33
“AMI (Advanced Manufacturing Ini�a�ve) Final Report” Presented to the attendees of Stephen C. Nolet Senior Director, Innovation & Technology TPI Composites, Inc. August 26, 2014 Wind Turbine Blade Workshop 2014

Sandia 2014 Wind Turbine Blade Workshop- Nolet

Embed Size (px)

Citation preview

“AMI  (Advanced  Manufacturing  Ini�a�ve)  Final  Report”   Presented to the attendees of Stephen C. Nolet Senior Director, Innovation & Technology TPI Composites, Inc. August 26, 2014  

Wind Turbine Blade

Workshop 2014

Acknowledgements  

›  Sandia  Na�onal  Laboratories/US  Department  of  Energy  (Dr.  Daniel  Laird  and  Jose  Zayas)  and  the  State  of  Iowa  (Shelly  Peterson)  through  the  Iowa  State  Power  Fund  for  their  vision  and  support  of  the  AMI  Program.    

›  Ryan  Legg,  Venku  Kavala,  Stephen  Johnson  at  General  Electric  for  their  remarkable  material  and  engineering  support.    

›  Rahul  Yarala  and  Eric  Harvey  at  the  Wind  Turbine  Test  Center,  MassCEC  in  Charlestown  Massachuse�s  for  their  dedicated  effort  in  tes�ng  the  ATBD.  

›  NEPTCO  (Joel  Gruhn),  BASF  (Tom  McKay),  Milliken  (Sco�  Campbell  and  Tony  Brandon)  and  Henkel  (Jason  Spencer),  and  Graco  (Todd  McDowell)  for  the  material  support  and  process  engineering  support  in  the  building  of  the  ATBD.  

›  And  a  cast  of  hundreds  that  in  one  way  or  another  extended  themselves  to  make  the  task  possible,  including  the  Management  and  Associates  at  TPI  Composites  in  Newton,  Iowa  and  the  Faculty  and  students  at  Iowa  State  University.  

August  26,  2014      |      Page   2  

Advanced  Manufacturing  Ini�a�ve  (AMI)  Three  Way  Collabora�on  of  Federal,  State  and  Private  Industry  

August  26,  2014      |      Page   3  

Three-­‐way  Manufacturing  Research  Collabora�on    3-­‐year+  dura�on    Equal  funding  ($2.1MM  ea)  

–  DOE  –  Iowa  OEI  –  TPI  

   

First  DOE  Wind  Program  AMI  project    Developed  Framework  for  Future  AMI  Projects  

Completed  Iowa  State  Power  Fund  Project  (May  28th  2014)  

PI  –  Daniel  Laird        &  Todd  Griffith  

PI  –  Frank  Peters  

PI  –  Steve  Nolet  

AMII  Scorecard  –  Cycle  Time  Reduc�on  

AMII  Supported  Project   Previous  Cycle  Time  New  Cycle  Time   Overall  Reduc�on   %  Cycle  Red   Notes  Rota�ng  Carts/Material  

Handling  Systems   38.0   35.5   2.5   6.6%   Reduc�on  gained  in  surface  prepara�on  and  peripheral  trim  opera�ons  

Use  of  B-­‐Side  Hea�ng  for  Blade  Skin  Cure  Time  Reduc�on   35.5   33.5   2.0   5.3%   Cure  Time  of  each  Skin  (LP  7  HP)  reduced  

by  one  hour  

Trailing  Edge  Preform  Fabrica�on  

33.5   32.5   1.0   2.6%   20  minute  reduc�on  in  infusion  �me,  40  minute  reduc�on  in  layup  �me.  

Component  Handling  Systems   32.5   30.0   2.5   6.6%  Improved  material  movement  eliminates  wasted  �me  wai�ng  for  overhead  bridge  crane  movements.  

Development  of  Bond  Cap  Preform  Sec�on  

30.0   29.0   1.0   2.6%   Reduc�on  gained  by  parallel  fabrica�on  of  complex  bond  cap  layup.  

Use  of  3D  Projected  Laser  Guidelines  for  Layup  and  Fixture  

Loca�on  

29   27.25   1.75   4.6%  Gained  efficiencies  in  both  dry  layup  of  ki�ed  glass  layups  as  well  as  loca�on  of  cri�cal  bonded  components  

Proprietary  AMII  Projects   27.25   24.0   3.25   8.6%      

Totals:   14.0   36.8%  

… an important AMI goal!

August  26,  2014      |      Page   4  

AMII  Scorecard  –  Labor  Reduc�on  AMII  Supported  Project   Star�ng  Labor  

Content  New  Labor  

Content  Overall  

Reduc�on   %  Labor  Red   Notes  

Rota�ng  Carts/Material  Handling  Systems   752.0   736.5   15.5   2.1%   Reduc�on  gained  in  surface  prepara�on  

and  peripheral  trim  opera�ons  

Use  of  B-­‐Side  Hea�ng  for  Blade  Skin  Cure  Time  Reduc�on   736.5   728.5   8.0   1.1%  

Cure  Time  of  each  Skin  (LP  7  HP)  reduced  by  one  hour  with  four  

individuals  supervising  blade  cure  

Trailing  Edge  Preform  Fabrica�on  728.5   720.5   8.0   1.1%   Layup  to  preform  is  MUCH  quicker  than  

direct  to  Skin  Mold  

Component  Handling  Systems   720.5   705.5   15.0   2.0%  Improved  material  movement  

eliminates  wasted  �me  wai�ng  for  overhead  bridge  crane  movements.  

Development  of  Bond  Cap  Preform  Sec�on  

705.5   697.5   8.0   1.1%   Much  less  complex  layup  of  bond  cap  .    8  D/L  save  an  hour.  

Use  of  3D  Projected  Laser  Guidelines  for  Layup  and  Assembly  

697.5   670.5   27.0   3.6%   Labor  Savings  in  Lay-­‐up  and  Assembly  Op's  with  8  Person  Crew  

Proprietary  AMII  Projects   670.51   647.8   22.75   3.0%               Totals:   104.2   13.9%      

›  Worth  no�ng  this  scorecard  does  NOT  include  the  work  accomplished  by  Iowa  State  University  which  is  expected  to  result  in  material  handling/dispensing/forming  systems  that  will  have  direct  impact  on  labor  content.  

August  26,  2014      |      Page   5  

The  Labor  Challenge:  Automa�on?  

›  Automa�on  of  aerospace  composite  manufacturing  is  virtually  rou�ne  with  hundreds  of  prepreg  tape  machines  opera�ng  across  the  globe.  

›  Return  on  CAPEX  is  rapid  for  structures  with  cost  of  finished  goods  from  $200  to  $700/lb  as  opposed  to  $5.00  to  $10.00/lb  required  for  the  energy  markets.  

›  AMI  evaluated  most  aspects  of  automa�on  for  material  placement  

–  Dry  broadgoods  –  Prepreg  materials  –  Towpreg  materials  –  Large  and  small  components  

›  In  all  cases    the  capital  cost  and  the  resul�ng  impact  on  labor  content  has  not  even  been  close  to  jus�fy  such  investment  

–  Cycle  �me  adversely  impacted  –  Labor  impact  marginal  at  best  

August  26,  2014      |      Page   6  

AMII  Project  #11002:  Automa�on  in  Blade  Finishing  

›  Blade  molding  opera�ons  account  for  only  50%  of  total  labor  content.  

–  Finishing  opera�ons  offer  opportunity  for  cost-­‐effec�ve  CAPEX  spending.  

–  Robo�c  Flange  Trim  and  Compliant  grinding/finishing,  scuff  sanding  was  recommend  for  funding  by  the  AMI  TSC  

›  The  CAPEX  can  be  shown  to  yield  an  acceptable  ROI  and  impact  blade  D/L  in  a  meaningful  way.  

›  However,  the  Program  ul�mately  halted  ac�vity  before  funds  were  expended.  

–  Large  cost  and  marginal  impact  simply  were  not  favorable  enough  for  the  limited  AMI  Dollars.  

August  26,  2014      |      Page   7  

The  Advanced  Technology  Blade  Demonstrator  (ATBD)    ›  AMI-­‐  Blades  Program  has  iden�fied  material  technologies  that  offer  

significant  benefit  to  the  manufacturing  of  mul�-­‐megawa�  scale  wind  turbine  blades.  

›  The  ATBD  incorporated  these  technologies  in  the  fabrica�on  of  a  48.7m  mul�-­‐megawa�  wind  turbine  blade  to  demonstrate    –  Impact  on  manufacturing  cycle  �me,    –  Reduc�on  of  labor  content  and    –  Improve  product  robustness  and  performance    

  Lower  rotor  mass    Reduc�on  in  cost  of  quality  

›  The  fabricated  (  August  2013)  rotor  blade  completed  full  structural  sta�c  and  fa�gue  tes�ng  at  the  MassCEC  Wind  Turbine  Test  Center  –  Validate  the  ability  of  these  advanced  materials  to  with  stand  the  rigors  wind  

blade  applica�ons  –  Shorten  �me  to  acceptance  

›  Purpose  of  tes�ng    was  to  remove  the  apparent  risk  of  applying  novel  materials  into  the  design  and  use  of  a  mul�-­‐megawa�  scale  wind  blades.  

August  26,  2014      |      Page   8  

Fiberglass  Rod  Pack  ›  More  than  a  12  hour  cycle  �me  reduc�on*  and  75  hour  

reduc�on  in  D/L  –  60%  fewer  plies  –  Higher  rate  of  applica�on  to  mold  –  Much  lower  infusion  �me  –  Cure  �me  reduced  by  as  much  as  80%  

›  Significant  blade  weight  reduc�on    –  240kg-­‐f  per  blade  –  Higher  specific  proper�es  (extend  capability  of  blade  before  

resor�ng  to  carbon  fiber  reinforcements.  

›  Elimina�on  of  spar  cap  mold  (direct  lay  in  skin  molds)  –  Reduce  CAPEX  in  new  blade  development  –  Reduce  footprint  in  factor  to  extend  capacity  per  square  

meter  

›  Reduc�on  of  a  significant  volume  of  cure  materials  that  become  part  of  the  waste  stream  

›  Elimina�on  of  primary  failure  mode  and  reason  for  part  rejec�on:  Spar  cap  waves.  

*Cycle  �me  defined  here  as  cycle  for  spar  cap  component  mfg  NOT  blade  CT.  

August  26,  2014      |      Page   9  

RodPack  Design  of  Suc�on  Side  (LP)  Spar  Cap  for  the  ATBD  

›  S�ffness  Match  (EA)  RodPack  laminate  with  970gsm  infused  UD  glass  

August  26,  2014      |      Page   10  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

Spar  Cap  Total  Thickne

ss  (mm)

Blade  Span  Location   (mm)

Spar  Cap  Thickness  vs.  Span  Location  UD  970  and  RodPack  Designs

UD  970  Spar  Cap

RodPack  Spar  Cap

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1000.00

1200.00

1400.00

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

Sect

ion  

Mod

ulus

 of  L

amin

ate,

 EA  

(MPa

*m^2

)

Blade  Span  Location   (mm)

Spar  Cap  Section  Modulus  vs.  Span  Location  UD  970  and  RodPack  Designs

UD  970  Spar  Cap

RodPack  Spar  Cap

›  Result  is  a  nearly  20%  thinner  (and  lighter)  spar    

TYCOR  Sandwich  Core  ›  Up  to  a  90  minute  cycle  �me  reduc�on  

projected  ›  More  accurate  ki�ng  and  be�er  fit  in  mold  

–  More  dimensionally  stable  than  balsa    –  Easily  machined  and  shaped  with  compressive  

compliance  to  fit  up  more  quickly  and  accurately  than  foam  

›  15  hour  reduc�on  in  D/L  (less  �me  fi�ng  core)  ›  Reduc�on  in  BoM  cost  

–  Lower  material  cost  vis-­‐à-­‐vis  SAN  foam  –  Lower  resin  consump�on  

›  Poten�al  Reduc�on  of  100kg  in  blade  weight    ›  Posi�ve  impact  on  downstream  finishing  

opera�ons  may  reduce  labor  content  further  ›  Shortened  infusion  �me  

August  26,  2014      |      Page   11  

BASF  Latent  Cure  Epoxy  Matrix  

›  Up  to  a  2  ½  hour  skin  mold  cycle  �me  benefit    ›  Shortened  cure  �me  and  more  reac�ve/faster  

infusion  with  reduced  resin  viscosity  –  Latent  system  allows  for  higher  infusion  

temperatures  reducing  viscosity  –  Shortening  cure  �me  

›  Lower  exotherm  resul�ng  in  less  matrix  cracking    –  Extended  tool  life  –  Thick  root  sec�ons  remain  cooler  and  less  prone  to  

voids,  resin  cracking  and  root  waves  

›  Cycle  �me  reduc�on  translates  into  8  to  12  hour  D/L  reduc�on  

Latent cure epoxy infusion resins remain liquid under higher ambient conditions but polymerize quickly once above a given “target temperature”. Combining high reaction rates while maintaining low exothermicity

August  26,  2014      |      Page   12  

Use  of  Polyurethane  Bond  Paste  for  Blade  Assembly    ›  Up  to  2  hour  reduc�on  in  bond  cure  �me  

›  Room  temperature  cure  so  less  energy  usage  –  Eliminate  wait  �me  for  temperature  rise  on  part  –  More  uniform  temperature  distribu�on  (ambient)  and  

reac�on  kine�cs  

›  Less  squeeze  out  and  material  creep  at  lower  temperature  

›  No  problem  with  bead  shape  reten�on  or  paste  separa�on  from  blade  during  turning  

›  Polyurethane  bond  paste  materials  are  –  More  tolerant  of  off-­‐ra�o  mixing  –  Much  less  sensi�ve  to  surface  prepara�on  –  Provide  higher  elonga�on/toughness  so  long  term  

fa�gue  performance  is  likely  be�er  

›  Lower  capital  cost  for  dispensing  equipment  ($40K  versus  $250k)  

August  26,  2014      |      Page   13  

Co-­‐Bonded  Shear  Webs  During  Skin  Infusion  (General  Electric  Patent  Pending)    

›  Current  prac�ce  for  blade  assembly  (post  infusion  of  shell  molds)  includes  the  bonding  of  one  or  more  shear  webs  to  the  “turning  side”  of  the  mold  set.  –  This  prac�ce  involves  a  bonding  cycle  of  over  

4  ½  hours    –  Apply  bond  paste  and  locate  shear  web  –  Wait  mul�ple  hours  for  hea�ng  and  curing  

epoxy  bond  paste  ›  The  proposed  approach  involves  co-­‐bonding  

the  shear  web  components  as  part  of  the  shell  infusion  process.  

–  Up  to  3  ½  hour  cycle  �me  reduc�on  versus  independent  bonding  opera�on  a�er  skin  cure  

–  Resul�ng  in  a  thinner,  lighter  and  lower  cost  (epoxy  infusion  resin  instead  of  bond  paste)  

 

August  26,  2014      |      Page   14  

Projected  Impact  on  AMI  Program  Goals  

Advanced  Technology  Blade  Ac�vity  

Cycle  Time  Reduc�on  (hr)  

Labor  Reduc�on  (hr)  

Fiberglass  RodPack   -­‐-­‐   75  

TYCOR  Sandwich  Core   1.5   15  

Latent  Cure  Epoxy  Resin   2.5   12  

Use  of  MMA/PU  Bond  Paste   2.0   16  

Implementa�on  of  Co-­‐Bonded  Shear  Webs   3.5   28  

Totals   6.0   118  

August  26,  2014      |      Page   15  

›  RodPack  Spars  and  Root  Prefabs  

August  26,  2014      |      Page   16  

Manufacturing  ATBD  

Manufacturing  ATBD  

›  Shear  Web  Fabrica�on  

August  26,  2014      |      Page   17  

Manufacturing  ATBD   ›  Shell  fabrica�on  

August  26,  2014      |      Page   18  

Manufacturing  ATBD  

›  Mold  Shells  

August  26,  2014      |      Page   19  

Manufacturing  ATBD  ›  Blade  Assembly  

August  26,  2014      |      Page   20  

Manufacturing  ATBD  

Assembled  Blade  

August  26,  2014      |      Page   21  

ATBD  Weight  and  Balance  

Blade  Serial  Number   60179ATB  Produc�on  

Nominal  Balance  Informa�on          

Final  Weight          Z=0m  weight   4,133   kg  

Z=28.7657m  weight   4,756.5   kg          

Balance  Mass   8,889.5   kg   9,078.6  Balance  Moment  about  

R=0  148,220   kg-­‐m   150,634  

Center  of  Gravity,  R   16.7   m  Center  of  Gravity  from  

end  face,  Z  15.4   m  

Engineering Estimate of another 200kg+ weight saved by:

  Eliminating biax “filler” plies need to fill bond gap formed by production shear web height. o  biax filler plies alone added 186.5kg back to spar cap weight in this blade

  Use of TYCOR W2.0 where W4.0 was mistakenly placed in wide area of trailing edge on LP surface.

August  26,  2014      |      Page   22  

ATBD  Blade  Tes�ng  at  Mass  CEC  WTTC  ›  Full  Sta�c  and  Fa�gue  test  regime  based  

upon  the  requirements  of  the  GE  1.7-­‐100  Class  III  Wind  Turbine.  

›  Fully  instrumented  tes�ng  included  comprehensive  use  of  Digital  Image  Correla�on  for  wide  area  displacement/strain  imaging  (University  of  Massachuse�s  at  Lowell).  

›  Test  Protocol:  –  100%  maximum  flapwise  and  edgewise  

loading    –  2  x  106  cycles  edgewise  loading  –  1  x  106  cycles  flapwise  loading  –  100%  maximum  sta�c  edgewise  loading  –  Test  to  failure  sta�c  flapwise  loading.  

August  26,  2014      |      Page   23  

ATBD  Sta�c  Test  Work  ›  Load  Saddle  Informa�on  

August  26,  2014      |      Page   24  

›  Max  Flap  Results  

›  Min  Flap  Results  

ATBD  Edgewise  Fa�gue  Test  Work  ›  Actual  Test  Running  Time  of  Test  

August  26,  2014      |      Page   25  

›  Applied  Edge  Moment  and  Target  

ATBD  Flapwise  Fa�gue  ›  Tes�ng  used  MTS/NREL  GREX  (Ground  based  

Resonance  Excita�on)  actuator  for  cyclic  loading.  

August  26,  2014      |      Page   26  

ATBD  Flap  Fa�gue  Test  

›  At  311k  cycles,  unreinforced  sec�on  of  Shear  Web  at  (under  GREX  actuator)  23.9m  exhibited  unstable  crack  along  interface  of  HP  surface.  

›  Repair  to  shear  web  was  completed  and  blade  returned  to  test  stand  for  comple�on  of  flap  fa�gue  

›  On  May  1st  2014  the  ATBD  completed  1.03  x  106  flap  cycles  of  fa�gue  loading  

August  26,  2014      |      Page   27  

›  Flap  fa�gue  test  running  schedule  

Vertical Shear induced crack along unreinforced are of Leading edge shear web

Repaired section includes both LE and TE Webs

Post  Fa�gue  Sta�c  Tes�ng  

›  Min/Max  edge  and  Min/Max  Flap  sta�c  test  pulls  were  completed  to  100%  ul�mate  design  load.  

›  Addi�onal  work  sta�c  test  work  was  approved  and  included  sta�c  tes�ng  at  115%  of  Target  Sta�c  Load.  

›  115%  Min  Flap  Load  condi�on  completed  

›  At  115%  of  Max  Flap  Target  Load,  ATBD  blade  failed  in  a  catastrophic  mode.  

›  Valida�on  of  the  performance  was  complete.  

August  26,  2014      |      Page   28  

Post  Fa�gue  Maximum  Flapwise  Sta�c  Test  

›  At  115%  of  Target  Max  Flap  Sta�c  Load  the  ATBD  had  had  enough  

August  26,  2014      |      Page   29  

Maxim Flap Test – preload condition Static load failure at 115% of Target Max Flap Load

Impact  of  ATBD  on  AMI  Blade  Cycle  Time  Scorecard  

AMII  Supported  Project Previous  Cycle  Time New  Cycle  Time Overall  Reduction %  Cycle  Red Notes

Rotating  Carts/Material  Handling  Systems

38.0 35.5 2.5 6.6%Reduction  gained  in  surface  preparation  and  

peripheral  trim  operationsUse  of  B-­‐Side  Heating  for  Blade  Skin  

Cure  Time  Reduction35.5 33.5 2.0 5.3%

Cure  Time  of  each  Skin  (LP  7  HP)  reduced  by  one  hour

Trailing  Edge  Preform  Fabrication 33.5 32.5 1.0 2.6%20  minute  reduction  in  infusion  time,  40  minute  

reduction  in  layup  time.

Component  Handling  Systems 32.5 30.0 2.5 6.6%Improved  material  movement  eliminates  

wasted  time  waiting  for  overhead  bridge  crane  movements.

Development  of  Bond  Cap  Preform  Section

30.0 29.0 1.0 2.6%Reduction  gained  by  parallel  fabrication  of  

complex  bond  cap  layup.

Use  of  3D  Projected  Laser  Guidelines  for  Layup  and  Fixture  Location

29 27.25 1.75 4.6%Gained  efficiencies  in  both  dry  layup  of  kitted  

glass  layups  as  well  as  location  of  critical  bonded  components

Proprietary  AMII  Projects 27.25 24.0 3.25 8.6%

Fiberglass  RodPack 24.00 24.0 0.0 0.0%Spar  Cap  Manf  does  not  impact  Mold  Shell  Cycle  

(Parallel  Operation)

TYCOR  Sandwich  Core 24.00 22.8 1.2 3.2% Shortened  core  installation

Latent  Cure  Epoxy  Resin 22.77 20.7 2.05 5.4% reduced  curing  time  in  mold

Use  of  MMA/PU  Bond  Paste 20.71 19.1 1.64 4.3% Shortened  bond  cycle  time

Implementation  of  Co-­‐Bonded  Shear  Webs

n/a 0.0 0.00 0.0% Project  not  completed/not  included  in  analysis

Totals: 18.9 49.8%

Advanced  Technology  Blade  Demonstration  Efforts

August  26,  2014      |      Page   30  

Impact  of  ATBD  on  AMI  Blade  Labor  Scorecard  AMII  Supported  Project Starting  Labor  Content New  Labor  Content Overall  Reduction %  Labor  Red Notes

Rotating  Carts/Material  Handling  Systems 752.0 736.5 15.5 2.1% Reduction  gained  in  surface  preparation  and  

peripheral  trim  operations

Use  of  B-­‐Side  Heating  for  Blade  Skin  Cure  Time  Reduction 736.5 728.5 8.0 1.1% Cure  Time  of  each  Skin  (LP  7  HP)  reduced  by  one  

hour  with  four  individuals  supervising  blade  cure

Trailing  Edge  Preform  Fabrication 728.5 720.5 8.0 1.1% Layup  to  preform  is  MUCH  quicker  than  direct  to  

Skin  Mold

Component  Handling  Systems 720.5 705.5 15.0 2.0% Improved  material  movement  eliminates  wasted  time  waiting  for  overhead  bridge  crane  movements.

Development  of  Bond  Cap  Preform  Section 705.5 697.5 8.0 1.1% Much  less  complex  layup  of  bond  cap.  8  D/L  save  an  

hour.Use  of  3D  Projected  Laser  Guidelines  for  Layup  and  

Fixture  Location697.5 670.5 27.0 3.6% Labor  Savings  in  Lay-­‐up  and  Assembly  Op's  with  8  

Person  Crew

Proprietary  AMII  Projects 670.5 647.8 22.8 3.0%

Fiberglass  RodPack 647.76 586.2 61.6 8.2% Significant  savings  in  Layup,  infuision  preparation  and  Infusion  time  and  cure  time

TYCOR  Sandwich  Core 586.15 573.8 12.3 1.6% Reduction  in  labor  content  for  core  installation

Latent  Cure  Epoxy  Resin 573.83 564.0 9.9 1.3% Reduction  in  labor  content  for  part  cure

Use  of  MMA/PU  Bond  Paste 563.98 550.8 13.1 1.7% Reduction  in  Labor  for  bond  assembly

Implementation  of  Co-­‐Bonded  Shear  Webs n/a 550.8 0.0 0.0% Project  not  completed

Totals: 201.2 26.8%

Advanced  Technology  Blade  Demonstration  Efforts

August  26,  2014      |      Page   31  

AMI  –  Blades,  Final  Thoughts  

›  Completed  AMI-­‐Blades  28  May  2014  ›  Nearly  a  50%  reduc�on  in  Mold  CT  and  29%  reduc�on  in  

Labor.  ›  Integrated  large  scale  automa�on  is  s�ll  elusive,  however  

applying…  –  Local  material  handling  systems  –  Parallel  part  processing  –  Accelerated  cure  processing  through  directed  hea�ng  –  And  advanced/innova�ve  materials  technologies…  

Has  resulted  in  significant  reduc�ons  in  cycle  �me  and  labor  content  while  improving  infusion  process  reliability  and  capability.    

August  26,  2014      |      Page   32  

Driving  Composites  Innova�on