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PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN UNA INDUSTRIA MANUFACTURERA METALMECÁNICA ELIANA MARÍA PÉREZ MUÑOZ UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA MEDELLÍN FACULTAD DE INGENIERÍAS INGENIERÍA INDUSTRIAL MEDELLÍN 2016

PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

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Page 1: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN UNA INDUSTRIA

MANUFACTURERA METALMECÁNICA

ELIANA MARÍA PÉREZ MUÑOZ

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA MEDELLÍN

FACULTAD DE INGENIERÍAS

INGENIERÍA INDUSTRIAL

MEDELLÍN

2016

Page 2: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN UNA INDUSTRIA

MANUFACTURERA METALMECÁNICA

ELIANA MARÍA PÉREZ MUÑOZ

Monografía presentada para optar al título de Ingeniero Industrial

Asesora: Beatriz Liliana Gómez, I.I., M.Sc., Ph.D(c).

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA MEDELLÍN

FACULTAD DE INGENIERÍAS

INGENIERÍA INDUSTRIAL

MEDELLÍN

2016

Page 3: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

Dedicatoria

A Dios, por brindarme salud y poder contar con él en cada instante, por darme fuerzas e iluminarme

y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte durante mi periodo

de estudio.

A mí, por la paciencia, por los desvelos, por las tristezas y alegrías que encontré en mi camino y

poder continuar de frente para no desfallecer, encontrando en cada caída una oportunidad de

aprender de los errores propios.

A cada uno de los miembros de mi familia, pilares fundamentales ya que con la unión y respeto

que nos tenemos hemos logrado salir adelante.

A mis hijos, por ser mi razón y mi fuerza, siendo mi apoyo en todo momento, aprendiendo a

distribuir el tiempo para poder lograr culminar mis estudios. Los amo.

Page 4: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

Agradecimientos

A José Miguel Román ya que ha sido un apoyo fundamental en mi carrera, por sus concejos y

transmisión de su conocimiento, me guiaron durante mi proceso de formación para poder encontrar

lo que buscaba al iniciar mis estudios como ingeniera industrial.

A don Carlos Mario Vélez Cano gracias a su talento, disposición y orientación fue posible

encaminar la investigación para lograr hallazgos importantes que permitieran alcanzar el objetivo

general de la presente tesis.

A todos los docentes que participaron en mi proceso formativo en la universidad, gracias por su

paciencia y enseñanza me prepararon para un futuro competitivo.

A mi empresa, por permitirme poder realizar un aporte a la mejora del proceso sobre el cual se trató

mi trabajo de grado.

Page 5: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

Tabla de contenido

Resumen ............................................................................................................................... 11

Introducción ......................................................................................................................... 13

1. Justificación...................................................................................................................... 14

2. Planteamiento del problema ............................................................................................. 15

3. Objetivos .......................................................................................................................... 16

3.1. Objetivo general ............................................................................................................ 16

3.2. Objetivos específicos .................................................................................................... 16

4. Marco referencial ............................................................................................................. 17

4.1. Marco teórico ................................................................................................................ 17

4.1.1. Herramientas de lean manufacturing ......................................................................... 18

4.1.1.1. Aplicación de las 5S ................................................................................................ 18

4.1.1.2. Kaizen ..................................................................................................................... 19

4.1.1.3. Mantenimiento Productivo Total - TPM ................................................................. 19

4.1.2. Herramientas lean manufacturing .............................................................................. 20

4.1.2.1. Mapeo de la cadena de valor (VSM - Value stream mapping) ............................... 20

4.1.2.2. Método SMED (Cambios rápidos).......................................................................... 21

4.1.2.3. Método Poka Yoke .................................................................................................. 22

4.1.2.4. Método Kanban ....................................................................................................... 22

4.1.3. Indicadores de Lean Manufacturing........................................................................... 23

4.1.3.1. Eficiencia general del equipo OEE ......................................................................... 23

4.1.3.2. Lead Time ............................................................................................................... 23

5. Estado del arte .................................................................................................................. 25

Page 6: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

6. Metodología ..................................................................................................................... 30

7. Desarrollo de la propuesta ................................................................................................ 32

7.1. Etapas ............................................................................................................................ 32

7.1.1. Primera etapa. Identificar el producto y sus componentes ......................................... 32

7.1.2. Segunda etapa. Diagnóstico del producto sobre el proceso productivo ..................... 36

7.1.3. Tercera etapa. Tiempos y distancias recorridas ......................................................... 38

7.1.4. Cuarta etapa. Determinación de la herramienta a implementar ................................. 52

7.2. Desarrollo de la implementación de las 5S ................................................................... 52

7.2.1. Equipo de trabajo 5S .................................................................................................. 52

7.2.2. Capacitación ............................................................................................................... 53

7.2.3. Seleccionar, SEIRI ..................................................................................................... 53

7.2.4. Organizar, SEITON.................................................................................................... 64

7.2.5. Limpiar, SEISO .......................................................................................................... 75

7.2.6. Estandarizar, SEIKETSU ........................................................................................... 77

7.2.7. Sostener o Disciplina, SHITSUKE ............................................................................ 79

8. Conclusiones .................................................................................................................... 82

Referencias ........................................................................................................................... 84

Anexos ................................................................................................................................. 86

Page 7: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

Lista de figuras

Figura 1. Cadena de valor .................................................................................................... 20

Figura 2. Mapeo de cadena de valor .................................................................................... 21

Figura 3. Estructura de la cama ............................................................................................ 33

Figura 4. Sistema estructura base cama ............................................................................... 34

Figura 5. Despiece del sistema estructura base cama .......................................................... 34

Figura 6. Sistema baranda espaldar y pies cama .................................................................. 35

Figura 7. Pieza sistema baranda espaldar y pies cama ......................................................... 35

Figura 8. Sistema tablero plástico cama ............................................................................... 36

Figura 9. Piezas del sistema tablero plástico cama .............................................................. 36

Figura 10. Etapas del proceso productivo cama - Mapa del estado actual .......................... 37

Figura 11. Ruta de desplazamiento de la ubicación de material herraje fijo ....................... 38

Figura 12. Ruta Fijo, número veces que ingresa a la misma estantería ............................... 38

Figura 13. Ruta de desplazamiento de la ubicación de material marco ............................... 39

Figura 14. Ruta Marco, número veces que ingresa a la misma estantería ........................... 39

Figura 15. Ruta de desplazamiento de la ubicación de material base .................................. 39

Figura 16. Ruta Base, número veces que ingresa a la misma estantería .............................. 40

Figura 17. Ruta de desplazamiento de la ubicación de material piecero ............................. 40

Figura 18. Ruta Herraje piecero, número veces que ingresa a la misma estantería ............. 40

Figura 19. Ruta de desplazamiento de la ubicación de material pies ................................... 41

Figura 20. Ruta Herraje pies, número veces que ingresa a la misma estantería .................. 41

Figura 21. Ruta de desplazamiento de la ubicación de material platina compensación larga y

corta ...................................................................................................................................... 41

Page 8: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

Figura 22. Ruta Platina compensación larga y corta, número veces que ingresa a la misma

estantería .............................................................................................................................. 42

Figura 23. Ruta de desplazamiento de la ubicación de material brazo de levante ............... 42

Figura 24. Ruta Brazos de levante, número veces que ingresa a la misma estantería ......... 42

Figura 25. Ruta de desplazamiento de la ubicación de material brazo sencillo ................... 43

Figura 26. Ruta Brazo sencillo, número veces que ingresa a la misma estantería ............... 43

Figura 27. Ruta de desplazamiento de la ubicación uci espaldar y pies .............................. 44

Figura 28. Ruta soporte uci Espaldar y pies, número veces que ingresa a la misma estantería

.............................................................................................................................................. 44

Figura 29. Ruta chapeta, desplazamiento de la ubicación de chapeta ................................. 45

Figura 30. Ruta chapeta, número veces que ingresa a la misma estantería ......................... 45

Figura 31. Diagrama de hilos representando la trayectoria del trabajador y los materiales 46

Figura 32. Tiempos de recorrido .......................................................................................... 47

Figura 33. Metros de recorrido............................................................................................. 49

Figura 34. Altos tiempos y recorridos .................................................................................. 49

Figura 35. Accidente por golpe y tropiezos ......................................................................... 50

Figura 36. Almacenamiento piezas a soldar ........................................................................ 50

Figura 37. Pasillos de desplazamiento para búsqueda de material ...................................... 51

Figura 38. Estantería sin orden claro de ubicación de piezas .............................................. 51

Figura 39. Material sin ubicación exacta ............................................................................. 52

Figura 40. Capacitación al equipo 5S .................................................................................. 53

Figura 41. Concientización de realizar la implementación .................................................. 54

Figura 42. Encuesta al personal ........................................................................................... 54

Figura 43. Selección de material .......................................................................................... 55

Page 9: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

Figura 44. Inventario de material seleccionado ................................................................... 56

Figura 45. Material para seleccionar .................................................................................... 59

Figura 46. Ejemplo de lista diligenciada de material seleccionado y su costo .................... 62

Figura 47. Material recuperado, y material para desecho .................................................... 62

Figura 48. Fabricación estantería ......................................................................................... 65

Figura 49. Refuerzo canastas de almacenamiento ............................................................... 65

Figura 50. Divisiones de canasta para almacenamiento piezas ............................................ 68

Figura 51. Ubicación de canastas con material en estantería ............................................... 68

Figura 52. Identificación de la placa de la canasta ............................................................... 69

Figura 53. Tirilla de identificación producto en proceso ..................................................... 70

Figura 54. Operario con Tablet para verificación ................................................................ 71

Figura 55. Descripción de la ubicación de las piezas a recoger ........................................... 71

Figura 56. Nueva Ruta de desplazamiento ........................................................................... 72

Figura 57. Diagrama de hilos representando la nueva trayectoria del trabajador y los

materiales ............................................................................................................................. 72

Figura 58. Nuevos tiempos de recorrido .............................................................................. 73

Figura 59. Nuevos metros de recorrido ................................................................................ 75

Figura 60. Iluminación de la sección piloto ......................................................................... 76

Figura 61. Limpieza de la sección piloto ............................................................................. 77

Figura 62. Tirilla de identificación producto en proceso ..................................................... 78

Figura 63. Ubicación de piezas en carro con la ayuda de la tirilla....................................... 79

Figura 64. Buscar plano en Tablet para verificación de pieza ............................................. 79

Figura 65. Formato calificación 5`SOLES........................................................................... 81

Page 10: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

Lista de tablas

Tabla 1. Etapas de las 5S...................................................................................................... 26

Tabla 2. Definición y propósitos de la implementación de las 5S ....................................... 31

Tabla 3. Tiempos de recorrido ............................................................................................. 47

Tabla 4. Metros de recorrido ................................................................................................ 48

Tabla 5. Planilla para registro conteo ................................................................................... 56

Tabla 6. Digitación inventario Sistema versus Físico .......................................................... 57

Tabla 7 Digitación inventario sistema versus físico, de algunas de las piezas .................... 58

Tabla 8. Tiempo y costo total de órdenes reasignadas ......................................................... 59

Tabla 9. Plantilla información MP seleccionada.................................................................. 61

Tabla 10 registro en el sistema de las operaciones realizadas con el material seleccionado 63

Tabla 11. Dimensiones de canastas empleadas en el almacén ............................................. 66

Tabla 12. Volumen de la pieza para su almacenamiento ..................................................... 67

Tabla 13. Nuevos tiempos de recorrido ............................................................................... 73

Tabla 14. Nuevos metros de recorrido ................................................................................. 74

Page 11: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

11

Resumen

La implementación de la mejora continua y aplicación de las 5´S, se desarrolló

específicamente en el área de almacenamiento de piezas que son requeridas por el área de

soldadura y estuvo enfocada en la identificación de material, orden, limpieza y disminución

de tiempos de búsqueda y desplazamiento del operario. El objetivo fundamental de este

proyecto fue realizar inspección en el área de almacenamiento de este material, identificar

los principales problemas que afectan la productividad y mejorarla, basada en la metodología

e implementación de las 5´S. Se realizó un recorrido por la empresa para conocer cada

proceso productivo e identificar el proceso a intervenir. Identificada el área de

almacenamiento de material en espera para el proceso de soldadura como un potencial de

mejora se determinan 4 etapas para el desarrollo del proyecto. En la primera etapa se

selecciona el producto de mayor movimiento en ventas de la compañía y sus respectivos

componentes, en la segunda etapa se realiza el diagnóstico del producto sobre su proceso

productivo, en la tercera etapa se realiza la toma de tiempos y distancias recorridas por el

operario en la búsqueda del material para el proceso de soldadura, y por última etapa definir

la herramienta a implementar.

Palabras clave: Seleccionar, Organizar, Limpiar, Estandarizar, Seguimiento, Autocontrol,

Comunicación.

Page 12: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

12

Abstract

The setup of the continuous improvement and the application of the 5 “S” method, has been

developed specify in the pieces stock area, that are required, by welding process and was

focused about: identification, order, cleaning, and saving time founding them and workers

movement. The main goal of this project was to make inspections in the area of this material

(pieces), identify the main problems that affect the productivity and improve It, based on the

implementation of the 5 “S” method. It has made a route through the plant to know every

productive process and identify which to intervene. After identify the stand by material for

the welding process as a potentially to improve, four steps are determined to develop the

project. The first step: You choose the most selling product in the company and its

components; in the second step: You make a diagnostic about the productive process; The

third step consist in take “times and movements” made for the workers founding the

necessary materials for the welding process; and the last step is to choose the best tool to

implement.

Keywords: Selecting, Ordering, Cleaning, Standardizing, Monitoring, Controling,

Comunicating.

Page 13: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

13

Introducción

La metodología de las 5´S, representa acciones de sentido común y se aplica en todas las

áreas de la empresa, permitiendo mejorar el área de trabajo realizar las actividades en forma

segura y más eficiente. Cuando se selecciona, ordena, y limpia durante las actividades

cotidianas cada palabra tiene un significado importante, estas 5 palabras son: Seleccionar

(Seri), Organizar (Seiton), Limpiar (Seiso), Estandarizar (Seiketsu), Seguimiento (Shitsuke).

El objetivo principal es lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y más

limpios que nos ayuda a disminuir los tiempos de entrega en los puestos de trabajo a la vez

de aumentar la productividad.

Page 14: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

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1. Justificación

Las empresas se ven afectadas por no cumplir eficazmente las entregas a sus clientes, por

carecer o no tener definido dentro de la empresa un sistema de medición de los procesos que

les permita ser competitivos y asegurar la satisfacción del cliente final, adicionalmente por

no conocer sus pérdidas o desperdicios en los procesos productivos tales como: sobre

producción, sobre inventario, producto defectuoso, transporte de la materia prima y

herramientas, reuniones ineficientes (ineficiencia administrativa), procesos innecesarios,

esperas, movimientos innecesarios del trabajador y desperdicio del conocimiento del

trabajador; todos estos aspectos incrementan los costos y conlleva a una insatisfacción del

cliente por largos periodos de espera por el producto final con lo que se corre el riesgo de ser

desplazados por la competencia local e incluso internacional.

Partiendo específicamente de estos factores adversos de la industria es importante conocer

las metodologías y herramientas tales como: mapeo de la cadena de valor del proceso VSM

(Value Stream Mapping), eventos Kaizen, aplicación de las 5S, mejoramiento de los tiempos

de cambio SMED (Single Minute Exchange of Die), JIT (Just in time), TPM (Total

productive maintenance), Poka yoke, Kanban o OEE (Overall Equipment Effectveness).

Dadas las condiciones iniciales en la Empresa Metálica Los Pinos para la elaboración de su

producto: “Cama Slide”, es preciso contar con una metodología con la que durante un breve

período de tiempo, de inversión de horas hombre y recursos monetarios se pueda aplicar una

de estas herramientas, definida bajo un criterio claro y que al aplicarla proporcione un cambio

positivo a la reducción de los tiempos, la mejora la productividad y el incremento a la

rentabilidad de la empresa.

Page 15: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

15

2. Planteamiento del problema

Hoy en día los clientes del sector metalmecánico se ven afectados por el incumplimiento de

sus proveedores con la entrega de sus productos en la fecha inicialmente pactada.

Básicamente, el motivo por el cual los proveedores no cumplen con su promesa de tiempo es

debido al desconocimiento de la capacidad instalada de la planta, nula identificación de los

cuellos de botella o puntos críticos de operación que impiden o frenan el flujo de la cadena

de valor; por otra parte, no es claro para el empresario cuáles son los tiempos de espera en

cada proceso o no disponen de un esquema que le permita determinar o definir planes

concretos y saber cuál es el “lead time” o tiempo de espera de un producto para lograr que

los resultados impacten positivamente en el proceso productivo.

Finalmente, el problema más crítico en el sector metalmecánico radica en la falta de control

y seguimiento a la ejecución, el trabajo en equipo y la forma como se comunican las áreas;

todo esto enfocado en la toma de decisiones siendo este punto el de mayor vulnerabilidad ya

que cada proceso debe ser fluido y conectado de manera que funcionen como un sistema.

Page 16: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

16

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Elaborar una propuesta de mejoramiento para reducir el tiempo de entrega en el proceso de

un producto metalmecánico.

3.2. Objetivos específicos

Realizar un diagnóstico de tiempos para la recolección de material en la operación de

soldadura.

Estimar una herramienta para analizar la reducción de tiempos y aplicarla al proceso según

los recursos existentes en la empresa en la zona acopio de material para el proceso de

soldadura.

Realizar la clasificación de elementos necesarios y no necesarios en la zona de

almacenamiento de material para soldadura.

Elaborar una propuesta de ubicación de piezas que sea visual contribuya con la reducción

de tiempos y la optimización de desplazamientos.

Elaborar un lay out estándar en la zona de material en proceso para soldar.

Page 17: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

17

4. Marco referencial

4.1. Marco teórico

Lean manufacturing, es una metodología en la que se discriminan varias herramientas que

ayudan a las empresas a eliminar las actividades o etapas que absorben recursos como:

identificar sus desperdicios, identificar los tiempos de espera, generar un orden en la

conformación de sus plantas, entre otros aspectos. En resumen, todos estos aspectos están

direccionados a disminuir los tiempos muertos operativos en la búsqueda de material y

proveer herramientas efectivas para la ejecución adecuada de la labor.

Estas actividades deben ser abordadas con compromiso por parte de la empresa ya que

implican cambios substanciales en sus instalaciones y en sus operaciones por lo que si no se

gestionan de forma adecuada, estas no generan valor agregado alguno al proceso e impactan

negativamente el costo del producto resultando finalmente en un reproceso.

El Lean proporciona una metodología que ayuda a crear valor al proceso productivo,

alineando las acciones productivas y siempre buscando la mejora continua en todo el proceso

[1].

En este capítulo se presentará una breve definición de las diferentes filosofías de manufactura

como son: TPM, LEAN, 5S, KAIZEN, las cuales ayudan a mejorar los procesos productivos

en las organizaciones, para reducir el lead time o tiempo de espera y el costo del producto al

consumidor final.

Es importante enfatizar en que los diversos métodos de la manufactura lean requieren del

liderazgo y compromiso de la alta dirección en las empresas y mucho énfasis en el desarrollo

del trabajo en equipo, incluyendo el desarrollo personal [1].

Dentro de estas filosofías se encuentran algunas herramientas e indicadores, tales como:

Mapeo de la cadena de valor VSM (Value Stream Mapping), Kaizen, aplicación de las 5S,

mejoramiento de los tiempos de cambio utilizando la herramienta SMED (cambio de

herramienta con un solo dígito de minutos), JIT (Just in time), Poka yoke, Kanban, OEE

(Overall Equipment Effectiveness), es importante que las empresas cuenten con estas

Page 18: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

18

herramientas que permiten dar cumplimiento en el menor tiempo posible a la entrega de sus

productos al cliente.

4.1.1. Herramientas de lean manufacturing

4.1.1.1. Aplicación de las 5S

Es una metodología de sentido común y se aplica en todas las áreas de la empresa, cuya

aplicación permite mejorar el área de trabajo para realizar las actividades en forma segura y

más eficiente y cada una de las 5s proporcionará un bienestar personal y organizacional

mediante la creación de un lugar digno y seguro donde trabajar [2].

Cuando se clasifica, selecciona, ordena y limpia durante las actividades cotidianas en la casa,

se aplican los conceptos de las 5S y sin darse cuenta que son algunas de las actividades de

implementación de las 5S, cuando se aplican las 5S, se disminuyen tiempos en la realización

de las actividades, se facilita encontrar las cosas o artículos innecesarios y ayudan a mejorar

la eficiencia del trabajo.

La aplicación de las 5S se asocia a una palabra que permite recordar con facilidad las 5S,

esa palabra es SOLES, está basada en los siguientes pasos:

Seri = Seleccionar

Seiton = Organizar

Seiso = Limpiar

Seiketsu = Estandarizar

Shitsuke = Seguimiento

Cada una de estas etapas debe hacerse en el orden propuesto porque tienen relación entre sí

para aplicarla correctamente y con sentido; de esta forma se busca mantener sus beneficios

en el largo plazo.

El objetivo central de las 5`S es que a través de su implementación se cree una cultura de

mejoramiento que impacte inicialmente la seguridad y lograr procesos más eficientes y

productivos por tener un puesto de trabajo organizado, limpio y seguro [3].

Page 19: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

19

4.1.1.2. Kaizen

Es una cadena de acciones realizadas por un equipo de trabajo donde se involucran todos los

empleados en todos los niveles de la organización cuyo objetivo es identificar las mudas en

el proceso y eliminarlas.

En los eventos kaizen no es el trabajo individual el que realizará la mejora del proceso, es un

trabajo en equipo utilizando las habilidades y conocimiento de cada integrante en el cual se

realiza un foro para desarrollar, y discutir propuestas de mejora permitiendo que los cambios

sucedan. Generalmente un evento kaizen se programa en una semana para evidenciar

rápidamente los resultados de la mejora. Estos eventos generan hábitos y estos a su vez

cultura, generando en el personal involucrado el deseo de repetir el evento en otras áreas que

puedan ayudar a disminuir las mudas de la empresa [4].

4.1.1.3. Mantenimiento Productivo Total - TPM

Es una metodología que se basa en la eliminación de las 16 perdidas asociadas a las 6 M’s y

que a través de 8 pilares claves a saber: mantenimiento autónomo, mantenimiento planeado,

seguridad, mejoras enfocadas, mantenimiento de la calidad, educación y entrenamiento,

gestión temprana, medio ambiente y áreas administrativas; pilares que teniendo como base

cultural las 5S gestionan los procesos para impactar los indicadores de: seguridad, la

productividad, los costos, la calidad, las entregas y la motivación o en siglas SPCQEM.

Esta metodología se desarrolla primero en las máquinas, luego en los procesos y

posteriormente en los clientes y proveedores, incursionando con innovación en los procesos,

equipos y forma de hacer las cosas para impactar en la satisfacción de los clientes.

TPM es una firma registrada por el Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas JIPM.

Page 20: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

20

4.1.2. Herramientas lean manufacturing

4.1.2.1. Mapeo de la cadena de valor (VSM - Value stream mapping)

Para entender que es el VSM (mapeo de la cadena de valor), se debe tener claro que es la

cadena de valor en sí.

La cadena de valor son todos aquellos pasos u operaciones requeridas que agregan valor o

no valor al producto en su proceso productivo desde proveedores hasta el cliente final. En

esta cadena existen elementos como son personas, equipos, materiales, energía, etcétera [5],

los cuales se representan en la siguiente ilustración:

Figura 1. Cadena de valor

Ahora, el mapeo de la cadena de valor es una representación gráfica con iconos normalizados

donde se ve el flujo del producto de derecha a izquierda y el flujo de la información desde el

cliente hacia el proceso, en el mapeo se identifica información de tiempos de ciclo,

eficiencias, mano de obra utilizada, tiempos de espera, entre otros, los cuales nos ayudarán a

identificar los procesos críticos que serán intervenidos con la aplicación de lean

manufacturing [6].

Page 21: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

21

La última información que se debe capturar del VSM es el tiempo de valor agregado y tiempo

de valor no agregado de las diferentes etapas del proceso, siendo la suma de estos dos tiempos

el lead time, cuya reducción o mejoramiento es el objetivo del presente trabajo.

Figura 2. Mapeo de cadena de valor

4.1.2.2. Método SMED (Cambios rápidos)

Es una herramienta desarrollada para minimizar los tiempos de preparación, puesta a punto

y ajuste durante el cambio de herramientas o partes de una máquina para prepararla para

fabricar un nuevo producto a un sólo dígito (menos de 10 minutos), se pretende que usando

esta herramienta metodológica se logre que el tiempo de cambio de formato sea igual al

tiempo de puesta a punto (colocar las partes a cambiar) al igual como ocurre en fórmula 1.

Existen dos tipos de operaciones, las denominadas internas y externas. Las internas, son las

operaciones que se realizan con la máquina parada (son las propias del cambio) y las externas

son aquellas que se realizan mientras la máquina produce piezas, (son las actividades

Page 22: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

22

relacionadas con mover al punto de trabajo las herramientas, partes y elementos requeridos

para el cambio)

Es importante identificar tres componentes claves: Tiempos de preparación, puesta a punto

y ajuste [4].

4.1.2.3. Método Poka Yoke

En otras palabras es evitar un error inadvertido. La idea principal es brindar al proceso

herramientas donde los errores sean imposibles de realizar.

Estos sistemas ayudan a tomar decisiones inmediatas cuando se presentan errores, evita el

señalamiento al operario y las máquinas.

Dentro de las ventajas de tener poka yoke se encuentran: Asegurar la calidad del proceso, el

operario obtiene conocimiento de sus operaciones, evitar trabajar a la memoria del operario.

Esta herramienta tiene tres modalidades básicas:

Dar información.

Dar Información, detección y paro de la máquina.

Dar Información y corrección del error.

4.1.2.4. Método Kanban

Esta herramienta simplifica la comunicación, la agiliza y evita errores producidos por la falta

de información.

Dentro de las acciones principales de esta herramienta se tiene el control de la producción,

donde se integran los diferentes procesos y en el cual los materiales deben llegar a tiempo,

con la calidad y cantidad requeridas en las diferentes etapas de la fabricación.

Por otra parte, la mejora de los procesos mediante técnicas de ingeniería para la eliminación

de desperdicios, organización del área de trabajo, manejo de multiprocesos, mecanismos a

prueba de error o mantenimiento preventivo, mantenimiento productivo total, entre otros son

los aspectos que se pueden ajustar con el uso de esta herramienta.

Page 23: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

23

4.1.3. Indicadores de Lean Manufacturing

4.1.3.1. Eficiencia general del equipo OEE

Este término también conocido como el EGE (eficiencia general del equipo), permite medir

el tiempo de la operación, el desempeño real versus el desempeño estándar y la cantidad de

producto fabricado en buena calidad.

Los factores que intervienen en el EGE son: el porcentaje de disponibilidad del equipo, el

rendimiento del equipo y el porcentaje de calidad del producto.

El tiempo que la máquina está realmente disponible es la que conocemos como porcentaje

de disponibilidad.

El porcentaje de desempeño, es la relación entre la producción real (total) que se sacó en el

tiempo que se trabajó y la cantidad de producción que se debió haber sacado según el tiempo

estándar.

Y la calidad es la relación entre la cantidad de piezas fabricadas defectuosas versus el total

de piezas fabricadas.

El cálculo del EGE se realiza con la siguiente fórmula:

EGE = Disponibilidad * Desempeño * Calidad * 100.

La disponibilidad es afectada por los tiempos de mantenimiento programados, los cambios

de formato y los paros no programados.

El rendimiento es afectado por todos los paros menores que afectan la capacidad de

fabricación del equipo y la calidad, es afectada por las piezas defectuosas que se generan en

el proceso.

Un EGE aceptable a nivel internacional es aquel que supera el 85%.

4.1.3.2. Lead Time

El lead time (Tiempo de entrega) es el tiempo que trascurre entre el pedido del cliente y la

llegada del producto al cliente final.

Page 24: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

24

Adicionalmente existe el Manufacturing lead time (MTL), que es el tiempo total que

transcurre desde que se genera la orden de fabricación del producto hasta que alcanza el

estado de terminación.

De acuerdo al autor se considera para lead time dos situaciones [7]:

Cuando se tiene inventario del producto que es de alta rotación o demanda.

Cuando es un pedido donde no se tienen insumos, este tiempo suele ser siempre mayor

que el anterior

Este indicador es un tema que sale del estudio del VSM (Mapeo de la cadena de valor) de

cualquier proceso, siendo el propósito de reducir este tiempo (lead time) al máximo a través

de eliminar todos los desperdicios que se presentan en toda la cadena [8].

Tener lead time corto, es una ventaja competitiva y hace que el cliente pueda tener su pedido

mucho más rápido, al tener gran cantidad de respuesta no se necesita mantener grandes

cantidades de inventarios [7].

Page 25: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

25

5. Estado del arte

En las empresas manufactureras siempre se ha buscado maximizar la productividad

gestionando el proceso de producción para fabricar con los menores costos posibles, con una

alta calidad, y un aumento de la eficiencia operacional enfocándose en la eliminación de

pérdidas.

Las compañías del siglo 21 se están enfocando en la aplicación de las filosofías y

herramientas que componen el lean manufacturing como eje principal para el desarrollo de

sus procesos.

Sin embargo, el presente proyecto se enfoca en realizar una propuesta teórica para aquella

empresa que le interese implementar la filosofía 5S en su proceso debido a que cada empresa

va creciendo en el tiempo de acuerdo al incremento de los volúmenes de producción y se ve

en la necesidad de llevar un orden para disminuir los tiempos de espera.

Por ejemplo para la industria metalmecánica las piezas fabricadas en espera de ser utilizadas

para soldadura, no tienen ubicación de almacenamiento y a la hora de soldar son difíciles de

identificar. Esto hace que el operario patinador y soldador aumente su tiempo de espera y

que la empresa disminuya su productividad al fabricar piezas adicionales y generar sobre

inventario y aumento de tiempos de producción de las otras líneas de la planta, además lo

que se busca con la aplicación de las 5s es aumentar los tiempos de producción a través del

orden.

Esta filosofía de las 5S fue una metodología ideada e implementada por Toyota y que hoy en

día es objeto de aplicación para un alto porcentaje de organizaciones a nivel mundial.

La base fundamental de esta metodología es garantizar la organización de los puestos de

trabajo en términos de materiales, herramientas y equipos, mano de obra, lo cual beneficia

en la reducción de tiempos de proceso, eliminación de desperdicios, procesos más seguros

para el trabajador, mejoramiento en el manejo de inventarios y activos de la empresa, y

finalmente este mejoramiento del proceso brinda costos más bajos y mejoramiento de la

competitividad frente al mercado. Constituye una disciplina para lograr mejoras en la

productividad del lugar de trabajo mediante la estandarización de hábitos de orden y limpieza

[6].

Page 26: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

26

Para el desarrollo de esta filosofía se debe conocer el significado de cada una de las etapas

de las 5S las cuales se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Etapas de las 5S

DENOMINACIÓN CONCEPTO OBJETIVO PARTICULAR

ESPAÑOL JAPONÉS

Clasificación 整理, Seiri Separar innecesarios Eliminar del espacio de trabajo lo que sea

inútil

Orden 整頓, Seiton Situar necesarios Organizar el espacio de trabajo de forma

eficaz

Limpieza 清掃, Seiso Suprimir suciedad Mejorar el nivel de limpieza de los

lugares

Estandarización 清潔, Seiketsu Señalizar anomalías

Prevenir la aparición de la suciedad y el

desorden (Señalizar y repetir) Establecer

normas y procedimientos.

Mantener la disciplina 躾, Shitsuke Seguir mejorando Fomentar los esfuerzos en este sentido

Fuente: "Lean Solutions, [Online] metodología 5S [3]

Actualmente se evidencia la gran acogida de la implementación de las 5S, en la industria

colombiana, sin embargo muchas de estas empresas han fracasado en su propósito de

mantener en el tiempo esta cultura debido a una planeación errada de los recursos necesarios

para el sostenimiento y no tener claro el enfoque y propósitos de la metodología de las 5s,

sin tener una clara orientación y apoyo desde la gerencia de la compañía y finalmente la

filosofía termina por desaparecer de los proyectos estratégicos de las organizaciones.

Aquellas compañías que han logrado mantener en el tiempo la filosofía 5¨S, son empresas

que han logrado reducir sus costos operacionales, mejorado el ambiente de trabajo de sus

colaboradores, y aportar a la disminución del lead time (tiempo de entrega) de sus productos

al cliente final.

En Colombia se ha aplicado la herramienta de las 5s en empresas como General Motors,

Sofasa, Bayer, y BASF convirtiéndose a su vez en modelos de gestión para la competitividad

ya que han tenido logros significativos al reducir inventarios, aumentar en los tiempos de

entrega al cliente interno y cliente final, De acuerdo al gerente de la empresa BASF

Page 27: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

27

Colombiana, Sr Juan Pablo Ayala en una entrevista realizada se tiene los siguientes

comentarios de su experiencia en la implementación de las 5`S, en cada una de sus etapas

SEIRI, SEITON, SEISU, SEIKESUT Y SEITSUKE:

SEIRI: Clasificar, en esta etapa la resistencia a desechar lo que no se utiliza es alta, ya

que las personas sienten que ese material que se les está retirando les va a hacer falta en

algún momento del proceso así nunca lo hayan utilizado durante largo tiempo.

SEITON: Limpiar, la cultura de limpiar “ lo no es mío”, es otra de las dificultades que

se presentan en la implementación de las etapas de esta filosofía, ya que las personas

asumen que las herramientas, equipos y puestos de trabajo, deben estar impregnadas con

las materia primas o la suciedad propia del área donde se trabaja; pero cuando se realiza

esta primera jornada de limpieza se dan cuenta las personas que ese esfuerzo redundó en

un espacio de trabajo más agradable motivando a las personas que mantengan su sitio de

trabajo bajo estas nuevas condiciones.

SEISO: Ordenar, “Yo lo he hecho así”, es una de las etapas más difíciles de ejecutar

especialmente en personas antiguas y longevas ya que toda su experiencia de trabajo la

han desarrollado en lugares poco ordenados y al principio no encuentran un beneficio

para ellos. Luego que se rompe este paradigma concluyen o se dan cuenta que un puesto

de trabajo ordenado les beneficia en reducción de desplazamientos, riesgos en su

seguridad y cumplimiento de metas de productividad.

SEIKESUT: Estandarizar, esta es la etapa más fácil de implementar o llevar a cabo, ya

que esta es el resultado de las tres primeras etapas mencionadas anteriormente, donde el

personal ya acomoda su lugar de trabajo a las nuevas condiciones que lograron descubrir.

SEITSUKE: Mantener, es la etapa más difícil, ya que se requiere de disciplina, y

constancia, por parte de las personas involucradas en el proceso, adicionalmente se

requiere de recurso humano para garantizar el control y seguimiento a la implementación

de esta filosofía. Para cumplir estas premisas es necesario que la alta dirección esté

comprometida y sean conscientes de los altos beneficios que da la implementación de las

5S, sin este apoyo es prácticamente imposible mantener en el tiempo este esfuerzo [9].

Page 28: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

28

Las anteriores experiencias contadas por el empresario se evidencia que la aplicación de las

5s se deben aplicar como sistemas de producción y se deben realizar en equipo, y que cada

persona involucrada con los proceso de la organización conozca a la importancia que tiene y

el impacto positivo ya que se evidencia aumento de la productividad y mejoramiento de

tiempos de entrega a clientes internos y externos.

Hoy día existen diversas entidades dedicadas a apoyar las diferentes empresas y motivarlas

a la implementación de las 5 s y otras herramientas que ayudan al aumento de la

productividad:

Programa Enplanta: Es un programa que tiene la alcaldía de Medellín para ayudar a empresas

a la implementación de herramientas y metodologías que ayuden a mejorar su lead time

(tiempo de entrega). Este trabajo es acompañado por especialistas los cuales tienen amplio

conocimiento y del cómo se debe realizar la implementación de las 5`S, de acuerdo a un

diagnóstico ya brindado por ellos [10].

Casos de éxito que se han visto beneficiados por esta iniciativa son:

Offiline, de acuerdo a su aplicación e investigación, se recuperaron espacios como un

comedor que era utilizado como bodega y se redujeron desplazamientos de 14 km a 3 km

diarios de personal mediante la aplicación de contramedida de ubicación de escaleras.

Mister Clean, logró organizar la bodega mediante 5S, y se redujeron los tiempos de

alistamiento y de almacenaje.

Biomix, otra de las empresas, realizó la aplicación de las 5S de manera rigurosa y en la

estandarización de los procesos, lo que se tradujo en importantes ahorros de espacio,

disminución de inventarios, reducción de la accidentalidad y por supuesto un

considerable ahorro de dinero debido al mejoramiento general de la productividad.

Para ampliar el contexto de la aplicación de la metodología de mejoramiento continuo en

Colombia y particularmente en Antioquia existen varias universidades que han incluido en

el pensum académico, en investigación y formación como Universidad Eafit, Universidad

Nacional, Politécnico Colombiano, Escuela De Ingeniería de Antioquia, El ITM, La

Uniremintong, Universidad San Buenaventura, entre otras.

Varias empresas Colombianas ya aplican las 5s como sistema de producción y se comprueba

que esta metodología tiene aporta la a creación de lugares de trabajo más organizados,

Page 29: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

29

limpios y seguros, con el propósito de facilitar el flujo de materias primas y de personas y

poder localizar correctamente, materiales e insumos [8].

Es necesario que las empresas compitan en este mundo globalizado implementando

estrategias que mejoren la calidad y tiempos de producción; de esta forma es posible

aumentar su permanencia en el mercado y crecimiento continuo.

Page 30: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

30

6. Metodología

En este capítulo se propone la metodología para realizar la implementación de las 5S en la

industria manufacturera metalmecánica con el fin de reducir tiempos de espera en

determinados procesos que sean previamente identificados como críticos

La metodología se desarrolló por fases, de la siguiente manera:

Primera etapa: Identificar un producto y sus componentes para prueba piloto.

Segunda etapa: diagnóstico de tiempos en el taller metalmecánico sobre el proceso de

producción.

Tercera etapa: Tiempos y distancias recorridas.

Cuarta etapa: Implementación de la herramienta seleccionada 5S.

Como ya se citó en capítulos anteriores, la herramienta de las 5S es la base fundamental para

toda empresa que desee abordar el lean manufacturing; además con esta herramienta es

posible que la empresa obtenga resultados de alto impacto, cuantificables y tangibles. Por

estos argumentos y evaluando la disponibilidad de recursos y el caso puntual de la empresa,

se define que la herramienta de las 5S es la seleccionada para su implementación por lo que

se deben tener presentes los cinco pasos que se muestran en la siguiente tabla.

Page 31: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

31

Tabla 2. Definición y propósitos de la implementación de las 5S

5SOLES DEFINICIÓN PROPÓSITO

JAPONÉS ESPAÑOL

Seiri Seleccionar

Separar los materiales necesarios de los

innecesarios. Deshacerse de lo

innecesario.

Tener en el área todo lo que

necesitamos para el trabajo

diario.

Seiton Ordenar Consiste en identificar y ubicar los

materiales en la fase de clasificación.

Que cada cosa este

identificada y en su sitio y

haya solo un sitio para cada

cosa.

Seiso Limpiar Consiste en eliminar todas las fuentes de

suciedad y reparar los deterioros.

Mantener limpio el lugar de

trabajo, implica inspeccionar

el equipo durante este proceso

de limpieza.

Seiketsu Estandarizar

Esta es la etapa de conservar lo que se ha

logrado con el empleo de estándares para

realizar acciones de autocontrol

permanente.

Poder visualizar rápida y

claramente las situaciones

anómalas.

Shitsuke Sostener

Significa convertir un hábito en el empleo

y utilización de los métodos establecidos

y estandarizados.

Implica un desarrollo de la cultura del

autocontrol dentro de la empresa.

Definir, implementar y evaluar

los procedimientos de trabajo

acordados y evidenciar áreas

de mejora con el fin de

mantener y mejorar

continuamente.

Page 32: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

32

7. Desarrollo de la propuesta

En este capítulo se aplica la metodología propuesta haciendo un recorrido inicial por la

empresa para conocer cada proceso productivo e identificar el proceso a intervenir.

Se elige el proceso de la cama xxx ya que es el producto que actualmente tiene mayor rotación

en la empresa y durante este recorrido se evidencia que el taller de soldadura es uno de los

procesos críticos en los que se deben aplicar las 5’s debido que no posee un almacenamiento

adecuado, ocasiona riesgos a los operarios, incrementa los tiempos de desplazamiento del

personal patinador, retrasa los demás procesos, entorpece los inventarios y genera sobre stock

y por lo tanto pérdidas significativas para la empresa.

Una vez seleccionado el proceso a intervenir, la empresa debe reconocer la importancia de

la aplicación de las 5S y generar estrategias de creación de una nueva cultura de orden y

adaptación de la misma, creación de hábitos a cada persona, proceso y equipo de trabajo,

estandarización de la herramienta y mantenimiento de la misma dentro del proceso

productivo, dando así inicio al recorrido de lean manufacturing.

Se siguen las etapas presentadas en la metodología y se detallan a continuación:

7.1. Etapas

7.1.1. Primera etapa. Identificar el producto y sus componentes

Se seleccionó una de las referencias de más rotación para realizar la prueba piloto, ya que es

la referencia de mayor movimiento en ventas de la compañía. La cama se encuentra

estructurada de la siguiente forma:

Page 33: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

33

Figura 3. Estructura de la cama

Cada uno de estos, tiene relacionado sus componentes y materia prima requerida para su

fabricación, de los cuales se analizarán aquellos que están dentro del proceso de

transformación de la materia prima en el taller.

Los sistemas como el motor, ruedas no se analizaran ya que es materia prima que llega al

almacén y es reclamada directamente de ensamble para su utilización.

Para el armado del sistema de control de las barandas, su materia prima es reclamada

directamente de la sección de electrónica para iniciar su ensamble, por lo que no tiene

ninguna transformación en el taller.

El sistema estructura base está compuesto por las partes nombradas a continuación.

Page 34: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

34

Figura 4. Sistema estructura base cama

Figura 5. Despiece del sistema estructura base cama

El sistema baranda espaldar y pies está compuesto por las partes descritas a continuación.

Estr

uctu

ra B

ase

MarcoHerraje fijo

Soporte brazo de levante

Herraje espaldar

Herraje piecero

Herraje pies

Base

Arandela separador platina

Buje rueda bomper

Barra guía deslizamiento

Brazo de levante

Platina compensasción larga

Platina compensación corta

Platina fijación antibloqueo

Eje seguro unificado

Pasador bisagra

Platina guía piecero

Calza extensión

Extensión pies

Page 35: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

35

Figura 6. Sistema baranda espaldar y pies cama

Figura 7. Pieza sistema baranda espaldar y pies cama

El sistema tablero está compuesto por las piezas que se relacionan a continuación:

Sis

tem

a b

ara

nd

a U

CI e

spa

ldar

Ensamble soporte espaldar

Ángulo

Pasador anclaje resorte

Pasador 29 mm

Pasador 57 mm

Pasador 195 mm

Pasador 126 mm

Pasador manija inyección

Pasador 114 mm

Brazo Sencillo

Soporte

Page 36: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

36

Figura 8. Sistema tablero plástico cama

Figura 9. Piezas del sistema tablero plástico cama

7.1.2. Segunda etapa. Diagnóstico del producto sobre el proceso productivo

Mediante el recorrido por la empresa realizando la evaluación del producto seleccionado y

de los procesos de producción que se relacionan con éste producto; se identificó que existen

oportunidades de mejora para el taller, ya que se evidenció material en desorden, situaciones

de riesgo para los operarios y trayectos errados para la búsqueda de las piezas.

Tablero plástico

Sistema tablero

Chapeta

Page 37: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

37

Figura 10. Etapas del proceso productivo cama - Mapa del estado actual

Page 38: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

38

7.1.3. Tercera etapa. Tiempos y distancias recorridas

Se realizó el seguimiento de la operación con el fin de identificar los tiempos y distancias

recorridas, determinar los tiempos totales de búsqueda de partes que conforman el producto

las cuales finalmente se entregan al proceso de soldadura de la diferentes partes de la cama.

En las siguientes ilustraciones se presenta el diagrama de hilos con el cual se plasmó el

desplazamiento del operario; la línea negra resalta los desplazamientos que realiza el operario

en su ir y venir en cada instante para la ubicación de las piezas a soldar, y las líneas de colores

se ilustran las veces que el operario ingresa a la misma ruta en diferentes tiempos.

Figura 11. Ruta de desplazamiento de la ubicación de material herraje fijo

Figura 12. Ruta Fijo, número veces que ingresa a la misma estantería

Page 39: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

39

Figura 13. Ruta de desplazamiento de la ubicación de material marco

Figura 14. Ruta Marco, número veces que ingresa a la misma estantería

Figura 15. Ruta de desplazamiento de la ubicación de material base

Page 40: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

40

Figura 16. Ruta Base, número veces que ingresa a la misma estantería

Figura 17. Ruta de desplazamiento de la ubicación de material piecero

Figura 18. Ruta Herraje piecero, número veces que ingresa a la misma estantería

Page 41: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

41

Figura 19. Ruta de desplazamiento de la ubicación de material pies

Figura 20. Ruta Herraje pies, número veces que ingresa a la misma estantería

Figura 21. Ruta de desplazamiento de la ubicación de material platina compensación larga y corta

Page 42: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

42

Figura 22. Ruta Platina compensación larga y corta, número veces que ingresa a la misma estantería

Figura 23. Ruta de desplazamiento de la ubicación de material brazo de levante

Figura 24. Ruta Brazos de levante, número veces que ingresa a la misma estantería

Page 43: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

43

Figura 25. Ruta de desplazamiento de la ubicación de material brazo sencillo

Figura 26. Ruta Brazo sencillo, número veces que ingresa a la misma estantería

Page 44: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

44

Figura 27. Ruta de desplazamiento de la ubicación uci espaldar y pies

Figura 28. Ruta soporte uci Espaldar y pies, número veces que ingresa a la misma estantería

Page 45: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

45

Figura 29. Ruta chapeta, desplazamiento de la ubicación de chapeta

Figura 30. Ruta chapeta, número veces que ingresa a la misma estantería

Para la realización del diagrama de hilos, se contó con la ayuda de un operario al cual se le

ató una cuerda a su pie y se le indicó que debería recoger piezas para soldar los elementos

que componen la cama; en las siguientes ilustraciones se puede observar las cuerdas que dejó

el operario durante sus desplazamientos.

Page 46: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

46

Figura 31. Diagrama de hilos representando la trayectoria del trabajador y los materiales

Con lo anterior, se registraron los tiempos que tardó el operario para recoger la totalidad de

piezas requeridas para la soldadura de los elementos que componen la cama. En la siguiente

tabla y gráfica se presentan los tiempos estimados de recorrido por cada elemento recolectado

para ser provisto a la operación de soldadura.

Page 47: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

47

Tabla 3. Tiempos de recorrido

ELEMENTO TIEMPO RECORRIDO

Herraje espaldar 30

Herraje piecero 28

Herraje fijo 20

Herraje pies 24

Marco 45

Soporte fijo marco 10

Base 22

Plat, comp. Larga 12

Plat, comp. Corta 12

Brazo Levante 18

Brazo sencillo 18

Soporte metálico 15

Soporte UCI espaldar 16

Soporte UCI fijo 19

Chapeta 11

Figura 32. Tiempos de recorrido

Page 48: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

48

Adicional de la recolección del tiempo, se midieron las distancias que invirtió el operario

para la ubicación de las piezas en los diferentes puestos de trabajo que se encontraban y

llevarlos a los puestos de soldadura. En la siguiente tabla y gráfica se presentan las distancias

promedio de recorrido por cada elemento recolectado para ser provisto a la operación de

soldadura.

Tabla 4. Metros de recorrido

ELEMENTO METROS RECORRIDOS

Herraje espaldar 285

Herraje piecero 252

Herraje fijo 154

Herraje pies 274

Marco 776

Soporte fijo marco 60

Base 339

Plat, comp. Larga 95

Plat, comp. Corta 95

Brazo Levante 110

Brazo sencillo 83

Soporte metálico 198

Soporte UCI espaldar 151

Soporte UCI fijo 167

Chapeta 50

Page 49: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

49

Figura 33. Metros de recorrido

Con lo anterior se detectó:

Altos tiempos y largos recorridos: El ejercicio se realizó para un lote de 5 camas, en lo

cual el operario invirtió 300 min y un total de recorrido de 3089 mts correspondiente a

3.1 km generando así retrasos en el proceso productivo.

Figura 34. Altos tiempos y recorridos

Seguridad: Se evidenciaron diferentes riesgos de accidentes tales como: caídas al mismo

nivel, golpes, atrapamientos, laceraciones y tropiezos al momento de buscar la materia

prima. Las 5S tienen una conexión directa con la seguridad, y los lugares ordenados,

285252

154

274

776

60

339

95 95 110 83

198151 167

50

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Metr

os r

ecorr

idos (

m)

Page 50: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

50

limpios y demarcados generan un impacto positivo evitando los posibles riesgos

previamente mencionados.

Figura 35. Accidente por golpe y tropiezos

Identificación de piezas: Al buscar las piezas a soldar se presentó inconvenientes en

encontrarlas, ya que diferentes piezas se almacenan en un mismo lugar.

Figura 36. Almacenamiento piezas a soldar

Desplazamientos: Al no tener identificado los pasillos, se presenta largos

desplazamientos de operario invirtiendo tiempos innecesarios para la ubicación de la

pieza.

Page 51: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

51

Figura 37. Pasillos de desplazamiento para búsqueda de material

Orden: No se tiene claro la ubicación de las piezas a soldar, los operarios no tienen la

cultura de orden, para poder tener una planta limpia y despejada.

Figura 38. Estantería sin orden claro de ubicación de piezas

Sobre inventario: Debido a la falta de identificación del material en donde debe ser

almacenado, se presenta un sobre inventario, al no encontrarlo se envía a fabricar de

nuevo, incrementando costos y generando la necesidad de tener más espacio para poder

almacenar el material en proceso para soldar.

Page 52: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

52

Figura 39. Material sin ubicación exacta

7.1.4. Cuarta etapa. Determinación de la herramienta a implementar

De acuerdo a los resultados obtenidos como son, movimientos y traslados inútiles, ubicación

de material, agotamiento físico, accidentes del personal, sobre inventario, almacenamiento

de material obsoleto, entre otros, se definió que se realizará la implementación de las 5S en

la zona de almacenamiento de piezas que requieren ser soldadas para la fabricación de los

elementos que componen la cama.

Como resultado, el operario podrá tener la facilidad de ubicar el material que se requiere en

un menor tiempo, ayudará a mantener una planta ordenada y limpia, con mejor espacio y

seguridad, mayor compromiso y responsabilidad del personal.

7.2. Desarrollo de la implementación de las 5S

A continuación se relacionará los pasos y los procesos que se realizaron para la

implementación de las 5S en la zona de almacenamiento de material para soldar.

7.2.1. Equipo de trabajo 5S

Para esta implementación se determinó el equipo de trabajo que ayudará a la ejecución de las

5S.

Page 53: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

53

En este equipo participó personal operativo y administrativo en cada una de las etapas de su

implementación.

El equipo de trabajo se nombró como 5 SOLES.

7.2.2. Capacitación

Se realizó la capacitación al personal que compone el equipo de trabajo 5S, para identificar

la importancia de la implementación de esta metodología en la zona de almacenamiento de

material para soldar, y cuáles son los pasos a seguir.

Figura 40. Capacitación al equipo 5S

7.2.3. Seleccionar, SEIRI

Con el equipo 5 SOLES, se elaboró un cuestionario con 5 preguntas y poder concientizarlos

que el trabajo a realizar es una herramienta valiosa y aportara a mejorar tiempos y costos en

el proceso de producción de la cama.

Page 54: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

54

Figura 41. Concientización de realizar la implementación

En la siguiente imagen se presenta uno de los cuestionarios diligenciados por un integrante

del equipo, donde es evidente la necesidad de la implementación de las 5S a esta área de la

empresa.

Figura 42. Encuesta al personal

Page 55: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

55

Para esta etapa se trabajó en conjunto con el supervisor y los patinadores del área, ya que

ayudaron a identificar las diferentes piezas existentes en el área piloto.

El criterio importante de esta etapa es identificar las piezas necesarias y las no necesarias.

Se realizó una selección previa del material y se registró en una planilla las piezas y sus

códigos con el fin de verificar las cantidades, esta actividad se presenta en la siguiente imagen

y la relación de datos de las piezas en la tabla siguiente.

Figura 43. Selección de material

La información encontrada se registra en la planilla de inventario.

Page 56: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

56

Tabla 5. Planilla para registro conteo

CÓDIGO PIEZA PLANO CONTEO FÍSICO

P03097668 Pivote pistón baranda espaldar 1137 V1.1

P48099251 Recibidor baranda 517 V1.1

P10098358 Platina corta esp compensación 1119 V1.0

P05998472 Plat. sist. de levante ASC-DES 117 V3.9

P02000127 Pasador compensación 1144 V1.1

P05000127 Platina pivote espaldar 1149 V1.1

P04997066 Platina motor brazo levante 111 V1.0

P03007669 Platina E metálica Los Pinos 527 V1.5

Figura 44. Inventario de material seleccionado

Se verificó la cantidad que se debería tener en el área de almacenamiento, en la siguiente

tabla se presenta la relación de datos y las diferencias entre los inventarios por cada pieza

requerida para la elaboración del producto.

Page 57: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

57

Tabla 6. Digitación inventario Sistema versus Físico

CENTRO DE

TRABAJO PARTE DESCRIPCIÓN

C-TRABAJO -

PARTE

DEBE

HABER

INV.

FÍSICO

SOLD. MIG P01098358 Platina corta ESP

compensación

SOLD.

MIGP01009358 1008 1312

SOLD. MIG P03097669 Platina E metálica Los Pinos SOLD.

MIGP03009769 508 350

SOLD. MIG P03007668 Pivote pistón baranda

espaldar

SOLD.

MIGP03007668 106 2366

SOLD. MIG P04809251 Recibidor baranda SOLD.

MIGP048099251 670 2200

RB1V3 P05998472 Plat. sist. de levante ASC-

DES RB1V3P05998472 238 650

RB2V1 P04997066 Platina motor brazo levante RB2V1P04997066 388 483

RB2V3 P02000127 Pasador compensación RB2V3P02000012 144 600

RB2V3 P05000127 Platina pivote espaldar RB2V3P05000127 72 562

CENTRO DE

TRABAJO PARTE Descripción

C-TRABAJO -

PARTE

DEBE

HABER

INV.

FÍSICO

SOLD. MIG P01098358 Platina corta ESP

compensación

SOLD.

MIGP010098358 1008 1312

SOLD. MIG P03097669 Platina E metálica Los Pinos SOLD.

MIGP030097669 508 350

SOLD. MIG P03097668 Pivote pistón baranda

espaldar

SOLD.

MIGP030097668 106 2366

SOLD. MIG P04899251 Recibidor baranda UCI SOLD.

MIGP048099251 670 2200

RB1V3 P05998472 Plat. sist. de levante ASC-

DES RB1V3P05998472 238 650

RB2V1 P04997066 Platina motor brazo levante RB2V1P04997066 388 483

RB2V3 P02000127 Pasador compensación RB2V3P02000127 144 600

RB2V3 P05000127 Platina pivote espaldar RB2V3P05000127 72 562

Como resultado se encontraron faltantes y exceso de inventario en diferentes piezas, aquellas

que se encontraron por exceso se generó la verificación de órdenes de fabricación activas

para reasignarlas y no fabricar de más, evitando generar más sobreproducción, adicional

logrando disminuir las cargas de trabajo que se tienen en los centros respectivos a la

operación, las faltantes se procedió a realizar programa de producción por estas piezas para

ajustar el inventario a la realidad.

Page 58: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

58

Tabla 7 Digitación inventario sistema versus físico, de algunas de las piezas

ORDEN

PADRE

CENTRO DE

TRABAJO PARTE DESCRIPCIÓN PLANO

C-TRABAJO -

PARTE

CANT

ASIGNADA

SALDO A

ASIGNAR

CORREGIR

PLATILLAS

Taller

PCCN RB1V3 P05999472

Plat. sist. de levante ASC-

DES 107 V3.9

RB1V31017

V3.9 208 412

Asignar a orden lo

del saldo

Taller

PCCN RB2V1 P04997066

Platina motor brazo

levante 111 V1.0 RB2V111V1.0 140 95

Asignar a orden lo

del saldo

Taller

PCCN RB2V3 P02000127 Pasador compensación 114 V1.1

RB2V3114

V1.1 144 456

Asignar a orden lo

del saldo

Taller

PCCN RB2V3 P05000127 Platina pivote espaldar 114 V1.1

RB2V3114

V1.1 72 490

Asignar a orden lo

del saldo

Taller

PCCN SOLD. MIG P03009768 Pivote baranda espaldar 117 V1.1

SOLD. MIG117

V1.1 40 2260

Asignar a orden lo

del saldo

Taller

PCCN SOLD. MIG P01009358

Platina corta ESP

compensación 119 V1.0

SOLD. MIG119

V1.0 46 304

Asignar a orden lo

del saldo

Taller

PCCN SOLD. MIG P04809951 Recibidor baranda UCI 113 V.1.2

SOLD. MIG113

V.1.2 20 1530

Asignar a orden lo

del saldo

Page 59: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

59

Teniendo el inventario digitado y con la información presente en el sistema, se procedió a

asignar las piezas sobrantes a órdenes de producción activas, la cual ayudó a disminuir las

cargas de trabajo de diferentes centros y a identificar cual fue el costo de dicha asignación.

Tabla 8. Tiempo y costo total de órdenes reasignadas

DATOS

CT TRABAJO CANT. EJE OPER. TT ESTIMADO HORAS COSTO TOTAL

C. LASER 124 2,06 $ 44.496

C. SIN FIN 458 3,80 $ 82.080

CIZALLA HI 42 0,31 $ 6.696

CORTAD 2 12 0,10 $ 2.160

RODO 1 1412 17,68 $ 381.862

TROQ. GD 1 964 4,82 $ 104.112

TROQ. GD 2 1620 16,20 $ 349.920

TROQ. PQÑA 1204 6,65 $ 143.597

TOTAL GENERAL 5836 51,62 $ 1.114.923

A las piezas no necesarias se les asignó un lugar específico en el taller y se demarcó con cinta

y un cartel mencionando, “piezas para seleccionar”.

Figura 45. Material para seleccionar

Page 60: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

60

Se construyó una plantilla para rotular las piezas innecesarias y poder definir el destino de

estas. Estas piezas pueden ser valorizadas de forma que se cuantifique el costo de éstas como

desecho.

Luego de verificar que material seleccionado se puede recuperar, el operario procedió a

reasignar las piezas sobrantes a las órdenes activas arrojadas por el sistema. El ingreso en el

sistema ayuda a cerrar la orden de trabajo que está activa en el momento y evita que el

operario solicite nueva materia prima y se generen sobre inventarios en la cadena de

producción.

La siguiente tabla es una muestra del control o relación de materia prima a seleccionar, su

descripción, cantidad, costo asociado a esta materia prima y el tipo de disposición final a dar;

este control es el primer paso dentro de la gestión ya que de forma clara mide el recurso y

permite tomar acciones correctivas por el líder encargado del proceso.

En las imágenes posteriores se presenta la hoja de control con datos diligenciados y el equipo

de trabajo realizando su labor de selección y gestión de materia prima para productos nuevos.

Finalmente se registran las operaciones realizadas con el material seleccionado en el sistema

de control.

Page 61: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

61

Tabla 9. Plantilla información MP seleccionada

Código MP Descripción

de la MP

Cantidad

seleccionada

(und. compra)

Costo de la

MP compra

Costo total

de la MP

seleccionada

Disposición final Autorizado

por: Desecho Recuperar

Page 62: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

62

Figura 46. Ejemplo de lista diligenciada de material seleccionado y su costo

Figura 47. Material recuperado, y material para desecho

.

Page 63: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

63

Tabla 10 registro en el sistema de las operaciones realizadas con el material seleccionado

DETALLE DE EFICIENCIAS

TURNO FECHA

TRABAJO

DEPTO

OPERACIÓN CT TRABAJO PP OPERACIÓN

T ESTIMADO

XPARTETOTAL DESCRIPCIÓN PP

DESCRIPCIÓN

OPERACIÓN

TURNO 1 03-oct-15 Taller PCCN TROQ. PQÑA 11461 1136689 7,92 Platina corta ESP compensación Nivelar

TURNO 1 03-oct-15 Taller PCCN TROQ. GR1 11462 1137078 12 Platina corta ESP compensación PLH 3/8" 1" 17,1 CM

TURNO 1 03-oct-15 Taller PCCN TROQ. GR1 11485 1143453 9 Platina corta espaldar compensación PLH 3/8" 1" 17,1 CM

TURNO 1 03-oct-15 Taller PCCN RODO 1 11576 1136688 24,05 Platina corta ESP compensación Redondear extremos

TURNO 1 03-oct-15 Taller PCCN RODO 1 11560 1170416 18 Platina corta ESP compensación Redondear extremos

TURNO 1 03-oct-15 Taller PCCN TROQ. GR2 11568 1161587 36 Platina corta ESP compensación Perforar

TURNO 1 03-oct-15 Taller PCCN TROQ. GR2 11568 1166251 13,2 Platina corta espaldar compens Perforar

TURNO 1 03-oct-15 Taller PCCN TROQ. GR1 11495 1166250 6,6 Platina corta espaldar compens PLH 3/8" 1" 17,1 CM

TURNO 1 03-oct-15 Taller PCCN RODO 1 11461 1153094 70,2 Platina corta ESP compensación Redondear extremos

TURNO 1 03-oct-15 Taller PCCN TROQ. GR2 11461 1136687 60 Platina corta ESP compensación Perforar

TURNO 1 03-oct-15 Taller PCCN TROQ. GR1 11567 1167707 13,2 Platina corta espaldar compens PLH 3/8" 1" 17,1 CM

Page 64: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

64

7.2.4. Organizar, SEITON

Esta etapa fue fundamental para la zona de soldadura, las piezas inventariadas como

necesarias se organizaron de acuerdo a la demanda de producción existente en el momento,

a la frecuencia de uso o rotación, a su ubicación en el talle y finalmente al nombre de la pieza.

Para definir el tipo de estantería que se utilizará para esta zona se realizaron las siguientes

acciones:

Recolección de datos desde el año 2014 al 2015 de las piezas fabricadas que van a

soldadura.

Se identificó la cantidad de referencias de camas que se fabricaron durante ese periodo,

resaltando las camas.

Se realizó filtro por el total de piezas fabricadas durante este periodo

Se verificó que piezas de la cama, tienen relación con las demás referencias de camas

fabricadas durante el periodo 2014 y 2015.

Debido a lo anterior, se determinó que para la fabricación de la cama se requiere de 119

piezas; cada una de las piezas fabricadas de las camas, tienen relación con cada una de las

112 referencias de las demás referencias de camas fabricadas en este periodo.

Para ello se diseñó un estante que el personal pudiera manipular en forma segura y sin riesgos

ergonómicos, colocando la referencia de piezas en canastas y de acuerdo a su utilización,

teniendo en cuenta que las piezas más pesadas se colocaran en la parte inferior, las de más

rotación en el centro y las menos pesadas en la parte superior tal como se muestra en las

siguientes imágenes.

Page 65: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

65

Figura 48. Fabricación estantería

Luego de fabricados los estantes, se realizó refuerzo en la base de las canastas y lateralmente;

para ello se utilizó madera, con el fin que el material a almacenar no se salga de las canastas

y esta no se desfonde.

Figura 49. Refuerzo canastas de almacenamiento

Page 66: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

66

Teniendo las canastas acondicionadas para su uso de trabajo, se procedió a verificar el tipo

de material y su volumen, con estos datos se almacenará una sola canasta una referencia, dos

o tres como máximo.

En las siguientes tablas se relacionan las dimensiones de las canastas empleadas en el

almacén y el volumen de las piezas requerido para su almacenamiento.

Tabla 11. Dimensiones de canastas empleadas en el almacén

CANASTA ANCHO FONDO ALTO

CANASTA PQÑA 37 56,5 11,5

CANASTA MEDIA 37 56,5 20,5

CANASTA GRAN 37 56,5 39,5

Page 67: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

67

Tabla 12. Volumen de la pieza para su almacenamiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NUMER

O_PART

E

DESCRIPCION_PA

RTE

PLA

NO

VOLUMEN

UNID

TIP

O C

AN

AS

TA

ROTULACIO

N +

POSICION AN

CH

O

FO

ND

O

AL

TO

UNIDADES A

ALMACENAR

EN LA

CANASTA

CANTIDAD

PRODUCIDA

SOLO

CAMAS

SLIDE

TIPO SKU

PIEZA

PROM

MES

CRECI

MIENT

O 2016

%

UTILIZACION

CANASTA

P028320

BUJE PLATINA

HERRAJE

AUTOREGRE

114

V1.0

EJE REDON 3/4

* 2,5 CM ALTO

PEQ

UEÑ

A

010307A 19 30 6 3477 5349 CAJA 1043,2402320 255 306 29%

P049251 RECIBIDOR

BARANDA UCI

57

V1.1

5 ANCHO * 4,6

LARGO * 1

ALTO

PEQ

UEÑ

A

010102 7 11 12 1010 4896 CAJA 302,8755906 233 280 92%

P060270 SOPORTES PATA

HERRAJES

1196

V1.1

TUB RECT

2*1*3 CM

PEQ

UEÑ

A

010211A 7 19 12 1577 3390 CAJA 473,2431102 161 194 41%

P017608

EJE SOPORTE

DOBLE TABLERO

2-52

1128

V1.1

EJE REDO

3/4*11,4 CM

PEQ

UEÑ

A

19 5 6 581 2636 CAJA 174,3309335 126 151 86%

P109178 BUJE REFSOPORT

BRAZO LEV 1060

1182

V1.0

EJE 1-1/2*3,5

CM

PEQ

UEÑ

A

0 10 15 3 473 2608 CAJA 141,9551887 124 149 105%

P297270

SOPORTE

HERRAJE TEND

FIJO

1171

V1.2

TBHC

3/4"C16*5,8 CM

PLANO

PEQ

UEÑ

A

0 19 10 6 1142 2608 CAJA 342,6504554 124 149 43%

P010358

PLATINA CORTA

ESP

COMPENSACION

1119

V1.0

PLH 3/8*1*17,1

CM

PEQ

UEÑ

A

0 15 3 12 581 2140 CAJA 174,3309335 102 122 70%

P019925 BUJE SOPORTE

RUEDA

1116

V1.0

ERDH 1"-

1/212L14*6,2

CM

PEQ

UEÑ

A

0 10 9 5 476 1732 CAJA 142,8511190 82 99 69%

Page 68: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

68

Figura 50. Divisiones de canasta para almacenamiento piezas

Para el almacenamiento, se ubicó la canasta teniendo en cuenta el uso de cada pieza en el

proceso de soldadura de la cama, para disminuir tiempos de desplazamientos y de ubicación

de material, así como el mejoramiento de la ergonomía al tener que desplazarse menos veces

para la ubicación de las piezas.

Figura 51. Ubicación de canastas con material en estantería

La identificación del material almacenado en cada canasta se realizó con una placa de color

amarillo, ya que es un color fácil de ubicar con la vista; esta placa tendrá la identificación de

Page 69: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

69

la sección alfanúmero, sus dos primeros números indican el pasillo, los dos siguientes la calle

y por último la carrera.

La carrera es cada piso del estante creciendo de abajo hacia arriba su nivel, adicional tendrá

un adhesivo con el código de barra de la pieza, la descripción de la pieza almacenada y su

ubicación.

Figura 52. Identificación de la placa de la canasta

Esta misma identificación la tendrá la tirilla que contiene la pieza en su proceso productivo,

con el fin de brindar al operario una ayuda ágil al momento de almacenar la pieza tal como

se observa en la siguiente imagen.

Page 70: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

70

Figura 53. Tirilla de identificación producto en proceso

Con lo anterior y para poder brindar una ayuda más al patinador en la búsqueda de material

para soldadura, se le instaló una Tablet para que puedan realizar aleatoriamente la

verificación de algunas de las piezas recogidas.

Page 71: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

71

Figura 54. Operario con Tablet para verificación

Se ingresó al sistema la respectiva orden de trabajo, la ubicación de las piezas que se

requieren para soldar los diferentes elementos, y cantidades a recoger.

Figura 55. Descripción de la ubicación de las piezas a recoger

Page 72: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

72

Se procedió a realizar la toma de tiempos y el diagrama de hilos con la nueva forma de

almacenamiento y las ayudas que se le brindaron para iniciar su labor.

Figura 56. Nueva Ruta de desplazamiento

Figura 57. Diagrama de hilos representando la nueva trayectoria del trabajador y los materiales

Con los nuevos cambios realizados y las ayudas al operario para mejorar sus desplazamientos

teniendo toda la información anterior, se procedió a la toma de tiempos en la recogida de las

piezas para soldadura como se presenta en la siguiente tabla y gráfica.

Page 73: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

73

Tabla 13. Nuevos tiempos de recorrido

ELEMENTO TIEMPO RECORRIDO

Herraje espaldar 8,6

Herraje piecero 2,3

Herraje fijo 2,3

Herraje pies 2

Marco 15,36

Soporte fijo marco 2,32

Base 3,23

Plat. comp. Larga 1,5

Plat. comp. Corta 1,5

Brazo Levante 2,37

Brazo sencillo 1,66

Soporte metálico 1,66

Soporte UCI espaldar 5

Soporte UCI fijo 5

Chapeta 1

Figura 58. Nuevos tiempos de recorrido

8,6

2,3 2,3 2

15,36

2,323,23

1,5 1,52,37

1,66 1,66

5 5

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Tiem

po

rec

orr

ido

(m

in)

Page 74: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

74

Con los datos obtenidos se evidencio una mejora de más del 100% en la recolección de las

piezas a soldar, el tiempo de búsqueda de material para soldar 5 camas paso de 3 horas a una

hora, ya que se le facilitó mucho al operario la ubicación de la calle y carrera donde está la

pieza almacenada.

De igual forma se validó los metros de desplazamiento del patinador en la recolección de

piezas para las mismas 5 camas, esta mejora está representada en pasar de 3091 m de

recorrido a solo 458 m como se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 14. Nuevos metros de recorrido

ELEMENTO METROS RECORRIDOS

Herraje espaldar 56,2

Herraje piecero 13

Herraje fijo 13

Herraje pies 13

Marco 65

Soporte fijo marco 65

Base 22

Plat. comp. Larga 22

Plat. comp. Corta 22

Brazo Levante 21,5

Brazo sencillo 22

Soporte metálico 22

Soporte UCI espaldar 65

Soporte UCI fijo 22

Chapeta 15

Page 75: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

75

Figura 59. Nuevos metros de recorrido

El operario el tener que desplazarse por el pasillo solo una vez ayudo a que las distancias

recorridas fueran menores, de forma que el tiempo restante se pueda invertir en la búsqueda

de otros materiales para más soldadores.

7.2.5. Limpiar, SEISO

Una vez aplicada las dos primeras S, se realizó la limpieza considerando los siguientes

criterios: haber identificado y mitigado los riesgos del área en la búsqueda de piezas, definir

los implementos de seguridad y limpieza para utilizar en el área como guantes, gafas,

cepillos, etc.

Si en la aplicación de limpieza tiene incluida maquinaria, se debe tener presente: asegurar

bloqueo de la máquina, para evitar ser activada en el momento de la limpieza y generar

posibles accidentes, colocando una tarjeta con la foto del operario y un candado que impida

la operación del dispositivo de bloqueo, esta técnica se conoce como aplicación loto-zes.

Posteriormente, en la labor de limpieza el operario debe identificar anomalías en sus

máquinas o estantes, como oxidación, piezas sueltas, reventadas, etc, la cual será comunicada

al supervisor para diligenciar en el formato solicitud de mantenimiento.

56,2

13 13 13

65 65

22 22 22 21,5 22 22

65

22

15

0

10

20

30

40

50

60

70

Metr

os r

ecorr

idos (

m)

Page 76: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

76

En el formato de solicitud de mantenimiento se describe el tipo de mantenimiento (correctivo

o preventivo), código del equipo y su nombre, hora de paro, descripción de la falla o

anomalía, área de la empresa, nombre del solicitante y fecha de entrega esperada, claramente

definiendo qué ve, dónde la ve y cómo la ve, un ejemplo es: guarda del motor No 1 reventada.

Una vez terminada la limpieza y registrada la información de lo encontrado, se entrega al

área de mantenimiento para realizar el cronograma de mantenimiento requerido por dicho

hallazgo.

La limpieza se aplicó de la siguiente manera: demarcación de la zona, instalación de lámpara

para una mejor iluminación y estantería libre de polvo o virutas que se puedan presentar en

el momento de almacenar las piezas en su respectiva canasta.

Figura 60. Iluminación de la sección piloto

Adicional, se realizó la limpieza del piso ya que en cada canasta se almacenaba la pieza con

su trilla de identificación en proceso. Con la nueva estantería, cada canasta va identificada

con el código de la pieza a almacenar, por lo cual ya no es necesaria la tirilla en esta zona,

evitando ver de nuevo papeles en el piso.

Page 77: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

77

Figura 61. Limpieza de la sección piloto

7.2.6. Estandarizar, SEIKETSU

Para el sostenimiento de la demarcación y la ubicación de las piezas se realizó un instructivo

el cual está disponible al personal operativo, con el fin de identificar los siguientes aspectos:

Dónde se almacena la pieza: Esta información la tendrá el operario en la tirilla de

identificación de producto en proceso, donde se especifica alfanuméricamente la

ubicación para su buen almacenamiento.

Page 78: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

78

Figura 62. Tirilla de identificación producto en proceso

Recogida de material para soldadores: El operario deberá imprimir la tirilla de soldadura,

la cual le brinda la información de la ubicación de las piezas requeridas para soldar dichos

elementos. En esta tirilla se organizó la información de forma descendente y el operario

sólo pasa una sola vez por dicho pasillo; el operario deberá recoger el material, ubicando

las piezas en la canasta en el carro de recogida. Con el uso del carro se evitan lesiones

ergonómicas (ver anexo 1) y ayuda a disminuir más los tiempos y metros de

desplazamiento en la búsqueda.

Page 79: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

79

Figura 63. Ubicación de piezas en carro con la ayuda de la tirilla

Plano requerido para la verificación de piezas: El operario tendrá en la zona de

almacenamiento una tablet con los planos que se requiere para la verificación aleatoria

de las piezas a recoger para los soldadores.

Figura 64. Buscar plano en Tablet para verificación de pieza

7.2.7. Sostener o Disciplina, SHITSUKE

Establecer a través de la Dirección, un mecanismo de seguimiento y acompañamiento con

una frecuencia establecida para los operarios, supervisores y la dirección de producción, con

Page 80: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

80

el fin de concientizar no solo a la parte operativa de la importación del sostenimiento de esta

implementación de las 5S.

Establecer un calendario de acompañamiento y ejecución del diagnóstico de las actividades

para asegurar la implementación, aplicación y mantenimiento de las 5S; se elabora un

mecanismo de seguimiento implementando una planilla de diagnóstico donde se evalué

particularmente cada S.

Los miembros del equipo 5 SOLES, realizará una verificación semanalmente de los

resultados obtenidos de la hoja de calificación y poder tomar acciones al respecto.

En la siguiente ilustración se presenta el formato de hoja de calificación de los 5 SOLES

donde se evaluarán aspectos como materiales, inventarios, separación, acopio, limpieza,

sostenibilidad y disciplina.

Page 81: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

81

Figura 65. Formato calificación 5`SOLES

Page 82: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

82

8. Conclusiones

Luego de la implementación de la metodología de las 5S en el área, se logró disminuir

los tiempos de búsqueda de material de 1 hora a 0.2 horas por cama y de 618m por cama

a 91.6 metros por cama el desplazamiento para recolección de piezas, con un buen

almacenamiento e identificación de la pieza.

Se logró verificar que el desplazamiento del operario en la búsqueda de las piezas

requeridas para la operación es un factor de vital importancia, con estos datos se

identificó cual es la mejor forma de almacenar las piezas, teniendo en cuenta su rotación,

peso y volumen.

Dar una guía al operario en la identificación de pasillos, calles y carreras, facilito la

búsqueda de las piezas requeridas para soldar, mejorando de esta forma el lay out, que

se tenía.

Se optimizo el espacio disponible para realizar de mejor forma el almacenamiento de las

piezas, en las dos primeras estanterías de almacenamiento se contaba con espacio para

un total de 60 canastas en una área de 270 m2 hoy en día se almacenan 66 canastas con

un área de 166 m2, esto utilizando el aire que se encontraba entre piso y piso de la misma

estantería.

El tiempo ahorrado en la búsqueda de material para el lote de producción mensual que

se fabrica en el momento equivale a poder producir 5 camas más en el mes.

La implementación del proyecto se terminó para la referencia seleccionada y se seguirá

la implementación al resto de referencias que se tiene en el momento.

Ésta herramienta da inicio en la zona de almacenamiento de la bodega de acabados, la

cual facilitara al personal ubicar en menor tiempo los elementos cromados y pintados y

realizar un mejor despacho al personal de ensamble.

“Siempre hay una mejor manera de realizar las cosas”, al momento de validar la

propuesta implementada, se encuentra que se puede mejorar los desplazamientos, y que

solo con un pequeño cambio de la información se beneficia en tiempos y metros

recorridos.

Page 83: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

83

Solucionar lo evidente, es una de las palabras más que se pueden encontrar al momento

de implementar la herramienta 5S, en muchas ocasiones no es necesario invertir en

tecnología, solo basta con un buen proyecto que ayude a que la empresa se vea

favorecida implementando cambios físicos mínimos en su infraestructura además de su

filosofía de trabajo.

Trabajar en equipo, fomentar la comunicación, aprovechar el conocimiento y respeto, ha

sido fundamental ya que se propicia una cultura de disciplina y que cualquier proyecto

se puede implementar para el beneficio de la empresa y de todo el personal que labora

en ella.

Control y autocontrol, son las palabras que nunca deberá desaparecer del día a día, ya

que sin ellas no podremos evidenciar que es lo que está pasando y que acciones se

tomarán al respecto para que no vuelva a suceder.

Page 84: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

84

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[14] F. Espin Carbonell, “Técnica SMED: reducción del tiempo preparación,” 3C Tecnol.,

no. 5, pp. 1–11, 2013.

Page 85: PROPUESTA PARA MEJORAR EL TIEMPO DE ENTREGA EN …

85

[15] F. Paredes Rodríguez, “Preparación rápida de máquinas: el sistema SMED,” 2007.

[Online]. Available: http://goo.gl/cr3BSD.

[16] Visión Industrial, “KANBAN: control y mejora de procesos,” 2012. [Online].

Available: http://goo.gl/bnqvEw.

[17] A. F. Orellana Huerat, “Lean manufacturing (manufactura esbelta).” [Online].

Available: http://goo.gl/wb6Jgx.

[18] A. G. Escalhao, “¿Cómo llevar sus índices de rechazo a cero?: la solución puede ser

el Poka - Yoke (sistema anti - errores).” [Online]. Available: http://goo.gl/zknJlF.

[19] 1000 Ventures, “The Five Ss.” [Online]. Available: http://goo.gl/8sYz0M.

[20] J. Rosas, “Las 5´S herramientas básicas de mejora de la calidad de vida.” [Online].

Available: http://goo.gl/g2Xp9.

[21] Corporación Autónoma Regional de Santander, Manual de implementación programa

5S. Bucaramanga: CAS, 2004.

[22] J. M. Castorena Machuca, “La técnica de las 5 S para empresas seguras y limpias.”

[Online]. Available: http://goo.gl/VlTHfz.

[23] BOM Consulting Group, “Kaizen: mejoramiento continuo (mejoramiento continuo),”

2008. [Online]. Available: http://goo.gl/spsNTV.

[24] Emerson Process Management, “Introducción a la efectividad general del equipo

(OEE),” 2002. .

[25] Infotep, Manual para la implementación sostenible de las 5S. Santo Domingo:

Infotep, 2010.

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86

Anexos

Anexo 1

Procedimiento almacenamiento piezas

INSTRUCTIVO

IDENTIFICACION DE ESTANTERIAS

CODIGO:

IN-GPR-XX

VERSIÓN:

0X-XXXX

FECHA:

0X/1X/201X

PROPÓSITO.

Describir la metodología para almacenar, identificar y ubicar las piezas en las estanterías de

producto en proceso

ALCANCE

Este instructivo aplica para la estantería de producto en proceso para soldadura.

DEFINICIONES.

Pasillo: Columna

Calle: Torres de la estantería

Carrera: Piso de cada torre, iniciando de abajo hacia arriba.

P.O: Código de la Pieza

METODOLOGÍA.

1. Identificación de las estanterías

La estantería está identificada de acuerdo a la siguiente nomenclatura

Esta muestra 6 dígitos los cuales se interpretan así:

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2. Identificación de la tirilla

La tirilla de cada pieza, tiene la ubicación en la cual se deberá almacenar la pieza, esta deberá

almacenarse ordenadamente en cada canasta.

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3. Ubicación material para los soldadores

El patinador deberá imprimir la orden de soldadura la cual le especifica el material a

recolectar, la cantidad y el sitio donde está almacenada la pieza.

Esta recolección se realizará de forma descendente como lo indica la tirilla y se ubicará el

material en el carro de recolección

4. Mantenimiento de Orden y aseo del lugar.

El área debe permanecer identificada y organizada.

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CONTROL DE REGISTROS

CODIGO: IN-GPR-XX

VERSIÓN: 0X-XXXX

FECHA: 0X/1X/201X

Código

formato Nombre

Responsable de

diligenciarlo

Lugar de

archivo Clasificación

Tiempo

de

archivo

Disposición

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

09-11-2015 01-2015 Creación del documento