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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL TRABAJO DE TITULACIÒN PREVIO A LA OBTENCION DEL TÌTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL Portada ÀREA SISTEMAS PRODUCTIVOS TEMA DISEÑAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL ÀREA DE PRODUCCIÓN DE UNA EMPRESA METALMECÁNICAAUTOR MEJÍA ROBLES JULIO CÉSAR DIRECTOR DEL TRABAJO Ing.Ind. SANABRIA ESTRADA FRANCISCO RODRIGO MSc. GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2018

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERÍA …repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/34584/1/TESIS... · 2018. 10. 23. · Presupuesto costo de invesión 61 12. Tabla de amortización

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  • i

    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

    FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

    TRABAJO DE TITULACIÒN

    PREVIO A LA OBTENCION DEL TÌTULO DE

    INGENIERO INDUSTRIAL

    Portada ÀREA

    SISTEMAS PRODUCTIVOS

    TEMA

    “DISEÑAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

    PREVENTIVO EN EL ÀREA DE PRODUCCIÓN DE UNA

    EMPRESA METALMECÁNICA”

    AUTOR

    MEJÍA ROBLES JULIO CÉSAR

    DIRECTOR DEL TRABAJO

    Ing.Ind. SANABRIA ESTRADA FRANCISCO RODRIGO MSc.

    GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 2018

  • ii

    FACULTAD INGENIERIA INDUSTRIAL

    CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

    UNIDAD DE TITULACIÓN

    Certificado porcentaje de similitud

    Habiendo sido nombrado ING. IND. SANABRIA ESTRADA FRANCISCO RODRIGO

    MSc, tutor del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado

    por MEJÍA ROBLES JULIO CÉSAR con C.C. 0918365057, con mi respectiva supervisión

    como requerimiento parcial para la obtención del título de INGENIERÌA INDUSTRIAL.

    Se informa que el trabajo de titulación: “DISEÑAR UN PROGRAMA DE

    MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL ÀREA DE PRODUCCIÓN DE UNA

    EMPRESA METALMECÁNICA”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el

    programa antiplagio (URKUND) quedando el 0% de coincidencia.

    https://secure.urkund.com/view/40046923-125567-

    545935#q1bKLVayio7VUSrOTM/LTMtMTsxLTlWyMqgFAA==

    ING. IND. SANABRIA ESTRADA FRANCISCO RODRIGO MSc.

    TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN

    C.C. 0201386752

  • iii

    Declaración de autoría

    “La responsabilidad del contenido de este trabajo de Titulación, me corresponde

    exclusivamente; y el patrimonio intelectual del mismo a la Facultad de Ingeniería

    Industrial de la Universidad de Guayaquil”

    Mejía Robles Julio César

    C.C: 0918365057

  • iv

    Dedicatoria

    A Dios por darme la oportunidad de concluir esta etapa de mi vida. A mis padres que

    siempre anhelaron verme convertido en un profesional y ahora mi madre sonríe desde el

    cielo. A mi esposa Mary y mi hijo Samuel que muchas veces no les pude dedicar tiempo

    pero que siempre supieron comprenderme y apoyarme. A mi hermana Ximena que a través

    de sus oraciones intercedió por mí ante el Creador para que todo salga bien. A todos los

    docentes de la Universidad que fueron parte de mi formación para ser profesional. A mis

    compañeros y amigos que compartieron sus conocimientos a través de todos estos años.

  • v

    Agradecimiento

    Agradezco a Dios por todo sobre las cosas por darme fortaleza y sabiduría en los

    momentos más críticos y permitir que obtenga este gran anhelado reconocimiento a mi

    esfuerzo y dedicación como es el título de Ingeniero Industrial. Agradezco a mis padres en

    especial a mi madre que siempre me ayudo con sus oraciones y ahora está en el cielo. A mi

    esposa e hijo que siempre me han brindado su comprensión y apoyo incondicional. A la

    Universidad de Guayaquil a través de la Facultad de Ingeniería Industrial que ha sido mi

    fuente de conocimiento. Al Ing. Francisco Sanabria que me ha sabido guiar con paciencia

    y conocimientos en este proceso. Al Ing. Galo Pombar del cual he aprendido mucho en

    este trabajo de titulación. Y por último a mis compañeros y amigos de esta distinguida

    profesión.

  • vi

    Índice general del contenido

    Capítulo I

    Diseño de la investigación

    No. Descripción Pág.

    1.1 Generalidades 2

    1.1.1 Antecedentes. 2

    1.1.2 Planteamiento del Problema. 2

    1.1.3 Determinación del Problema. 2

    1.1.3.1 Formulación del Problema. 3

    1.1.4 Justificación. 3

    1.1.5 Delimitación. 3

    1.1.6 Objetivos. 3

    1.1.6.1 Objetivo General. 3

    1.1.6.2 Objetivos específicos. 3

    1.1.7 Marco teórico. 4

    1.1.7.1 Marco Referencial. 7

    1.1.7.2 Marco Conceptual. 9

    1.1.7.3 Marco Histórico. 10

    1.1.8 Metodología. 11

    1.2 La Empresa 13

    1.2.1 Datos generales. 13

    1.2.1.1 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU). 13

    1.2.2 Filosofía Estratégica. 13

    1.2.2.1 Misión. 13

    1.2.2.2 Visión. 13

    1.2.3 Ubicación. 14

    1.2.4 Organización. 14

    1.2.5 Productos. 14

    1.2.5.1 Recursos Productivos. 15

    1.2.5.2 Recursos Materiales. 15

    1.2.5.3 Recursos Tecnológicos. 15

    1.2.6 Proceso de Producción. 16

  • vii

    No. Descripción Pág.

    1.2.7 Mapa de Procesos. 17

    Capitulo II

    Situación actual y diagnóstico

    No. Descripción Pág.

    2.1. Situación Actual 18

    2.1.1. Capacidad de Producción. 18

    2.1.2. Disponibilidad de Horas Hombre. 18

    2.1.3. Capacidad Óptima de Producción Mensual. 23

    2.1.4. Capacidad de Producción año 2017. 23

    2.1.5. Registros de Capacidad de Producción Anual. 24

    2.1.6. Proyección de la Capacidad de Producción Anual. 25

    2.2. Registro de Problemas 27

    2.3. Análisis y Diagnóstico 28

    2.3.1. Identificación de Problemas. 28

    2.3.2. Diagrama Ishikawa. 29

    2.3.3. Frecuencia de presentación de problemas. 30

    2.3.4. Impactos Económico de Problemas. 34

    2.3.5. Diagnóstico. 40

    Capitulo III

    Propuesta y evaluación económica

    No. Descripción Pág

    3.1. Propuesta 41

    3.1.1. Planteamiento de alternativa de solución a problemas. 41

    3.1.2. Desarrollo de la Propuesta. 42

    3.1.3. Costos de alternativas de solución. 44

    3.2. Evaluación Económica y Financiera 47

    3.2.1. Plan de Inversión y Financiamiento. 47

    3.2.2. Evaluación Financiera. 48

    3.2.2.1. Flujo de Caja Proyectado. 48

    3.2.2.2. Valor Actual Neto 49

    3.2.2.3. Tasa Interna de Retorno. 50

    3.2.2.4. Periodo de Recuperación de la Inversión. 50

  • viii

    No. Descripción Pág.

    3.2.2.5. Coeficiente Beneficio/Costo. 51

    3.2.2.6. Factibilidad de Indicadores Financieros. 52

    3.3. Conclusiones y Recomendaciones 52

    3.3.1. Conclusiones. 52

    3.3.2. Recomendaciones. 53

    Glosario de términos 54

    Anexos 56

    Bibliografía 63

  • ix

    Índice de tablas

    No. Descripción Pág.

    1. Pasos para elaborar diagrama causa efecto 12

    2. Disponibilidad mensual de horas hombres en paneles 19

    3. Disponibilidad mensual de H-H PERFILES 20

    4. Disponibilidad mensual de H-H laminas lisas. 20

    5. Disponibilidad mensual H-H flejes. 21

    6. Disponibilidad mensual H-H flashing. 22

    7. Disponibilidad total anual H-H. 22

    8. Capacidad de producción optima mensual. 23

    9. Producción 2017. 23

    10. Registro de producción anual 2017. 24

    11. Mínimos cuadrados- producción anual. 25

    12. Proyección de la producción anual 27

    13. Identificación de problema- Industria metalmecánica 28

    14. Horas paradas de Máquinas 30

    15. Matriz diagrama de Pareto horas paradas 30

    16. Mantenimientos correctivos en Máquinaria 31

    17. Matriz diagrama de Pareto – frecuencia de mantenimientos correctivos. 32

    18. Mermas en Máquinarias 33

    19. Matriz diagrama de Pareto mermas 33

    20. Costo de horas hombre por Máquina 34

    21. Costo por paralización de personal 35

    22. Utilidad bruta 36

    23. Costo por kg no producidos 36

    24. Costo anual por kg en mermas 37

    25. Costo anual por mantenimientos correctivos 38

    26. Impacto económico industria metalmecánica 39

    27. Planteamiento de la propuesta 41

    28. Planteamiento de alternativas a solución de problemas 42

    29. Costo por Maquinarias y equipos 44

    30. Costo de capacitación al personal 44

  • x

    No. Descripción Pág

    31. Costos por formatos de registros 45

    32. Costo por contratación de mano de obra 45

    33. Inversión fija 46

    34. Capital de operaciones 46

    35. Inversión total 47

    36. Pago anual de intereses 48

    37. Flujo de caja proyectado 48

    38. Valor actual neto 49

    39. Tasa interna de retorno 50

    40. Periodo de recuperación de la inversión 51

    41. Resultados de indicadores financieros 52

  • xi

    Índice de figuras

    No. Descripción Pág.

    1. Diagrama Ishikawa 12

    2. Organigrama industria metalmecánica, 2018. 14

    3. Mapa de procesos industria metalmecánica, 2018. 17

    4. Producción, 2017. 24

    5. Producción anual, 2017. 25

    6. Proyección de la productividad anual. 27

    7. Diagrama Ishikawa – Industria metalmecánica. 29

    8. Diagrama de Pareto horas paradas. 31

    9. Diagrama de Pareto mantenimiento de correctivos. 32

    10. Diagrama de Pareto de mermas. 34

    11. Costo anual por paralización de personal. 35

    12. Costo anual por paralización de personal. 37

    13. Costo anual por kg en mermas. 38

    14. Costo anual por mantenimientos correctivos. 39

  • xii

    Índice de anexos

    No. Descripción Pág.

    1. Bobina galvanizada 56

    2. Bobinas de acero negro 56

    3. Paneles de galvalum 57

    4. Bobina de galvalum 57

    5. Máquina roll former perfiladora 58

    6. Besbobinador de roll former paneladora 58

    7. Máquina perfiladora sacando un perfil Z 59

    8. Matriceria de perfiladora 59

    9. Pedestales de perfiladora 60

    10. Caja reductora de velocidad 60

    11. Presupuesto costo de invesión 61

    12. Tabla de amortización 62

  • xiii

    FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

    ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

    UNIDAD DE TITULACIÓN

    “DISEÑAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

    PREVENTIVO EN EL AREA DE PRODUCCIÓN DE UNA

    EMPRESA METALMECANICA”

    Autor: Mejía Robles Julio César

    Tutor: Ing. Ind. Sanabria Estrada Francisco Rodrigo MSc.

    RESUMEN

    Se planteó como objetivo de la investigación, incrementar los índices de productividad en

    la producción de aceros planos en la Industria Metalmecánica. Se aplicó la metodología

    descriptiva, cuali-cuantitativa, con uso de diagramas de proceso, de Pareto e Ishikawa, cuyos

    resultados indicaron que el principal problema en la Industria Metalmecánica es el Paro de la

    Producción debido a la Falta de un Plan de Mantenimiento Preventivo, generando pérdidas

    económicas por paralización del personal, frecuencia de mantenimientos correctivos,

    unidades no producidas por horas de paradas y unidades no producidas por mermas

    generadas. Mediante la Implementación de un programa de mantenimiento preventivo

    enfocado en todas las causas que generan el Paro de la producción se generó una Propuesta

    cuya Inversión Total es de $ 67.799,59, cuyos indicadores financieros evidenciaron que la

    propuesta es factible para la implementación y disminución del Paro de la Producción.

    Palabras claves: Programa, mantenimiento, preventivo, paro, producción, metalmecánica.

  • xiv

    FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

    ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

    UNIDAD DE TITULACIÓN

    “DESIGN A PREVENTIVE MAINTENANCE PROGRAM IN

    THE PRODUCTION AREA OF A METALMECHANICAL

    COMPANY”

    Author: Mejía Robles Julio César

    Advisor: Eng. Ind. Sanabria Estrada Francisco Rodrigo MSc.

    ABSTRACT

    The objective of the research was to increase the productivity indexes in the production of flat steel

    in the Metalworking Industry. The descriptive, qualitative-quantitative methodology was applied,

    with the use of process diagrams, Pareto and Ishikawa, which results indicated that the main

    problem in the Metalworking Industry is Production Stagnation due to the Lack of a Preventive

    Maintenance Plan, generating economic losses due to personnel paralyzation, frequency of

    corrective maintenance, units not produced by hours of stops and units not produced by generated

    losses. Through the implementation of a preventive maintenance program focused on all the causes

    that generate the production stoppage, a Proposal was generated which Total Investment is $

    67,799.59, and which financial indicators showed that the proposal is feasible for the

    implementation and reduction of the Production stagnation.

    Keywords: Program, maintenance, preventive, unemployment, production, metalworking.

  • 1

    Introducción

    Mediante este estudio se hará un análisis de los diferentes sucesos que afectan de

    manera significativa la producción en la industria Metalmecánica, debido a que se verificó

    en los registros de la empresa, la existencia del problema del paro de la producción,

    debido a que las Maquinarias se dañan por motivos que sus componentes ya pasaron su

    vida útil como son las cadenas, piñones, ejes de transmisión, chumaceras, empaques de

    retención de grasa, pedestales, ejes de matriceria, cajas reductoras y la matriceria.

    Se justifica el presente estudio por la necesidad de aumentar la productividad de la

    Industria Metalmecánica, para que el problema del paro de la producción deje de generar

    tiempos improductivos y aumento de los costos operativos, así como para reducir la

    frecuencia de avería de las Maquinarias y equipos en el área de producción y se mejore la

    productividad de la Industria Metalmecánica.

    Basado en esta explicación, se planteó como objetivo general: incrementar los índices

    de productividad en la producción de aceros planos en la Industria Metalmecánica; para el

    efecto, se planteó como objetivos específicos: realizar el levantamiento de información con

    un trabajo de campo de los principales problemas que existen en el área de producción de

    la Metalmecánica, diagnosticar la Situación actual de los factores que intervienen en el

    área de producción de la Industria Metalmecánica, evaluar la propuesta en base a

    indicadores económicos.

    La estructura de la investigación se realizó considerando que el primer capítulo es

    general y en el mismo se expusieron el problema de investigación, los objetivos, la

    justificación, además del marco teórico donde se describieron conceptos importantes de las

    variables relacionadas con las palabras claves del problema, indicando además aspectos

    como el estado del arte y el ámbito legal, culminando con la metodología, donde además

    del método a utilizar, se mencionaron las técnicas de Ingeniería que se aplicaron para el

    diagnóstico de la problemática y la propuesta.

    En el segundo capítulo se realizó el diagnóstico de la situación actual del problema,

    aplicando las técnicas de ingeniería mediante las cuales se pudo hallar los problemas

    identificados, en este caso, se hizo referencia a lo diagramas de proceso, de Pareto e

    Ishikawa, mediante los cuales se cuantificó la situación conflictiva, obteniendo las

    pérdidas anuales. Con esta línea base se planteó la propuesta en el tercer capítulo, con el

    propósito de fortalecer la productividad de la empresa, determinado su factibilidad en las

    conclusiones.

  • Diseño de la investigación 2

    Capítulo I

    Diseño de la investigación

    1.1 Generalidades

    En la Industria Metalmecánica el año 2017 se presentaron pérdidas económicas debido

    al paro de la producción de placas perfiladas de acero, pero este problema viene desde

    hace 5 años atrás generando improductividad en la empresa.

    1.1.1 Antecedentes.

    La disminución de la productividad de la Industria Metalmecánica tiene como efecto el

    retraso de la entrega de pedidos de los productos a los clientes, generando la insatisfacción

    de los mismos.

    Todo esto es debido al paro de la producción que principalmente sucede por el daño de

    las Maquinarias, ya que en la Industria Metalmecánica solo se realizan mantenimientos

    correctivos, es decir se arreglan las Máquinas solo en el momento que se averían, y hasta

    la actualidad no se ha implementado un estudio que solucione los problemas de

    improductividad.

    1.1.2 Planteamiento del Problema.

    Mediante este estudio se hará un análisis de los diferentes sucesos que afectan de

    manera significativa la producción en la industria Metalmecánica.

    1.1.3 Determinación del Problema.

    Se implementará este estudio en la industria Metalmecánica debido a la baja

    productividad que tiene la empresa en la actualidad.

    Entre las principales causas del problema que ocurren en la metalmecánica en relación

    al proyecto en estudio esta que existe el PARO DE LA PRODUCCIÓN, debido a que

    las Maquinarías se dañan por motivos que sus componentes ya pasaron su vida útil como

    son las cadenas, piñones, ejes de transmisión, chumaceras, empaques de retención de

    grasa, pedestales, ejes de matriceria, cajas reductoras y la matriceria, así mismo solo

    existen 3 técnicos en mantenimiento y no se abastece a todas las Maquinarias y equipos en

    el área de producción, no se capacita al personal de producción para realizar los

    mantenimientos simples y se para la producción generando tiempos improductivos y

    aumentando los costos de producción, actualmente solo se aplican mantenimientos

    correctivos es decir que se reparan Maquinarias y equipos cuando ocurren las averías y se

    para la producción.

  • Diseño de la investigación 3

    Las causas ya descritas ocasionan el paro de la producción en la Industria

    Metalmecánica teniendo como efecto; no se cumplen la meta asignada de producción, se

    aumenta el costo de producción debido a la inactividad de los trabajadores, existe la

    ineficiencia en el manejo de las Maquinarias, insatisfacción de los clientes provocando

    buscan otros proveedores como opción para obtener los productos y por ende generando la

    improductividad de la industria.

    1.1.3.1 Formulación del Problema.

    ¿Cómo el aplicar un Plan de Mantenimiento Preventivo en la Industria Metalmecánica

    incrementara la productividad de la empresa y satisfacción de los clientes?

    1.1.4 Justificación.

    Se justifica el presente estudio por la necesidad de aumentar la productividad de la

    Industria Metalmecánica.

    Se justifica el estudio debido al PARO DE LA PRODUCCIÓN generando tiempos

    improductivos y aumento de los costos operativos.

    Se justifica el estudio debido al aumento de frecuencia de avería de las Maquinarias y

    equipos en el área de producción de la Industria Metalmecánica.

    Se justifica el presente estudio debido al aumento de los costos de producción en la

    Industria Metalmecánica.

    1.1.5 Delimitación.

    El Diseño del Plan de Mantenimiento preventivo en la metalmecánica se limita a la

    Ciudad de Guayaquil, en la Industria Metalmecánica, al área de producción en los procesos

    de conformado en frio.

    1.1.6 Objetivos.

    Son las metas del proyecto a seguir, en el cual se desarrolla la idea general del estudio y

    los pasos específicos para su cumplimiento

    1.1.6.1 Objetivo General.

    Incrementar los índices de productividad en la producción de aceros planos en la

    Industria Metalmecánica.

    1.1.6.2 Objetivos específicos.

    Realizar el levantamiento de información con un trabajo de campo de los principales

    problemas que existen en el área de producción de la Metalmecánica.

    Diagnosticar la Situación actual de los factores que intervienen en el área de

    producción de la Industria Metalmecánica

  • Diseño de la investigación 4

    Evaluar la propuesta en base a indicadores económicos.

    1.1.7 Marco teórico.

    “Consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar el estudio con base al

    planteamiento del problema que se está analizando y de las numerosas posibilidades para

    elaborarlo, recolectando un compendio de una serie de elementos conceptuales que sirven

    de base a la investigación por realizar”(Baca, 2006).

    Paro de la producción

    La producción se vuelve impredecible y poco fiable. Las paradas y fallos pueden

    producirse en cualquier momento.

    Desde luego, no es en absoluto recomendable basar el mantenimiento en

    las intervenciones correctivas en plantas con un alto valor añadido del

    producto final, en plantas que requieren una alta fiabilidad (p. ej.,

    empresas que utilizan el frío en su proceso), las que tienen unos

    compromisos de producción con clientes sufriendo importantes

    penalizaciones en caso de incumplimiento. (Moreira, 2009, p. 42)

    Factores que afectan la Productividad.

    Según(Tapia, 2008), “Dentro de los Factores Internos y Externos que afectan la

    productividad se encuentran”:

    Factores Internos:

    Inversión

    Investigación y Desarrollo

    Terrenos y Edificios

    Capital de Trabajo

    Utilización de la capacidad

    Máquinas y Equipos

    Materiales

    Energía

    Recursos Humanos

    Factores Externos:

    Disponibilidad de Materiales o materias primas

    Mano de obra calificada

    Infraestructura existente

    Políticas estatales relativas a tributación y aranceles

  • Diseño de la investigación 5

    Disponibilidad de capital e intereses

    Medidas de ajuste aplicadas

    Factores macroeconómicos

    Reglamentación Gubernamental

    Factores para Reducir los Costos de Producción

    La reducción continua de costos por parte de los competidores hace que las

    organizaciones se empeñen en una búsqueda interminable para reducir sus costos.

    Los esfuerzos para reducir costos son frecuencia se enfocan en dos áreas

    claves: Hacer solo actividades que agregan valor, esto es, aquellas

    actividades que los clientes perciben añaden utilidad (mayor provecho) a

    los productos o servicios que compran; y Administrar con efectividad el

    uso de los factores de costos es esas actividades que agregan valor.(Peña,

    2007, p. 32)

    Antecedentes del Mantenimiento Preventivo

    En el año 1939 Estados Unidos de América no participó en la segunda guerra mundial,

    pero ayudó en la fabricación y entrega de armas a los aliados (Inglaterra y Francia). En

    este caso, tuvo que desechar el trabajo estadístico organizado en su industria,

    principalmente por Shewhart y Deming. Sistematizaron los trabajos de Mantenimiento

    Preventivo:

    Dedicando personal a esta actividad, pero desafortunadamente con la idea

    de que no se necesitaba una alta calidad en este personal. En ese momento

    nacieron los Departamentos de Mantenimiento, actuando en conjunto con

    los ahora "Departamentos de Producción" unidos para producir, pero no

    integrados como hasta la fecha subsiste, sobre todo en nuestras Pequeñas y

    Medianas Empresas (PYME). (Carpio, 2007, p. 26)

    Definición del Mantenimiento Preventivo

    “El mantenimiento preventivo trata de evitar la aparición de fallas en equipos o

    Máquinas dentro del proceso. El mantenimiento es un plan que contiene varias actividades

    establecidas previamente con el propósito de anticiparse a problemas”(Lopez B. S., 2016).

    “El Mantenimiento Preventivo se define como varias actividades programadas con

    anterioridad, como inspecciones, reparaciones, que buscan reducir la frecuencia de los

    fallos en un sistema”(Muñoz, 2010).

  • Diseño de la investigación 6

    “El mantenimiento preventivo es un mantenimiento que trata de mantener un buen

    servicio en los equipos, planificando reparaciones de puntos vulnerables en el instante

    adecuado”(Garce, 2003).

    Finalidad del Mantenimiento Preventivo

    La finalidad del mantenimiento preventivo es:

    Encontrar y corregir los problemas menores antes de que estos provoquen

    fallas. El mantenimiento preventivo puede ser definido como una lista

    completa de actividades, todas ellas realizadas por; usuarios, operadores, y

    mantenimiento. Para asegurar el correcto funcionamiento de la planta,

    edificios. Máquinas, equipos, vehículos, etc. (Vera, 2011, p. 63)

    “La finalidad del mantenimiento preventivo es: Encontrar y corregir los

    problemas menores antes de que estos provoquen fallas. El mantenimiento

    preventivo puede ser definido como una lista completa de actividades,

    todas ellas realizadas por; usuarios, operadores, y mantenimiento. Para

    asegurar el correcto funcionamiento de la planta, edificios. Máquinas,

    equipos, vehículos, etc. (Hernandez, 2012)”

    Importancia del Mantenimiento Preventivo en las Empresas

    Según(Figuera, 2013) “Es importante la necesidad de aplicar el Mantenimiento

    Preventivo en las empresas debido a”:

    Elaboración de productos de alta calidad y a bajo costo, satisfacción de los

    clientes con respecto a la entrega del producto en el tiempo acordado,

    reducción de los riesgos en accidentes de trabajo ocasionados por el mal

    estado de las máquinas o sus componentes, disminución de costos

    provocados por paradas del proceso de producción cuando se presentan

    reparaciones imprevistas, detección de fallas producidas por el desgaste de

    piezas permitiendo una adecuada programación en el cambio o reparación

    de las mismas, evita los daños irreparables en las máquinas, facilita la

    elaboración del presupuesto acorde con a las necesidades de la empresa.

    Perdidas que se presentan por Falta de Mantenimiento Preventivo.

    Según (Olarte, 2010), “Cuando en las empresas no se cuenta con un mantenimiento

    preventivo, las pérdidas se pueden presentar por los siguientes inconvenientes”:

    Paradas del proceso de producción.

    Averías inesperadas de los equipos.

  • Diseño de la investigación 7

    Daños en la materia prima.

    Elaboración de productos defectuosos.

    Incumplimiento en los tiempos de entrega de los productos.

    Accidentes laborales.

    Aplicación del Mantenimiento Preventivo en la Industria Manufacturera.

    “Sin importar el tipo de industria manufacturera y la estructura del flujo

    de proceso que se siga, el Mantenimiento Preventivo juega un papel

    sumamente importante dentro del buen funcionamiento de las empresas,

    porque si se administran correctamente se pueden mejorar en eficiencias

    de máquinas y equipo, mayor productividad en la línea de producción y

    disminución de gastos por mantenimiento correctivo” (Rodriguez, 2006).

    “Llevar una eficiente administración del mantenimiento preventivo

    depende en ciertas formas de diferentes factores, uno de ellos es el

    personal de la planta los empleados deben de sentirse involucrados,

    perseguir los mismos objetivos, administrar el mantenimiento bajo alguna

    técnica establecida permite reducir costos, aumentar la calidad del

    producto, disminuir tiempos muertos, aumentar el tiempo de vida de la

    Maquinaria y equipo, etc.” (Mendienta, 2008).

    1.1.7.1 Marco Referencial.

    Para diseñar el Marco Referencial se describirá los temas relacionados al presente

    estudio en la Industria Manufacturera, de diferentes Trabajos de Titulación como se

    muestra a continuación:

    Según(Valdes J. , 2009), propone un “Diseño de un Plan de Mantenimiento Preventivo

    Predictivo aplicado a los equipos de la empresa Remaplast”, dice:

    Debido a que el problema de mantenimiento en la Empresa REMAPLAST

    no ha sido suficientemente estudiado y las condiciones existentes no han

    sido determinadas, la investigación necesariamente empieza con un

    proceso de observación y análisis, se notó que la empresa presentaba

    determinados inconvenientes como paradas no planificadas de los equipos

    de producción, debido a los daños que se generaban en los mismos;

    adicionando la falta de organización en el manejo de inventario de

    materiales de repuestos, lo que acrecentaba el tiempo de parada ya que no

    se contaban con los repuestos necesarios; todo esto llevaba a realizar

  • Diseño de la investigación 8

    tareas meramente correctivas, las cuales traían consigo a la falta de

    eficiencia en el proceso productivo, lo que a su vez se reflejaba en el

    incremento de los costos, y el incumplimiento de los objetivos

    organizacionales, se propuso Capacitar a los operarios sobre el significado

    de un plan de mantenimiento preventivo y lo importante que es para la

    empresa, realizar actividades para que estos se sientan identificados con la

    implementación del plan de mantenimiento preventivo predictivo. (Valdés

    J., 2009, p. 19)

    Según(Herrera, 2002), propone el “Aumento de la Eficiencia Productiva y Reducción

    de los Costos de Producción en la empresa METAPRO S.A”, e indica:

    Determinar mediante técnicas de Ingeniería los problemas que afecten al

    área de producción de la empresa Metapro S.A. y de esta manera poder

    generar soluciones técnicas que permitan la optimización de los recursos

    físicos y humanos, reduciendo los costos, con un enfoque de producción

    hacia la globalización, utiliza técnicas de Ingeniería Industrial como el

    análisis F.O.D.A, en donde una de las amenazas para Metapro S.A. es la

    introducción de fábricas colombianas al mercado local. Analiza mediante

    el Diagrama Causa – Efecto los problemas que afectan a la empresa

    encontrando los siguientes: Maquinarias, matrices, baños electrolíticos,

    RRHH, lo cual provoca constantes paralizaciones y tiempos

    improductivos., Las soluciones propuestas para estos problemas fueron las

    siguientes: Implementar un programa de mantenimiento preventivo,

    realizar un listado de las Maquinarias, codificación de la Maquinaria,

    implementación de un sistema computarizado, contratación de personal

    calificado, adecuación de un departamento de mantenimiento, creación de

    una bodega de repuestos, adquisición de equipos y herramientas.

    (Herrera, 2002. p. 42)

    Según(Garcia, 2004), propone “Programa de Mantenimiento Preventivo para la

    Empresa Metalmecánica Industrias AVM S.A” e indica que:

    La implementación del programa de Mantenimiento Preventivo en

    Industrias AVM S.A, tiene como objetivo garantizar la disponibilidad y

    confiabilidad operacional de los equipos de la planta de producción, de

    una manera eficiente y segura, con el fin de contribuir en el cumplimiento

    de la política de la calidad establecida por la empresa, se realizó en primer

  • Diseño de la investigación 9

    lugar el diagnóstico de la función de mantenimiento en industrias AVM

    S.A, describiendo las fortalezas y debilidades al respecto, posteriormente

    se elaboró el modelo para la administración del mantenimiento en la

    empresa, al final se presenta los indicadores de mantenimiento que

    permiten evaluar el desempeño del programa y realizar los ajustes y

    correcciones pertinentes. (García, 2004, 14)

    Según(Inostrosa, 2013), propone “Diseño e Implementación de un Plan de

    Mantenimiento en una Empresa Metalmecánica” como se describe en el siguiente apartado

    que dice:

    El presente estudio, se basa en la necesidad de diseñar un plan de

    mantenimiento para las máquinas y equipos que componen el sistema

    productivo en una metalmecánica, comienza con la metodología de

    trabajo, explicando cómo se obtuvo la información necesaria para diseñar

    el plan de mantenimiento, posteriormente se presentará la documentación

    que se requiere, para dar puesta en marcha al plan de mantenimiento,

    finalmente, cabe mencionar que el plan de mantenimiento se diseñó de

    acuerdo a los requerimientos de la empresa. (Inostrosa, 2013, p. 28)

    1.1.7.2 Marco Conceptual.

    Para el Marco Conceptual se describirán definiciones de términos relacionados al tema

    de estudio en la empresa Metalmecánica en estudio.

    Especificaciones Técnicas: Conjunto de exigencias de carácter técnico que regulan los

    procesos de ejecución de obras de mantenimiento o servicios técnicos contratados a

    terceros.(Pozo, 2013)

    Fiabilidad: Es la probabilidad que tiene un dispositivo para desarrollar una

    determinada función durante un periodo de tiempo determinado, donde las personas

    pueden confiar en su capacidad.(Valdes, 2011)

    Inspección: Tarea de Servicio de Mantenimiento Preventivo, caracterizados por la alta

    frecuencia y corta duración, normalmente efectuada utilizando instrumentos de medición

    electrónica, técnica y los sentidos humanos, normalmente sin provocar indisponibilidad del

    equipo.(Garce, 2003)

    Mantenimiento: Conjunto de operaciones que se realizan para que un equipo cumpla

    sus funciones.(Hernandez, 2012)

  • Diseño de la investigación 10

    Mantenimiento Correctivo: Consiste en arreglar las averías que pongan en riesgo la

    integridad, se realiza en el mejor tiempo posible evitando que pueda llegar a una

    falla.(Garcia, 2004)

    Mantenimiento Industrial: Trata del control de la empresa sea por trabajos de

    reparación o inspección necesarios para garantizar el buen estado de un sistema.(Olarte,

    2010)

    Productividad: Es una Función de la Administración de una empresa que se logra a

    través de administrar efectivamente el aseguramiento de la calidad y la eficiencia. (Peña,

    2007)

    1.1.7.3 Marco Histórico.

    Históricamente, el mantenimiento nace como servicio a la producción. Lo que se

    denomina Primera Generación del Mantenimiento cubre el periodo que se extiende desde

    el inicio de la revolución industrial hasta la Primera Guerra Mundial. En estos días la

    industria no estaba altamente mecanizada, por lo que el tiempo de paro de Máquina no era

    de mayor importancia. Esto significaba que la prevención de las fallas en los equipos no

    era una prioridad para la mayoría de los gerentes. A su vez, la mayoría de los equipos eran

    simples, y una gran cantidad estaba sobredimensionada. Esto hacía que fueran fiables y

    fáciles de reparar. Como resultado no había necesidad de un mantenimiento sistematizo

    más allá de limpieza y lubricación, y por ello la base del mantenimiento era puramente

    correctiva.

    Las posteriores generaciones del mantenimiento trajeron el preventivo sistemático, el

    predictivo, el proactivo, el mantenimiento basado en fiabilidad, etc. Y aun así, una buen

    parte de las empresas basan su mantenimiento exclusivamente en la reparación de averías

    que surgen, e incluso algunas importantes empresas sostienen que esta forma de actuar es

    la más rentable. En otras muchas, las tareas correctivas suponen un alto porcentaje de su

    actividad y son muy pocas las empresas que han planteado como objetivo reducir a cero

    este tipo de tareas (objetivo cero averías) y muchos menos las que lo han conseguido, tal

    como se menciona el criterio de becerra quien indica lo siguiente:

    La época actual, debido a las consideraciones demandadas por el mercado,

    se encuentra en un estado de transición en la que la Excelencia es

    considerada parte del producto, por ello sería inconcebible que el

    Mantenimiento, siendo función importante de apoyo a la Producción, y

    por ende parte de la Organización Empresarial, no la tuviera.

    Eventualmente, las Empresas tienen latente el reto de cómo mejorar sus

  • Diseño de la investigación 11

    actividades de Gestión del Mantenimiento para ser más sostenibles.

    (Becerra, 2010, p.23).

    1.1.8 Metodología.

    La metodología empleada en el presente estudio es de tipo descriptiva y está basada en

    la descripción detallada de la forma como se maneja los procesos de la metalmecánica a

    través de las diferentes etapas con el fin de lograr su correcto funcionamiento y analizar los

    problemas que ocasionan los paros de la producción e improductividad y costos elevados.

    Para este estudio se aplicarán las siguientes técnicas y herramientas:

    Entrevistas al Gerente de Producción y Jefe de Mantenimiento encargados del

    manejo adecuado de las Maquinarias.

    Inspecciones de las Maquinarias en su proceso de producción.

    Mediante la visita técnica al área de producción identificar los principales

    problemas que generan la falla de Maquinarías y el paro de producción

    Aplicación del Método Mínimos Cuadrados para analizar la producción en años

    posteriores.

    Aplicación de Herramientas Estadísticas como Diagramas de Columnas.

    Aplicación de la Herramienta Diagrama Ishikawa para analizar las causas y sub

    causas del principal problema.

    Analizar la frecuencia de Paralización de personal debido al daño de las

    Maquinarias mediante la herramienta Diagrama de Pareto.

    Analizar la frecuencia de Horas de parada de Maquinarias mediante la

    herramienta Diagrama de Pareto.

    Analizar la frecuencia de mantenimientos correctivos debido al daño de la

    Maquinaria por alguna de sus componentes.

    Analizar la frecuencia de mermas producidas debido al daño de la Máquinaria.

    A continuación, se describirá las herramientas de análisis que se aplicaran en el presente

    estudio:

    Mínimos Cuadrados

    Esta Técnica de estimación o proyección se aplicará teniendo como base registros de

    producción de años anteriores, para poder utilizar la Metodología del Mínimos Cuadrados

    en base a esos registros, ajustando los datos dispersados mediante la ecuación de la recta,

    para poder encontrar los valores estimados en años siguientes y tener una idea de la

    capacidad de producción en años siguientes en situaciones normales.

  • Diseño de la investigación 12

    Diagrama Ishikawa

    Mediante el Diagrama Ishikawa se analizará el principal problema que es el PARO DE

    LA PRODUCCIÒN en la Industria Metalmecánica, analizando las causas y sub causas que

    generan este problema en el área de Producción, en la Figura 1 se muestra el Diagrama

    Ishikawa a utilizar en el presente estudio.

    Figura 1. Diagrama Ishikawa, Información obtenida de (Marcosende, 2011). Elaborado por el autor.

    En definitiva, se plantea analizar las causas del problema generados por el paro de

    producción, ya sea porque fallan las componentes de las Maquinarias, o debido a los

    costos elevados que generan sus mantenimientos, las mermas que se producen por el daño

    de las Maquinarias y la paralización del personal teniendo como Efecto la Improductividad

    de la Industria Metalmecánica, a continuación, en la Tabla 2 se muestran los pasos para

    elaborar el Diagrama Causa Efecto.

    Tabla 1. Pasos para elaborar diagrama causa efecto

    Pasos Descripción

    1 Definir el Efecto cuyas causas han de ser identificadas

    2 Dibujar el eje central y colocar el efecto dentro de un rectángulo al extremo

    derecho del eje

    3 Identificar las posibles causas principales e incluirlas en el diagrama

    4 Identificar las causas principales e incluirlas en el diagrama

    5 Añadir causas para cada rama principal

    6 Añadir causas subsidiarias para las subcausas anotadas

    7 Comprobar la validez lógica de cada cadena causal y hacer eventuales

    correcciones

    9 Conclusión y Resultado Información obtenida de (Lopez M. , 2010). Elaborado por el autor.

    Por consiguiente, es necesario realizar una matriz de identificación de causas del

    problema antes de elaborar el Diagrama Causa Efecto.

  • Diseño de la investigación 13

    1.2 La Empresa

    La Empresa Metalmecánica inició la producción de paneles de acero el 13 de agosto de

    1994, con su producto Máster 950/35 constituyéndose esta su primera línea industrial. Para

    diciembre del mismo año lanza al mercado el panel residencial el mismo que servirá como

    panel económico.

    1.2.1 Datos generales.

    La Empresa Metalmecánica fue establecida como Sociedad Anónima a inicios de

    diciembre de 1998, quedando como resultado de la fusión de dos empresas nacionales:

    Plycem del Ecuador constituida como empresa en enero de 1993. La misma que desde

    1958 con otra razón social venía fabricando productos de asbesto para la construcción,

    Plycem en 1990 deja de fabricar este tipo de productos debido al gran impacto ambiental

    negativo que causaba. Y la empresa Metalmecánica que nació en Ecuador el 21 de febrero

    de 1994, sus oficinas estaban ubicadas en la Av. República del Salvador # 593 Y Av.

    Portugal y su planta industrial en el Valle de los Chillos, sector Playa Chica.

    La Empresa Metalmecánica está dedicada a comercializar y distribuir materiales de

    acero, placas perfiladas de acero galvanizado y galvalum y otros productos para

    construcción, haciendo uso de nueva tecnología en sus procesos productivos, optimizando

    la utilización de los recursos naturales y energéticos, desarrollando una nueva generación

    de productos de excelente calidad para satisfacer los requerimientos del avance

    constructivo.

    1.2.1.1 Identificación según Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU).

    CIIU: C2410.21: Fabricación de productos de acero laminados planos en caliente y frío,

    ángulos, perfiles y secciones laminadas, acero en lingotes y secciones sólidas de acero por

    trefilado, molido o doblado en frío.

    1.2.2 Filosofía Estratégica.

    A continuación, se describirá la Misión, Visión de la Industria Metalmecánica

    1.2.2.1 Misión.

    Producir y comercializar rentablemente productos y soluciones para la industria de la

    construcción con énfasis en sistemas livianos operando en un marco de ética, eco

    eficiencia y responsabilidad social

    1.2.2.2 Visión.

    Queremos ser reconocidos como un Grupo empresarial líder en Latinoamérica

    conformado por empresas que crean valor económico operando dentro de un marco de

  • Diseño de la investigación 14

    ética, de ecoeficiencia y de responsabilidad social, de manera que podamos contribuir a

    mejorar la calidad de vida de la gente.

    1.2.3 Ubicación.

    La empresa está ubicada en el sector industrial de Pascuales en el KM 16.5 vía Daule.

    1.2.4 Organización.

    Figura 2. Organigrama industria metalmecánica, 2018. Información obtenida de Departamento de

    Recursos Humanos. Elaborado por el autor.

    1.2.5 Productos.

    En la Empresa Metalmecánica se produce y comercializa productos de acero con

    segmentos para la distribución y construcción, cumpliendo con las expectativas de

    nuestros clientes, colaboradoras, accionistas dentro del marco legal y el medio ambiente,

    mediante una mejora continua.

    La Industria Metalmecánica comercializa sus productos como Paneles de Acero, es su

    línea industrial y comercial, línea económica, línea residencial y línea de perfiles.

    En lo que respecta a paneles de acero están en material galvalum, galvanizado y

    prepintados, teniendo las siguientes características: con trapecios reforzados, terminado

    completo y valles con doble rigidizado, sistema de sujeción de máxima confiabilidad,

    doble corta gotas en los traslapes y costuras mecánicas, paneles mixtos y curvos

    En lo que respecta a la Línea Industrial y Comercial se encuentran con paneles en

    espesor de 0,40 a 0,60mm, en la línea económica se encuentran con paneles de menor

    espesor de 0,25 a 0,30mm, así mismo la Industria Metalmecánica comercializa perfiles

    tipos C, G y Z, en Acero Negro y Galvanizado desde 1,5 a 3mm.

  • Diseño de la investigación 15

    1.2.5.1 Recursos Productivos.

    Los Recursos `Productivos con los que cuenta la Industria Metalmecánica son Recursos

    Materiales y Tecnológicos para cada uno de sus procesos.

    1.2.5.2 Recursos Materiales.

    La materia prima viene de algunas partes del mundo, entre ellas Colombia, Brasil,

    Costa Rica, China, India y algunos países más que las producen.

    Las bobinas vienen en una medida estándar de 1220mm y con peso de 3tn hasta 10tn.

    Los materiales a considerar, son:

    Galvalum o Aluzinc (espesor de 0.25-0.30-0.35-0.40-0.45) mm

    Galvanizado pre pintado (lamina pintada al ornó por los dos lados) espesor 0.30 y

    0.40mm.

    Galvanizado (espesor 0.40 hasta 3mm)

    Acero negro (espesor 1.50 hasta 3mm)

    1.2.5.3 Recursos Tecnológicos.

    La Máquinas en el área de producción son:

    Paneladoras: Son las que conforman los techos o paneles y las planchas

    corroborantes, hay 4 paneladoras.

    Perfiladoras: Son las que conforman los perfiles o correas en la geometría de G, C

    o Z, hay 3 perfiladoras.

    Slitter: Sirve para cortar las bobinas longitudinalmente y convertirlas en flejes

    según la necesidad requerida para fabricar las correas, hay 2 Slitter.

    Plegadora: También llamada Dobladora sirve para hacer caballetes o flashing, hay

    2 plegadoras.

    Cortadora Transversal: Sirve para cortar las bobinas transversalmente en láminas

    lisas de 2440mm por el ancho de 1220mm de la bobina, hay 1 Cortadora

    Transversal.

    Las Máquinas del área de Producción de la Metalmecánica se adjuntarán en el anexo

    #2.

    Paneladora

    Las máquinas de las líneas de producción (Paneladora) comprenden:

    Desbobinador: donde va montada la materia prima [bobina]

    Cizalla: conformada por rodillos para sujetar la lámina y una cuchilla que sirve

    para cortar la lámina según la longitud programada.

  • Diseño de la investigación 16

    Mesa conformadora: tiene 8 metros de largo y en su parte superior posee 14 pares

    de pedestales con ejes que soporta la matriceria del producto a conformar.

    Impresora: sirve para imprimir la leyenda del producto [fábrica, espesor, longitud,

    fecha, norma de calidad etc.]

    Accesorios de Paneladora

    Banda transportadora: tiene 12mts de largo.

    Apilador: tiene 8mts de largo.

    Rieles son 4uds de 4mts.

    Perfiladora

    Las máquinas de las líneas de producción (Perfiladora) comprenden:

    Desbobinador, Cuchillas de corte

    Banda transportadora (10 m x 1m de ancho)

    Mesa conformadora (8 m de longitud x 2 m de ancho)

    Mesa apiladora (5m de Long x 6m de ancho).

    Slitter

    Las máquinas de las líneas de producción (Slitter) comprenden:

    Desbobinador, Máquina sujetadora.

    Cabezal de corte 1 (rodillos de arrastre. Cuchilla de corte).

    Fosa, Cabezal de corte 2 (rodillos separadores, prensa, rodillo de arrastre, cuchilla

    de corte, mesa plegadora).

    Rebobinador

    Cortadora Transversal

    Las máquinas de las líneas de producción (Cortadora) comprenden:

    Desbobinador, Cabezal de Corte

    Apilador de Lamina

    Los elementos que conforman cada línea de producción de la Metalmecánica se

    adjuntarán en el Anexo # 3.

    1.2.6 Proceso de Producción.

    El supervisor de producción entrega la orden de producción al operador de línea.

    El operador escoge La materia prima según el pedido de la bodega de

    almacenamiento con el puente grúa y es llevada hasta un punto específico para ser

    pelada [quitado el cobertor] y transportada hasta el des bobinador con el puente

    grúa

  • Diseño de la investigación 17

    Se procede a desenrollar la bobina hasta que ingrese a la cizalla donde se programa

    la longitud a cortar.

    Después que sale la lámina de la cizalla ingresa a la mesa conformadora [roll-

    former], donde es conformado en panel o cubierta.

    El producto al salir de la mesa conformadora, es transportado mediante una banda

    rodante de 12mts de longitud hasta un apilador de 8mts de longitud donde el

    operador oprime un botón y el panel cae sobre un extremo de unos rieles de 4mts

    hasta completar el pedido requerido.

    Cuando el pedido está completo se procese a rodar el pedido hasta el otro extremo

    de los rieles [los rieles son de 4mts de longitud de 3 a 4uds según la longitud del

    pedido] y luego se transporta el pedido mediante el puente grúa con un soporte o

    comúnmente llamado araña de 2,3.4 y hasta 6mts, según la longitud pedido

    utilizando 3 a 4 bandas [según la longitud del pedido] hasta el lugar de

    almacenamiento.

    1.2.7 Mapa de Procesos.

    A continuación, en la Figura 3 se muestra el Mapa de Procesos de la Industria

    Metalmecánica, analizando sus Procesos Estratégicos (Gerenciales y Financieros),

    procesos Claves (Producción y Ventas) y Procesos de Apoyo (Calidad, Mantenimiento,

    entre otras)

    Figura 3. Mapa de procesos industria metalmecánica, 2018. Información obtenida de Departamento de

    Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    Como se observa en la Figura 3 se detalla el Mapa de Procesos en la Industria

    Metalmecánica con el fin de conocer todos los procesos que buscan la satisfacción del

    cliente.

  • Situación Actual y Diagnóstico 18

    Capítulo II

    Situación actual y diagnóstico

    2.1. Situación Actual

    La Industria Metalmecánica está en el mercado nacional hace más de 25 años,

    encargada de la producción de Aceros Planos compitiendo con empresas como IPAC,

    NOVACERO, KUBIET, FERROTORRES, entre otras empresas.

    Actualmente la empresa comercializa sus productos a nivel nacional, consolidando un

    liderazgo en volumen y calidad, marcando hitos importantes en la industria del acero.

    Debido al crecimiento de la empresa es necesario trabajar con efectividad en todos sus

    procesos operativos, pero en los últimos años se ha evidenciado la baja productividad en la

    empresa debido a los Paros de Producción ocurridos por la falta de la Implementación de

    un Programa de Mantenimiento Preventivo en el Área de Producción.

    2.1.1. Capacidad de Producción.

    Según(Paz, 2008) indica que “La planificación de la Capacidad de Producción es

    fundamental para el éxito a largo plazo de una organización, la capacidad excesiva puede

    ser tan fatal como la capacidad insuficiente”.

    2.1.2. Disponibilidad de Horas Hombre.

    Para analizar la Disponibilidad de Horas Hombres se analizará a las Máquinas

    Paneladoras encargadas de producir los paneles, Máquinas Perfiladoras encargadas de

    producir los Perfiles, Máquinas de Corte Transversal encargadas de producir Laminas

    Lisas, Máquina Slitter encargada de producir los Flejes para la conformación de perfiles y

    la Máquina Plegadora encargada de producir los Flashing.

    Máquinas Paneladoras

    Para poder calcular la Disponibilidad Mensual de Horas Hombres trabajadas al mes se

    cuenta con la siguiente información, cabe resaltar que esta información es de las Máquinas

    Paneladoras.

    Existen 4 Máquinas Paneladoras

    Se trabaja un turno de 8 horas diarias

    Se trabajan 6 días a la semana

    Se trabajan 24 días al mes

    En cada máquina Paneladora trabajan 2 personas por turno de 8 horas, es decir 8

    personas por turno de 8 horas.

  • Situación Actual y Diagnóstico 19

    Con esta información salida del Área de Producción formada por las Máquinas PAN 1,

    PAN 2, PAN 3 Y PAN 4, se procede a mostrar el cálculo de las Horas Hombres trabajadas

    al mes como se muestra en la Tabla 2.

    Tabla 2.Disponibilidad mensual de horas hombres en paneles

    Horas hombres trabajadas

    H-H(Diaria) 8 horas x 1 hombre= 8 H-H

    H-H(Mensual) 8 H-H x 24 días laborales= 192 H-H

    Disponibilidad Mensual H-H 192 H-H x 8 personal operativo= 1.536 H-H

    mensual

    Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    Como se observa en la Tabla 2 las Máquinas Paneladoras al trabajar un turno de 8 horas

    diarias, 6 días a la semana, mediante los 8 operadores trabajando un total de 1.536 Horas

    Hombres al mes, y anualmente se estarían trabajando un total 18.432 H-H.

    Máquinas Perfiladoras

    Para poder calcular la Disponibilidad Mensual de Horas Hombres trabajadas al mes se

    cuenta con la siguiente información, cabe resaltar que esta información es de las Máquinas

    Perfiladoras.

    Existen 3 Máquinas Perfiladoras

    Se trabaja un turno de 8 horas diarias

    Se trabajan 6 días a la semana

    Se trabajan 24 días al mes

    En cada máquina Perfiladora trabajan 2 personas por turno de 8 horas, es decir 6

    personas por turno de 8 horas.

    Con esta información salida del Área de Producción formada por las Máquinas PER 1,

    PER 2 y PER 3 se procede a mostrar el cálculo de las Horas Hombres trabajadas al mes

    como se muestra en la Tabla 3.

  • Situación Actual y Diagnóstico 20

    Tabla 3. Disponibilidad mensual de H-H PERFILES

    Horas hombres trabajadas

    H-H(Diaria) 8 horas x 1 hombre= 8 H-H

    H-H(Mensual) 8 H-H x 24 días laborales= 192 H-H

    Disponibilidad Mensual H-H 192 H-H x 6 personal operativo= 1.152 H-H

    mensual Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    Como se observa en la Tabla 3 las Máquinas Perfiladoras al trabajar un turno de 8 horas

    diarias, 6 días a la semana, mediante los 6 operadores trabajando un total de 1.152 Horas

    Hombres al mes, y anualmente se estarían trabajando un total 13.842 H-H.

    Máquina Cortadora Transversal

    Para poder calcular la Disponibilidad Mensual de Horas Hombres trabajadas al mes se

    cuenta con la siguiente información, cabe resaltar que esta información es de las Máquinas

    Cortadoras Transversal.

    Existen 1 Máquina Cortadora Transversal

    Se trabaja un turno de 8 horas diarias

    Se trabajan 6 días a la semana

    Se trabajan 24 días al mes

    En la Máquina Cortadora Transversal trabajan 2 personas por turno de 8 horas.

    Con esta información salida del Área de Producción formada por la Máquina LCT 1 se

    procede a mostrar el cálculo de las Horas Hombres trabajadas al mes como se muestra en

    la Tabla 4.

    Tabla 4. Disponibilidad mensual de H-H laminas lisas.

    Horas hombres trabajadas

    H-H(Diaria) 8 horas x 1 hombre= 8 H-H

    H-H(Mensual) 8 H-H x 24 días laborales= 192 H-H

    Disponibilidad Mensual H-H 192 H-H x 2 personal operativo= 384 H-H

    mensual

    Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    Como se observa en la Tabla 4 la Máquina Cortadora Transversal al trabajar un turno

    de 8 horas diarias, 6 días a la semana, mediante los 2 operadores trabajando un total de 384

    Horas Hombres al mes, y anualmente se estarían trabajando un total 4.608 H-H.

  • Situación Actual y Diagnóstico 21

    Máquinas Slitter

    Para poder calcular la Disponibilidad Mensual de Horas Hombres trabajadas al mes se

    cuenta con la siguiente información, cabe resaltar que esta información es de las Máquinas

    Slitter.

    Existen 2 Máquina Slitter

    Se trabaja un turno de 8 horas diarias

    Se trabajan 6 días a la semana

    Se trabajan 24 días al mes

    En las Máquinas Slitter trabajan 2 personas por turno de 8 horas, es decir 4

    personas por turno de 8 horas.

    Con esta información salida del Área de Producción formada por las Máquinas LCL 1 y

    LCL 2 se procede a mostrar el cálculo de las Horas Hombres trabajadas al mes como se

    muestra en la Tabla 5.

    Tabla 5. Disponibilidad mensual H-H flejes.

    Horas hombres trabajadas

    H-H(Diaria) 8 horas x 1 hombre= 8 H-H

    H-H(Mensual) 8 H-H x 24 días laborales= 192 H-H

    Disponibilidad Mensual H-H 192 H-H x 4 personal operativo= 768 H-H

    mensual

    Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    Como se observa en la Tabla 5 las Máquinas Slitter al trabajar un turno de 8 horas

    diarias, 6 días a la semana, mediante los 4 operadores trabajando un total de 768 Horas

    Hombres al mes, y anualmente se estarían trabajando un total 9.216 H-H.

    Máquinas Dobladoras

    Para poder calcular la Disponibilidad Mensual de Horas Hombres trabajadas al mes se

    cuenta con la siguiente información, cabe resaltar que esta información es de las Máquinas

    Dobladoras.

    Existen 2 Máquinas Dobladoras

    Se trabaja un turno de 8 horas diarias

    Se trabajan 6 días a la semana

  • Situación Actual y Diagnóstico 22

    Se trabajan 24 días al mes

    En las 2 Máquinas Dobladoras trabajan 2 personas por turno de 8 horas.

    Con esta información salida del Área de Producción formada por las Máquinas PGD 1 y

    PGD 2 se procede a mostrar el cálculo de las Horas Hombres trabajadas al mes como se

    muestra en la Tabla 6.

    Tabla 6. Disponibilidad mensual H-H flashing.

    Horas hombres trabajadas

    H-H(Diaria) 8 horas x 1 hombre= 8 H-H

    H-H(Mensual) 8 H-H x 24 días laborales= 192 H-H

    Disponibilidad Mensual H-H 192 H-H x 2 personal operativo= 384 H-H

    mensual

    Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    Como se observa en la Tabla 6 las Máquinas Plegadoras al trabajar un turno de 8 horas

    diarias, 6 días a la semana, mediante los 4 operadores trabajando un total de 384 Horas

    Hombres al mes, y anualmente se estarían trabajando un total 4.608 H-H.

    A continuación, en la Tabla 7, se detalla la Disponibilidad de Horas Hombres anual por

    cada Máquina en el Área de Producción.

    Tabla 7. Disponibilidad total anual H-H.

    Disponibilidad anual h-h trabajadas

    Máquinas H-H

    Paneladoras 18.432

    Perfiladoras 13.842

    Cortadora Transversal 4.608

    Slitter 9.216

    Dobladoras 4.608

    TOTAL 50.706

    Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    Como se observa en la Tabla 7 al año se trabajan 50.706 horas hombres.

  • Situación Actual y Diagnóstico 23

    2.1.3. Capacidad Óptima de Producción Mensual.

    A continuación, se procederá a calcular la Capacidad Optima de Producción Mensual

    del Área de Producción considerando que en un turno de 8 horas se trabajan al 100% los

    24 días laborales.

    Tabla 8. Capacidad de producción optima mensual.

    Capacidad Optima Mensual

    Producción 5 ton/hora

    Horas de Trabajo Diario 8 horas/día

    Días laborables al mes 24 días/mes

    Capacidad Óptima Mensual(1

    Turno/8h) 960 ton/mes

    Capacidad Óptima Mensual(3

    Turnos/8h) 2.880 ton/mes

    Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    Como se observa en la Tabla 8 la Capacidad Mensual en un turno de 8 horas es de 960

    ton/mes, cabe resalta que en el Área de Producción se trabajan en 3 turnos de 8 horas

    diarias, entonces la Capacidad Optima Total al mes es de 2.880 ton/ mes

    2.1.4. Capacidad de Producción año 2017.

    Mediante Fuentes Secundarias planteadas por parte del Área de Producción se obtuvo la

    siguiente información, donde se describe la Producción Mensual Total de la Industria

    Manufacturera en Toneladas.

    Tabla 9. Producción 2017.

    Producción total mensual- Industria metalmecánica- año 2017

    Mes Toneladas

    Enero 2.763

    Febrero 2.563

    Marzo 2.842

    Abril 2.745

    Mayo 2.673

    Junio 2.172

    Julio 2.744

    Agosto 2.802

    Septiembre 2.681

    Octubre 2.792

    Noviembre 2.567

    Diciembre 2.794

    Promedio 2.678 Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

  • Situación Actual y Diagnóstico 24

    Como se nota en la Tabla Nº 9 el promedio en producción es de 2678 ton/mes estando

    por debajo de la capacidad óptima que es de 2880 ton/mes.

    A continuación, se muestra un Análisis Estadístico sobre la variación de la Capacidad

    de Producción en el año 2017.

    Figura 4. Producción, 2017. Información obtenida de Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    Como se observa en la Figura 4 en el año 2017 el mes que produjo mayor cantidad de

    toneladas fue el mes de marzo produciendo 2.842 toneladas, así mismo el mes que produjo

    menor cantidad de toneladas fue el mes de junio produciendo 2.172 toneladas.

    2.1.5. Registros de Capacidad de Producción Anual.

    Mediante Fuentes Secundarias planteadas por parte del Área de Producción se obtuvo la

    siguiente información, donde se describe la Producción Anual Total de la Industria

    Manufacturera en Toneladas desde el año 2012 hasta el año 2017 como se muestra a

    continuación en la Tabla 10.

    Tabla 10. Registro de producción anual 2017.

    Producción anual

    Año Toneladas

    2012 21.400

    2013 24.800

    2014 25.980

    2015 28.710

    2016 32.060

    2017 32.138 Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    27632563

    2842 2745 2673

    2172

    2744 2802 2681 2792 25672794

    PRODUCCIÓN 2017(TONELADAS)

  • Situación Actual y Diagnóstico 25

    A continuación, en la Figura 5, se muestra un Análisis Estadístico sobre la variación de

    la Capacidad de Producción con datos desde el año 2012 hasta el 2017.

    Figura 5. Producción anual, 2017. Información obtenida de Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    Se procede a proyectar la Capacidad de Producción en 3 años siguientes para tener una

    estimación de la producción en condiciones normales.

    2.1.6. Proyección de la Capacidad de Producción Anual.

    Para realización la estimación de la Capacidad de Producción en años siguientes se

    aplicará el Método de Mínimos Cuadrados que es un método de Aproximación Lineal

    necesario para datos dispersados.

    A continuación, en la Tabla 11 se muestra la Matriz de Mínimos Cuadrados en base a

    los datos mencionados anteriormente.

    Tabla 11. Mínimos cuadrados- producción anual.

    Periodo Producción(Toneladas)

    Año X Y XY X2

    2012 1 21.400 21.400 1

    2013 2 24.800 49.600 4

    2014 3 25.980 77.940 9

    2015 4 28.710 114.840 16

    2016 5 32.060 160.300 25

    2017 6 32.138 192.828 36

    21 165.088 616.908 91 Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

  • Situación Actual y Diagnóstico 26

    La Metodología de la Técnica de Mínimos Cuadrados trata de crear una función lineal

    que ajuste los datos dispersados a una recta, para eso es necesario calcular las constantes a

    y b cuyas formulas son las siguientes:

    𝐚 =∑𝐗𝟐∑𝐘 − ∑𝐗∑𝐗𝐘

    𝐧∑𝐗𝟐 − (∑𝐗)𝟐

    a =(91)(165.088) − (21)(616.908)

    6(91) − (21)2

    𝐚 =19.694,66667

    𝐛 =𝐧∑𝐗𝐘 − ∑𝐗∑𝐘

    𝐧∑𝐗𝟐 − (∑𝐗)𝟐

    b =6(616.908) − (21)(165.088)

    6(91) − (21)2

    𝐛 =2.234,285714

    Se procede a reemplazar los valores de a y b en la ecuación de la Recta como se

    muestra a continuación:

    Y′ = a + bX

    Y′ = 19.694,66667 + 2.234,285714X

    Se procede a reemplazar los valores de los periodos establecidos en la matriz mínimos

    cuadrados en la ecuación de la recta para encontrar la proyección de la capacidad de

    producción en años siguientes como se muestra a continuación:

    Y′ = 19.694,66667 + 2.234,285714X=19.694,6667 + 2.234,285714(7)

    =35.335

    Y′ = 19.694,66667 + 2.234,285714X=19694,66667 +2234,285714(8)

    = 37.569

    Y′ = 19.694,66667 + 2.234,285714X=19.694,66667+2.234,285714(9)

    = 39.803

    A continuación, en la Tabla 12 se muestra la Estimación de la Producción en Toneladas.

  • Situación Actual y Diagnóstico 27

    Tabla 12. Proyección de la producción anual

    Año Estimación de producción(toneladas)

    2018 35.335

    2019 37.569

    2020 39.803 Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    A continuación, se muestra en la Figura 6 un Análisis Estadístico sobre el incremento

    de la Capacidad de Producción en años posteriores:

    Figura 6. Proyección de la productividad anual. Información obtenida de Investigación Directa. Elaborado

    por el autor.

    Como se muestra en la Figura 6 se estima una capacidad de producción en el presente

    año de 35.335 Ton.

    2.2. Registro de Problemas

    Actualmente en la Industria Metalmecánica existen problemas que generan la

    improductividad en el área de producción, generando principalmente el Paro de la

    producción, debido a las horas de paro de producción en las Maquinarias Paneladoras,

    Perfiladoras, Slitter, Cortadera Transversal y Dobladora.

    La producción se para debido a la avería de las Maquinarias con mayor frecuencia las

    Paneladoras y Perfiladoras. Se plantea el estudio de un Programa de Mantenimiento

    Preventivo debido a que se realizan demasiados mantenimientos correctivos en estas

    Maquinarias generando excesivos costos de mantenimiento y afectando a la producción de

    la Industria Metalmecánica.

    En las Máquinas Paneladoras y Perfiladoras fallan con frecuencia componentes como

    pedestales, ejes de matriceria, cajas reductoras, chumaceras, cadenas, ejes de transmisión y

  • Situación Actual y Diagnóstico 28

    mangueras hidráulicas. Normalmente se realizan mantenimientos correctivos debido a que

    los pedestales tienden a desestabilizarse, por motivos del desgaste de los pernos que la

    sujetan, los ejes de matriceria tienden a pandearse con el tiempo debido al peso de la

    matriceria, las cajas reductoras tienden a perder el aceite debido a la falta de lubricación y

    los piñones se desgastan más rápido.

    Por otra parte, las chumaceras fallan debido a la falta en engrosamiento con frecuencia,

    mientras que los ejes de transmisión tienden a desestabilizarse cuando se rompen la cadena

    que lo sujeta comúnmente llamado cadena de matrimonio y las mangueras hidráulicas al

    completar su vida útil tienden a reventarse.

    La Industria Metalmecánica en el área de producción también registra problemas de

    desperdicios de materia prima, con mayor frecuencia en las Máquinas Paneladoras. Estas

    mermas suceden al momento que fallan las Máquinas, debido a que, por el paro de la

    producción y mantenimiento de la misma, los paneles no quedan aptos como producto

    terminado.

    2.3. Análisis y Diagnóstico

    Para realizar el Análisis y Diagnóstico del presente estudio se identificarán los

    problemas, se diseñará un Diagrama Ishikawa del problema en estudio, se analizará la

    frecuencia de los problemas, se evaluará el impacto económico de problemas y finalmente

    se realizará un Diagnostico.

    2.3.1. Identificación de Problemas.

    Para la Identificación del problema en la Industria Metalmecánica se diseñará una

    Matriz como muestra la Tabla 13 donde se describirá el principal problema en el área de

    producción, el origen del mismo, las causas que conllevan al problema y su efecto.

    Tabla 13. Identificación de los problemas- Industria metalmecánica

    Campo Detalle

    Problema Paro de la producción en la industria metalmecánica

    Origen Área de Producción, Máquinas Paneladoras y Perfiladoras

    Causas Falta de mantenimiento preventivo

    Obsolescencia

    Fallas operativas

    Cantidad insuficiente de persona

    Indisponibilidad de recursos

    Falta de registros de mantenimiento en cambio de turismo

    Efecto Improductividad Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

  • Situación Actual y Diagnóstico 29

    Como se observa en la Tabla 13 el principal problema de la Industria Metalmecánica es

    el PARO DE LA PRODUCCIÒN, tiene como efecto la IMPRODUCTIVIDAD y costos

    elevados de producción en la Industria Metalmecánica.

    2.3.2. Diagrama Ishikawa.

    A continuación, en la Figura 7 se muestra el Diagrama Ishikawa.

    Figura 7. Diagrama Ishikawa –Industria metalmecánica. Información obtenida de Investigación Directa.

    Elaborado por el autor.

  • Situación Actual y Diagnóstico 30

    Como se muestra en la Figura 7 mediante la aplicación de la Herramienta Diagrama

    Ishikawa es posible identificar las causas que generan el Paro de la Producción y como

    efecto la improductividad de la Industria Metalmecánica, debido a factores como la avería

    de las Maquinarias por el cambio de sus componentes, por las horas paradas de las

    Maquinarias y el personal inactivo en el área de producción, así mismo las mermas

    generadas al Parar la Producción por algún daño de las Maquinarias.

    2.3.3. Frecuencia de presentación de problemas.

    A continuación, en la Tabla 14 se muestra un análisis del año 2017 sobre las horas

    paradas de las Maquinarias en la Industria Metalmecánica.

    Tabla 14. Horas paradas de Máquinas

    Horas paradas

    Máquinas Horas

    Perfiladora 200

    Paneladora 296

    Dobladora 76

    Cortadora 98

    Slitter 124

    Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    A continuación, en la Tablas 15 se procede a realizar una matriz de Diagrama de Pareto

    sobre las Horas Paradas de las diferentes máquinas.

    Tabla 15. Matriz diagrama de Pareto horas paradas

    Horas paradas

    Máquinas Horas % Frecuencia acumulada % acumulado

    Paneladora 296 37% 296 37%

    Perfiladora 200 25% 496 62%

    Slitter 124 16% 620 78%

    Cortadora 98 12% 718 90%

    Dobladora 76 10% 794 100%

    794 100%

    Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

  • Situación Actual y Diagnóstico 31

    Figura 8. Diagrama de Pareto horas paradas. Información obtenida de Investigación Directa. Elaborado

    por el autor.

    A continuación, se procede a realizar el Diagrama de Pareto en relación a las horas de

    parada de cada máquina como se muestra en la Figura 8.

    Según el Análisis 80-20 de la Figura 8, indica que las Maquinarias que tienen mayor

    frecuencia de horas paradas y afectan a la producción son las Paneladoras, Perfiladoras y

    Slitter.

    Como se indicó anteriormente las Paneladoras son las Maquinarias que fallan con más

    frecuencia y ocasionan excesos de mantenimientos correctivos, esto debido a los

    componentes como se muestra a continuación en la Tabla 16 donde se indica los

    mantenimientos ocurridos en el año 2017.

    Tabla 16. Mantenimientos correctivos en Maquinaria

    Componentes Mantenimientos Correctivos(Veces)

    Chumaceras 180

    Ejes de Transmisión 24

    Pedestales 120

    Cajas Reductoras 36

    Mangueras Hidráulicas 84

    Ejes de Matriceria 24

    Cadenas 48

    Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

  • Situación Actual y Diagnóstico 32

    A continuación, en la Tablas 17 se procede a realizar una matriz de Diagrama de Pareto

    sobre la Frecuencia de Mantenimientos Correctivos de las diferentes componentes.

    Tabla 17. Matriz diagrama de Pareto– frecuencia de mantenimientos correctivos.

    Causa Frecuencia % Frecuencia

    acumulada % acumulado

    Chumaceras 180 35% 180 35%

    Pedestales 120 23% 300 58%

    Mangueras

    Hidráulicas 84 16% 384 74%

    Cadenas 48 9% 432 84%

    Cajas Reductoras 36 7% 468 91%

    Ejes de Matriceria 24 5% 492 95%

    Ejes de

    Transmisión 24 5% 516 100%

    516 100%

    Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    A continuación, se procede a realizar el Diagrama de Pareto en relación a la Frecuencia

    de Mantenimientos Correctivos debido a cada componente de la Maquinaria como se

    muestra en la Figura 9.

    Figura 9. Diagrama de Pareto mantenimiento de correctivos. Información obtenida de Investigación

    Directa. Elaborado por el autor.

  • Situación Actual y Diagnóstico 33

    Según el Análisis 80-20 de la Figura 9, indica que las componentes que tienes mayor

    frecuencia de mantenimientos correctivos y afectan a la producción son las Chumaceras,

    pedestales y mangueras hidráulicas.

    Como se indicó anteriormente se producen mermas en las máquinas, al momento que

    fallan debido al paro de la producción y mantenimiento de la misma, los paneles no

    quedan aptos como producto terminado, estas mermas según registros del año 2017 se

    muestran en la Tabla 18.

    Tabla 18. Mermas en Maquinarias

    Máquinas Mermas(kg)

    Perfiladoras 1.632

    Slitter 720

    Cortadora 576

    Paneladora 1.776

    Dobladora 264

    Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    A continuación, en la Tablas 19 se procede a realizar una matriz de Diagrama de Pareto

    sobre las Mermas generadas por las Maquinarias.

    Tabla 19. Matriz diagrama de Pareto mermas

    Causas Frecuencia(kg) % Frecuencia

    acumulada % acumulado

    Paneladora 1.776 36% 1776 36%

    Perfiladoras 1.632 33% 3408 69%

    Slitter 720 14% 4128 83%

    Cortadora 576 12% 4704 95%

    Dobladora 264 5% 4968 100%

    4.968 100%

    Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    A continuación, se procede a realizar el Diagrama de Pareto en relación a las Mermas

    generadas por cada Maquinaria como se muestra en la Figura 10.

  • Situación Actual y Diagnóstico 34

    Figura 10. Diagrama de Pareto de mermas. Información obtenida de Investigación Directa. Elaborado por

    el autor.

    Según el Análisis 80-20 de la Figura 10, indica que las máquinas que generan mayor

    cantidad de mermas y afectan a la productividad son las Paneladoras, Perfiladoras y Slitter.

    2.3.4. Impactos Económicos de Problemas.

    Para evaluar el Impacto Económico de los problemas primeramente se procederá a

    calcular el costo de las Horas Hombres en cada Maquinaria como se muestra en la Tabla

    20.

    Tabla 20. Costo de horas hombre por Máquina

    Máquinas H-H /Mes Sueldo($)/ Mes $/H-H

    Paneladora 1.536 $ 420,00 $ 0,27

    Perfiladora 1.152 $ 420,00 $ 0,36

    Slitter 768 $ 420,00 $ 0,55

    Cortadora 384 $ 420,00 $ 1,09

    Dobladora 384 $ 420,00 $ 1,09

    Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    A continuación, se procede a calcular el costo anual por paralización del personal,

    tomando como consideración la Tabla 14 donde se mostró las Horas de paradas de cada

    máquina en el año 2017.

  • Situación Actual y Diagnóstico 35

    Tabla 21. Costo por paralización de personal

    Máquinas Horas

    paradas $/H-H

    Costo anual por

    paralización de

    personal

    % anual

    Paneladora 296 $ 0,27 $ 80,94 20%

    Perfiladora 200 $ 0,36 $ 72,92 18%

    Slitter 124 $ 0,55 $ 67,81 16%

    Cortadora 98 $ 1,09 $ 107,19 26%

    Dobladora 76 $ 1,09 $ 83,13 20%

    794

    $ 411,98 100%

    Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    Como se observa en la Tabla 21 el Costo Anual por paralización del personal es de $

    411,98, a continuación, en la Figura 11 se muestra un Diagrama de Barras de los Costos

    Anuales por paralización de personal en cada Maquinaria.

    Figura 11. Costo anual por paralización de personal. Información obtenida de Investigación Directa.

    Elaborado por el autor.

    Como se observa en la Figura 11 la mayor incidencia la representa la Cortadora con un

    costo por paralización del personal de $107,19.

  • Situación Actual y Diagnóstico 36

    A continuación, se procede a mostrar en la Tabla 22 el cálculo de la Utilidad Bruta del

    producto analizado(paneles), teniendo un precio al distribuidor de $0,97/kg, este cálculo es

    necesario para analizar el costo total por kg no producidos.

    Tabla 22. Utilidad bruta

    Precio al Distribuidor(kg) $ 0,97

    Costo Unitario(KG) $ 0,48

    Utilidad Bruta $ 0,49

    Margen de Utilidad 51%

    Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    Como se observa en la Tabla 22 se tiene un Margen de Utilidad del 51%, a

    continuación, se muestra la Tabla 23 con el cálculo del Costo por kg no producidos en las

    diferentes Máquinas debido a las horas paradas en el año 2017.

    Tabla 23. Costo por kg no producidos

    Máquinas Horas

    paradas

    Capacidad

    de

    producción

    (Kg/h)

    Kg no

    producidos

    Utilidad

    bruta

    ($/Kg)

    Pérdidas por

    Kg. no

    producidos

    % anual

    Paneladora 296 5.000 1.480.000 $0,49 $725.200,00 37%

    Perfiladora 200 5.000 1.000.000 $0,49 $490.000,00 25%

    Slitter 124 5.000 620.000 $0,49 $303.800,00 16%

    Cortadora 98 5.000 490.000 $0,49 $240.100,00 12%

    Dobladora 76 5.000 380.000 $0,49 $186.200,00 10%

    794 $1.945.300,00 100%

    Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    Como se observa en la Tabla 23 la Máquina Paneladora es aquella que por sus elevadas

    horas paradas obtuvo una capacidad no aprovechada anual de 1480.000 kg, a continuación,

    en la Figura 12 se muestra un Diagrama de Barras de los Costos Anuales por kg no

    producidos.

  • Situación Actual y Diagnóstico 37

    Figura 12. Costo anual por paralización de personal. Información obtenida de Investigación Directa.

    Elaborado por el autor.

    Como se observa en la Figura 12 la mayor incidencia la representa la Máquina

    Paneladora con un 37%.

    A continuación, en la Tabla 24 se muestra el cálculo del Costo Anual por kg de

    Mermas.

    Tabla 24. Costo anual por kg en mermas

    Máquinas Mermas(kg) Utilidad($/kg) costo anual por

    kg de mermas % anual

    Paneladora 1776 $ 0,49 $ 870,24 36%

    Perfiladora 1632 $ 0,49 $799,68 33%

    Slitter 720 $ 0,49 $ 352,80 14%

    Cortadora 576 $ 0,49 $ 282,24 12%

    Dobladora 264 $ 0,49 $ 129,36 5%

    4968

    $ 2.434,32 100%

    Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    Como se observa en la Tabla 24 en el año 2017 se obtuvo 4968 kg en mermas, a

    continuación, se muestra en la Figura 13 un Diagrama de Barra sobre el Costo Anual por

    kg en Mermas.

  • Situación Actual y Diagnóstico 38

    Figura 13. Costo anual por kg en mermas. Información obtenida de Investigación Directa. Elaborado por el

    autor.

    Como se observa en la Figura 13 la mayor incidencia la representa la Paneladora con un

    costo anual por kg en mermas de $870,24.

    A continuación, en la Tabla 25 se muestra el análisis del Costo Total por

    Mantenimientos correctivos debido a la Frecuencia de avería de las componentes de las

    máquinas.

    Tabla 25. Costo anual por mantenimientos correctivos

    Causa Frecuencia de

    mantenimientos

    Costo de

    mantenimiento

    Costo total de

    mantenimiento

    %

    anual

    Ejes de

    Matricería 24 $ 875,00 $ 21.000,00 34%

    Ejes de

    Transmisión 24 $ 550,00 $ 13.200,00 22%

    Mangueras

    Hidráulicas 84 $ 150,00 $ 12.600,00 21%

    Chumaceras 180 $ 45,00 $ 8.100,00 13%

    Cadenas 48 $ 70,00 $ 3.360,00 6%

    Pedestales 120 $ 13,00 $ 1.560,00 3%

    Cajas

    Reductoras 36 $ 35,00 $ 1.260,00 2%

    $ 61.080,00 100%

    Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    Como se observa en la Tabla 25 en el año 2017 Se obtuvo un costo total de

    mantenimiento de $ 61.080,00 a continuación, se muestra en la Figura 14 un Diagrama de

    Barra sobre el Costo de Mantenimientos por cada componente.

  • Situación Actual y Diagnóstico 39

    Figura 14. Costo anual por mantenimientos correctivos. Información obtenida de Investigación Directa.

    Elaborado por el autor.

    Como se observa en la Figura 14 la mayor incidencia la representan los Ejes de

    Matriceria con un costo anual por mantenimientos correctivos de $ 21,000, a continuación,

    en la Tabla se muestra el Análisis del Impacto Económico en la Industria Metalmecánica.

    Tabla 26. Impacto económico industria metalmecánica

    Impacto económico

    Causa Costo anual

    Paralización del Personal $ 411,98

    Kg no producidos $ 1.945.300,00

    Kg en mermas $ 2.434,32

    Mantenimientos Correctivos $ 61.080,00

    $ 2.009.226,30

    Información obtenida de la Investigación Directa. Elaborado por el autor.

    Como se muestra en la Tabla 26 el Impacto Económico en el presente estudio es de $

    2.009.226,30.

  • Situación Actual y Diagnóstico 40

    2.3.5. Diagnóstico.

    Según el presente estudio realizado en la Industria Metalmecánica, en el Área de

    producción durante el año 2017, se ha podido evidenciar que la capacidad promedio de

    producción como muestra la Tabla 9 fue de 2.678 ton/mes estando por debajo de la

    Capacidad Optima de producción que es de 2880 ton/mes como se muestra en la Tabla 8.

    Se planteó la utilización del Método de Mínimos Cuadrados para estimar la capacidad

    de producción en años siguientes dando como resultado un valor estimado de 35.335 Ton

    para el presente año como se mostró en la Figura 6.

    Esta disminución de la producción según el Análisis realizado mediante el Diagrama

    Ishikawa como muestra la Figura 7 es debido al Paro de la Producción, debido a varias

    causas que tienen como efecto la Improductividad de la Industria Metalmecánica.

    Debido al paro de las Maquinarias en el año 2017 se obtuvo 794 horas paradas que

    afectaron la producción tal como se muestra en la Tabla 15.

    Las Maquinarias de la Industria Metalmecánica se paran debido a que varias de sus

    componentes fallan y se implementan los mantenimientos correctivos, en el año 2017 se

    implementaron un total de 516 mantenimientos correctivos tal como se muestra en la Tabla

    17.

    Al detenerse las Maquinarias el producto no queda como producto terminado y se

    generan los desperdicios o mermas, en el año 2017 se generaron 4968 kg en mermas tal

    como se muestra en la Tabla 18.

    Luego de analizar las causas que generan los problemas y su frecuencia, se llegó a la

    conclusión que se generan pérdidas monetarias debido a personal paralizado, unidades no

    producidas, mermas generadas y frecuencia de mantenimientos correctivos.

    Debido al paro de las Maquinarias en el año 2017 se generó el Costo Anual por

    Paralización del Personal de $ 411,98 como se muestra en la Tabla 21, debido a las horas

    paradas en el año 2017 se generó el Costo Anual por Kg no producidos de $ 1 945,300.00

    como se muestra en la Tabla 23, debido a las mermas producidas en el año 2017 se generó

    un Costo Anual por Kg en Mermas de $ 2 434,32, debido a la frecuencia de

    mantenimientos correctivos en el año 2017 se generó el Costo Anual por Mantenimientos

    Correctivos de $ 61,080.00, debido a estas causas el Impacto Económico en el presente

    estudio es de $ 2.009.226,30 como se muestra en la Tabla 26.

    Todos estos aspectos justifican el presente estudio en la Industria Metalmecánica para

    generar una propuesta de solución a los problemas planteados que ocasionan pérdidas

    monetarias e improductividad.

  • Propuesta y Evaluación Económica 41

    Capítulo III

    Propuesta y evaluación económica

    3.1. Propuesta

    Luego de haber planteado en el Capítulo 2 el principal problema del presente estudio

    mediante el Análisis de la Situación Actual y Diagnóstico en la Industria Metalmecánica

    siendo este el PARO DE LA PRODUCCIÓN que tiene como efecto la

    IMPRODUCTIVIDAD y costos elevados de producción en la Industria Metalmecánica se

    plantea la propuesta de solución a continuación en la Tabla 27para así lograr un mejor

    desenvolvimiento en la empresa en base a los problemas que ocasionan el Paro de la

    Producción.

    Tabla 27. Planteamiento de la propuesta

    Campo Detalle

    Problema Paro de la producción en la industria metalmecánica

    Origen Área de Producción, Máquinas Paneladoras y Perfiladoras

    Causas Falta de mantenimiento preventivo

    Obsolescencia

    Fallas operativas

    Cantidad insuficiente de persona