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CENTRAL TÉRMICA ALTO VALLE
DUKE - ENERGY
CENTRAL TERMICA CENTRAL TERMICA ALTO VALLEALTO VALLE
CENTRAL TÉRMICA ALTO VALLE
DUKE - ENERGY
Responsabilidades de TEPSIResponsabilidades de TEPSI
Servicio de tratamiento de aguas Servicio de tratamiento de aguas industriales y de procesos industriales y de procesos
Operación de planta de Operación de planta de osmosis inversa osmosis inversa
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Ciclo de generación de energía
Duke cuenta con 2 ciclos, idénticos entre si.
TURBINA
CONDENSADOR
DESAIREADOR POI
CALDERA
ECONOMIZADOR
EVAPORADOR
SOBRECALENTADOR
CALDERÍN
ALIMENTACIÓN
VAPOR VIVO
VAPOR SATURADO
PURGA
CONSENSADO
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CALDERA:El agua se evapora y eleva su presión.
Condiciones de salida aprox: 300 ºC y 43 Kg/cm.
CONDENSADOR:El vapor que sale de la turbina se condensa por intercambio con agua de río.
TURBINA:Al pasar el vapor por la turbina, realiza un trabajo mecánico, con el cual se genera energía.
DESAIREADOR:El líquido libera sus gases, para ingresar nuevamente en la caldera.
En el circuito se pierde un 5 % del agua el cual se repone con agua de alta calidad alcanzada luego de ser procesada por una planta de osmosis.
Equipos principales:
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Planta de Osmosis Inversa + EDICGenera un agua ultrapura necesaria para mantener las condiciones operativas del sistema, así como también los equipos involucrados.
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Diagrama de Planta de osmosis
EDIC
Membrana de Osmosis
10 µm 5 µm 2 µm
PRODUCTO
RECHAZO
BOMBA DE BAJABOMBA DE ALTA
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Prefiltros:El agua de ingreso es filtrada a través de filtros de 10, 5 y 2 µm ubicados consecutivamente.
Bomba de alta:Entrega la presión suficiente para que el agua atraviese la membrana
Celdas EDIC:A través de una diferencia de potencial se eliminan la mayoría de las sales, purificando aún más el producto.
Equipos principales:
Membrana de osmosis inversa:Genera 2 corrientes:- Permeado: libre de sales (agua que atraviesa la membrana)- Rechazo: concentrado en sales (una parte se elimina y otra se recircula)
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1.1.Servicio de tratamiento de aguas Servicio de tratamiento de aguas industriales y de procesos industriales y de procesos :
1.c) Análisis de las muestras.
1.b) Toma de muestras.
1.a) Recorrida general de planta.
1.d) Almacenamiento y stock de los productos.
1.e) Dosificación
1.f) Entrega diaria de resultados
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2.2.Operación de planta de osmosis Operación de planta de osmosis inversa inversa
2.a) Registro diario de la POI
2.b) Dosificación de la POI
2.d) Limpieza de las membranas
2.c) Cambio de filtros
2.e) Contralavado del filtro de arena
2.f) Regeneración de ablandadores.
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1.a) Recorrida general de planta
Lectura de Acta Charla con operadores
Averiguación de novedades:
Inspección de niveles de tanque y estado de bombas dosificadores
1.b) Toma de muestras
Dejarla correr unos minutos para asegurarse de que sea representativa del punto en cuestión .
Importante:
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Puntos de muestreo:
TURBINA
CONDENSADOR
DESAIREADOR POI
CALDERA
ECONOMIZADOR
EVAPORADOR
SOBRECALENTADOR
CALDERÍN
ALIMENTACIÓN
VAPOR VIVO
VAPOR SATURADO
PURGA
CONSENSADO
Puntos de muestreo
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Alimentación, Purga, Vapor vivo y vapor saturado(muestras enfriadas por intercambio con agua de río)
Condensado
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1.c) Análisis de las muesras:
Purga Alimentación
Condensado Vapor sat.
Vapor vivo
pH X X X X
Conductividad X X X
Alcalinidad parcial
X X
Alcalinidad total X X
Cloruros X X
Dureza total X X X
Sílice X X X X X
Hierro X X X
Cobre X X X
Oxígeno X X
Tipos de análisis en cada muestra
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Purga Alimentación
Condensado Vapor sat. Vapor vivo
pH Diario Diario Diario Diario
Conductividad Diario Diario Diario
Alcalinidad parcial
Diario Diario
Alcalinidad total Diario Diario
Cloruros Diario Diario
Dureza total Diario Diario Diario
Sílice Semanal Semanal Semanal 2 X semana
2 X semana
Hierro Semanal Semanal Semanal
Cobre Semanal Semanal 2 X semana
Oxígeno Semanal Semanal
Periodicidad
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Purga Alimentación
Condensado Vapor sat. Vapor vivo
pH 10-10.5 8.5-10 8.5-9.2 Diario
Conductividad <400 <0.2
Alcalinidad parcial
Alcalinidad total <200
Cloruros
Dureza total <0.2
Sílice <5 <0.02 <0.02 <0.1 <0.1
Hierro <0.5 <0.03 <0.02
Cobre <0.03 <0.03 <0.03
Oxígeno <0.02 <0.02
Especificaciones a mantener
Se manipula la purga y la dosificación para mantener las especificaciones
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1.d) Almacenamiento y stock de productos
Lugares de almacenamiento:
Depósito general
Es el depósito principal, donde se encuentra el stock más grande
Depósito interno
Es el depósito de rápido acceso. Se abastece del depósito general
Stock y retiro de productos:
Se debe realizar una Orden de Trabajo firmadas por los operadores.
Las entradas y salidas del depósito general de Duke se cargan en las planillas de stock.
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Punto de dosificación
ProductoDosificación [cm3/ 3
días]
AlimentaciónATA – V 5000
ATA – V (S) 2000
CalderaATA – C 5000
ATA – C (D)
500
1.e) Dosificación
Los productos se diluyen en agua pretratada Se deja asentada la dosificación en la planilla diaria
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Puntos de dosificación:
TURBINA
CONDENSADOR
DESAIREADOR POI
CALDERA
ECONOMIZADOR
EVAPORADOR
SOBRECALENTADOR
CALDERÍN
CALDERA
ALIMENTACIÖN
Puntos de dosificación
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Puntos de dosificación:Caldera
Alimentación
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1.f) Entrega diaria de resultados
Novedades (cambio de filtros, limpieza de membranas, etc)
Cambio de purga
Entrega de planilla diaria de resultados a los operadores:
Llenado de Acta:
Resultados de análisis
Productos dosificados al circuito
Observaciones
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2.a) Registro diario de la POI
Datos de proceso
o Planilla de control de la POI
Se asientan las dosificaciones y cambios de filtros
Se registra cualquier eventualidad
Se registra al ingresar y antes de retirarse de la planta
Consumos
Observaciones
Incluye: presiones, caudales, modos de operación, etc
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2.b) Dosificación de la POI Productos
Se agregan para evitar incrustaciones de las membranas
Punto de dosificación ( )
Cm³ producto / 10 lts agua
Antiincrustante 1000
Alcalinizante 400
EDIC
Membrana de Osmosis
10 µm 5 µm 2 µm
PRODUCTO
RECHAZO
BOMBA DE BAJABOMBA DE ALTA
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2.c) Cambio de filtros
o Máximo ΔP permitido: 1.3 bar
Filtros de 5 y 10 µm
o Procedimiento en Manual de Operación
o Filtros de 5 µm: se cambian intercalados a los de 10 µm
o Filtros de 10 µm: se cambian cada vez que se supera la presión permitida
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o Se cambian cuando la planta se dispara por baja presión.
Filtros de 2 µm
o En cada carcaza se colocan 6 cartuchos
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2.d) Limpieza de las membranas
Baja productividad (disminución del caudal de permeado)
¿ Cuándo se debe realizar una limpieza?
Pérdida del rechazo de sales
Cuando la planta sale de servicio por mas de 1 día
Necesidad de aumentar la presión de alimentación a la POI
Tipos de limpiezas:
Alcalina
Bactericida
Acida
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1. Llenado de tanque: permeado + producto
Etapas de limpieza
3. Enjuague (45 min aprox)
2. Recirculación (a mayor tiempo mejores resultados)
Existen los procedimientos para cada tipo de limpieza
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2.e) Contralavado del filtro de arena
Diferencial de presión máximo: 0.7 bar
¿ Cuándo se debe realizar el contralavado?
El diferencial de presión en el filtro es el indicador de la suciedad.
Generalmente se mantiene en un diferencial de presión de 0.3 bar
Procedimiento
Circulación del agua en sentido inverso a la operación normal
Procedimiento de lavado del filtro de arena
Tiempo de circulación aprox: 30 min
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2.f) Regeneración de ablandadores
Operación de los evaporadores:
Deben estar regenerados cada vez que entran en servicio los evaporadores
• Cuando la POI sale de servicio
• Cuando la POI no rinde suficiente caudal de producto
Los ablandadores eliminan el Ca y Mg del agua a través de resinas de intercambio iónicas
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Procedimiento
Enjuague en contra-corriente
Enjuague en co-corriente hasta que la dureza sea < 1 ppm
Circulación en co-corriente de solución saturada en NaCL