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Jornadas técnicas: nuevas técnicas aplicadas al sector de la depuración de aguas residuales
“Integral Management Model for PhosphorusRecovery and Reuse from Urban Wastewater”
PHORWater LIFE+ project
LIFE12ENV/ES/000441
With the contribution of the LIFE financial instrument of the European Union
Introducción
Seguridad alimentaria/Impacto medioambiental
Escasez de fósforo (P)
+
Limitaciones de vertido cada vez más exigentes /problemas en EDAR con eliminación biológica de fósforo
+
Limitaciones de aplicación de lodo en agricultura
Gestión sostenible de este recurso en EDAR3
Objetivo
El principal objetivo de PHORWater es demostrar a escala
semi-industrial la viabilidad y sostenibilidad de una correcta
gestión del P en una EDAR obteniendo estruvita mediante un
proceso de cristalización controlada
4
Qué nos hace diferentesPHORWater va de menos a más en tres niveles diferentes
Precipitación de estruvita
Configuración de la línea de lodos
EBPR
• Reactor simple y de fácil control• Bajo P en el efluente• El P se recupera como estruvita• Menos P en el lodo
• Menor precipitación incontrolada
• Más P disponible
• Eliminación de P• Menos reactivos• Menor producción de fangos
5
Fases del proyecto1. Gestión integral del P en la EDAR para su recuperación.
2. Diseño e implementación de la planta de recuperación de P.
3. Validación de estruvita.
4. Ensayos de aplicación de estruvita.
5. Viabilidad económica
6
EDAR de Calahorra
Capacidad de tratamiento: 23.000 m3/d
Configuracion: EBPR (A2O)
Digestión anaerobia de lodos primarios y secundarios
7
Caracterización de la línea de aguas y lodos
Puntos de muestreo en la línea de agua
Puntos de muestreo en la línea de lodos
SIDSTREAM RETURNS
SIDESTREAM RETURNS
Primary Settling
Secondary Settling
Primary Sludge
ThickeningMixing
Chamber
Anaerobic Digestion
Secondary Anaerobic Digestion
Sludge Dewatering
SIDSTREAM RETURNS
PRE
AN
OX.
CRYSTALLIZATION
Secondary Sludge
Thickening
Campañas analíticas
• Para determinar laeficiencia en la eliminaciónde P en la línea de agua.
• Para estudiar los procesosde precipitación en la líneade lodos.
8
Eliminación de P en la línea de aguas = 76%
SIDSTREAM RETURNS
SIDESTREAM RETURNS
Primary Settling
Secondary Settling
Primary Sludge
ThickeningMixing
Chamber
Anaerobic Digestion
Secondary Anaerobic Digestion
Sludge Dewatering
SIDSTREAM RETURNS
PRE
AN
OX.
CRYSTALLIZATION
Secondary Sludge
Thickening
Estudio viabilidad recuperación de P
9
37.8
163.2
87.599.2
84.6
1.3
PO4-P (mg/L)
Mg2+ (mg/L)
Ca2+ (mg/L)
34.9 16024.4 98.5
56.1 159
15.0 69.912.2 63.3
La mayor disponibilidad de P
tiene lugar en la cámara de mezcla.
El punto de mayor pérdida de P es el
digestor anaerobio
13% P que entraen la línea de
lodos estádisponible para
su recuperación
La EDAR de Calahorra se ha simulado con el softwareDESASS© usando los datos experimentales obtenidos.
Se propusieron diferentes estrategias para:
• Reducir la alta precipitación de P observada en el digestor. • Obtener una corriente con una elevada concentración de fosfato que
pueda ser usada en una cristalización posterior.
Configuración optima:
Configuración óptima de la EDAR para la recuperación de P
ELUTRIACIÓN DEL FANGO MIXTO EN EL ESPESADOR DE GRAVEDAD
10
SIDESTREAMRETURNS
SIDESTREAMRETURNS
PrimarySettling
SecondarySettling
PrimarySludge
ThickeningMixing
Chamber
AnaerobicDigestion
SecondaryAnaerobicDigestion
SludgeDewatering
PRE
AN
ÓX.
Elutriation flowCRYSTALLIZATION
Digestion flow
SecondarySludge
Thickening
SIDESTREAMRETURNS
CRYSTALLIZATION
Validación de la nueva configuración
11
79.3
122
100100
80.3
1.8
PO4-P (mg/L)
Mg2+ (mg/L)
Ca2+ (mg/L)
47.1 16422.2 120
49.0 199
14.2 81.04.3 80.8
Eliminación de P promedio en la línea de aguas= 78%
25% del P que entra en la
línea de lodosestá
disponiblepara su
recuperación
Disminuye el P que se perdía en la
digestión anaerobia
ConvencionalPhosphorus lost (gP/kg sludge):Precipitation in the digester 9,5Total P lost 13,8Phosphorus available (gP/kg sludge):Primary sludge overflow 0,4Total P available 2,1%P available 13
Sin elutriación
Validación de la nueva configuración
12
Con elutriación
La pérdida de P en el digestor anaerobio se
reduce en un 43%
La disponibilidad de P en el sobrenadante del espesador
era casi 4 veces mayor
NuevaPhosphorus lost (gP/kg sludge):Precipitation in the digester 5,0Total P lost 10,8Phosphorus available (gP/kg sludge):Primary sludge overflow 1,5Total P available 3,6%P available 25
Fases del proyecto1. Gestión integral del P en la EDAR para su recuperación.
2. Diseño e implementación de la planta de recuperación de P.
3. Validación de estruvita.
4. Ensayos de aplicación de estruvita.
5. Viabilidad económica
13
Diseño e implementación del proceso de cristalización
Diseñado para tratar 20 m3/d (HRT=2,5h)
El reactor se compone de:• Una zona de reacción agitada donde la
precipitación tiene lugar.• Zona de sedimentación para mantener las
partículas dentro del reactor.
El reactor se opera de forma continua en lafase líquida y de forma discontinua en lafase sólida.
14
Operational parameter Set ValuepH 8.7Molar ratio (Mg/P) 1.6
Inlet flow (m3/d) 12.5Reaction zone HRT (h) 4.0Total HRT (h) 9.8Agitator speed (rpm) 55[Mg2+] (mg Mg/L) 4800
15
Implementación de la planta de recuperación de estruvita
Análisis del proceso
99,1
PO4-P (mg/L)
Star
t-up
<10
9,5 kg/d estruvita–1,2kgP/dia
Struvite
Eficiencia de precipitación = 88%
Se recupera el 86% de la estruvita cristalizada
Operational parameter Set ValuepH 8.7Molar ratio (Mg/P) 1.3
Inlet flow (m3/d) 20,0Reaction zone HRT (h) 2.5Total HRT (h) 6.1Agitator speed (rpm) 69[Mg2+] (mg Mg/L) 4800
En operación desde mayo de 2015
40% del caudal del sobrenadante
Validación de la estruvitaCaracterísticas de los cristales obtenidos
Microscopia electrónica SEM-EDAXmuestra que la estruvita es elprincipal producto
16
12,1% P5,7% N9,0% Mg 6.8 % Ca
0,8 %
Carbono orgánico total(TOC)
Pureza de la estruvita≈ 91%
Requisitos establecidos desde la Plataforma (ESPP ):
P: 10.0-13.9% MgO: 13.1-18.1% N: 4.6-6.3% TOC < 2%
Tamaño de partícula entre 540-806 μm
Validación de la estruvitaCaracterísticas de los cristales obtenidos
17
Requisitos propuestos (ESPP): Cd: 60 mgCd/kgP2O5 Cr(VI): 2 mg/kg dry matter Hg: 2 mg/kg dry matter Ni: 120 mg/kg dry matter Pb: 150 mg/kg dry matter As: 60 mg/kg dry matter
Requisitos propuestos (ESPP): Organic contaminants (limits):
PAHs: 6 mg/kg dry matter Salmonella spp: 0 in 25g E. coli: 1000 CFU/g Enterococos: 1000 CFU/g
RD 1310/1990 (Sludge on
land)
RD 506/2013 Fertilizers
Conventional fertilizer
Struvite obtained
Zn 2500 1000 166 <2Cd 20 3 7.4 <3Cr 1000 300 89.5 <2Cu 1000 400 - <2Ni 300 100 14.8 <3Pb 750 200 2.9 <6
All measurements in mg/kg of dry matter
Cumple con los requisitos
Fases del proyecto1. Gestión integral del P en la EDAR para su recuperación.
2. Diseño, construcción e implementación de la planta de recuperación de P.
3. Validación de estruvita.
4. Ensayos de aplicación de estruvita.
5. Viabilidad económica
18
19
Ensayos agronómicos de aplicación de la estruvita
ObjetivoEstudiar si la aplicación de la estruvita mejora la calidad y el rendimiento del cultivo de patata y trigo.
1. Comparación entre la estruvita y la fertilizaciónconvencional.
2. Analizar que estrategia de abonado es mejor: estruvita como abonado de fondo o estruvita sola (fondo y cobertera).
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Ensayos de aplicación agrícola Programas de fertilización empleados:
Patata
Trigo
Trt. Nº Descripción Concent.(NPK) % Tipo Dosif (kg/ha) Aplicación1 STRUVITE 5,7-12,6-0 GR 1170 Fondo y cobertera
2
STRUVITE 5,7-12,6-0 GR 1100 FondoSOLUCROS 0-0-51 GR 140 FondoUREA 46-0-0 GR 150 CoberteraLIKI-K 3-0-32 SL 10 Cobertera
3
HEROGRA ABOSOL 11-11-11 L 1000 FondoUREA 46-0-0 GR 150 CoberteraLIKI-K 3-0-32 SL 10 Cobertera
Trt. Nº. Descripción Concent (NPK) % Tipo Dosif (kg/ha) Aplicación1 STRUVITE 5,7-12,6-0 GR 921 Fondo y cobertera
2STRUVITE 5,7-12,6-0 GR 631,6 FondoUREA 46-0-0 GR 150 CoberteraLIKI-K 3-0-32 SL 2 cobertera
3
HEROGRA ABOSOL 11-11-11 L 300 FondoUREA 46-0-0 GR 150 CoberteraLIKI-K 3-0-32 SL 2 Cobertera
Resultados: Rendimiento del cultivo
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RDTOKg/ha
RDTOIncrem.
Struvite 46822.2 105.5
Struvite+conventional
47216.7 106.2
Conventional 44377.8 100.0
PATATA: Resultados positivosen rendimiento y calidad
RDTOKg/ha
RDTOIncrem
Struvite 5060.5 105.8Struvite+
conventional4639.2 97.4
Conventional 4764.4 100.0
TRIGO: Resultados positivosen rendimiento
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En las condiciones de este estudio, la estruvita producida, sola o encombinación con otros fertilizantes, es capaz de obtener una calidad y unrendimiento similar a la fertilización convencional.
Debe considerarse como un fertilizante fosforado y optimizar su uso encombinación con otros fertilizantes para completar las necesidades de NPKde la fertilización convencional.
Es necesario seguir investigando:
- Continuidad del estudio en estas mismas parcelas para ver el efecto de ladisponibilidad del P para la planta a lo largo de diferentes campañas.
- Analizar otros cultivos y otro tipo de suelos con diferente textura y pH.
Ensayos de aplicación agrícola
Fases del proyecto1. Gestión integral del P en la EDAR para su recuperación.
2. Diseño, construcción e implementación de la planta de recuperación de P.
3. Validación de estruvita.
4. Ensayos de aplicación de estruvita.
5. Viabilidad económica
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Validación del procesoAnálisis económico
A nivel interno:
Costes de inversión: 136.202 €
En un periodo de 4 años y medio se recupera la inversión
Costes/ahorros €/kgPConsumo de cloruro de magnesio 1,42 -Consumo de hidróxido de sodio 5,00 -Gastos mantenimiento equipos 3,89 -Producción de estruvita 2,39 +Reducción de la producción de lodos 3,41 +Polielectrolito no consumido 3,66 +Ahorro energético 77,13 +
76,28 +
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Teniendo en cuenta también los aspectos medioambientales:
1. Emisiones de CO2 evitadas por el ahorro energético conseguido y por el transporte y fabricación de fertilizantes suman 81,11 Ton CO2/año
2. Tras 15 años de vida útil, el proyecto genera:- beneficio económico de 316.788€- beneficio ambiental de 857.568€ (por evitar el vertido adicional de P al cauce público)
viabilidad tanto económica como medioambiental.
3. La duración de los contratos de explotación dificulta que haya un incentivo económico para realizar estas inversiones
Validación del procesoAnálisis económico
Con la elutriación en el espesador de gravedad del lodo dela cámara de mezcla se consigue:• Reducir el P que entra a la digestión anaerobia minimizando los
problemas de precipitación.• Incrementar la disponibilidad de P en el espesador de gravedad de
0.4 a 1.5 g P/kg lodo.
La cristalización del sobrenadante del espesador degravedad:• Muestra una buena precipitación del P y buenas eficiencias de
recuperación• Buenas características del producto obtenido.
Se incrementarían los beneficios del proceso:• Usando dos corrientes: sobrenadante del espesador y el escurrido
de la centrífuga.
Conclusiones
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Conclusiones
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Los ensayos agrícolas muestran una buena respuesta de laestruvita como fertilizante.
El estudio de viabilidad económica muestra: una capacidad de recuperación de la inversión en 4,5 años. el valor ambiental de esta recuperación el beneficio a lo largo de la
vida útil del proyecto es muy importante.
Todavía es necesario abordar: aspectos de mercado (precio, tamaño, aceptación consumidores…) que la legislación avance para que pueda tener salida el producto
en el mercado (Revision EU Fertilizer regulation EC 2003/2003).