. .................................................... 19
7 Cuero sintético de vinilo. Elaborado por el autor. ........................................................ 19
8 Plantillas de goma eva y forros de vinilo. Elaborado por el autor............................... 25
9 Plantilla de goma eva pegada al forro de vinilo. Elaborado por el autor. ................... 26
10 Entresuela doblada y estampada. Elaboración propia. ................................................ 26
11 Partes principales de una sandalia (Entresuela y capellada)......................................... 27
12 Diagrama de proceso de operación. Elaborado por el autor. ........................................ 30
13 Diagrama de flujo del proceso. Elaborado por el autor. ............................................... 31
14 Diagrama de recorrido. Elaborado por el autor. ........................................................... 32
15 Cursograma analítico actual del proceso. Elaborado por el autor. ............................... 33
16 Diagrama causa efecto. Elaborado por el autor. ........................................................... 37
17 Propuesta de distribución de planta. Elaborado por el autor. ....................................... 43
18 Propuesta de diagrama de recorrido del proceso. Elaborado por el autor. .................. 44
19 Cursograma analítico del proceso. Elaborado por el autor. ......................................... 45
xii
Índice de anexos
N° Descripción Pag.
1 Logo de la empresa 56
2 Maquinaria utilizada en el proceso de producción 57
3 Materiales indirectos de fabricación 60
4 Cotización de maquina doladora 63
5 Pronostico de ventas, años 2019, 2020, 2021,2022, 2023, respectivamente. 64
xiii
FACULTAD DE INGENERÍA INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
UNIDAD DE TITULACIÓN
“PROPUESTA METODOLÓGICA PARA INCREMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DEL EFICIENTE MANEJO DE LOS
RECURSOS EN LA FÁBRICA ARTESANAL DE CALZADO
“MASHA””
Autor: Franco Nero Ocampo Calle.
Tutor: Ing. Ind. Ángel Víctor Roberto Noboa Tola, MSc.
Resumen
La investigación en este proyecto busca proponer una mejora del proceso productivo de
sandalias, teniendo como primer objetivo el diagnosticar la situación actual del proceso de
producción de la empresa, para posteriormente elaborar el plan de mejora del proceso
productivo de sandalias para aumentar la productividad y finalmente realizar el análisis
costo- beneficio del plan de mejora de la producción para evaluar si la propuesta es
rentable. Los planes de mejora propuestos nos indican un aumento de productividad tales
como productividad de máquina y de mano de obra, además de un significativo aumento
de la capacidad utilizada de planta a 53% de su capacidad total incrementando el volumen
de producción para satisfacer la demanda que la empresa no puede atender. Finalmente, A
través del análisis económico se determinó que la propuesta de mejora es rentable con una
tasa interna de retorno del 28.6% utilizando una tasa de referencia del 10%.
Palabras clave: Mejora, Proceso, Sandalias, Productividad, Rentabilidad.
xiv
FACULTAD DE INGENERÍA INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
UNIDAD DE TITULACIÓN
“METHODOLOGICAL PROPOSAL TO INCREASE
PRODUCTIVITY THROUGH THE EFFICIENT MANAGEMENT OF
RESOURCES IN THE "MASHA" ARTISAN FOOTWEAR
FACTORY”
Author: Franco Nero Ocampo Calle
Advisor: Ind. Eng. Ángel Víctor Roberto Noboa Tola, MSc.
Abstract
The investigation in this project seeks to propose an improvement of the sandal production
process, having as a first objective to diagnose the current situation of the production
process of the company, to later elaborate the plan of improvement of the productive
process of sandals to increase productivity and finally perform the cost-benefit analysis of
the production improvement plan to evaluate if the proposal is profitable. The proposed
improvement plans indicate an increase in productivity such as machine and labor
productivity, in addition to a significant increase in the capacity use of the plant to 53% of
its total capacity, increasing the volume of production to meet the demand that the
company can’t attend. Finally, through the economic analysis, it was determined that the
improvement proposal is profitable with an internal rate of return of 28.6% using a
reference rate of 10%.
Key words: Improvement, Process, Sandals, Productivity, Profitability.
1
Introducción
Hoy en día, existen todo tipo de problemas para las empresas, estos pueden llegar a
poner en riesgo, no sólo su estabilidad económica, sino también su participación en el
mercado, por lo que es vital que se resuelvan de forma efectiva.
Este tipo de riesgos no solo se presentan en las grandes organizaciones, sino también las
pequeñas y medianas empresas (Pymes) llegan a ser afectadas económicamente por la
globalización, e inclusive por el mismo gobierno. En muchos de los casos se considera a
las Pymes como empresas con deficiente recurso tecnológico, de menor competitividad y
de baja productividad. Sin embargo, esto debe ser visto como una oportunidad para
desarrollar ventajas y obtener mayor participación en el mercado.
En la presente investigación se trabaja ante la necesidad de mejorar procesos y
aumentar la productividad de Pymes, que se encuentra en un escenario de pérdidas
económicas al no ser capaces de cubrir una demanda de la que son potenciales. Por esta
razón se genera la problemática ¿Podrá el eficiente manejo de los recursos en la fábrica
artesanal “Masha” incrementar la productividad en sus procesos?
La investigación que se desarrollará en este proyecto busca proponer una mejora del
proceso productivo de sandalias para mujer, teniendo como objetivo principal diagnosticar
el estado actual del proceso de producción de la empresa, para establecer los indicadores
de productividad necesarios, posteriormente proponer el plan de mejora del proceso
productivo de sandalias para mujer, desarrollando los métodos de mejora continua y por
ultimo realizar el análisis costo- beneficio del plan de mejora de la producción para
determinar si la propuesta de mejora es viable.
Con este proyecto de investigación, se pretende alcanzar una ventaja competitiva para
esta empresa en el segmento de mercado al cual pertenece. Por lo cual debe producir con
eficiencia productos de calidad, otorgando una mayor rentabilidad a la empresa; por lo que
es necesario realizar mejoramientos en sus procesos, como en el manejo de sus recursos.
Capítulo I
Diseño de la investigación
1.1.Antecedentes de la investigación
La propuesta de mejorar los procesos de producción, nace de la necesidad de obtener
mayores ganancias para la empresa. La ingeniería industrial ha sido especializada para la
optimización de recursos, por lo que está direccionada a reducir los costos de producción,
o incrementar las unidades de producción de una manera efectiva, a través de herramientas
como la ingeniería de métodos.
La empresa comercial y manufacturera Masha Ecu Export es una mediana empresa
dedicada a la fabricación y venta de calzado exclusivamente para mujer a nivel nacional.
Inicio sus actividades como un pequeño taller ubicado al sur de Guayaquil en el 2005, en
todo lo referente a confección de calzado. En el año 2010 adquirió maquinaría para
desarrollar una mayor producción de calzado, y así poder satisfacer a nuevos clientes en
distintas partes del país. Desde el 2016 se ha ampliado sustancialmente la gama de
productos ofrecidos a los clientes.
En sus inicios, fue una microempresa familiar, con la dirección general del propietario,
el Ing. Marlo Delgado Yagual, administrado y operado por familiares, a través del tiempo
sólo el propietario quedó en la dirección general contratando a personal obrero. En la
actualidad distribuye calzado para mujer a mercados locales como Guayaquil, Daule, y
Gral. Villamil Playas, y a otras ciudades como, Cuenca, Ambato y Loja, esto gracias a la
ubicación privilegiada de la ciudad de Guayaquil, en el sur del Ecuador. Esta empresa
ofrece en una amplia gama de diseños y colores, permitiéndole ser el proveedor de
confianza de sus clientes. La empresa está ubicada en el sur de Guayaquil, en el sector del
Guasmo Norte.
1.2.Problema de investigación
1.2.1. Planteamiento del problema.
La empresa actualmente, presenta dificultades en sus procesos de producción, ya que
con su repentino crecimiento ha descuidado la eficiencia en sus procesos, y con ello ha
incrementado desperdicio de materia prima, generando una importante pérdida económica
a esta mediana empresa. También ha descuidado su línea de proceso, ya que se ha ido
desarrollando con base al crecimiento de la empresa, y no a las necesidades del mismo.
Teniendo como resultado, puestos de trabajo no sincronizados al proceso de producción,
desorden, pérdidas temporales y/o permanentes de herramientas necesarias para el proceso,
y otros factores que producen tiempos de espera no favorables para la producción.
Diseño de la investigación 3
Los problemas que se observan en los procesos productivos de la fábrica son:
Demora en la ubicación de los troqueles.
Incomodidad del operario al trabajar.
Cuello de botella en el área de doblado.
Desorden en el área de trabajo.
Ineficiente distribución del proceso productivo en planta.
1.2.2. Formulación del problema de investigación.
¿Podrá el eficiente manejo de los recursos en la fábrica artesanal “Masha”
incrementar la productividad en sus procesos?
Efectivamente, la correcta utilización de recursos dentro del proceso productivo, no
solo incrementará la productividad, sino junto con ello, aumentarán las ganancias, con base
a las nuevas oportunidades que surgirán con nuevos clientes en distintos lugares del país.
Brindando a la empresa una mayor estabilidad económica, y así tener la posibilidad de
crecer de manera productiva, adquiriendo nueva maquinaria para incrementar la
producción y a su vez ser una fuente de trabajo y desarrollo para el país. Sobre este punto
de vista, el correcto uso de los recursos dentro de una empresa, es una de las maneras más
seguras de llegar a ser un éxito como organización, brindando poder de marca al producto,
logrando que Masha llegue a ser una marca reconocida en el país, generando mayor interés
por parte del mercado nacional e internacional.
1.2.3. Sistematización del problema de investigación.
¿El proceso de producción tiene los recursos para alcanzar las metas propuestas?
¿Todos los movimientos y actividades que realizan los colaboradores en sus áreas de
trabajo agregan valor al proceso?
¿Es evidente los tiempos muertos e improductivos en los procesos de la fabricación del
producto?
¿La automatización en los procesos es fundamental para el aumento de la
productividad?
¿El personal cuenta con la motivación necesaria para cumplir sus labores con
eficiencia?
1.3. Justificación de la investigación
Desde la revolución industrial se han ido desarrollando distintos tipos de técnicas para
mejorar procesos y con ello incrementar el nivel productivo de una empresa. Estas mejoras
se han ido dando con el paso del tiempo, con base a los conocimientos otorgados por los
precursores de la ingeniería industrial, como lo fueron Henry Fayol, Frederick Taylor,
Diseño de la investigación 4
Henry Ford y los esposos Frank y Lilian Gilberth. Estos establecieron las bases
fundamentales sobre organización y métodos para mejorar la productividad en procesos
productivos, en los recursos y a la vez formar un agradable ambiente laboral, de la mano
del trabajo en equipo, los cuales permiten incrementar la eficiencia y con ello la
productividad en una empresa.
La productividad, puede definirse como la capacidad o grado de producción por unidad
de trabajo, con la que se emplean los recursos, para alcanzar de manera eficaz los
objetivos trazados por la organización. Por lo general, el aumento de la productividad no
ocurre de forma casual, esta se logra a través de continuas mejoras en el proceso, que se
van desarrollando estratégicamente mediante la correcta planificación y utilización de los
recursos con los que cuenta la empresa.
El presente estudio propone investigar y mejorar con base a los conocimientos
adquiridos en la carrera de ingeniería industrial, el proceso de producción de la empresa
comercial y manufacturera de calzado “Masha”. Para otorgar una solución metodológica a
los principales factores que estarían desencadenando una sería ineficiencia en el uso de los
recursos (e.g. Materia prima, mano de obra, tiempo, etc.) como también el desarrollo
productivo del proceso. Hoy en día Masha cuenta con una baja productividad en su
proceso productivo, debido a la falta de organización y estandarización, maquinaria
obsoleta, reclamos de clientes, falta de orden en el almacenamiento, recepción y despacho
de los productos terminados.
La importancia de esta investigación es implementar criterios de organización y
métodos al proceso productivo de esta empresa, generando así una mayor productividad,
con base a las mejoras que se logren en el proceso. Por esta razón, es necesario mejorar la
calidad en el proceso, eliminar actividades que no agregan valor, disminuir tiempos
improductivos y por ende aumentar la productividad por unidades producidas. Razón que
justifica la propuesta para ser más competitivos en el mercado y poder satisfacer a los
clientes con productos de calidad, llegando a ser una marca reconocida a nivel nacional.
1.4. Objetivos de la investigación
1.4.1. Objetivo general.
Proponer una metodología de optimización de los recursos en una fábrica artesanal de
calzado.
1.4.2. Objetivos específicos.
Realizar un análisis actual de los procesos productivos de la fábrica artesanal de
calzado.
Diseño de la investigación 5
Elaborar el plan de mejora del proceso productivo para aumentar la productividad.
Realizar el análisis costo- beneficio del plan de mejora de la producción para evaluar si
la propuesta de mejora es rentable.
1.5. Marco de referencia de la investigación
1.5.1. Marco teórico.
1.5.1.1. Características generales de una microempresa.
Su estructura organizacional es de tipo familiar.
Está dirigida y organizada por el propio dueño.
Generalmente su sistema organizacional es con base a su experiencia.
Su sistema de producción por lo general carece de automatización.
Gran parte de sus colaboradores son familiares del propietario, por lo cual la empresa
tiende a ser familiar.
El SRI la considera como causantes de menor grado.
1.5.1.2. Características generales de la Industria del calzado.
La industria de calzado se puede caracterizar de la siguiente manera:
Se caracteriza por integrar actividades como diseño, fabricación,
distribución, y comercialización de todo tipo de calzado para el pie. La
industria puede agruparse por segmentos de productos, tales como
zapatos de vestir, zapatillas, zapatos para niños, zapatos para señoras,
botas, zapatillas para deportes, calzados especiales u ortopédicos, botas
especiales para deportes, sandalias. (Amat Amer, 2019)
La industria también puede ser caracterizada por los siguientes puntos, como son:
Cadena de suministro de materias prima.
Diseño del producto.
Corte de los materiales de producción.
Confección y fabricación del producto.
Distribución logística.
Ventas al por mayor y menor.
1.5.2. Marco conceptual.
1.5.2.1. Productividad.
La productividad es la relación entre la producción obtenida y los
recursos utilizados para obtener dicha producción. Esta definición puede
aplicarse por igual a una empresa, una industria, o a toda una economía.
Diseño de la investigación 6
Los recursos utilizados pueden ser tierra, materiales, mano de obra,
instalaciones, etc. o, como ocurre en la realidad, cualquier combinación de
los anteriormente enunciados. (Durán, 2013, pág. 22)
La productividad implica la mejora del proceso productivo, la mejora
significa una comparación favorable entre la cantidad de recursos
utilizados y la cantidad de bienes o servicios producidos. Por ende la
productividad es un índice que relaciona lo producido por un sistema y los
recursos utilizados para generarlo. (Carro Paz & González Gomez, 2012)
La productividad es genéricamente entendida como la relación entre la
producción obtenida por un sistema de producción o servicios y los
recursos utilizados para obtenerla. También puede ser definida como la
relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto
menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más
productivo es el sistema. (Casanova, 2008, pág. 36)
La productividad es definida como el grado de rendimiento con que se
emplean los recursos disponibles para alcanzar objetivos
predeterminados. El principal motivo para estudiar la productividad en la
empresa es encontrar las causas que la deterioran, y una vez conocidas,
establecer las bases para incrementarla. (García Criollo, 2005, pág. 9)
1.5.2.2. Índice de Productividad.
De acuerdo a Durán (2013) determina que. “El índice de productividad no es más que el
valor numérico con que se designa o denomina a la productividad” (pág. 22).
Y se lo puede calcular con la siguiente formula:
Aumentar la productividad puede ser posible lo cual se logrará por cualquiera de los
siguientes caminos:
Incrementar la producción con la misma cantidad de recursos.
Disminuir los recursos con el mismo nivel de producción.
“Aumentar la producción en una proporción tal que sea mayor al coeficiente de
crecimiento de los recursos” (Durán, 2013, pág. 22).
Diseño de la investigación 7
1.5.2.3. Eficiencia.
Según Chiavenato (2004) eficiencia. "Significa utilización correcta de los recursos
(medios de producción) disponibles. Puede definirse mediante la ecuación E=P/R, donde P
son los productos resultantes y R los recursos utilizados" (pág. 52).
Para Koontz & Weihrich (2004) la eficiencia. Es "el logro de las metas con la menor
cantidad de recursos" (pág. 14).
Según Robbins & Coulter (2005) la eficiencia consiste en "obtener los mayores
resultados con la mínima inversión" (pág. 7).
Para Oliveira Da Silva (2002) la eficiencia significa "operar de modo que los recursos
sean utilizados de forma más adecuada" (pág. 20).
1.5.2.4. Análisis de tiempo en la operación.
“Llamamos tiempo total de fabricación o de operación, al tiempo invertido por
trabajadores o por máquinas o instalaciones para llevar a cabo una operación, o para
producir una cantidad determinada de servicios” (Durán, 2013, pág. 24)
El Contenido de Trabajo Total, según Durán (2013) puede definirse como. “La cantidad
de trabajo invertido en la ejecución de un producto o de un proceso determinado, y se lo
evalúa en horas-hombre y/o en horas máquina” (pág. 24).
Según Durán (2013) se denomina. “Hora-hombre (H-H) al trabajo de un hombre en una
hora. Se conoce como hora-máquina (H-M) al funcionamiento de una máquina o de una
instalación durante una hora. El contenido de trabajo total incluye al contenido básico y al
trabajo suplementario” (pág. 24).
Figura N° 1 Tiempo total de operaciones de fabricación. Información tomada del libro Ingeniería de
métodos. Autor: (Durán, 2013).
Diseño de la investigación 8
1.5.2.5. Tiempo Improductivo Total.
Se considera al tiempo improductivo total a cualquier interrupción que
obliga al trabajador, a la máquina, a las instalaciones o a todos ellos a la
vez, a suspender las actividades que deben ejecutar, sin realizar, durante
la interrupción, tarea alguna por finalizar o completar el trabajo, el
mismo que se debe a deficiencias de la dirección, y/o deficiencias del
trabajador. (Durán, 2013, pág. 26).
1.5.2.6. Tiempo improductivo debido a deficiencias de la dirección.
Se define como el tiempo en el cual el operador y/o la maquinaría permanecen de forma
inactiva, debido a que la gerencia no ha planificado, dirigido y coordinado las actividades
y tareas de una forma eficiente.
Durán (2013) menciona cinco causas atribuibles a deficiencias de la Dirección:
La primera según Durán (2013) . “Una política de ventas que permita un número
excesivo de variedades de productos. Esto causa que las máquinas estén inactivas
mucho tiempo mientras se procede a su adaptación para fabricar las diversas
variedades” (pág. 26).
La segunda según Durán (2013) es. “No normalizar las partes componentes de una
variedad de productos o de servicios” (pág. 26).
La tercera según Durán (2013) es. “No asegurar el oportuno suministro de materias
primas y de herramientas, paralizando la organización y la mano de obra” (pág. 26).
La cuarta según Durán (2013) es. “No proporcionar condiciones de trabajo que
permitan una labor sostenida del trabajador” (pág. 26).
La quinta según Durán (2013) es. ”Mantener condiciones peligrosas que favorecen los
accidentes de trabajo, lo cual ocasiona pérdidas de tiempo” (pág. 26).
1.5.2.7. Tiempo improductivo imputable al trabajador.
Es el tiempo durante el cual el hombre y/o la máquina o instalación
permanecen inactivos por causas que puede corregir el trabajador. Esto
ocurre cuando el trabajador se ausenta del lugar de trabajo sin causa
justificada, cuando llega tarde al trabajo, cuando no se pone a trabajar
inmediatamente después de haber registrado su entrada, cuando trabaja
deliberadamente a un ritmo demasiado lento, cuando trabaja con
descuido ocasionando desperdicio de materiales y/o repetición en el
trabajo, cuando no observa las normas de seguridad sufriendo o causando
accidentes. (Durán, 2013)
Diseño de la investigación 9
1.5.2.8. Estudio de tiempos.
Es el análisis que se realiza a cada estación de trabajo para conocer cuánto tiempo
invierte el operador y/o la maquinaria en realizar su función.
Por otro lado Durán (2013), indica que a la etapa analítica corresponde a cuatro fases:
La primera según Durán (2013) es. “Dividir la tarea en sencillos movimientos
elementales” (pág. 6).
La segunda según Durán (2013) es. “Estudiar la ejecución de cada movimiento
elemental por parte de varios trabajadores calificados, y con la ayuda de un
cronómetro, seleccionar el método más rápido para realizar los movimientos
analizados” (pág. 6).
La tercera según Durán (2013) es. “Describir, explicar y especificar cada uno de los
movimientos elementales con sus tiempos correspondientes, de tal manera que puedan
ser utilizados rápidamente en cualquier combinación futura” (pág. 6).
La cuarta según Durán (2013) es. “Estudiar y registrar el porcentaje de tiempo que
debe agregarse para cubrir el período de adaptación de un trabajador a una tarea que
realiza por primera vez, para cubrir demoras inevitables, pequeños accidentes,
descansos necesarios para combatir la fatiga, imprevistos, etc.” (pág. 6).
1.5.2.9. Estudio de movimientos.
Es el análisis del factor humano y la ergonomía, que se realiza para determinar la
eficiencia de los movimientos del operador al desarrollar las actividades y tareas de su
puesto de trabajo, y con base al análisis desarrollado proponer una mejora. Para recalcar la
importancia de esta relación. Durán (2013) dice:
“Factores Humanos es una denominación sinónima a ergonomía. En su
naturaleza multidisciplinaria los ergonomistas trabajan en equipos que
pueden estar constituidos por ingenieros de diseño, de producción,
industriales; (…). El objetivo final de tales equipos es el de poner en
práctica conocimientos sobre los trabajos, su realización, y los
trabajadores, de manera tal que la producción a obtenerse no se deba al
sometimiento del trabajador a condiciones excesivas de esfuerzo físico o
mental”. (pág. 102)
1.5.2.10. Diagrama de flujo y/o proceso.
Según García Juárez (2016) es. “La representación gráfica de la sucesión de hechos o
fases que se presentan en la ejecución de un proceso” (pág. 36).
Diseño de la investigación 10
Según Gómez Cejas (1997) es. “Es un diagrama que expresa gráficamente las distintas
operaciones que componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia
cronológica” (pág. 96).
Según Chiavenato (1993) es. “Una gráfica que representa el flujo o la secuencia de
rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las
unidades involucradas y los responsables de su ejecución” (pág. 66).
1.5.2.11. Diagrama de recorrido.
En todo estudio de trabajo, es necesario conocer la trayectoria que siguen
el personal y los materiales durante la jornada de labores. Con la
finalidad de registrar convenientemente la información que sobre el
movimiento o desplazamiento de los materiales se pudiere obtener, es que
se ha ideado el “diagrama de recorrido” o de flujo, el cual reproduce a
escala la zona de trabajo, y muestra los diversos puntos de actividad así
como la interrelación de los mismos. (Durán, 2013, pág. 77)
1.6. Aspectos metodológicos de la investigación
Durante la ejecución de la trabajo de titulación se emplearán herramientas y
metodologías importantes para el análisis y cumplimiento del proyecto, a continuación se
detallan los métodos a utilizar.
1.6.1. Tipo de estudio.
El proceso investigativo se realizará en el campo con entrevistas al personal que realiza
el proceso, además con bases de datos históricos, se analizarán las novedades que se
presenten en cada capítulo y se construirán ideas que ayuden a la solución del problema
planteado. La información será exploratoria, descriptiva, explicativa, cualitativa y
cuantitativa a continuación se detallan:
Exploratorio: Se usa para identificar los problemas que están ocurriendo con
frecuencia.
Descriptiva: Se detallan los hechos observados, se escriben tal y como se cumplen en
el proceso real, los datos pueden ser cualitativos y cuantitativos.
Explicativo: Busca el porqué de los hechos, es aquella que posee relación causal ya
que no solo se acerca al problema sino que busca las causas del mismo.
Cualitativa: Hace referencia a las cualidades especificas del proceso analizado.
Diseño de la investigación 11
Cuantitativa: Datos que permiten medir o cuantificar para diagnosticar el estado del
proceso.
1.6.2. Método de investigación.
Se aplicará un método de investigación científica donde se empleará conocimientos
operativos enfocados a la experiencia para mejorar la productividad del área de estudio, se
obtendrán ideas por parte de los trabajadores del área de producción de sandalias.
1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información.
Para medir y valorar las causas que generan la baja productividad se utilizarán
herramientas y métodos de ingeniería como estudios de tiempos y movimientos, diagramas
de recorrido, y diagrama de causa y efecto. Estas herramientas son importantes porque
permiten tener una idea sólida de la propuesta planteada, además la necesidad de realizar
análisis de documentos históricos y de archivos con la finalidad de observar cómo se
manejaba la productividad en años anteriores, mediantes análisis estadísticos que muestran
la realidad.
1.6.4. Tratamiento de la información.
Cuando se culmine la investigación, con toda la información obtenida de distintas
fuentes antes mencionadas, las cuales ayudarán y fortalecerán la elaboración de este
proyecto, se tabulará en programas informáticos para elaborar tablas, gráficas y datos
estadísticos donde muestren un impacto en la obtención de resultados cuantitativos sobre
la estadística de la investigación de campo, para luego interpretar y analizar dicha
información dando lugar finalmente al planteamiento de la propuesta de solución, para de
esta ejecutar una buena toma de decisiones en las metodologías usadas y los resultados
cumplirá con el objetivo de maximizar la productividad, cumplir con los indicadores del
área y la eficiencia en los puestos de trabajos.
1.6.5. Resultados e impactos esperados.
Unos de los resultados que se espera, es que los datos obtenidos con las entrevistas,
sean la información necesaria para iniciar el análisis en la mejora de la producción. Estos
resultados servirán de impacto para poder concretar con el objetivo planteado.
Capítulo II
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico
2.1.Análisis de situación actual
Este análisis sirve para identificar y enfocar los temas críticos que enfrenta la
organización, con base a esos temas críticos, podrá desarrollar afirmaciones explicitas
sobre objetivos realistas y planes posibles para trabajar para su consecución.
Este es un proceso que traerá como consecuencia el respaldo de toda la organización,
incrementándose así de que los objetivos conduzcan a los resultados más productivos
deseables.
2.1.1. La Empresa.
La empresa comercial y manufacturera “Masha” fue fundada en el año 2005, iniciando
en la fabricación de calzado para mujer, ofreciendo a los clientes los precios más
competitivos del mercado. En sus inicios, fue una microempresa familiar, con la dirección
general del propietario, el Ing. Marlo Delgado Yagual, administrado y operado por
familiares, a través del tiempo sólo el propietario quedó en la dirección general
contratando a personal obrero.
En la actualidad distribuye calzado para mujer a mercados locales como Guayaquil,
Daule, y Gral. Villamil Playas, y a otras ciudades como, Cuenca, Ambato y Loja, esto
gracias a la ubicación privilegiada de la ciudad de Guayaquil, en el sur del Ecuador.
Esta empresa ofrece en una amplia gama de diseños y colores, permitiéndole ser el
proveedor de confianza de sus clientes. La empresa está ubicada en el sur de Guayaquil, en
l urbanización del Guasmo Norte.
La empresa actualmente presenta dificultades en sus procesos de producción, ya que
con su repentino crecimiento ha descuidado la eficiencia en sus procesos, y con ello ha
incrementado desperdicio de materia prima, generando una importante pérdida económica
a esta mediana empresa. También ha descuidado su línea de proceso, ya que se ha ido
desarrollando con base al crecimiento de la empresa, y no a las necesidades del mismo,
teniendo como resultado puestos de trabajo no sincronizados al proceso de producción,
desorden, pérdidas temporales y/o permanentes de herramientas necesarias para el proceso,
y otros factores que producen tiempos de espera no favorables para la producción. El logo
de la empresa Masha Ecu Export se encuentra en el Anexo N°1, el cual es utilizado para
representar a la marca en distintos tipos de medios publicitarios, como los son letreros,
cajas, bolsas plásticas, etc.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 13
2.1.1.1. Organigrama.
Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier
otra organización, incluyen las estructuras departamentales y, en algunos casos, las
personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y
competenciales de vigor.
El organigrama es un modelo abstracto y sistemático que permite obtener una idea
uniforme y sintética de la estructura formal de una organización, desempeña un papel
informativo, presenta todos los elementos de autoridad, los niveles de jerarquía y la
relación entre ellos.
La empresa se organiza de forma vertical, de arriba hacia abajo, colocando al
propietario de la empresa en la parte superior, y dividen las distintas actividades de la
empresa en distintos departamentos, en los diferentes niveles jerárquicos en forma
escalonada. Esto se observa en la Figura N°2
Figura N° 2 Organigrama de la empresa Masha Ecu Export. Información tomada de la empresa.
Elaborado por el autor.
2.1.1.2. Misión.
Ser una empresa distribuidora de sandalias competente y productiva, estableciendo una
mejor relación con nuestros clientes y proveedores, para satisfacer sus necesidades en el
ámbito comercial, reforzando nuestra permanencia en el mercado.
2.1.1.3. Visión.
Ser una empresa líder a nivel nacional en mercado de calzado para mujer y expandirnos
a mercados internacionales con nuestros productos.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 14
2.1.2. Distribución de planta.
Figura N° 3 Distribución de planta de la empresa. Información tomada de la empresa. Elaborado por el
autor
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 15
2.1.3. Recursos productivos.
2.1.3.1. Talento humano.
Se entenderá como la capacidad de la persona que entiende y comprende de manera
inteligente la forma de resolver en determinada ocupación, asumiendo sus habilidades,
destrezas, experiencias y aptitudes propias de las personas talentosas. Sin embargo, no
entenderemos solo el esfuerzo o la actividad humana; sino también otros factores o
elementos que movilizan al ser humano, talentos como: competencias (habilidades,
conocimientos y actitudes) experiencias, motivación, interés, vocación aptitudes,
potencialidades, salud, etc.
La empresa cuenta con 10 personas como personal obrero, 1 contador en el área
financiero, 1 secretario general de soporte para el propietario y 2 personas encargadas de
la venta y comercialización del producto. En la Tabla N°1 se muestra la distribución de
los operarios, su educación y habilidades esperadas para el puesto.
Tabla 1 Talento humano de la empresa Masha Ecu Export.
Proceso N° operarios Educación Habilidades
Troquelado 1 Secundaria
Trabajo bajo presión.
Cortado manual en un tiempo
adecuado.
Conocimiento y/o aptitud mínima
relacionada a la maquinaria.
Doblador 2 Secundaria
Trabajo bajo presión.
Esmerilar productos en el tiempo
estándar.
Conocimiento y/o aptitud mínima
relacionada a la maquinaria.
Cosedor 2 Secundaria Trabajo bajo presión.
Pro actividad.
Ensamblador 4 Secundaria Trabajo bajo presión.
Pro actividad.
Empaquetado 1 Secundaria Trabajo bajo presión.
Pro actividad.
Total 10
Información tomada de datos referenciales de la empresa. Elaborado por el autor.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 16
Trabajar a presión suele ser habitual en este tipo de empresas, ya que se tiene que
cumplir grandes metas en un corto tiempo, así mismo todos los colaborares deben contar
con las siguientes cualidades: ser responsable y cumplir con la tarea asignada, contribuir
con el cuidado y la correcta utilización de herramientas y maquinaria, e identificar la
interacción de los procesos y responsabilidades dentro de la empresa.
La satisfacción de los colaboradores es un factor al que se le debe prestar sumo interés
si se desea incrementar la productividad en una empresa. Con la información obtenida
mediante entrevistas realizadas se llegó a conocer que los colaboradores se sienten poco
satisfechos realizando su trabajo, casi no cuentan con equipos de protección personal que
les ayude a evitar distintos riegos que existen en el área laboral. Además, los colaboradores
perciben un sueldo menor al salario básico unificado.
2.1.3.2. Recursos físicos.
Los recursos físicos de las empresas son todos los bienes tangibles, en poder de la
empresa, que son susceptibles de ser utilizados para el logro de los objetivos de la misma.
La empresa posee una pequeña planta para realizar sus procesos de manufactura, y un
pequeño almacén en donde guarda la producción diaria y después es enviada a los
mayoristas. También, cuenta con 15 máquinas, de las cuales 11 de ellas se encuentran en
continua operación para realizar actividades de producción, quedando 4 equipos inactivos
que se emplean cuando existen altas demandas de producción en la empresa. Las imágenes
de los recursos físicos se encuentran en el Anexo N°2.
2.1.3.3. Troqueladora.
Es una máquina formada por una matriz de corte y un troquel. La matriz de corte es por
donde se inserta el troquel para cortar el material con precisión, mientras que el troquel
tiene las medidas y la forma del corte que se busca realizar. Se la utiliza para realizar los
principales componentes del calzado los cuales serían la plantilla de goma eva, el forro de
vinilo, y los componentes de la capellada (Lo cubre la parte superior del pie).
2.1.3.3.1. Engomadora.
Está conformada por un rodillo inyector, el cual incrementa su temperatura para derretir
la goma en polvo que se encuentra en sus depósitos. Esta máquina se encarga de aplicar
una fina capa de goma sobre la plantilla de goma eva para así poder pegar el forro de
vinilo.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 17
2.1.3.3.2. Máquina dobladora.
Es una máquina utilizada para doblar y pegar el forro de vinilo con la plantilla de goma
eva, formando lo que sería la entresuela de las sandalias. Por lo general son máquinas
automáticas y su utilización no es muy compleja. Esta máquina ayuda a que este proceso
se realice con mayor facilidad, ya que hacerlo manualmente se torna complicada.
2.1.3.3.3. Maquina Ribeteadora.
Es una máquina que se encarga de poner Ribetes (Refuerzo que protege o cubre los
bordes de un calzado) para así brindar una mejor apariencia a los bordes de los
componentes del calzado. Esta máquina dobla y cose una fina capa de tela a los bordes de
cualquier superficie.
2.1.3.3.4. Máquinas de coser semi industrial.
Es una máquina utilizada para coser tela y otros materiales con hilo. Fueron
desarrolladas en el transcurso de la primera revolución industrial para reducir la carga
laboral de costura en las empresas textiles. La empresa utiliza máquinas semi industriales
que por lo general son más grandes y rápidas, facilitando una mejor producción de tejido.
2.1.3.3.5. Remachador manual de banco.
Es una herramienta mecánica de acción manual que está compuesta de una palanca,
para así generar una mayor fuerza de torque, facilitando el ajuste de los remaches. La base
está diseñada para que se la pueda empotrar cualquier banco de trabajo.
2.1.3.3.6. Máquina de serigrafía.
Técnica manual de impresión que consiste en grabar imágenes por medio de una
pantalla de seda o tela metálica muy fina, la cual se emplea para grabar la marca “Masha
Ecu Export” y las especificaciones del producto en la entresuela del calzado que se fabrica.
2.1.3.3.7. Horno reactivador.
Es un artefacto que es empleado para elevar la temperatura de la goma termoplástica y
así adapte una mayor fijación en la superficie de la suela del calzado, evitando que llegue a
despegarse en ocasiones futuras, brindando una mayor resistencia y calidad al producto.
2.1.3.3.8. Prensadora neumática doble.
Esta herramienta es empleada al momento de fijar la suela del zapato a la capellada
(Parte superior del zapato) y así brindar una mejor fijación del mismo. Su función principal
función es apretar la entresuela con la suela, para así llegar a tener una mayor fijación en
el producto.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 18
2.1.4. Producto.
Masha Ecu Export presenta varios modelos de productos terminados, la gran cantidad
de modelos existentes ha obligado a la empresa a crear un catálogo de muestra para sus
clientes usuarios. A continuación se presenta uno de los modelos más solicitados:
Nombre comercial: Sandalia de Trenza Masha
Este modelo de sandalia es uno de los más populares que tiene la empresa, ya que las
ventas de este modelo han sido muy satisfactorias. Se trata de una fabricación simple y
poco costosa, pero estas sandalias tienen una excelente reputación al ser confortables y
sólidas.
Figura N° 4 Sandalia de trenza Masha. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.
Las sandalias que son manufacturadas presentan las siguientes características
comerciales:
Suela resistente a la abrasión
Entresuela resistente a la humedad
Superficie libre de manchas de pegamento
Hebilla resistente y en buen estado
Diseño ergonómico
2.1.5. Materiales de producción.
La materia prima que se emplea para el proceso de manufactura de los productos es
fácil de adquirir a través de pedidos a otras empresas especializadas en la fabricación de
estas mismas.
2.1.5.1. Materiales Directos.
Los materiales directos son todos aquellos que pueden identificarse fácilmente en el
producto terminado y representa el principal costo en la elaboración de este producto, los
cuales son los siguientes:
Suelas de poliuretano.
Son empleadas como la base del calzado y por lo general van pegadas con la capellada.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 19
Figura N° 5 Suelas de poliuretano. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.
Plantillas de polímero Eva.
Son utilizadas como base de la capellada de la sandalia en el producto final.
Figura N° 6 Plantillas de polímero Eva. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.
Cuero sintético de vinilo.
Este material es empleado para crear la cubierta del calzado y también para la
decoración del mismo.
Figura N° 7 Cuero sintético de vinilo. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.
2.1.5.2. Materiales Indirectos.
Los materiales indirectos son aquellos necesarios y que son utilizados en la elaboración
de un producto, pero no son fácilmente identificables o que no amerita llevar un control
sobre ellos y son incluidos como parte de los costos indirectos de fabricación como
materiales indirectos (Ver Anexo N°3), los cuales son los siguientes:
Troqueles
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 20
Es una pieza metálica que se emplea para realizar cortes a través de la fuerza de presión
de la troqueladora. Su utilización en el proceso, es para realizar los cortes que
conformarían la entresuela y la capellada del calzado.
Horma
Es básicamente un molde que se lo emplea para dar forma al calzado, se lo utiliza como
referencia para las tallas de zapato.
Hebillas
Son usadas para trabar a la correa y que esta cumpla su función de apretar o sujetar.
Remache
Clavija de metal que se utiliza para fijar la hebilla a la capellada del zapato.
Cemento de contacto
Es un tipo de pegamento semi industrial que se utiliza para unir las partes del calzado.
Goma Termoplástica
Es un pegamento especial al que se tiene que calentar para que cumpla su propósito,
pegando a través de presión la suela del zapato.
Hilo de algodón
Es utilizado para unir partes que conforman la capellada del calzado, así como también
se lo emplea para crear lo distintos decorados del mismo.
Agujas
Son utilizados en las máquinas de coser y en la ribeteadora, su función es atravesar una
superficie, y cruzar un fino hilo de algodón por ella.
Cajas de Cartón
Son cajas de tamaño estándar que son utilizadas para empaquetar los zapatos una vez
terminado el proceso de producción. Tiene impreso la marca de producto “Masha Ecu
Export” en todos sus lados.
2.1.6. Insumos.
2.1.6.1. Suministro Eléctrico.
El suministro eléctrico suministros que es empleado en el proceso es proporcionado por
la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP). Las máquinas que conforman el
proceso consumen un total de 10.3 kW de energía eléctrica, excluyendo al proceso de pre
ensamblado y de empaquetado, que realizan sus operaciones de forma manual.
El resto de la fábrica, lo que sería la oficina y los servicios higiénicos, utilizan un total
de 0.35 kW. Para obtener el total de kW h por día, se multiplico el total del consumo 10.65
kW por las 8 horas de trabajo diario dando un valor de 85.2 kWh y 1704 kWh al mes,
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 21
considerando que se laboran 5 días por semana durante las 4 semanas de un mes.
En la siguiente Tabla N°2 se puede observar el detalle las cantidades del consumo
energético por área y máquina.
Tabla 2 Consumo eléctrico de la empresa Masha Ecu Export. Maquinas Cantidad Consumo unitario (kW) Consumo total (kW)
Troqueladora 1 2.2 2.2
Engomadora 1 0.4 0.4
Dobladora 2 0.75 1.5
Máquinas de coser 4 0.4 1.6
Horno 1 1.3 1.3
Compresor 1 3.3 3.3
Otras consumos 0.35 0.35
Total kW 10.65
Total kWh/día 85.2
Total kWh/mes 1704 Información tomada de datos referenciales de la empresa. Elaborado por el autor.
2.1.6.2. Mano de Obra.
La mano de obra es el esfuerzo físico y mental que emplea un técnico para fabricar,
mantener o reparar un bien, en particular una máquina. El concepto también se utiliza para
nombrar a la remuneración de este trabajo, es decir, el precio que se le paga al técnico.
Debido a la incoherencia de la palabra "Mano de Obra", la definición hace referencia a
la "Obra de mano o de manos", que tiene más sentido si se dice que las obras o trabajos
son ejecutados por personas, trabajadores que por su esfuerzo físico y mental fabrican un
bien.
La obra de mano puede clasificarse en directa o indirecta. La obra de mano directa es
aquella involucrada de forma directa en la fabricación del producto terminado. Se trata de
un trabajo que puede asociarse fácilmente al bien en cuestión.
El costo de la obra de mano varía según los países por diversos motivos, entre ellos la
cantidad de derechos laborales que reciben los trabajadores.
Para que el proceso de producción de Masha Ecu Export entre en marcha, se necesita la
colaboración de 10 operarios, cada uno asignado en un proceso. La instrucción académica
que cuentan es la de secundaría, un nivel más que aceptable para realizar este tipo de
trabajo.
Los colaboradores realizan una jornada laboral de 8 horas al día, siendo su hora de
ingreso a las 9:00 de la mañana, su hora de almuerzo a las 13:00, su hora de reingreso a las
14:00 horas y su hora de salida a las 18:00 horas de la tarde. La Tabla N°3 muestra los
detalles del costo de mano de obra de la empresa Masha Ecu Export.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 22
Tabla 3 Costo de mano de obra de la empresa Masha Ecu Export.
Costo Mano de Obra
MANO OBRA
DIRECTA # Trabajadores Salario Total mes Total Anual
Operarios 10 $ 300.00 $ 3,000.00 $ 36,000.00
Total MOD
$ 36,000.00
MANO DE
OBRA
INDIRECTA
Vendedores 6 $ 320.00 $
1,920.00 $ 23,040.00
Secretaria 1 $ 400.00 $ 400.00 $ 4,800.00
Total MOI
$ 27,840.00 Información tomada de datos referenciales de la empresa. Elaborado por el autor.
2.1.6.3. Insumo económico.
El insumo económico se puede definir como el costo que la empresa está dispuesta a
asumir para realizar un lote de producción, que en este caso sería una docena. En este
cálculo se ha considerado los costos variables de producción los cuales serían los de los
materiales directos e indirectos. Dentro de este cálculo el consumo energético juega un
papel importante, por lo tanto se divide el consumo energético diario de 85.2 kW h, para
los 13 pares de calzado que se producen al día, obteniendo como resultado 1.63 kWh.
El costo total de materiales para producir una docena de sandalias es de $ 36.69
como se detalla en la Tabla N°4
Tabla 4 Costo total de materiales para producir una docena de sandalias.
Materiales e Insumos Unidad de
Compra
Precio
Unitario
Índice de
consumo
Costo
MATERIALES DIRECTOS
Suelas de poliuretano Docena $10.00 1 $10.00
Plancha de polímero Eva Metro $3.50 2 $7.00
Plancha de cuero sintético Metro $5.00 2 $10.00
Costo Total MD $ 27.00
MATERIALES INDIRECTOS
Hebillas x100 $ 4.00 0.24 $0.96
Remache x100 $3.00 0.24 $0.72
Cemento de contacto Galón $15.00 0.12 $ 1.80
Goma Termoplástica Galón $ 25.00 0.11 $ 2.75
Hilo de algodón Unidad $1.00 0.25 $ 0.25
Agujas Unidad $ 0.15 1 $ 0.15
Cajas de Cartón x100 $ 20.00 0.12 $ 2.40
Consumo eléctrico kW h $0.10 6.55 $0.66
Costo Total MI $ 9.69
Costo Total por docena $ 36.69
Información tomada de datos referenciales de la empresa. Elaborado por el autor.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 23
2.1.7. Capacidad instalada de producción.
2.1.7.1. Capacidad de diseño.
La capacidad que la empresa tiene por diseño es de 30 docenas por día. Operando sobre
condiciones ideales.
2.1.7.2. Capacidad efectiva o real.
La capacidad real con la que la empresa actualmente opera y que tiene como meta
diaria es de 13 docenas por día.
2.1.7.3. Capacidad Ociosa.
La capacidad que la empresa no está aprovechando es de 17 docenas al día.
2.1.7.4. Capacidad Utilizada.
La capacidad utilizada por la empresa es de 43% de la capacidad total que presenta.
Este valor es muy bajo, por lo cual se debe mejorar los procesos para elevar dicho valor y
satisfacer la demanda que existe. La empresa produce un promedio de 13 docenas al día,
considerando que en un día se realiza 8 horas de trabajo y que el tiempo máximo para
producir una docena es de 36.02 minutos.
El dato analítico no varía mucho con el dato de producción histórica de la empresa, que
registra un promedio de 12.17 docenas por día, obsérvese la Tabla N°5
Se consideró datos de producción del año 2018, así mismo se consideró jornada
laborales 5 días a la semana y 4 semanas al mes.
Tabla 5 Producción de docenas de sandalias durante el año 2018.
Año Mes Producción
Mensual (Docenas)
Producción
Diaria (Docenas)
2018 Enero 240 12
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 24
Febrero 240 12
Marzo 220 11
Abril 250 12.5
Mayo 260 13
Junio 240 12
Julio 250 12.5
Agosto 260 13
Septiembre 260 13
Octubre 210 10.5
Noviembre 230 11.5
Diciembre 260 13
PROMEDIO DE PRODUCCIÓN 12.17
Información tomada de datos referenciales de la empresa. Elaboración por el autor.
2.1.1. Descripción de procesos.
2.1.1.1. Descripción del proceso productivo.
2.1.1.1.1. Recepción.
La materia prima permanece almacenada cerca del área de producción, y son entregadas
al área de cortado, para que dé inicio al proceso de fabricación. Los tiempos en esta
actividad son muy cortos, por lo general tienen listo los materiales con un día de
anticipación.
2.1.1.1.2. Cortado.
Es una actividad en el cual se corta las planchas de goma Eva mediante la máquina
troqueladora. Es aquí donde se obtiene las plantillas y los forros de vinilo, de las entresuela
con las tallas ya determinadas. Así mismo se obtienen lo que serían las cortes de cuero de
vinilo que pertenecen a la capellada del calzado.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 25
Figura N° 8 Plantillas de goma eva y forros.. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.
El proceso de troquelado, inicia colocando la plancha de Goma Eva o vinilo sobre la
base de cortes, sobre esta se coloca los troqueles de la talla correspondiente y el operario
activa la máquina, la cual hará que la prensa baje hasta que los troqueles corten la plancha
con la forma requerida. En la Tabla N°6 se encuentran los tiempos promedios del área de
cortado.
Tabla 6 Tiempos promedios del área de cortado.
Actividad Tarea Maquina
Tiempo promedio
de producción
por docena(min)
Cortado
Troquelado de capellada Troqueladora 1.25
Troquelado de entresuela Troqueladora 1.25
Troquelado de forro de capellada Troqueladora 1.25
Troquelado de forro de entresuela Troqueladora 1.25
Total 5.00
Información tomada de datos referenciales. Elaborado por el autor.
2.1.1.1.3. Doblado.
Una vez la platilla de la entresuela ha sido cortada, se procede a aplicar una fina capa de
pegamento sobre esta, a través de la maquina Engomadora, y una vez aplicada se la pega
sobre el forro de vinilo, quedando la platilla unida al vinilo. El forro de vinilo es de mayor
área que la plantilla, por lo tanto quedara unas solapas alrededor de la plantilla, el siguiente
proceso se encarga de ello.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 26
Figura N° 9 Plantilla de goma eva pegada al forro de vinilo. Información tomada de la empresa.
Elaborado por el autor.
Luego se utiliza una máquina llamada Dobladora, su función es doblar y pegar las
solapas de vinilo que sobresalen de la plantilla, cubriendo en su totalidad a la plantilla con
el vinilo, formando lo que sería la entresuela.
Una vez que la entresuela ha sido conformada se procede a grabar la marca comercial
de la empresa “Masha Ecu Export” sobre ella a través de serigrafía. Además la empresa
agrega en ella, información sobre los materiales que conforman el calzado.
Figura N° 10 Entresuela doblada y estampada. Información tomada de la empresa. Elaboración propia.
En el caso de la capellada, se utiliza otra máquina Dobladora calibrada para realizar
pliegues a menor medida. El diseño de la capellada, depende del modelo de calzado que se
esté fabricando, en algunos casos la capellada tiene que ser ribeteada; Este proceso
consiste en aplicar ribetes (cubierta en los bordes) de la capellada, dándole una mejor
presentación a la capellada. En la Tabla N°7 se encuentran los tiempos promedios del área
de doblado
Tabla 7 Tiempos promedios del área de doblado.
Actividad Tarea Maquina
Tiempo promedio de
producción por docena
(min)
Doblado Pegado de forro y plantilla Engomadora 0.95
Doblado de capellada Dobladora 3.5
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 27
Doblado de entresuela Dobladora 3.4
Serigrafía de entresuela Panel de serigrafía 1.5
Total 9.35
Información tomada de datos referenciales. Elaborado por el autor.
2.1.1.1.4. Pre- Ensamblado.
Una vez que las partes de la capellada han sido conformadas, se procede a ensamblar
sus partes. Primero se pega la correa y se remacha la hebilla al talón de la capellada en el
lugar correspondiente, para después pegar sobre ellos la tela de fondo, que sella la
capellada como una sola pieza. Luego se suelen agregar decorativos a la capellada, como
flores o pequeñas perlitas, con base al diseño del modelo que se esté fabricando.
Una vez que se ha realizado todos estos procesos, se procede a la costura de la
capellada y la entresuela, a estas se le cose una línea de costura de hilo de algodón por sus
filos para brindar a la sandalia una mejor presentación, con una mayor resistencia.
Luego se procede a perforar la entresuela en los lugares específicos. Por lo general la
entresuela se perfora si el diseño del calzado lo requiere. La correa de la capellada siempre
es perforada para que pueda engancharse con hebilla.
Figura N° 11 Partes principales de una sandalia (Entresuela y correa de la capellada) Listas para su
ensamblado. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.
En la Tabla N°8 se pueden encontrar los tiempos promedios del área de pre
ensamblado.
Tabla 8 Tiempos promedios del área de pre ensamblado.
Actividad Tarea Maquina
Tiempo
promedio de
producción por
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 28
docena (min)
Pre- Ensamblado
Ensamblar capellada No aplica 5.2
Coser capellada Máquina de coser 3.1
Coser entresuela Máquina de coser 2.5
Perforar capellada No aplica 0.9
Perforar entresuela No aplica 0.4
Total 12.10
Información tomada de datos referenciales. Elaborado por el autor.
2.1.1.1.5. Ensamblado.
El siguiente proceso consiste en la unión de la capellada, y la entresuela con la suela.
En este proceso un operario pega la capellada a la entresuela, para después pegarlo a
presión con la suela usando pegamento termoplástico y la prensa. En la Tabla N°9 se
encuentran los tiempos promedios del área de ensamblado.
Tabla 9 Tiempos promedios del área de ensamblado.
Actividad Tarea Maquina
Tiempo
promedio de
producción por
docena (min)
Ensamblado
Pegar capellada y entresuela No aplica 2.1
Engomar suela No aplica 1.3
Calentar suela Horno reactivador 1.4
Pegar suela a presión Prensa neumática 0.9
Total 5.70
Información tomada de datos referenciales. Elaborado por el autor.
2.1.1.1.6. Inspección.
En esta etapa del proceso, un operario revisa si el calzado cumple con las principales
características comerciales, si el producto cumple satisfactoriamente con las características
pasa al siguiente proceso y si no cumple, se lo reprocesa. En la Tabla N°10 se pueden
encontrar los tiempos promedios de inspección.
2.1.1.1.7. Empaquetado.
En esta etapa se coloca un par de sandalias por caja, para que sean comercializadas en
los locales de la empresa, o se las envía a los clientes a nivel nacional.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 29
Al finalizar el proceso se tendrá un par de sandalias empaquetadas y con ello también
los residuos del proceso. La etapa del proceso que genera mayor cantidad de residuos es la
de troquelado ya que los troqueles necesitan un área mínima entre troqueles para realizar el
corte, es allí donde comienza a aparecer distintos tipos de residuos los cuales pueden llegar
a ser pequeños o grandes trozos de material de goma eva, o de vinilo. Dependiendo de su
tamaño son almacenados para utilizarlos en ocasiones futuras, pero no suele ser así, ya que
la mayoría terminan dañados o perdidos. En la Tabla N°10 se pueden encontrar los
tiempos promedios de empaquetado.
Tabla 10 Tiempos promedios dl área de inspección y empaquetado.
Actividad Tarea Maquina
Tiempo promedio
de producción de
unidad (min)
Inspección Verificar que este bien pegado No aplica 0.4
Empaquetado Armar caja No aplica 0.8
Guardar calzado No aplica 0.1
Total 1.30
Información tomada de datos referenciales. Elaborado por el autor.
2.1.1.1.8. Tiempos promedios totales del proceso.
En la Tabla N° 11 se puede encontrar los tiempos promedios totales del proceso, la cual
muestra que el proceso necesita un tiempo promedio aproximado de 33.85 minutos, para
llegar a producir una docena de sandalias.
Tabla 11 Tiempos promedios totales del proceso.
Actividad Tiempo promedio de producción por
docena (min)
Cortado 5.00
Doblado 9.35
Pre ensamblado 12.10
Ensamblado 5.70
Inspección 0.40
Empaquetado 1.30
Total 33.85
Información tomada de datos referenciales. Elaborado por el autor.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 30
2.1.1.2. Diagrama de proceso de operación.
1915
EntresuelaCapelladaSuela
2
3
5
Se corta la
plantilla con la
troqueladora
Se corta el forro
con la
troqueladora
Se ensambla la
entresuela
Se dobla los
filos de la
entresuela
6Estampado de la
marca
7
Perforado8
Costura
10
11
12
13
Se corta las
partes de la
capellada con la
troqueladora
Se dobla los
filos de las
partes de la
capellada
Se ensambla la
capellada
Perforado
Costura
14
17
Ensamblado
de entresuela
y capellada
Se pega la
suela al
calzado
Se limpia la
superficie de la
suela
16Se prepara el
pegamento de la
suela
1
18
Inspeccion
Empaquetado
1.25 min
1.25 min
0.95 min
3.4 min
1.5 min
2.5 min
0.4 min
2.5 min
3.5 min
5.2 min
0.9 min
3.1 min
0.1 min
2.7 min
2.1 min
0.9 min
0.4 min
0.9 min
Actividad Cantidad Tiempo (min)
Operación 18 33.05
Inspección 1 0.4
Total 19 33.45
Resumen
Figura N° 12 Diagrama de proceso de operación. Información tomada de la empresa. Elaborado por el
autor.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 31
2.1.1.3. Diagrama de flujo del proceso.
Figura N° 13 Diagrama de flujo del proceso. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 32
2.1.1.4. Diagrama de recorrido.
Figura N° 14 Diagrama de recorrido. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 33
2.1.1.5. Cursograma analítico actual del proceso.
Figura N° 15 Cursograma analítico actual del proceso. Información tomada de la empresa. Elaborado por
el autor.
1
0.03 1.5 1
1.25 1
1.25 1
1.25 1
1.25 1
0.05 2 1
3.5 1
0.03 1.6 1
5.2 1
2 1
0.12 5.1 1
3.1 1
0.9 4.3 1
0.9 1
0.2 7.2 1
0.03 2 1
0.95 1
3.4 1
0.11 5.2 1
0.09 1
1 1
2.5 1
0.08 4.3 1
0.4 1
0.12 7.2 1
2.1 1
1.3 1
0.45 1
0.9 1
0.13 5.4 1
0.4 1
0.03 2.1 1
0.8 1
0.1 1
0.1 0 1
1
36.02 47.9 18 1 3 13 2
Almacén de PT
Total
Cursograma Analitico Actual del Proceso
Armar caja
Guardar calzado
Transportar a Almacén de PT
Tranportar a Inspeccion
Verificar que este bien pegado
Transportar a empaquetado
Engomar suela
Calentar suela
Pegar suela a presión
Perforar entresuela
Transportar a Ensamblado
Pegar capellada y entresuela
Secado de tinta
Coser entresuela
Transportar a perforado
Doblado de entresuela
Transporte a Serigrafía
Serigrafía de entresuela
Transportar a Ensamblado
Transporte de cortes de entresuela a doblado
Pegado de forro y plantilla de entresuela
Transportar a perforado
Perforar capellada
Transportar a pre ensamblado de capellada
Ensamblar capellada
Secado de pegammento
Transportar a maquinas de coser
Coser capellada
Troquelado de forro de entresuela
Transporte de cortes de capellada a doblado
Doblado de capellada
Troquelado de capellada
Troquelado de entresuela
Troquelado de forro de capellada
Observaciones
Almacén MP
Transporte a troqueladora
Descripción CantidadTiempo
(min)
Distancia
(m)
Simbolo
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 34
2.1.1.5.1. Resumen del cursograma analítico actual del proceso.
El cursograma analítico es un diagrama que aborda un proceso de modo más detallado
que el diagrama sinóptico, ya que en él se encuentran incluidas e ilustradas las cinco
actividades fundamentales. Es por ello que se toma como una segunda etapa, en donde se
introducen los detalles relativos al almacenamiento, la manipulación y el movimiento de
los materiales entre las operaciones inherentes a la fabricación. En la Tabla N°12 podrá
encontrar la información correspondiente al resumen de cursograma analítico actual del
proceso, el cual se muestra a continuación.
Tabla 12 Resumen del cursograma analítico actual del proceso.
Resumen Proceso Actual
Actividad Total
Operación 18
Transporte 13
Espera 3
Inspección 1
Almacenamiento 2
Distancia (m) 47.9
Tiempo (min-hombre) 36.02
Costo Materiales $36.69
Costo Mano de obra $11.54
Total $74.85
Información tomada de datos referenciales a la empresa. Elaborado por el autor.
2.2.Análisis comparativo evolución, tendencias y perspectivas
2.2.1. Análisis y diagnóstico del problema.
La empresa actualmente, presenta dificultades en sus procesos de producción, ya que
con su repentino crecimiento ha descuidado la eficiencia en sus procesos, y con ello ha
incrementado la merma de materia prima, generando una importante pérdida económica a
esta mediana empresa. También ha descuidado su línea de proceso, ya que se ha ido
desarrollando con base al crecimiento de la empresa, y no a las necesidades del mismo.
Teniendo como resultado, puestos de trabajo no sincronizados al proceso de producción,
desorden, pérdidas temporales y/o permanentes de herramientas necesarias para el
proceso, y otros factores que producen tiempos de espera no favorables para la producción.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 35
En la Tabla N°13 podrá observar el análisis a cada uno de los problemas que se
encuentran en el proceso de producción.
Tabla 13 Análisis de los problemas en el proceso de producción.
Área Problemas de producción Causas posibles
Cortado Demora en la ubicación
de los troqueles
Desorden en el almacenamiento
de los troqueles
Doblado
Incomodidad
del operario
al trabajar
Altura de la base de la máquina
muy baja con relación al
operario.
Doblado Cuello de botella
Retrasos al solo tener una
dobladora para capellada y
entresuela, respectivamente.
Ensamblado Desorden en el área
de trabajo
No se organiza el lugar con
frecuencia
Producción
Ineficiente distribución
del proceso productivo
en planta
La actual distribución de planta
no se encuentra sincronizada a la
secuencia lógica del proceso
Información tomada de datos referenciales a la empresa. Elaborado por el autor.
2.2.2. Descripción específica del problema.
2.2.2.1. Demora en la ubicación de los troqueles.
El problema radica en la demora que existe cuando un operario necesita hacer un corte
con la troqueladora, y los troqueles se encuentran almacenados de manera inapropiada, la
cual dificulta su ubicación al momento de requerirlos. Lo que genera tiempos
improductivos al proceso, debido a que los operarios se toman cierto tiempo en buscar las
herramientas de trabajo.
2.2.2.2. Incomodidad del operario al trabajar.
Este problema ocurre en el proceso de doblado de entresuela y capellada, ya que el
puesto de trabajo consta de una maquina dobladora sobre una mesa, la cual no se encuentra
a una altura conveniente para la ergonomía del operario, y este tiene que inclinarse para
realizar su trabajo, generando así lentitud en el proceso y a su vez incomodidad y malestar
en el estado físico del operario.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 36
2.2.2.3. Cuello de botella en el área de doblado.
Un cuello de botella en un sistema productivo, puede definirse como una fase de la
cadena de producción más lenta que otras, que ralentiza el proceso de producción global
El proceso de doblado es un proceso laborioso y lento, debido a que solo existen dos
máquinas para realizar esta operación, una máquina para el doblado de la capellada y otra
para el doblado de la entresuela. La actividad de doblado llega a formar un cuello de
botella en el proceso productivo y con ello la lentitud del mismo, causando que la siguiente
área, la de pre ensamblado tenga que esperar, a que las capelladas y entresuelas sean
dobladas para así comenzar con la operación de pre ensamblado.
2.2.2.4. Desorden en el área de trabajo.
Existe mucho desorden en el área de ensamblado debido a que no se organiza el lugar
con la debida frecuencia, esto desencadena una baja productividad debido a que los
materiales suelen extraviarse al momento de necesitarlos y en ocasiones pueden llegar a
terminar averiados.
2.2.2.5. Ineficiente distribución del proceso productivo en planta.
La actual distribución de planta no se encuentra sincronizada a la secuencia lógica del
proceso, siendo de gran tropiezo para el desarrollo de la productividad dentro de la fábrica.
La empresa cuenta con el espacio físico necesario para su proceso productivo, pero la
forma en que están distribuidos los puestos de trabajo fomenta a que se generen tiempos
improductivos, y a su vez que el proceso se vuelva ineficiente.
2.1.1. Análisis de datos e identificación de problemas.
El problema principal es la pérdida de productividad que se da por la realización de
actividades en el proceso de producción que no añaden valor al producto, como el
recorrido innecesario al transportar el producto de una máquina a otra, el desequilibrio en
la línea de producción que ocasiona tiempos ociosos, el tiempo de demora por esperar el
aprovisionamiento de materia prima y demoras al encontrar los troqueles en la máquina de
cortado.
Al haber pérdida de productividad, la empresa no produce lo requerido llegando a
incumplir ciertos pedidos generando una demanda insatisfecha. Esto es causado por
diferentes factores como: tiempos ociosos y las distancias recorridas largas por un
inadecuado layout hacen que el tiempo de flujo de proceso sea mayor.
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 37
A continuación se muestra el Diagrama Causa- Efecto que muestra a detalle las causas
del problema.
Figura N° 16 Diagrama causa efecto. Información tomada de la empresa. Elaborado por el autor.
2.2.Presentación de resultados y diagnósticos
2.2.1. Impacto económico.
El proyecto de mejora en la fábrica de calzado de Masha, presenta un impacto muy
positivo en la economía de la comunidad en general, donde se comercializa y distribuye
los productos de calzado, los cuales tendrían acceso a los diferentes sectores de la ciudad
de Guayaquil.
La empresa, podría ofrecer excelentes aportes en el ámbito del desarrollo social y
regional, mediante la generación de empleo para la posterior a la mejora de la producción
de calzado. En el momento que los resultados económicos que se quieren lograr sean
positivos. El beneficio que se pretende lograr de forma directa e indirecta, es obtener
resultados satisfactorios, para quienes en un no muy lejano futuro deseen invertir y ser
parte de la empresa Masha Ecu Export.
Dentro de las líneas de producción se pretende minimizar riesgos para los empleados y
el medio ambiente, donde se le dará mejor uso a la materia prima y energía, así se cuidará
el impacto que se genere en la fabricación del calzado. Además, la generación de empleo
Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 38
es uno de los impactos económicos que se esperan obtener al incrementar la productividad
de esta empresa, ya que es importante destacar que en la ciudad de Guayaquil, existe una
tasa de desempleo, es por ello que es de gran importancia contar con este proyecto y de
esta manera contribuir con la reducción del índice de desempleo que existe actualmente en
la ciudad de Guayaquil, reactivando la economía de las personas que lleguen a laborar en
la empresa, además de ofrecer un producto de buena calidad y orientado a las necesidades
de la comunidad.
2.2.2. Diagnóstico.
Después del análisis de los datos obtenidos de la aplicación de los diferentes métodos
se obtuvo como resultados los siguientes aspectos:
El proceso de producción del producto terminado es deficiente, existen muchos
tiempos improductivos.
La actual distribución de la planta entorpece el proceso producción de los productos, se
deben reubicar ciertos equipos, de tal manera en que cada una de las actividades este
directamente conectada a la otra.
Existe todo tipo de desorden dentro de la fábrica.
Todo lo antes descrito está impactando de forma negativa el desempeño económico de
la empresa debido a que actualmente se están perdiendo clientes importantes y
oportunidades de negocio que está captando la competencia producto del mal manejo de
las actividades. Esto a su vez pone en riesgo la permanencia de la planta en el tiempo, por
lo que se hace necesario realizar una serie de mejoras y correcciones en todos los puntos
débiles detectados para así poder optimizar la productividad de la empresa.
Capítulo III
Propuesta, conclusiones y recomendaciones
3.1. Diseño de la propuesta
En éste capítulo se presentará las propuestas para la optimización de los recursos, con
base a las deficiencias del proceso, estas se ubican por lo general en: personas,
maquinarias, materiales y procedimientos. Estos puntos son más conocidos como las 4Ms,
es decir, mano de obra, maquinaria, métodos y materiales; en este capítulo se presentaran
las decisiones que se van tomar en cada uno de ellos, para la solución de la problemática
existente.
3.1.1. Primera propuesta: Mejoras dentro del proceso de producción.
El propósito principal es la reducción de tiempos y movimientos en la producción
de calzado. Se identificaron las deficiencias en las actividades del proceso y se realiza una
propuesta para su solución, como explica la Tabla N°14
Tabla 14 Propuesta de mejora a problemas de producción.
Área Problemas de
producción
Causas
posibles Propuesta de mejora
Cortado Demora en la ubicación
de los troqueles
Desorden en el
almacenamiento
de los troqueles
Implementar un panel de
troqueles que facilite su
ubicación.
Doblado Incomodidad del
operario al trabajar
Altura de la base
de la máquina muy
baja con relación al
operario.
Brindar al operario una
silla ergonómica para que
pueda trabajar a la misma
altura de la mesa
Doblado Cuello de botella
Retrasos al solo tener
una
dobladora para capellada
y entresuela,
respectivamente.
Adquirir 2 nuevas
máquinas de doblado.
Ensamblado Desorden en el área de
trabajo
No se organiza
el lugar con
Crear un plan de limpieza
semanal.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 39
frecuencia
Información tomada de datos referenciales de la empresa. Elaborado por el autor.
3.1.1.1. Problemas del proceso de producción.
3.1.1.1.1. Demoras en la ubicación de los troqueles.
El problema radica en la demora que existe cuando un operario necesita hacer un
corte con la troqueladora, y los troqueles se encuentran almacenados de manera
inapropiada, la cual dificulta su ubicación al momento de requerirlos. Lo que genera
tiempos improductivos al proceso, debido a que los operarios se toman cierto tiempo en
buscar las herramientas de trabajo.
Propuesta de Solución
La implementación de un panel de troqueles cerca de la troqueladora, facilitaría el
acceso a estos de una manera inmediata. La clave de esta propuesta está en que el operario
tenga a su fácil disposición los troqueles en forma ordenada, y a su vez facilitar un método
por el cual, los operarios se les facilite reubicar los troqueles en su posición original.
Logrando así evitar la búsqueda y extravíos de estas herramientas fundamentales para el
corte de la materia prima.
3.1.1.1.2. Incomodidad del operario al trabajar.
Este problema ocurre en el proceso de doblado de entresuela y capellada, ya que el
puesto de trabajo consta de una maquina dobladora sobre una mesa, la cual no se encuentra
a una altura conveniente para la ergonomía del operario, y este tiene que inclinarse para
realizar su trabajo, generando así lentitud en el proceso y a su vez incomodidad y malestar
en el estado físico del operario.
Propuesta de Solución
La propuesta se centra en brindar comodidad al operario, de tal manera que desarrolle
su actividad de una manera eficiente. Se recomienda en este proceso, la implementación de
una silla ergonómica a la altura de la mesa de trabajo, para así evitar que el operador de la
maquina dobladora tenga la necesidad de inclinarse para desarrollar su trabajo. Mejorando
y asegurando su bienestar en este proceso.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 40
3.1.1.1.3. Cuello de botella en el área de doblado.
El proceso de doblado es un proceso laborioso y lento, debido a que solo existen dos
máquinas para realizar esta operación, una máquina para el doblado de la capellada y otra
para el doblado de la entresuela. Esta actividad tiene una capacidad producción de 17
capelladas y 18 entresuelas por hora, la cual llega a formar un cuello de botella en el
proceso productivo y con ello la lentitud del mismo, causando que la siguiente área, la de
pre ensamblado tenga que esperar, a que las capelladas y entresuelas sean dobladas para
así comenzar con la operación de pre ensamblado. En la Tabla N°15 se muestran los
valores de tiempo promedio actual del proceso de doblado.
Tabla 15 Tiempo promedio actual del proceso de doblado.
Información tomada de datos referenciales de la empresa. Elaborado por el autor.
Propuesta de Solución
La propuesta de solución a esta problemática consta de adquirir 2 nuevas máquinas de
doblado, para así agilitar el proceso y llegar a doblar más unidades por hora. El proceso
llegara a disminuir su tiempo de operación unitaria en un 71% logrando así una mayor
producción por hora. Esta actividad llegará a tener capacidad producción de 60 capelladas
y 75 entresuelas por hora. La necesidad de adoptar esta propuesta radica en eliminar el
cuello de botella existente en esta actividad del proceso productivo y con ello la lentitud
del mismo. En la Tabla N°16 se muestran los valores de tiempo promedio propuesto del
proceso de doblado.
Tabla 16 Tiempo promedio propuesto del proceso de doblado.
Información tomada de datos referenciales de la empresa. Elaborado por el autor.
Actividad
Tarea Maquina
Tiempo promedio de
producción de
unidad (min)
Doblado
Doblado de capellada Dobladora 3.5
Doblado de entresuela Dobladora 3.4
Total 6.90
Actividad Tarea Maquina
Tiempo promedio
de producción de
unidad (min)
Doblado
Doblado de capellada Dobladora 1.00
Doblado de entresuela Dobladora 0.80
Total 1.80
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 41
3.1.1.1.4. Desorden en el área de trabajo.
Existe mucho desorden en el área de ensamblado debido a que no se organiza el lugar
con la debida frecuencia, esto desencadena una baja productividad debido a que los
materiales suelen extraviarse al momento de necesitarlos y en ocasiones pueden llegar a
terminar averiados.
Propuesta de Solución
La propuesta para la solución de esta problemática se basa en el desarrollo de un plan
de orden y limpieza de esta área, el cual se recomienda que se lo realice semanalmente,
para así evitar la acumulación dentro de esta área, generando un ambiente laboral más
ordenado y eficiente.
3.1.2. Segunda Propuesta: Redistribución de Planta.
La misión del diseñador es encontrar la mejor sincronización de las áreas de trabajo y
del equipo, y a su vez a encontrar la máxima economía en el trabajo, al mismo tiempo que
la mayor seguridad y satisfacción de los trabajadores. La distribución en planta implica la
ordenación de espacios necesarios para movimiento de material, almacenamiento, equipos
o líneas de producción, equipos industriales, administración, servicios para el personal, etc.
Los objetivos de la distribución en planta son:
Integración de todos los factores que afecten la distribución.
Movimiento de material según distancias mínimas.
Circulación del trabajo a través de la planta.
Utilización “efectiva” de todo el espacio.
Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores.
Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones.
La actual distribución de planta de la empresa Masha Ecu Export, no se encuentra
sincronizada a la secuencia lógica del proceso, siendo de gran tropiezo para el desarrollo
de la productividad dentro de la fábrica.
La empresa cuenta con el espacio físico necesario para su proceso productivo, pero la
forma en que están distribuidos los puestos de trabajo fomenta a que se generen tiempos
improductivos, y a su vez que el proceso se vuelva ineficiente.
La propuesta radica en mejorar la distribución de planta de tal manera en que el proceso
siga una secuencia lógica, facilitando el flujo del proceso y un mejor aprovechamiento del
área de trabajo, generando así una mayor productividad en el proceso productivo de la
empresa.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 42
La propuesta consiste en trasladar la oficina administrativa que se encuentra en la
planta baja, hacia la planta alta de la empresa, otorgando un mayor espacio físico para el
proceso productivo de la empresa. Además, se han reubicado las maquinarias, para que
todas se encuentren en la planta baja y así evitar que los operadores suban y bajen las
escaleras durante el proceso de producción.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 43
3.1.2.1. Propuesta de distribución de planta.
Figura N° 17 Propuesta de distribución de planta. Información tomada de la empresa. Elaborado por el
autor.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 44
3.1.2.2. Propuesta de diagrama de recorrido del proceso.
Figura N° 18 Propuesta de diagrama de recorrido del proceso. Información tomada de la empresa.
Elaborado por el autor.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 45
3.1.2.3. Cursograma analítico propuesto del proceso.
Figura N° 19 Cursograma analítico del proceso. Información tomada de la empresa. Elaborado por el
autor.
1
0.1 1.5 1
0.9 1
0.9 1
0.9 1
0.9 1
0.09 1.5 1
0.12 2 1
1 1
5.2 1
2 1
Pegado de forro y plantilla de entresuela 0.95 1
Doblado de entresuela 0.8 1
Serigrafía de entresuela 0.09 1
1 1
Transportar capellada a maquinas de coser 0.25 1.2 1
Coser capellada 3.1 1
Coser entresuela 2.5 1
Transportar capellada a perforado 0.3 3 1
Transportar entresuela a perforado 0.3 1.5 1
Perforar capellada 0.9 1
Perforar entresuela 0.4 1
Pegar capellada y entresuela 2.1 1
Engomar suela 1.3 1
Calentar suela 1.4 1
Pegar suela a presión 0.9 1
Tranportar a Inspeccion 0.7 7 1
Verificar que este bien pegado 0.4 1
Transportar a empaquetado 0.4 1.2 1
Armar caja 0.8 1
Guardar calzado 0.1 1
Transportar a Almacén de PT 0.1 1.9 1
1
30.9 20.8 18 1 3 9 2
Cursograma Analitico Propuesto del Proceso
Almacén de PT
Total
Secado de tinta
Transporte a doblado de capellada
Doblado de capellada
Ensamblar capellada
Secado de pegammento
Troquelado de forro de capellada
Troquelado de entresuela
Troquelado de forro de capellada
Transporte a doblado de entresuela
Almacén MP
Transporte a troqueladora
Troquelado de capellada
Descripción CantidadTiempo
(min)
Distancia
(m)
SimboloObservaciones
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 46
3.1.2.4. Resumen del cursograma analítico propuesto del proceso.
En la Tabla N°17 podrá encontrar el resumen de os valores correspondientes al
cursograma analítico propuesto del proceso.
Tabla 17 Resumen del cursograma analítico propuesto.
Resumen de Proceso Propuesto
Actividad Total
Operación 18
Transporte 9
Espera 3
Inspección 1
Almacenamiento 2
Distancia (m) 20.8
Tiempo (min-hombre) 30.9
Costo Materiales $ 12.99
Costo Mano de obra $ 9.38
CIF $ 7.88
Total $ 53.94
Información tomada de datos referenciales de la empresa. Elaborado por el autor.
3.1.3. Presupuesto de la mejora.
El concepto de presupuesto tiene varios usos, por lo general vinculados al área de las
finanzas y la economía. El presupuesto es, en este sentido, la cantidad de dinero que se
estima que será necesaria para hacer frente a ciertos gastos.
El presupuesto para este proyecto de mejora, involucra los costos de las dos propuestas
presentadas, las cuales se pueden observar en la Tabla N°18. El presupuesto de inversión
para el presente proyecto sería un monto de $4,901.22 el cual es explicado más adelante.
Tabla 18 Presupuesto del proyecto de mejora.
Presupuesto del proyecto Costo
Presupuesto para mejoras dentro del proceso de producción $ 3,757.52
Presupuesto para la reubicación de planta $ 1,143.70
Total $ 4,901.22
Información tomada de datos referenciales de la empresa. Elaborado por el autor.
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 47
3.1.3.1. Presupuesto para la primera propuesta de mejora.
La primera propuesta de mejora brinda una solución a varias problemáticas que se han
encontrado dentro del proceso productivo. A continuación se presenta los costos
presupuestales para la implementación de estas soluciones al proceso productivo, las
cuales llegarán a ser de gran beneficio para la empresa, como para sus colaboradores,
brindando una mayor productividad al proceso. La Tabla N°19 muestra los costos de la
primera propuesta. La cotización de la maquina dobladora se encuentra en el Anexo N°4.
Tabla 19 Presupuesto para la primera propuesta de mejora.
Presupuesto para mejoras dentro del proceso de producción
Área Descripción de compra Cantidad Costo Unit. Costo Total
Troqueladora Panel de plywood (1mx1.5m) 1 $ 45.00 $ 45.00
Sujetadores 30 $ 0.75 $ 22.50
Instalación 1 $ 10.00 $ 10.00
Doblado Maquina dobladora 2 $ 1,756.01 $ 3,512.02
Silla ergonómica 4 $ 42.00 $ 168.00
Ensamblado Plan de limpieza semanal 1 $ - $ -
Total $ 3,757.52
Información tomada de datos referenciales de la empresa. Elaborado por el autor.
3.1.3.2. Presupuesto para la segunda propuesta de mejora.
La segunda propuesta de mejora brinda una solución a la problemática presente en la
distribución actual del proceso en la planta, la cual propone modificar la ubicación de la
oficina administrativa, enviándola al primer nivel, y que todas las máquinas se encuentren
en la planta baja del lugar, logrando así que todo el proceso de manufactura se realice en
un solo nivel. A continuación se presenta los costos presupuestales para la
implementación de esta solución al proceso productivo, los cuales llegarán a ser de gran
beneficio para la empresa, como para sus colaboradores, brindando una mayor
productividad al proceso. La Tabla N°20 muestra los costos de la segunda propuesta, y en
las Tablas N°21 y N°22 se encuentra detallado los costos del presupuesto para la segunda
mejora.
Tabla 20 Presupuesto para la segunda propuesta de mejora.
Presupuesto para la reubicación de planta Costo
Presupuesto para la reubicación de la oficina administrativa $ 681.10
Presupuesto para la reubicación de maquinarías $ 462.60
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 48
Total $ 1,143.70
Información tomada de datos referenciales de la empresa. Elaborado por el autor.
Tabla 21 Presupuesto para la reubicación de la oficina administrativa. Presupuesto para la reubicación de la oficina administrativa
Descripción Cantidad Costo Unit. Costo Total
Saco de cemento 50Kg 12 $ 7.80 $ 93.60
Bloques de piedra pómez 80 $ 0.20 $ 16.00
Varillas lisa #2 (6m) 3 $ 3.50 $ 10.50
Saco de arena 24 $ 1.00 $ 24.00
Saco de empaste blanco 25Kg 2 $ 10.00 $ 20.00
Pintura de látex 1 Gal 2 $ 12.00 $ 24.00
Cerámica (m2) 10 $ 9.50 $ 95.00
Saco de Bondex 25Kg 4 $ 12.00 $ 48.00
MDO para demolición $ 60.00
MOD para construcción de pared $ 90.00
MOD para enlucido de pared $ 50.00
MOD para instalación de puerta $ 10.00
MOD para pintado de oficina $ 40.00
MOD instalación de cerámica $ 100.00
Total $ 681.10
Información tomada de datos referenciales de la empresa. Elaborado por el autor.
Tabla 22 Presupuesto para la reubicación de maquinarias.
Presupuesto para la reubicación de maquinarías
Descripción Cantidad Costo Unit. Costo Total
Interruptores dobles de 120 v 6 $ 2.50 $ 15.00
Tomacorrientes de 120 v 8 $ 3.00 $ 24.00
Luminarias Estanca IP65 2x36w Lucciola, tubos led 5 $ 35.00 $ 175.00
Breakers de 20 A 2 $ 4.00 $ 8.00
Rollo de cable flexible N°12 (100m) 2 $ 30.00 $ 60.00
Tubo eléctrico de Ø1" (3m) 24 $ 0.60 $ 14.40
Caja eléctrica rectangular plástica 4x2" 8 $ 0.40 $ 3.20
Caja eléctrica hexagonal plástica 4x4" 5 $ 0.60 $ 3.00
MOD para la reubicación de maquinaría $ 30.00
MOD para la instalación de nuevos tomacorrientes $ 80.00
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 49
MOD para la Instalación de nuevas luminarias $ 50.00
Total $ 462.60
Información tomada de datos referenciales de la empresa. Elaborado por el autor.
3.1.4. Análisis y beneficios de la propuesta de solución (Comparación de actual vs
propuesto).
3.1.4.1. Incremento de la capacidad productiva del proceso.
La propuesta de mejora puede llegar a incrementar la productividad de la empresa en un
23%, debido a que los tiempos productivos serán disminuidos, y las unidades de
producción diaria incrementarán. La empresa actualmente puede llegar a producir por mes
un máximo 260 docenas (3120 unidades), pero con la implementación de la propuesta
llegará a producir una cifra de 320 docenas (3840 unidades). Elevando la capacidad
productiva de la empresa hasta un 53%. En la Tabla N°23 puede observar las
comparaciones del método actual y propuesto.
3.1.4.2. Optimo uso del espacio físico de la empresa.
Una de las propuestas es la optimización del Layout de la empresa, cambiando la actual
ubicación de la oficina administrativa, hacia un nuevo lugar el cual permita que el proceso
productivo se de en la planta baja de las instalaciones de la empresa. Dicha propuesta
logrará disminuir los recorridos dentro del proceso. El actual proceso de producción tiene
una longitud de recorrido de 47.9 metros los cuales generan pérdidas de tiempo para la
producción de la empresa. La propuesta logrará disminuir los recorridos hasta un 57% a
través de la mejor de distribución de planta. El proceso llegará a tener una longitud de
recorrido de 20.8 metros brindando al proceso un menor recorrido en la producción. En la
Tabla N°23 puede observar las comparaciones del método actual y propuesto.
3.1.4.3. Disminución de costos por unidad de producción en mano de obra.
La empresa mensualmente paga $ 300 dólares a cada uno de sus colaboradores, los
cuales trabajan 5 días por semana. Si la empresa produce un máximo de 13 docenas de
sandalias al día, cada docena representa una cifra de $11.54 dólares de costo por mano de
obra. La propuesta logra disminuir esa cifra a $9.38 dólares, debido a que las unidades
producidas al día han incrementado, de tal manera que la empresa logrará producir más
unidades por el mismo tiempo, evitando necesidad pagar horas extras, las mismas que
tienen un valor de $2.50 dólares la hora. La empresa puede llegar a tener un ahorro anual
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 50
aproximado de $8294.40 dólares, con la implementación del proyecto. En la Tabla N°23
puede observar las comparaciones del método actual y propuesto.
Calculo de ahorro de mano de obra anual para la empresa a través del método
propuesto.
Ahorro anual .
Lote
Lote
día
día
sem
sem
mes
mes
a o
Ahorro anual .
a o
La Tabla N°23 muestra la comparación del método actual y propuesto.
Tabla 23 Comparación del método actual vs propuesto
Comparación
Detalle Actual Propuesto Diferencia
Unidades Producidas 13 16 3
Distancia (m) 47.9 20.8 27.1
Tiempo (min-hombre) 36.02 30.9 5.12
Costo Materiales $36.69 $36.69 $ -
Costo Mano de obra $11.54 $ 9.38 $ 2.16
CIF $26.62 $ 7.88 $ 18.74
Total $74.85 $53.94 $ 20.90
Información tomada de datos referenciales de la investigación. Elaborado por el autor.
3.1.5. Evaluación económica.
En esta sección se evaluará el aspecto económico del proyecto para poder determinar la
rentabilidad del mismo, en otras palabras, llegar a saber si la propuesta otorgará ganancias
al inversionista, y en qué tiempo logrará recuperar la inversión. Uno de los aspectos a
evaluar es el flujo de caja que tendrá la empresa en 5 años, con base a la proyección de
demanda (Ver Anexo N°5) que se realizó utilizando el historial de ventas de los últimos 3
años. En la Tablas N°24 puede observar el costo de producción propuesto para una
docena de sandalias, en la Tabla N°25 la proyección de las ventas anuales.
Tabla 24 Costos de producción propuestos.
COSTO DE PRODUCCIÓN
Costo de MP $36.69
Costo de MOD $9.38
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 51
CIF $7.88
Costo de Producción $53.94
%Utilidad 6%
Utilidad $2.97
Precio de venta $56.91
Información tomada de datos referenciales a la investigación. Elaborado por el autor.
Tabla 25 Proyección de ventas anuales.
PROYECCIÓN DE VENTAS ANUALES
Año 2019 2020 2021 2022 2023
Mes Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas
Enero 259 261 271 265 268
Febrero 293 294 294 295 296
Marzo 301 297 291 297 297
Abril 297 299 301 300 303
Mayo 318 322 321 321 324
Junio 301 308 303 305 308
Julio 297 291 299 297 298
Agosto 334 337 332 335 337
Septiembre 289 292 299 294 298
Octubre 293 289 285 292 291
Noviembre 293 290 289 292 293
Diciembre 326 326 325 327 328
Total Ventas 3,600 3,605 3,610 3,620 3,640
Total
Ganancias
$203,902.39 $204,185.58 $204,468.78 $205,035.18
206,167.9
7 Información tomada de datos referenciales a la investigación. Elaborado por el autor.
Las siguientes Tablas N°26, N°27, y N°28 muestran los costos anuales de producción,
que se desarrollaron con base al pronóstico de demanda proyectado a cinco años.
Tabla 26 Costo anual por materiales de producción.
COSTO ANUAL DE MATERIALES
Años 2019 2020 2021 2022 2023
Costo Unitario $ 36.69 $ 36.69 $ 36.69 $ 36.69 $ 36.69
Ventas anuales 3600 3605 3610 3620 3640
Costo Anual
MP $132,092.75 $132,276.21 $132,459.67 $132,826.60 $133,560.45
Información tomada de datos referenciales a la investigación. Elaborado por el autor.
Tabla 27 Costo anual por mano de obra.
COSTO MANO DE OBRA
MANO OBRA
DIRECTA # Trabajadores Salario Total mes Total Anual
Operarios 10 $ 300.00 $ 3,000.00 $ 36,000.00
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 52
Total MOD
$ 36,000.00
MANO DE
OBRA INDIRECTA
Vendedores 6 $ 320.00 $ 1,920.00 $ 23,040.00
Secretaria 1 $ 400.00 $ 400.00 $ 4,800.00
Total MOI
$ 27,840.00 Información tomada de datos referenciales a la investigación. Elaborado por el autor.
Tabla 28 Costo operativo anual.
COSTO OPERATIVO
Descripción Cantidad Costo Unit. Costo Total Costo Anual
Alquiler 3 $ 200.00 $ 600.00 $ 7,200.00
Información tomada de datos referenciales a la investigación. Elaborado por el autor.
3.1.5.1. Flujo de caja.
Facilitan información acerca de la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. Por
ello, resulta una información indispensable para conocer el estado de la empresa. Es una
buena herramienta para medir el nivel de liquidez de una empresa. En la Tabla N°29 se
encuentra el flujo de caja proyectado a cinco años de la empresa Masha Ecu Export.
Tabla 29 Flujo de caja proyectado correspondiente al año 2019 hasta el 2023. FLUJO DE
CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INVERSIÓN $ -4,901.22
INGRESOS
$204,879.37 $205,163.92 $205,448.48 $206,017.59 $207,155.81
Ventas
$204,879.37 $205,163.92 $205,448.48 $206,017.59 $207,155.81
EGRESOS
$-203,132.75 $-203,316.21 $-203,499.67 $-203,866.60 $-204,600.45
Costos de
producción $203,132.75 $203,316.21 $203,499.67 $203,866.60 $204,600.45
Materia prima
$132,092.75 $132,276.21 $132,459.67 $132,826.60 $133,560.45
Mano de obra
directa $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00 $36,000.00
CIF
$35,040.00 $35,040.00 $35,040.00 $35,040.00 $35,040.00
Gastos
administrativos $27,840.00 $27,840.00 $27,840.00 $27,840.00 $27,840.00
Gastos
operativos $7,200.00 $7,200.00 $7,200.00 $7,200.00 $7,200.00
UTILIDAD
OPERATIVA $1,746.62 $1,847.71 $1,948.81 $2,150.99 $2,555.36
Impuestos (0%)
$ - $ - $ - $ - $ -
FLUJO
ECONÓMICO $ -4,901.22
$1,746.62 $1,847.71 $1,948.81 $2,150.99 $2,555.36
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 53
Información tomada de datos referenciales a la investigación. Elaborado por el autor.
3.1.5.2. TIR (Tasa interna de retorno).
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es un tipo de interés que por lo general actúa en el
Valor Actual Neto (VAN) igualándolo a cero. Para evaluar la Tasa Interna de Retorno, se
debe evaluar la siguiente información:
Tabla 30 Evaluación teórica de la tasa interna de retorno. RESULTADO DECISIÓN
Si el TIR > tasa de descuento Se aprueba el proyecto
Si el TIR < tasa de descuento Se reprueba el proyecto
Si el TIR = tasa de descuento Se analiza la rentabilidad
Información tomada de datos referenciales a la investigación. Elaborado por el autor.
Con base a los valores de los flujos netos proyectados y aplicando la función TIR en
Excel, se obtiene una tasa interna de retorno igual a 28.6%. Y como la TIR es mayor a la
tasa de descuento (10%), se determina que el proyecto es aceptable ya que genera
ganancias para el inversionista.
3.1.5.3. Tiempo de recuperación de la inversión.
Conociendo la rentabilidad de la propuesta se calcula el periodo de recuperación de la
inversión (PRI), el cual indica que en 3 años aproximadamente se recuperarán los valores
invertidos.
RI nversión
ngreso de total periodos
, .
, . . a os a os
3.1.5.4. VAN (Valor actual neto).
A continuación, se procederá a calcular el valor actual neto de esta inversión, cuando la
tasa de interés es del 10%.
Tabla 31 Cálculo del valor neto actual (VAN)
n
Inversión -$ 4,901.22
-$4,901.22
1 $ 1,746.62 1.12 $1,559.48
2 $ 1,847.71 1.25 $1,472.99
3 $ 1,948.81 1.40 $1,387.12
4 $ 2,150.99 1.57 $1,366.99
5 $ 2,555.36 1.76 $1,449.98
∑ $7,236.57
VAN $2,335.35
VAN - nversión nicial+ Fn
( +i)n
n
n
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 54
Información tomada de datos referenciales a la investigación. Elaborado por el autor.
A partir de los datos obtenidos, se puede evaluar la relación beneficio – costo (RBC) de
la propuesta, con base a la inversión que debe efectuar la empresa.
La interpretación de la relación beneficio/costo significa que por cada dólar que la
empresa invierte en este proyecto propuesto, esta va a ganar $0.55 centavos de dólar.
3.2.Conclusiones
Las conclusiones obtenidas al realizar esta propuesta metodológica de optimización de
los recursos fueron las siguientes
El estudio inició realizando un análisis actual de los procesos productivos de la fábrica
artesanal de calzado, por lo cual se analizó la situación actual de la empresa y se
determinó que el proceso de producción presentaba tiempos y movimientos improductivos
en las tareas de trasporte, búsquedas de materiales y herramientas, también incomodidad
del operario al trabajar.
Se establecieron estándares de tiempo para cada una de los procesos operativos
comprendidos entre el input y el output, a través del desarrollo de un estudio de tiempos y
movimientos en el proceso, descubriendo a través de este estudio la ubicación actual de
cuellos de botella y movimientos improductivos en el proceso.
Se plantearon una serie técnicas básicas propuestas para el eficiente desempeño de una
industria artesanal de calzado, las cuales consisten en mejorar el proceso, a través de la
mejora de las tareas en qué consisten las actividades del proceso productivo. Las
propuestas de mejora que se desarrollaron en este proyecto, se centraron en reducir el
tiempo de búsqueda de los materiales para la producción, la eliminación de cuellos de
botella en el proceso y redistribución de maquinarias en la planta, para así obtener un
mejor control en el proceso y llegar a producir mayor unidades de producto terminado al
día, logrando que la empresa incremente su producción de 13 a 16 docenas de calzado al
día, esto representa un incremento de la productividad del 23% en el proceso de
producción
3.3. Recomendaciones
La presente investigación ha desarrollado propuestas de mejora que lograrán
incrementar la capacidad productiva en utilización de los recursos y así también reducir de
manera oportuna los tiempos ociosos del proceso. Sin embargo, se recomienda establecer
primero el plan propuesto de orden y limpieza en el proceso, debido a que los
Propuesta, conclusiones y recomendaciones 55
colaboradores deben desarrollar el hábito lo más rápido posible, para así la empresa pueda
llegar a tener un proceso ordenado y productivo. Por lo cual, se debe desarrollar de manera
efectiva la organización entre departamentos, así una vez que haya sido implementada la
propuesta de mejora, el orden prevalezca dentro de la empresa, contribuyendo al desarrollo
óptimo de la productividad en la misma.
Glosario de Términos 54
Glosario de términos
Aparado: proceso en donde se unen las piezas del zapato por medio de una costura.
Ensuelado: por proceso de pegado tradicional: Las suelas se compran hechas, primero
se marca la suela, después se realiza el cardado, en la parte de la suela que se ha de pegar
al corte en una máquina especial se hacen unas hendiduras para que el pegamento se
impregne mejor y posteriormente se realiza pegado de suela. Para el pegado de la suela se
incrementa la temperatura en una máquina especial que pega a presión a la suela durante
30 segundos.
Hormas: Molde que sirve para dar forma a un material o a un objeto, en especial al
calzado o a un sombrero.
Modelaje del Calzado: proceso que se encarga de diseñar los patrones del zapato y su
respectivo corte.
Montado: Se selecciona la horma de acuerdo a la numeración para conformar, fijar la
planta a base de clavos, esto se hace manualmente y se utiliza una máquina especial para
presionar y quede bien realizado y conformado el zapato. Después se realiza el proceso de
asentar que consiste en hacer que el corte asiente perfectamente en la horma.
Montaje y Fijación de Taco: Una vez pegado la suela, se procede a pegar el taco, a
desmontar la horma para el clavado del taco para su fijación.
Anexos
Anexos 56
Anexo N° 1
Logo de la empresa
Logo comercial de la empresa Masha Ecu Export. Información tomada de datos referenciales a la
investigación. Elaborado por la empresa.
Anexos 57
Anexo N° 2
Maquinaria utilizada en el proceso de producción
Maquina Troqueladora. Elaborado por el autor.
Maquina Engomadora. Elaborado por el autor.
Maquina Doladora. Elaborado por el autor.
Información tomada de datos referenciales a la investigación. Elaborado por el autor.
Anexos 58
Maquina Ribeteadora. Elaborado por el autor.
Máquina de coser semi industrial. Elaborado por el autor.
Remachadora manual de banco. Elaborado por autor.
Información tomada de datos referenciales a la investigación. Elaborado por el autor.
Anexos 59
Máquina de serigrafía. Elaborado por el autor.
Horno reactivador. Elaborado por el autor.
Prensadora neumática doble. Elaborado por el autor.
Información tomada de datos referenciales a la investigación. Elaborado por el autor.
Anexos 60
Anexo N° 3
Materiales indirectos de fabricación
Troqueles. Elaborado del autor.
Hormas. Elaborado por el autor.
Información tomada de datos referenciales a la investigación. Elaborado por el autor.
Anexos 61
Hebillas. Elaborado por el autor.
Remaches. Elaborado por el autor.
Cemento de contacto. Elaborado por el autor.
Información tomada de datos referenciales a la investigación. Elaborado por el autor.
Anexos 62
Goma termoplástica. Elaborado por autor
Hilo de algodón. Elaborado por el autor.
Información tomada de datos referenciales a la investigación. Elaborado por el autor.
Anexos 63
Agujas. Elaborado por el autor.
Cajas de cartón. Elaborado por el autor.
Información tomada de datos referenciales a la investigación. Elaborado por el autor.
Anexos 64
Anexo N° 4
Cotización de maquina doladora
Información tomada de datos referenciales a la investigación. Elaborado por el autor.
Modelo Voltios Dimensión Valor
AS298-B2 220 125X65X125 1756.01 Inc. IVA
La máquina tiene incorporado
un sensor que controla la salida
de pegamento.
Panel táctil de control numérico
que regula la temperatura y
cantidad de salida de pegamento.
La anchura de doblado se puede
ajustar 3mm ~ 8 mm y se puede
doblar con cinta de refuerzo.
El resultado de doblado y la
eficiencia del trabajo son 5 a 8
veces mejor que la operación
manual.
Tecnología japonesa. Pesa 80kg
Dobladora de cortes
Dirección: Calle Cayambe y Av. El Rey
(Ambato).
Teléfono: 03 2424696
Celular: 099 399 7200/ 098 465 8433
Anexos 65
Anexo N° 5
Pronostico de ventas, años 2019, 2020, 2021,2022, 2023, respectivamente.
Información tomada de datos referenciales a la investigación. Elaborado por el autor.
Año Año Año
2016 2017 2018 2019
Ventas Ventas Ventas Ventas
1 200 180 240 206.67 0.86 259
2 230 230 240 233.33 0.98 293
3 250 250 220 240.00 1.00 301
4 230 230 250 236.67 0.99 297
5 240 260 260 253.33 1.06 318
6 220 260 240 240.00 1.00 301
7 250 210 250 236.67 0.99 297
8 260 280 260 266.67 1.11 334
9 220 210 260 230.00 0.96 289
10 250 240 210 233.33 0.98 293
11 240 230 230 233.33 0.98 293
12 260 260 260 260.00 1.09 326Total
Ventas/Año2850 2840 2920
Promedio de
Ventas237.50 236.67 243.33
Ventas Previstas 3600
MODELO DE VARIACIÓN ESTACIONAL O CÍCLICA
Periodo
Datos HistoricosPromedio de
las ventas del
periodo
Factor de
Estacionalidad
Pronostico del
Año
0
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019
Anexos 66
Información tomada de datos referenciales a la investigación. Elaborado por el autor.
Año Año Año
2017 2018 2019 2020
Ventas Ventas Ventas Ventas
1 180 240 259 226.41 0.87 261
2 230 240 293 254.23 0.98 294
3 250 220 301 257.02 0.99 297
4 230 250 297 258.95 1.00 299
5 260 260 318 279.26 1.07 322
6 260 240 301 267.02 1.03 308
7 210 250 297 252.29 0.97 291
8 280 260 334 291.50 1.12 337
9 210 260 289 252.83 0.97 292
10 240 210 300 250.00 0.96 289
11 230 230 293 250.89 0.96 290
12 260 260 326 282.04 1.08 326Total
Ventas/Año2840 2920 3607.317073
Promedio de
Ventas236.67 243.33 300.61
Periodo
Ventas Previstas
MODELO DE VARIACIÓN ESTACIONAL O CÍCLICA
Datos Historicos Pronostico del
Año
3605
Promedio de
las ventas del
periodo
Factor de
Estacionalidad
0
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020
Anexos 67
Información tomada de datos referenciales a la investigación. Elaborado por el autor.
Año Año Año
2018 2019 2020 2021
Ventas Ventas Ventas Ventas
1 240 259 261 253.55 0.90 271
2 240 293 294 275.40 0.98 294
3 220 301 297 272.59 0.97 291
4 250 297 299 281.95 1.00 301
5 260 318 322 300.06 1.07 321
6 240 301 308 283.11 1.01 303
7 250 297 291 279.38 0.99 299
8 260 334 337 310.35 1.10 332
9 260 289 292 280.14 1.00 299
10 210 300 289 266.21 0.95 285
11 230 293 290 270.78 0.96 289
12 260 326 326 303.92 1.08 325Total
Ventas/Año2920 3607.317073 3605
Promedio de
Ventas243.33 300.61 300.42
MODELO DE VARIACIÓN ESTACIONAL O CÍCLICA
Datos Historicos
Periodo
Ventas Previstas
Pronostico del
Año
3610
Promedio de
las ventas del
periodo
Factor de
Estacionalidad
0
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021
Anexos 68
Información tomada de datos referenciales a la investigación. Elaborado por el autor.
Año Año Año
2019 2020 2021 2022
Ventas Ventas Ventas Ventas
1 259 261 271 263.88 0.88 265
2 293 294 294 293.52 0.98 295
3 301 297 291 296.38 0.99 297
4 297 299 301 299.07 0.99 300
5 318 322 321 320.30 1.07 321
6 301 308 303 303.98 1.01 305
7 297 291 299 295.59 0.98 297
8 334 337 332 334.25 1.11 335
9 289 292 299 293.28 0.98 294
10 300 289 285 291.06 0.97 292
11 293 290 289 290.59 0.97 292
12 326 326 325 325.54 1.08 327Total
Ventas/Año3607.317073 3605 3610
Promedio de
Ventas300.61 300.42 300.83
MODELO DE VARIACIÓN ESTACIONAL O CÍCLICA
Datos Historicos Pronostico del
Año
3620
Promedio de
las ventas del
periodo
Factor de
EstacionalidadPeriodo
Ventas Previstas0
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2022
Anexos 69
Información tomada de datos referenciales a la investigación. Elaborado por el autor.
Año Año Año
2020 2021 2022 2023
Ventas Ventas Ventas Ventas
1 261 271 265 265.73 0.88 268
2 294 294 295 294.14 0.98 296
3 297 291 297 295.17 0.98 297
4 299 301 300 300.15 1.00 303
5 322 321 321 321.52 1.07 324
6 308 303 305 305.31 1.01 308
7 291 299 297 295.50 0.98 298
8 337 332 335 334.56 1.11 337
9 292 299 294 295.21 0.98 298
10 289 285 292 288.42 0.96 291
11 290 289 292 290.23 0.96 293
12 326 325 327 325.72 1.08 328Total
Ventas/Año3605 3610 3620
Promedio de
Ventas300.42 300.83 301.67
MODELO DE VARIACIÓN ESTACIONAL O CÍCLICA
Periodo
Ventas Previstas
Datos Historicos Pronostico del
Año
3640
Promedio de
las ventas del
periodo
Factor de
Estacionalidad
0
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023
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