25
Tratamiento de agua por Electrocoagulación en un proyecto de Recuperación Secundaria Autores: Juan Manuel Massuet, Andrea Oliva, Marcelo, Barrios, Ivan Puccio, Juan Pablo De Lucia

IAPG - Instituto Argentino del Petroleo y del Gas - Tratamiento de … · 2015. 10. 27. · Empresa: Bolland y Cia. S.A 3,5 Ptos Ptos 1,2 Ptos 0 Ptos Observación Ptos 0 Observación

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Tratamiento de agua por Electrocoagulación en un proyecto de Recuperación

Secundaria

Autores:

Juan Manuel Massuet, Andrea Oliva, Marcelo, Barrios, Ivan Puccio, Juan Pablo De Lucia

y153688
Rectángulo
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2

• Descripción del yacimiento

• Proyecto de Recuperación Secundaria

• Selección de la Tecnología

• Descripción del Proceso y de la Planta

• Operación

• Resultados

• Conclusiones

Contenido

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Descripción del Yacimiento

Fecha de comienzo de la Explotación

1984

Tipo de estructura Anticlinal Formaciones productivas Gr.Neuquén Profundidad del yacimiento 1500 mbbp

Pozos perforados 236

En extracción efectiva de petróleo 170

Inyectores 10

Caudal de Producción de Petróleo

550 m3/d

Caudal de Producción de Agua 1200 m3/d

Caudal de Inyección de Agua 1200 m3/d

Datos del reservorio: (Gr NQN ) Hu promedio (Petrofísica): 30 m

Φ promedio (Petrofísica): 15 %

Permeabilidad (K): 40 mD Promedio

Factor de Recobro (Fr): 8,86 % Actual Radio de drenaje: 100 m

Presión original @1065 mbbp: 155 Kg/cm2

Presión de Burbuja (Pb): 50 kg/cm2

Densidad: 17 °API Viscosidad (µ) : 35 Cp Casquete de Gas 96% CO2

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Proyecto de Recuperación Secundaria

Objetivo: Expansión del proyecto de

recuperación secundaria

Expansión de la Recuperación Secundaria

2014 -2016

17 pozos inyectores (10 Pozos inyectores

nuevos y 7 Conversiones)

4 Pozos Productores Infill

Área del piloto

CF-31, CF-123, CF-41

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Desafíos del Proyecto

Problemática • Performance del Piloto • Reservorio de Baja Permeabilidad

• Baja Calidad del agua • Disponibilidad de instalaciones de superficie • Volumen de agua limitado

Desafíos

• Mejorar la Performance del Piloto

• Lograr la calidad del agua requerida por el reservorio

• Corto Plazo

• Minimizar la inversión

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Requerimientos del Proyecto

Calidad de Agua Requerida

Caudal de Agua

3000 m3/d en dos etapas

Plazo de ejecución

10 meses

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Criterios de Selección de la Tecnología

Ítem Peso %

Plazo de Entrega 35

Calidad de Agua 20

Flexibilidad en inversión

(Nota: 1.- y Nota 2.-)15

Provisión de PIAs 10

Tecnología 10

Provisión de planta de

tratamiento de sólidos10

Total: 100

Notas:

1.- Cada modalidad (Venta, Leasing, Alquiler, Operación), asigna un valor de 1,25 puntos

favoreciendo a la empresa que presente mayor flexibilidad

2.- El costo es el remitido por el proveedor, la planilla busca y compara los valores, asignando

la ponderación que se muestra a continuación:

Detalle

Se evalúan los tiempos de plazo de entrega, pre

comisionado y comisionado de la planta

Se evalúa el proceso global y las partes constituyentes

de éste. Separación Primaria, Secundaria y terciaria.

Hace referencia al modo de provisión de la tecnología.

Compra de la planta y equipos, alquiler y leasing

Éste ítem indica la provisión de planta de inyección de

agua. Compuesta por tanque de agua tratada y bombas

de inyección.

Éste ítem hace referencia a la tecnología empleada para

Este Ítem Hace referencia a si el contratista provee algún

sistema de tratamiento de Sólidos y efluentes proveniente

del proceso para su posterior disposición

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Matriz de Selección

Costo: USD 2.645.500/Se requiere una unidad

2.645.5

00

Costo: USD 965.000/u. Se requieren 3

unidades. Total:USD 2.895.000

965.0

00

Costo: USD 10.000.000/Se requiere una unidad

10.00

0.000

Costo: USD 18.000.000/ se requieren 6

unidades de 500 m3/d con un costo unitario de

4.500.000, estos comparten equipos

18.00

0.000

Costo: USD Hold/

Provee innovación tecnológica 0

Provee 0

Operación 0

Provee 0

Hold/

Observación

Venta 0

Alquiler 0

Leasing 0

0

0

0

0

Provee Primera Etapa Separación

Segunda Etapa de Separación

Tercera Etapa de Separación

Flexibilidad Operativa

Calentamiento

0

0

Menor o igual a 6 meses

Mayor a 6 meses

0

Observación

Provee 10

Provee tecnología convencional 7

Provee innovación tecnológica 0

Alquiler 0

Leasing 0

Operación 0

Flexibilidad Operativa:

Qfijo por modulo: 500 m3/d2

Calentamiento 2

Venta 1,25

Provee Primera Etapa Separación 2

Segunda Etapa de Separación 2

Leasing 0

Operación 0

Tercera Etapa de Separación 2

Observación Ptos Ptos

Menor o igual a 6 meses 0

Mayor a 6 meses 0

Provee Primera Etapa Separación 2

Segunda Etapa de Separación

Alquiler 0

0

Segunda Etapa de Separación 2

Tercera Etapa de Separación 2

Flexibilidad Operativa: Qfijo: 1200 m3/d 0

2

Tercera Etapa de Separación 2

Observación

Alquiler 0

0,00

Observación Observación Ptos Ptos

Menor o igual a 6 meses 7

Mayor a 6 meses 3

Provee Primera Etapa Separación

No Provee 0

5,65 4,82 7,62 4,30

Provee

No Provee

Observación Ptos

Menor o igual a 6 meses 7

Mayor a 6 meses 3

Ptos

7

Puede proveer de ser requerido

No

asi

gna

Puede proveer de ser requerido

No

asi

gna

Puntuación Total

Observación Ptos Observación Ptos

Puede proveer de ser requerido

No

asi

gna

No Puede proveer de ser requerido

No

asi

gna

Puede proveer de ser requerido

No

asi

gna

No

asi

gna

Productos consumibles: Álcalis, Ácidos, Floculantes, Dispersantes. Volúmenes

tradicionales

No

asi

gna

Generación. Este Ítem hace referencia a la provisión por parte

del contratista. En función de que YPF cuenta con acuerdos

marcos para equipos de generación, no se considero un

limitante esta provisión.

Observación Ptos Observación

Ptos Observación Ptos

Productos consumibles: Álcalis, Ácidos, Floculantes, Dispersantes.

Grandes Cant idades

No

asi

gna

Productos consumibles: Álcalis, Ácidos, Floculantes, Dispersantes.

Grandes Cant idades

No

asi

gna

Productos consumibles: Álcalis, Ácidos, Floculantes, Dispersantes.

Volúmenes tradicionales

No

asi

gna

Productos consumibles: Álcalis, Ácidos, Floculantes, Dispersantes.

Volúmenes tradicionales

Consumibles: Productos químicos. Todo proceso de este tipo

requiere en mayor o en menor medida productos químicos

para flocular, modificar tensión superficial, etc. Por lo que no

se considero limitante su provisión por parte de la empresa

contratista.

Observación Ptos Observación Ptos Observación Ptos Observación

Ptos Observación Ptos

Observación Ptos

Se puede disminuir la concentración de cat iones como Fe+3

Es una patente provista por una única empresa.

Se requiere una etapa previa de separación primaria previa a este equipo.

.Requiere Niveles de tensión Estable 480 VA - 60 Hz.

No

asi

gna Se resume en un solo equipo (tanque skimmer y UGFI)

No posee la ef iciencia de una UFGI.

Es una patente provista por una única empresa.

Se requiere una etapa previa de separación primaria previa a este equipo.N

o a

sign

a Los equipos son tradicionales y de fabricación propia.

Realizan Garantía de Performance.

Proveen Sistema Completo para Tratamiento de Sólidos y ef luentes.

Provee Planta para 3000 m3/d, pero no modularizada No

asi

gna Los equipos son tradicionales y de fabricación propia.

Realizan Garantía de Performance.

Proveen Sistema Completo para Tratamiento de Sólidos y ef luentes

Proveen modularizacion de 500 m3/d. No

asi

gna

Hold

No

asi

gnaVentajas/Desventajas: Este Ítem es de carácter subjetivo y

queda a la comprensión y expertice del evaluador

Observación Ptos Observación Ptos Observación Ptos Observación

Planta de Tratamiento de Sólidos. Este Ítem Hace referencia a

si el contratista provee algún sistema de tratamiento de

Sólidos y efluentes proveniente del proceso para su posterior

disposición

Observación

10 Provee 10No Provee 0

Ptos Observación Ptos

0 0 1

0,7 0

Ptos Observación Ptos Observación Ptos

0

Provee tecnología convencional 0

Provee innovación tecnológica 3

Provee tecnología convencional 7

Provee innovación tecnológica 0

Provee tecnología convencional 0

Ptos

0,3 0,3 0,7

0

Tecnología. Éste ítem hace referencia a la tecnología

empleada para lograr la calidad de agua requerida

Observación Ptos Observación Ptos Observación Ptos Observación

PIAS. Éste ítem indica la provision de planta de inyeccion de

agua. Compuesta por tanque de agua tratada y bombas de

inyeccion. 0 0No Provee 1 1

Observación PtosObservación

0 0

Ptos

Proyecto Aplicación de Recuperación de Secundaria .

Cerro Fortunoso y Loma de La M ina

N° DE PLANO HOJA REV.

CUADRO COMPARATIVO DE EMPRESAS PROVEDORAS DE EQUIPOS Y SERVICIOS

PLANTA / UNID. ECONOM ICA

3,5

Ptos

1,2

Ptos

0,645

Ptos

1

Ptos

Observación

Observación

Menor o igual a 6 meses

Mayor a 6 meses 3

Calentamiento

Observación Ptos

Ptos

3,5

1,6

Observación Observación Ptos

Alquiler 1,25

Leasing 0

0

2

2

2

0

Venta 1,25

Provee Primera Etapa Separación

Segunda Etapa de Separación

Tercera Etapa de Separación

Flexibilidad Operativa: Qmax: 4.518 m3/d ;

Qmin: 450 m3/d

Calentamiento 0

Venta 1,25

Ptos

00,255

Calidad de Agua. Se evalúa el proceso global y las partes

constituyentes de éste. Separación Primaria, Secundaria y

terciaria.

Observación Ptos

0,8

Flexibilidad en Inversión. Hace referencia al modo de

provincion de la tecnología. Compra de la planta y equipos,

alquiler y leasing0,218

Observación Ptos

Operación 1,25 0,218

Flexibilidad Operativa: Qmax: 3000 m3/d.

Qmin: sin definir0

Calentamiento 0

Venta 1,25

Leasing 0

Operación 0

RAPROB.FECHA

Parámetro a Analizar Empresa: Exterran Water Solutions ULC Empresa: AESA

0

Empresa: Tetra Compressco

Observación

Plazo De Entrega: Se evalúan los tiempos de plazo de entrega,

pre comisionado y comisionado de la planta.

Ptos

Empresa: Halliburton Water Treatment

ServicesEmpresa: Bolland y Cia. S.A

3,5

Ptos

Ptos

1,2

Ptos

0

Ptos

Observación Ptos

0

Observación

Ptos Observación Ptos Observación

Observación

Provee tecnología convencional 0

Provee innovación tecnológica 3

Provee 10

A

CONTRATISTA

APROBADO De Lucia. J

Revisó Recchioni.B Emit ido Para Coment arios 04-07-2013

REV.

REALIZADO

REAL.

Mariani. F

Mariani. F

C.A.A.Realiz.:Rev.:

FICHERO PLANO

Emit ido Para Coment arios 14-06-2013

DESCRIPCIÓN

ABR - 09 NºFecha:

NOM BRE ANEXO / TITULO DEL PLANOMariani. F

Tabla Comparativa

TRATAMIENTO DE AGUA PARA

SECUNDARIAHD(EP)-A-0200.01.xls

ANEXO

HD(EP)-A-0200.01 ho ja 1 de 10 R.F.G.Aprob.:C.A.A.

ESP.

AFichero Nº:

PROYECTO

Revis:

y153688
Rectángulo
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Ejecución del Proyecto

En el año 2014 Se ejecutaron las siguientes obras:

• En Planta de Tratamiento de Agua Batería CF.2, se montó la Planta de

Electrocoagulación, ejecutando obras civiles, de cañerías, y eléctricas.

• Se montaron dos bombas alternativas de transferencia agua a PIA CF.72 .

• Se construyó un acueducto de transferencia desde PTA CF.2 hasta PIA CF.72

• Se montaron dos bombas del tipo centrífuga multi-etapa horizontal de alta

presión en PIA CF.72

• Se construyó el sistema de distribución de agua a alta presión: dos acueductos

de alta presión, instalación de tres satélites de distribución, y líneas de

inyección hasta las bocas de pozo.

Se seleccionó la tecnología de Electrocoagulación que se utiliza en USA para

tratamiento de Flowback de fractura en proyectos de Shale:

• Se visitaron operaciones, laboratorios y la fábrica y finalmente YPF decide

compra la planta.

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Descripción de la Tecnología

Se aplica en forma alternada una corriente al sistema ánodo-cátodo.

La Electrocoagulación es un proceso electroquímico que tiene la capacidad de desestabilizar y coagular los sólidos

coloidales en suspensión que puedan existir en el agua.

Cuando se aplica a el cátodo se genera oxígeno formando pequeñas

burbujas de gas que contribuyen a la flotación de los sólidos y los HC

(Electroflotación).

Al pasar a un recipiente de separación, las burbujas de gas producidas

en el cátodo se van acoplando a las partículas coaguladas provocando

la flotación de las mismas en la superficie para ser removido por

“skimeado”. Al mismo tiempo se forman coágulos mas grandes y mas

pesados que precipitan en el fondo dejando el agua clara.

Cuando se aplica a el ánodo se liberan iones metálicos de sacrificio

con carga positiva que se enlazan con las partículas coloidales

cargadas negativamente que están en el agua resultando en una

desestabilización, coagulación y floculación (Electrocoagulación).

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Esquema de Proceso de la Planta de EC

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Descripción de la Planta de EC

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Descripción de la Planta - Celdas

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Descripción de la Planta – Tanques

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Descripción de la Planta - Filtros

y153688
Rectángulo
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Descripción de la Planta – Recipientes de Químicos

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Descripción de la Planta – Tablero de Control

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Condiciones de Operación

Parámetro Inicial Actual

Intensidad de Corriente (A) Mínima 40 50

Máxima 100 145

Media/Optima 60 145

Cantidad de Celdas Mínima 3 5

Máxima 10 10

Media/Optima 4 6

Mantenimiento de Celdas Sin rutina de mantenimiento

Limpieza del total de celdas operativa en forma diaria

Integridad de Discos Los parámetros de Operación provocan una rápida pérdida

de eficiencia de los discos.

La frecuencia de mantenimiento y los nuevos parámetros de operación incrementan la vida útil de los discos

Número de Discos 18 discos Mínima: 10

Máxima: 18

Resultados Reducción de STS 5% 92%

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Evolución de la Operación

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Resultados

Contenido de HC Entrada y Salida de la Planta

0

10

20

30

40

50

60

70

80

01/05 06/05 11/05 16/05 21/05 26/05 31/05 05/06 10/06 15/06 20/06 25/06 30/06 05/07 10/07 15/07 20/07 25/07 30/07 04/08 09/08 14/08 19/08 24/08

Co

nce

ntr

ació

n d

e h

idro

carb

uro

[p

pm

]

Contenido de HC - CW

Entrada a CW - HC

Salida CW - HC

Especificación

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Resultados

Contenido de STS Entrada y Salida de la Planta

0

10

20

30

40

50

60

70

80

01/05 06/05 11/05 16/05 21/05 26/05 31/05 05/06 10/06 15/06 20/06 25/06 30/06 05/07 10/07 15/07 20/07 25/07 30/07 04/08 09/08 14/08 19/08 24/08

Co

nte

nid

o d

e s

olid

os

[pp

m]

Contenido de STS - CW

Entrada a CW - STS

Salida CW - STS

Especificación

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Ventajas de la Planta de EC vs Tratamiento Convencional

• Amplio rango de calidad de agua a tratar

• Flexibilidad Operativa(600 – 4000 m3/d)

• Construcción modular

• Transportable/movilidad

• Layout pequeño y flexible

• Baja inversión (USD/m3 de agua tratada)

• Cantidad de consumibles baja

• Operación sencilla (Manual/Automática)

• Bajo volumen de rechazo (2%)

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Conclusiones Operativas

• La intensidad de corriente con la que se obtiene la mejor performance de la planta es de 145 A. Este

es el valor máximo de operación según la fuente que tiene instalada el equipo.

• Hasta el momento no ha sido posible operar con celdas de Aluminio por la degradación y obstrucción que

sufren las mismas

• Se verifica que con valores de ingreso promedio de 30 ppm de STS los filtros bajan su rendimiento. Por

lo cual se debe aumentar el retrolavado y limpiar con solvente y reponer el lecho.

• Es indispensable la limpieza diaria de la totalidad de las celdas en servicio para mantener una

performance de las mismas. La limpieza de los discos con ácido mejoró sensiblemente el rendimiento del

proceso.

• La configuración óptima para procesar 50 m3/h es de 6 celdas de 18 discos de Fe.

• Se observa que con 10 discos por celda los resultados son similares a los obtenidos con 18 discos, sin

embargo se requiere mayor frecuencia de limpieza.

• No se verifica reducción de sólidos en las piletas sedimentadoras. Sin embargo se observa que influye

notablemente en la calidad de agua de salida el tiempo de residencia que estas proporcionan.

• Para las condiciones de proceso actuales se observa una reducción del 92 % de los STS.

• El volumen de lodos producidos por el proceso es de 1 m3 por día

• Los resultados obtenidos son equivalentes si se utiliza un floculantes antes del proceso y se baja la

intensidad de corrientes a 60 A.

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Conclusiones

• La tecnología de electrocoagulación ha sido exitosa

para tratar el agua de formación y entregarla en las

condiciones requeridas por el reservorio en el proyecto

de Recuperación Secundaria de Cerro Fortunoso.

• Se comprueba la factibilidad de utilizar la tecnología de

electrocoagulación como alternativa a los métodos

convencionales para tratamiento de agua en proyectos

de recuperación secundaria.

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Juan Pablo De Lucia

Email: [email protected]

Muchas Gracias