28
Switchgear Equipments & Switchgear Equipments & Electromechanical Industry and Trade Inc. Electromechanical Industry and Trade Inc. QUALITY PRESENTATION QUALITY PRESENTATION Prepared by Prepared by Quality Ass. and Env. Manager Quality Ass. and Env. Manager Taner KUZU – 29/10/2010 Taner KUZU – 29/10/2010

Quality presentation

Embed Size (px)

DESCRIPTION

quality improvements, lean culture, lean culture profits

Citation preview

Page 1: Quality presentation

Switchgear Equipments &Switchgear Equipments &Electromechanical Industry and Trade Inc.Electromechanical Industry and Trade Inc.

QUALITY PRESENTATIONQUALITY PRESENTATION

Prepared by Prepared by Quality Ass. and Env. ManagerQuality Ass. and Env. ManagerTaner KUZU – 29/10/2010Taner KUZU – 29/10/2010

Page 2: Quality presentation

QUALITY CORE VALUESQUALITY CORE VALUES

SUPPLIERSUPPLIER

SUPPLIERSUPPLIER

CUSTOMERCUSTOMER

BENEFITSBENEFITS

Page 3: Quality presentation

ELİMSAN WAYELİMSAN WAY

Standard workStandard work

Standard partStandard part

Process AssuranceProcess Assurance (Quality in place)(Quality in place)

Analysis with PDCAAnalysis with PDCA

Work with 5SWork with 5S

STANDARD QUALITY STANDARD QUALITY withwith STANDARD WORK STANDARD WORK

STANDARD PRODUCTION STANDARD PRODUCTION with with STANDARD PARTSTANDARD PART

INTERNAL CUSTOMER SATISFACTION INTERNAL CUSTOMER SATISFACTION withwith PROCESS ASSURANCE PROCESS ASSURANCE

PERMENANT SOLUTION AGAINST PROBLEMSPERMENANT SOLUTION AGAINST PROBLEMSwithwith PDCA PDCA

LIVING and MAINTAINING in WORK DISCIPLINELIVING and MAINTAINING in WORK DISCIPLINEwithwith 5S 5S

Page 4: Quality presentation

ELİMSAN / KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ ELİMSAN /QUALITY CONTROL DEPARTMENT

TARİH DATE

İLK KEZ FIRST

TEKRAR REPEAT

SINIF

CLASS

MİKTAR QUANTITY EMNİYETSAFETY

BOYUTSALDIMENSION

1 ÇEVREENVIRONMENT

GÖRÜNÜŞAPPEARANCE

REGULASYONREGULATION

FONKSİYONFUNCTION

NOTLAR/Notes

NEDEN / WHY

(1) (1)

(2) (2)

(3) (3)

(4) (4)

(5) (5)

SORUMLURESPONSIBLE

TARİHDATE

SORUMLURESPONSIBLE

Mehmet KABAOĞLU 08.08.2010 Mehmet KABAOĞLU

KİMWHO

NE ZAMANWHEN

TARİHDATE

Mehmet KABAOĞLU 15.08.2010 15.08.2010

ELİMSAN===>YAN SANAYİ===>ELİMSAN===>YANSANAYİ

Dök.No : 5.0.F.040 Rev : 0 / 20.07.10

UYGUN OLMAYAN ÜRÜN RAPORUNON-CONFORMING PRODUCT REPORT

Kaynaklarda sızdırmazlık kontrolunun yapılmaması

Kalite birimi butür ölçüm yapmaması.

Kaynak yapılırken dikkar edilmemiş

Yapılan kaynak kontrol edilmemiş

Kalite kontrolu yapılmamış

HATANIN TANIMI (RESİM VEYA ÇİZİM İLE)DEFECT DESCRIPTION (PICTURE OR SKETCH)

TARİHDATE

ÖNLEMCOUNTERMEASURE

ÜST ve ALT GÖVDENİN KAYNAKLA MONTAJLANMASI ESNASINDA KAYNAK YAPILAN KISIMDA BOŞLUKLAR KALMAKTA , BU DA SF6 GAZ KAÇAĞININ MEYDANA GELMESİNE NEDEN OLMAKTADIR

ONAYLANMADIĞINDA İSTENENLERREQUEST IF NOT APPROVED

HATANIN AKITILMAMASI İÇİN ACİL GEÇİCİ ÖNLEMURGENT TEMPORARY COUNTERMEASURE TO STOP DEFECT FLOW TO TID

Gerekli önlem alınmıştır , Kaynak kontrolu yapılmaktadır. Mehmet KABAOĞLU

5 NEDEN İLE HATA ANALİZİDEFECT ANALYSIS WITH 5 WHY

ÖNLEMCOUNTERMEASURE

TARİH DATE

Kalite kontrolde kaynak kontrolu yapılarak önlendi.

Kaynak kontrolü yaptırılıyor.

10.08.2010

NEDEN / WHY

ÖNLEMCOUNTERMEASURE

Kaynak operatörüne bilgi verildi

HATANIN TEKRAR OLUŞUMUNU ENGELLEYEN KALICI ÖNLEMPERMENANT C/M AGAINST DEFECT REOCCURENCE

HATANIN AKITILMASINI ENGELLEYEN KALICI ÖNLEMPERMENANT C/M AGAINST DEFECT FLOW-OUT TO TID

HATA TESPİTİ İÇİN KURAL VAR MI? IS THERE ANY RULE FOR DETECTING?KURALA UYULMUŞ MU? RULE FOLLOWED?SIKLIĞI VEYA YÖNTEMİ UYGUN MU? ITS FREQUENCY OR METHOD IS APPROPRIATE?

ÖNLEM HATANIN TEKRAR ÜRETİLMESİNİ TAMAMEN ÖNLÜYOR MU?C/M PREVENTS THE DEFECT FROM REOCCURING THOROUGHLY

KPR- 02 QPR-

NE ZAMANWHEN

RAPOR NO REPORT NO

Y.A. Ve G.A. Montajı

21.07.2010

HATA

PROBLEM

23.07.2010PARÇA GELİŞ TARİHİ / LOT NOPART ARRIVAL DATE / LOT NO

HATA TAKİBİDEFECT FOLLOW-UP

PARÇA NOPART NO

BALIKLI METALKULLANILAN ÜRÜN

PRODUCT NAME

PARÇA ADIPART NAME

YAN SANAYİ / SUPPLIER

SELİM BEYGÖNDERİLEN / TO

ÖNLEM NASIL STANDART HALE GETİRİLECEK? HANGİ FORM GELİŞTİRİLECEK veya GÜNCELLENECEK?HOW TO STANDARDIZE THE COUNTERMEASURE TAKEN? WHICH FORM WILL BE DRAWN UP OR UPDATED?

STANDARTLAŞTIRMA VE ETKİLERİ/STANDARTIZATION AND EFFECTS

23.07.2010ÜST ve ALT GÖVDE MONTAJI

Kaynak kontrolu

HATANIN OLUŞMASININ TEMEL NEDENİROOT CAUSE OF DEFECT OCCURANCE

NEDEN / WHY

10336-10406

GÖNDEREN / SENDER

ONAYLANDI APPROVED

ONAYLANMADI NOT APPROVED

1. HATANIN ANA NEDENİNİ ARAŞTIRIP, HATANIN TEKRAR OLUŞMAMASI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALINIZ.

1. PLEASE INVESTIGATE THE ROOT CAUSE OF THE PROBLEM and TAKE NECESSARY ACTIONS NOT TO GENERATE THE SAME

ONE2. LÜTFEN TÜM SON KONTROL VE OPERATÖRLERİNİZİ PROBLEM İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİNİZ VE HATAYI BİZE

SEVKİNDEN ÖNCE TESPİT EDİNİZ.2. PLEASE INFORM ALL YOUR FINAL CONTROLLERS AND OPERATORS ABOUT THE PROBLEM AND DETECT THE DEFECT BEFORE

DELIVERY TO TID.

NEDEN / WHY

ELİMSAN KALİTE BÖLÜMÜ DEĞERLENDİRMESİELİMSAN QUALITY DEPARTMENT EVALUATION

NEDEN / WHY

SORUMLURESPONSIBLE

FORM ADIFORM NAME

BENZER PROSESE UYGULAMA ADAPTATION TO THE SIMILAR PROCESS

TASARIM TALEBİ DESIGN REQUEST

KALİTE YAYGINLAŞTIRMA QUALITY DEPLOYMENT

PROSES ADIPROCESS NAME

ÖNERİ ve İSTEKLER / SUGGESTION and REQUESTS

MEVCUT ÇALIŞMA DÜZENİ Ekipman, aparat, işgören, parça akışıCURRENT PROCESS OUTLINE Equipment, tool, worker, part flow

27.07.2010

HATANIN AKITILMASININ TEMEL NEDENİROOT CAUSE OF DEFECT NON-DETECTION

NEDEN / WHY NEDEN / WHY

HAZIRLAYAN (PREPARED BY)

SERVET KORKMAZ

ONAYLAYAN (APPROVED BY)

TANER KUZU

KONTROL EDEN (CHECKED BY)

MEMET BULUT

son kontrol yapılacak

NEDEN / WHY

NEDEN / WHY

NEDEN / WHY

S

E

R

1

3

4 5

76

2

8

LINE LINE SATISFACTIONSATISFACTION

Receving problemReceving problemLine complain Line complain

Non-conform part report Non-conform part report sent to SUPPLIERsent to SUPPLIER11

22

33

Corrective actions Corrective actions followed closelyfollowed closely

Supplier monitoring & Improvement SystemSupplier monitoring & Improvement System

Regular visit to SupplierRegular visit to SupplierGENCHI GENBUTSUGENCHI GENBUTSU

KPR No

TarihDate

DurumStatus

01.xls 20.07.2010 4

02.xls 21.07.2010 4

03.xls 02.08.2010 4

04.xls 03.08.2010 4

05.xls 11.08.2010 4

06.xls 16.08.2010 4

07.xls 16.08.2010 4

08.xls 19.08.2010 4

09.xls 22.10.2010 4

10.xls 01.09.2010 4

UYGUN OLMAYAN PARÇA RAPORU LİSTESİNCR FOLLOW UP LIST

11279 Destek Borusu 53,5 ölçüsü uygunsuz. MERTKAP

710 Mekanizma kutusu Ø16 deliklerden biri 15,90 mm geliyor. Yılgenci

15309 Kablo Tesisatı Sigortalara giden kablolar sıkılmamış, eksik bağlantılar mevcutPnp Elektrik

27816 M8 ALTI KÖŞE PERÇİN SOMUN Kafa Kısımları silik şekilde karışık gelmesi Günmak End.

20765 Redüktör Sacı - 1 Elektro Galvaniz Kaplama Kalınlığı Uygunsuz. Balıklı Metal

10336-10406 Üst Alt Gövde Montajı SF6 Gaz kaçağı meydana geliyor,kaynaklar uygunsuz. Balıklı Metal

Parça koduPart code

15308 Kablo Tesisatı Besleme kabloları ters bağlanmış.

Tedarikçi adıSupplier name

Hata nedeniDefect detail

Parça adıPart name

Atlas Enstalasyon

Page 5: Quality presentation

SUPPLIERSUPPLIER

SUPPLIERSUPPLIER

SUPPLIERSUPPLIER

SUPPLIERSUPPLIER

SUPPLIERSUPPLIER

SUPPLIERSUPPLIER

Conditional acceptanceConditional acceptanceNot allowedNot allowedStandard part Standard part assuredassured

ELİMSAN ELİMSAN QUALITYQUALITY SYSTEM SYSTEM

Standard partStandard part Standard workStandard work

Standard DeviationStandard DeviationForm in useForm in useStandard work Standard work assuredassured

Supplier monitoring & Improvement SystemSupplier monitoring & Improvement System

Page 6: Quality presentation

ISO-9001:208 Quality Management systemISO-9001:208 Quality Management system

SYSTEM DOCUMENTS are SYSTEM DOCUMENTS are CONTINOUSLY UPDATEDCONTINOUSLY UPDATED ALL CONTROLLED DOCUMENTS HAS ALL CONTROLLED DOCUMENTS HAS EASY ACCESSEASY ACCESS FOR ALL FOR ALL PRODUCT ASSURANCE HAS BEEN PRODUCT ASSURANCE HAS BEEN STANDARDIZED with INSTRUCTIONSSTANDARDIZED with INSTRUCTIONS DOCUMENT MANAGEMENT DOCUMENT MANAGEMENT FOLLOWED with MASTER LISTFOLLOWED with MASTER LIST

Ana süreç

Alt süreç

T:TALİMATF:FORMBOŞ: PROSEDÜR

NO DOKÜMAN ADIG:GEÇERLİ

YÜRÜRLÜLÜKDEĞİŞİKLİKDEĞİŞİKLİK

NO

FABRİKA1:Şalt

2: Elektr.BÖLÜM

1 0 T 1 GENEL MUDUR GOREV TANIMI G 29.07.2010 - 0 1 YÖNETİM1 0 T 2 YONETIM KURULU ASISTANI GÖREV TANIMI G 03.08.2010 - 0 1 YÖNETİM1 0 T 3 GENEL MUDUR ASISTANI GÖREV TANIMI G 03.08.2010 - 0 1 YÖNETİM

2 0 1 TEKNİK RESİM KONTROL PROSEDÜRÜ G 17.05.2010 13.10.2010 9 1 TASARIM ARGE2 0 2 TASARIM PROSEDÜRÜ G 17.05.2010 13.10.2010 4 1 TASARIM ARGE2 0 T 1 Genel Resim NUmaralandırma ve Kodlama Talimatı G 17.05.2010 13.10.2010 2 1 TASARIM ARGE2 0 T 2 Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri Talimatı G 17.05.2010 13.10.2010 2 1 TASARIM ARGE2 0 T 3 Teknik Şartnamelerin Hazırlanması Talimatı G 17.05.2010 13.10.2010 2 1 TASARIM ARGE2 0 T 4 AR-GE TEKNISYENI GOREV TANIMI G 03.08.2010 - 0 1 TASARIM ARGE2 0 T 5 AR-GE SEFI GOREV TANIMI G 03.08.2010 - 0 1 TASARIM ARGE2 0 T 6 TEKNIK RESSAM GOREV TANIMI G 03.08.2010 - 0 1 TASARIM ARGE2 0 T 7 TASARIM SORUMLUSU GOREV TANIMI G 03.08.2010 - 0 1 TASARIM ARGE2 0 T 8 TASARIM MUHENDISI GOREV TANIMI G 03.08.2010 - 0 1 TASARIM ARGE2 0 T 9 TASARIM SEFI GOREV TANIMI G 03.08.2010 - 0 1 TASARIM ARGE2 0 T 10 Elimsan Design Flow Chart ( İŞ AKIŞI ) G 03.08.2010 - 0 1 TASARIM ARGE2 0 F 3 GEÇERLİ TEKNİK RESİM LİSTESİ G 20.05.2010 13.10.2010 6 1 TASARIM - ARGE

2 1 T 1 TEKNIK MUDUR GOREV TANIMI G 03.08.2010 - 0 1 TEKNİK MÜDÜRLÜK2 1 T 2 TEKLIF MUHENDISI GOREV TANIMI G 03.08.2010 - 0 1 TEKNİK MÜDÜRLÜK

2 2 42 MÜŞTERİ HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ G 18.05.2010 - 0 1 MÜŞTER HİZMETLERİ

İLGİLİİZLENEBİLİRLİKDOKÜMAN BİLGİSİ

DOKÜMAN ANA TAKİP LİSTESİDOCUMENTS MASTER LIST

Page 7: Quality presentation

SOLUTION SEEKING with PDCASOLUTION SEEKING with PDCA

PROBLEM SOLVING APPROACHPROBLEM SOLVING APPROACH in ELİMSAN in ELİMSANHAS BEEN PENETRATED TO ALL FORMS in USE HAS BEEN PENETRATED TO ALL FORMS in USE

problem çözme tekniğidir:

P

DC

A

TBT YAKLAŞIMIZJ QcV2 YAKLAŞIMI APPROACAPPROACHH

PROBLEM ANALYSIS FORMPROBLEM ANALYSIS FORM CORRECTIVE ACTION FORMCORRECTIVE ACTION FORM

Page 8: Quality presentation

5S DISCIPLINE5S DISCIPLINE

5S RULES APPLIED5S RULES APPLIED ALL PRODUCTIONALL PRODUCTION AREAS AREAS

MEMET BULUT

SERVET KORKMAZ

NECATİ İLHAN

MÜNÜR DÜREN

IN THIS SECTION/ROOM 5S IS BEING APLIED.

RESPONSIBLEADNAN PEHLİVAN

AUDIT RESULTSDATE POINT LEVEL DATE POINT LEVEL

8 Eylül20.Eki

14 1S33 2S

CURRENT LEVEL

1S SEİRİ SINIFLANDIRMA

2S SEİTON DÜZENLEME

3S SEİSO TEMİZLİK

4S SEİKETSU STANDARTLAŞTIRMA

5S SHITSUKE DİSİPLİN

ESPECIALLY in ESPECIALLY in ALL QUALITY AREASALL QUALITY AREAS MONITORING with MONITORING with 5S AUDIT MONTHLY5S AUDIT MONTHLY

and and DISPLAYED the RESULTSDISPLAYED the RESULTS

Page 9: Quality presentation

5S DISCIPLINE5S DISCIPLINE

Page 10: Quality presentation

KAIZEN (SUGGESTION) SYSTEMKAIZEN (SUGGESTION) SYSTEM

EACH WORKERSEACH WORKERS INVOLVES in INVOLVES in BETTER PRODUCTION PROCESSESBETTER PRODUCTION PROCESSES

MONTHLYMONTHLY KAIZEN AWARDING KAIZEN AWARDING CEREMONY with CEREMONY with TOP MANAGEMENTTOP MANAGEMENT

SIRA NO

Önerenin BÖLÜMÜ

TALEP EDEN KİŞİ

TARİH İLGİLİ BÖLÜM TESLİM TARİHİ DÖNÜŞ TARİHİ ÖNERİ TİPİFAALİYET

BİTİŞ TARİHİSONUÇ AÇIKLAMA DURUM

ÖDÜLLENDİRME75 puan ve üstü

FİRMA YER ÜRÜN MODEL HATÖNERİ KONUSU

(PARÇA / RAF / PROSES)TEKRAR

1 ÜRETİM SEMİH AKKAŞ 13.06.2010 TEKNİK MÜDÜRLÜK 13.06.2010 08.09.2010 MALİYET AZALTMA 15.12.2010 UYGUN

Öneri kabule dilmiş olup sadece azot yerine helyum ile kontrol

yapılması uygun bulunmuştur. Bir proje olarak bunun takibi

Kalite-Tek. Müd tarafından yapılmaktadır.

0 60 1 ŞALT MONTAJ KESİCİ TÜPÜ - TÜP BANDI SF6 YERİNE BAŞKA AZOT VEYA HAVA BASARAK KONTROL 0

2 SATINALMA DENİZ EBREM 29.06.2010 SATINALMA 29.06.2010 27.08.2010 TERTİP DÜZEN 27.09.2010 UYGUN Siparişleri yapılıyor 0 10 1 TÜM ÜRETİM EPOXİ BOYA - FORKLİFT LASTİKLERİN BEYAZ OLMASI 0

3 KALİTE MUSTAFA DOĞAN 14.06.2010 TASARIM 14.06.2010 27.08.2010 MALİYET AZALTMA UYGUN Etiket yapılıp, kolun koyulacağı hücre belirlenecek ve sadece 1+1 kol takımı koyulacak .Maddi getiri hesabı yapılacak

0 1METAL CLAD

BANDIMATAL CALD

KOLLAR - METAL CLAD KOLLARIN STANDARTLAŞTIRILMASI 0

4 KALİTE YÜKSEL ÇAKAR 22.06.2010 SATINALMA 22.06.2010 27.08.2010 İŞ SAĞLIĞI 27.08.2010 UYGUN DEĞİL

Akülü çalışma ortamında yedekte forklifin bulunması biri şarj ortamındayken diyeri çalışacağından şirketimiz için uygun

değildir. LPG li forkliflerin insan sağlığına zararı, araştırmalar neticesinde fazla olmadığı, fabrika sahamızında yüksek ve

havadar oluşundan dolayı

0 1 TÜM İMALAT FOKLİFT GAZI - TÜM İMALAT LPG FORKLİFT YERİNE AKÜLÜ KULLANIMI 0

5 KALİTE YÜKSEL ÇAKAR 28.06.2010 TASARIM 28.06.2010 26.10.2010 KALİTE UYGUNTel pozisyonu izolasyon riskinden dolayı yer değiştirilemiyor

ama tel üzerine makaron yapılması planlanacak0 16 1 KESİCİ ÜRETİM BOBİN - KESİCİ ÜRETİM YAY DÜŞÜP, TELİ KOPARIYOR 0

6 KALİTE MUSTAFA DOĞAN 02.07.2010 TASARIM 02.07.2010 08.09.2010 KALİTEteste gelince incelenecek

20/10EKİM AYI KATILIM ÖDÜLÜ 0 40 1

METAL CLAD BANDI

İZOLASYON SEVYESİ

- 0

7 KALİTE MUSTAFA DOĞAN 02.07.2010 ŞALT MONTAJ 02.07.2010 27.08.2010 MALİYET AZALTMA 27.08.2010 UYGUN DEĞİLSatış sonrası köşk içindeki hücrenin çıkarılarak başka bir

sistemde kullanılması ihtimaline karşı etiketlerin konulmasında fayda vardır

0 1MODÜLER HÜCRE

ETİKET - ETİKETLERİN SAYILARININ AZALTILMASI 0

8 KALİTE MUSTAFA DOĞAN 02.07.2010 TASARIM 02.07.2010 08.09.2010 İŞ SAĞLIĞITasarıma iletildi.

İnceleniyorEKİM AYI KATILIM ÖDÜLÜ 0 46 1

MODÜLER HÜCRE

KAPAK - MEKANİK SİSTEMİN KAPAĞA UYGULANMASI 0

9 ÜRETİM TAHSİN SEZER 07.07.2010 TASARIM 07.07.2010 08.09.2010 TASARIMTasarıma iletildi.

İnceleniyor0 1

MODÜLER HÜCRE

MANİVELA - HÜCRE BANDI PİM VE U PARÇANIN KULLANILMASIYLA SORUNUN ÇÖZÜLMESİ 0

10 KALİTE YALÇIN AKYOL 04.08.2010 TASARIM 04.08.2010 27.08.2010 TASARIM 27.08.2010 UYGUN 0 48 1 METAL CLAD METAL CLAD - METAL CLAD ARA POZİSYONDA KAPAMA YAPMASI 0

11 KALİTE MUSTAFA DOĞAN 08.08.2010 TASARIM 13.09.2010 İYİLEŞTİRME EKİM AYI KATILIM ÖDÜLÜ x 1 METAL CLAD METAL CLAD - TEKRAR KAPAMA BUTONU İPTALİ 0

12 KALİTE MUSTAFA DOĞAN 08.08.2010 TASARIM 13.09.2010 MALİYETkol denemesi

01/11EKİM AYI KATILIM ÖDÜLÜ x 55 1 METAL CLAD METAL CLAD - HAREKET İLETİM KOLU KULLLANIMI 0

13 ÜRETİM RIFKI ÖZGÜR 15.09.2010 TASARIM 16.09.2010 25.10.2010 MALİYET 26.11.2010 UYGUN Tasarım bölümü analiz yapacak. 0 1MODÜLER HÜCRE

METAL CLAD - 0

RESULTS RESULTS DISPLAYS in GRAPHICSDISPLAYS in GRAPHICS

ALL KAIZENs ARE ALL KAIZENs ARE NUMBEREDNUMBERED and and FOLLOWED with LISTFOLLOWED with LISTHEDEF/TARGET

Üretim: Çalışan*0,2Diğer: Çalışan *1,0

50 50

29

12 11

62

0 0 0 0

10

0

10

20

30

40

50

60

KALİTE & ÇEVRE ŞALT CİH. ELEKTROTEKNİK ÖN İMALAT TEK. MÜD.TASARIM & ARGE

SATINALMA &AMBAR

SATIŞ &PAZARLAMA

KOMPOZİT PERSONEL ve İK

AYIRICI MON. ÜRETİMPLANLAMA

BETONKÖŞK

HEDEFE ULAŞILDITarget achived

HEDEFİNE DOĞRU İLERLEMEProgress towards target

HİÇ ÖNERİ YAPMIYORNo improvement

ŞİRKET GENELİ : 170Overall companyHedef: 148Target

TEBRİKLER !Congratulations !

Page 11: Quality presentation

WORKER ENRICHMENT SYSTEMWORKER ENRICHMENT SYSTEM

EACH WORKERSEACH WORKERS IMPROVES THEIR SKILLS IMPROVES THEIR SKILLS PER PER PRODUCTION PROCESSESPRODUCTION PROCESSES SYSTEMATICALLY SYSTEMATICALLY

NOT OPERATOR, NOT OPERATOR, CRATFSMANCRATFSMAN

EASY EASY WORKER BACK-UPWORKER BACK-UP

VISUALVISUAL WORKER MANAGEMENT WORKER MANAGEMENT

BETTER BETTER WORKER FLEXIBILITYWORKER FLEXIBILITY

Page 12: Quality presentation

CONTINIOUS TRAININGCONTINIOUS TRAINING

ALL ALL BLUE COLLARSBLUE COLLARS AS WELL AS AS WELL AS WHITE COLLARSWHITE COLLARS ARE BEING TRAINED ARE BEING TRAINED CONTINIOUSLYCONTINIOUSLY

TOTAL QUALITY MANAGEMENTTOTAL QUALITY MANAGEMENT

5S5S DISCIPLINE DISCIPLINE

PROCESS IMPROVEMENT with PROCESS IMPROVEMENT with ISO-9001:2008ISO-9001:2008 QMS QMS

BETTER BETTER INTERNAL AUDITINGINTERNAL AUDITING

PROBLEM SOLVINGPROBLEM SOLVING METHODS METHODS 5why, pareto, fishbone, 4W1H5why, pareto, fishbone, 4W1H

SOLVING APPROACH with SOLVING APPROACH with PDCAPDCA

Some trainings…Some trainings…

2013 planned trainings…2013 planned trainings…

SWIFTING to SWIFTING to LEAN PRODUCTIONLEAN PRODUCTION (TOYOTA Production System) (TOYOTA Production System) GOLDEN KEY - GOLDEN KEY - TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCETOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM) (TPM)

Page 13: Quality presentation

INTERNAL CUSTOMER INTERNAL CUSTOMER SATISFACTIONSATISFACTION

INTERNAL CUSTOMERINTERNAL CUSTOMERCOMPLAINCOMPLAIN

Corrective action request Corrective action request form initiatedform initiated

11

22

33

Corrective actions Corrective actions followed closely with listfollowed closely with list

All countermeasures are All countermeasures are verifid by Quality Dep. and verifid by Quality Dep. and

displayed the results in graphicsdisplayed the results in graphics

CORRECTIVE and PREVENTIVE ACTION SYSTEMCORRECTIVE and PREVENTIVE ACTION SYSTEM

UYGUNSUZLUĞUN TESPİTİ : ÜRÜN/PROSESTEKİ UYGUNSUZLUKLAR KALİTE - ÇEVRE İÇ TETKİKLERİ VERİ ANALİZLERİ

KAİZEN ÇEVRE ŞİKAYETİ / KAZASI

İSTEK YAPAN KİŞİ/BÖLÜM: TARİH

UYGUNSUZLUK TANIMI :

İLGİLİ BÖLÜM

HATANIN ANALİZİ(*):

DÜZELTİCİ / TEKRARI ÖNLEYİCİ FAALİYET :

HATA ENGELLEME SİSTEMİ ve YAYAGINLAŞTIRMA YAPILABİLİRLİĞİNİ TEYİT EDİNİZ

TARİH FORM ADI: FORM NO:

PLANLANAN GERÇEKLEŞEN

FAALİYET SONUCU ve ETKİNLİĞİ :

DF'NİN TEYİT EDİLMESİ :

KAPANIŞ TARİHİ İMZA

Dök.No : 5.0.F.019 Rev : 1 / 24.05.10

NEDEN ?

NEDEN ?

HATA ENGELLEME SİSTEMİ (POKA YOKE)

KÖK NEDEN ANALİZİ YAPILMADAN (5 NEDEN, BALIK KILÇIĞI VB.)

DÜZELTİCİ FAALİYET YAZILMAYACAKTIR.

5 NEDEN ANALİZİ

UYGUNSUZLUK TANIMI İLE İLGİLİ NEDEN OLUŞTUĞUNA DAİR 5 KEZ NEDEN DİYE SORARAK

KÖK NEDENİ TESPİT EDİN !

BALIK KILÇIĞI

4 ANA BAŞLIKTA UYGUNSUZLUĞUN OLASI NEDENLERİNİ ALT BAŞLIK OLARAK YAZIN ! BUNLAR İÇİNDEN SEÇTİĞİNİZ KÖK NEDEN VEYA NEDENLERİ YUVARLAK İÇİNE ALIP, ÖNLEMİNİZİ AŞAĞIYA YAZINIZ !

NEDEN ?

NEDEN ?

NEDEN ?

BU BÖLÜM KALİTE BÖLÜMÜ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

FAALİYET BİTİŞ TARİHİFAALİYETTEN SORUMLU KİŞİ(LER) :(İSİM/BÖLÜM/İMZA)

YAYGINLAŞTIRMA(YOKOTEN)

BENZER PROSES/ÜRÜN

1 HAFTA İÇİNDE FAALİYETİ PLANLAYIP,

DF'Yİ ÖNLEMİ İLE İLETİNİZ.

STANDARTLAŞTIRMA

MÜŞTERİ ŞİKAYETİ

DÜZELTİCİ

FAALİYET SIRA NO :DÜZELTİCİ FAALİYET İSTEĞİ FORMU

MAKİNA

MALZEME

Uygunsuzluk tanımı

İNSAN

METOT

VARYOKVAR

YOK

SIRA NO

Önerenin BÖLÜMÜ

TALEP EDEN KİŞİ

TARİH İLGİLİ BÖLÜM TESLİM TARİHİ DÖNÜŞ TARİHİ ÖNERİ TİPİFAALİYET

BİTİŞ TARİHİSONUÇ AÇIKLAMA DURUM

ÖDÜLLENDİRME75 puan ve üstü

FİRMA YER ÜRÜN MODEL HATÖNERİ KONUSU

(PARÇA / RAF / PROSES)TEKRAR

1 ÜRETİM SEMİH AKKAŞ 13.06.2010 TEKNİK MÜDÜRLÜK 13.06.2010 08.09.2010 MALİYET AZALTMA 15.12.2010 UYGUN

Öneri kabule dilmiş olup sadece azot yerine helyum ile kontrol

yapılması uygun bulunmuştur. Bir proje olarak bunun takibi

Kalite-Tek. Müd tarafından yapılmaktadır.

0 60 1 ŞALT MONTAJ KESİCİ TÜPÜ - TÜP BANDI SF6 YERİNE BAŞKA AZOT VEYA HAVA BASARAK KONTROL 0

2 SATINALMA DENİZ EBREM 29.06.2010 SATINALMA 29.06.2010 27.08.2010 TERTİP DÜZEN 27.09.2010 UYGUN Siparişleri yapılıyor 0 10 1 TÜM ÜRETİM EPOXİ BOYA - FORKLİFT LASTİKLERİN BEYAZ OLMASI 0

3 KALİTE MUSTAFA DOĞAN 14.06.2010 TASARIM 14.06.2010 27.08.2010 MALİYET AZALTMA UYGUN Etiket yapılıp, kolun koyulacağı hücre belirlenecek ve sadece 1+1 kol takımı koyulacak .Maddi getiri hesabı yapılacak

0 1METAL CLAD

BANDIMATAL CALD

KOLLAR - METAL CLAD KOLLARIN STANDARTLAŞTIRILMASI 0

4 KALİTE YÜKSEL ÇAKAR 22.06.2010 SATINALMA 22.06.2010 27.08.2010 İŞ SAĞLIĞI 27.08.2010 UYGUN DEĞİL

Akülü çalışma ortamında yedekte forklifin bulunması biri şarj ortamındayken diyeri çalışacağından şirketimiz için uygun

değildir. LPG li forkliflerin insan sağlığına zararı, araştırmalar neticesinde fazla olmadığı, fabrika sahamızında yüksek ve

havadar oluşundan dolayı

0 1 TÜM İMALAT FOKLİFT GAZI - TÜM İMALAT LPG FORKLİFT YERİNE AKÜLÜ KULLANIMI 0

5 KALİTE YÜKSEL ÇAKAR 28.06.2010 TASARIM 28.06.2010 26.10.2010 KALİTE UYGUNTel pozisyonu izolasyon riskinden dolayı yer değiştirilemiyor

ama tel üzerine makaron yapılması planlanacak0 16 1 KESİCİ ÜRETİM BOBİN - KESİCİ ÜRETİM YAY DÜŞÜP, TELİ KOPARIYOR 0

6 KALİTE MUSTAFA DOĞAN 02.07.2010 TASARIM 02.07.2010 08.09.2010 KALİTEteste gelince incelenecek

20/10EKİM AYI KATILIM ÖDÜLÜ 0 40 1

METAL CLAD BANDI

İZOLASYON SEVYESİ

- 0

7 KALİTE MUSTAFA DOĞAN 02.07.2010 ŞALT MONTAJ 02.07.2010 27.08.2010 MALİYET AZALTMA 27.08.2010 UYGUN DEĞİLSatış sonrası köşk içindeki hücrenin çıkarılarak başka bir

sistemde kullanılması ihtimaline karşı etiketlerin konulmasında fayda vardır

0 1MODÜLER HÜCRE

ETİKET - ETİKETLERİN SAYILARININ AZALTILMASI 0

8 KALİTE MUSTAFA DOĞAN 02.07.2010 TASARIM 02.07.2010 08.09.2010 İŞ SAĞLIĞITasarıma iletildi.

İnceleniyorEKİM AYI KATILIM ÖDÜLÜ 0 46 1

MODÜLER HÜCRE

KAPAK - MEKANİK SİSTEMİN KAPAĞA UYGULANMASI 0

9 ÜRETİM TAHSİN SEZER 07.07.2010 TASARIM 07.07.2010 08.09.2010 TASARIMTasarıma iletildi.

İnceleniyor0 1

MODÜLER HÜCRE

MANİVELA - HÜCRE BANDI PİM VE U PARÇANIN KULLANILMASIYLA SORUNUN ÇÖZÜLMESİ 0

10 KALİTE YALÇIN AKYOL 04.08.2010 TASARIM 04.08.2010 27.08.2010 TASARIM 27.08.2010 UYGUN 0 48 1 METAL CLAD METAL CLAD - METAL CLAD ARA POZİSYONDA KAPAMA YAPMASI 0

11 KALİTE MUSTAFA DOĞAN 08.08.2010 TASARIM 13.09.2010 İYİLEŞTİRME EKİM AYI KATILIM ÖDÜLÜ x 1 METAL CLAD METAL CLAD - TEKRAR KAPAMA BUTONU İPTALİ 0

12 KALİTE MUSTAFA DOĞAN 08.08.2010 TASARIM 13.09.2010 MALİYETkol denemesi

01/11EKİM AYI KATILIM ÖDÜLÜ x 55 1 METAL CLAD METAL CLAD - HAREKET İLETİM KOLU KULLLANIMI 0

13 ÜRETİM RIFKI ÖZGÜR 15.09.2010 TASARIM 16.09.2010 25.10.2010 MALİYET 26.11.2010 UYGUN Tasarım bölümü analiz yapacak. 0 1MODÜLER HÜCRE

METAL CLAD - 0

BÖLÜM BAZINDA DF SAYILARICORRECTION ACTION PER DEPARTMENT

GÜNCELLEME TARİHİ: 13/10/2010(UPDATED AT)

28

21 20

97

4 42 2 1 1

1

3

1 10

5

10

15

20

25

30

Ü.AYIRICI Ü.ÖN İMALAT Ü.ŞALT Ü.ELEKTR. Ü.AYIRICI EPOKSAN KALİTE Ü.ÖN İMALAT Ü.ŞALT BOYAHANE Ü.KESİCİ SATINALMA TASARIM

açıkcevaplanan

FAALİYET CEVAPLAMA ORANI (%)Answered Action Ratio

FAALİYET CEVAPLAMA ORANI (%)Answered Action Ratio

6%

94%

CEVAPLANANclosedAÇIKopen

Page 14: Quality presentation

LEAN MANUFACTURINGLEAN MANUFACTURING

PRODUCTION UNITS DESIGN with RESPECT TO PRODUCTION UNITS DESIGN with RESPECT TO LEAN MANUFACTURINGLEAN MANUFACTURING

ONE PIECEONE PIECE FLOW FLOW FRONTALFRONTAL FEEDING FEEDING PRODUCE with PRODUCE with KANBANKANBAN

Page 15: Quality presentation

IN-PROCESS CONTROL IN-PROCESS CONTROL (jikotei kanketsu)(jikotei kanketsu)

EACH PROCESS EACH PROCESS CONFORMCONFORM ITS WORK with ITS WORK with CONTROL FORM CONTROL FORM based onbased on IN-PROCESS QUALITY PLANs IN-PROCESS QUALITY PLANs

CONTROL FORMS CONTROL FORMS MOVESMOVES with PRODUCT with PRODUCT ALONG the LINEALONG the LINE

Tarih:

Tip:

1-) Genel Tip Kontrolleri Kontrol Yapan

SONUÇ Uygunsuzsa alınacak önlem

1 - Üretim formuna göre ürün tip kontrolü.

2 - Teknik değer etiketinin kontrolü.

3 - Müşteri özel isteklerinin kontrolü.

4 - Anma geriliminin kontrolü. (Şase uygunluğu)

5 Anma akımının kontrolü. (Kutup kontrolü)

6 - Mekanizma ve kutup bağlantı noktalarının kontrolü.

2-) Mekanizma Grubu Kontrolü Kontrol Yapan

SONUÇ Uygunsuzsa alınacak önlem

1 - Civata ve parçaların bağlantılarının düzgün olması

2 Segmanların kontrolü

3 Mekanizma kapama yaylarının akım değerine uygun olması

4 Mekanik kilitin işleyiş kontrolü

5 S1 sivicinin bağlantılarının kontrolü

6 Redüktör grubunun bağlantılarının kontrolü

7 Buton bağlantıların doğru ve düzgün olması

8 - Kullanılan parçaların görsel uygunluğunun kontrolü

9 - Hareketli yerlerdeki yağlamanın kontrolü

3-) Motor-Bobin Grubu Kontrolü Kontrol Yapan

SONUÇ Uygunsuzsa alınacak önlem

1 - Ürün takip kartına göre motor bobin değerlerinin kontrolü

2 Açma ve kapama bobin ayarlarının kontrolü

3 Stoper ayarlarının yapılması

4 Tesisat üzerindeki işaret ve etiketlemelerin kontrolü

5 Numaratörün kontrolü

6 Yay kurulu yay boşta saçlarının düzgün çalıştığının görülmesi

7 Hareket sonu şalteri ve şalter kolu bağlantılarının kontrolü

8 - Hareket iletim kolu ,diğer parçalardaki pim ve kopilyaların kontrolü

Uygunsuzsa alınacak önlemler: O Uygun

X Uygun Değil

X Tamir sonrası Uygun

Dök.No : 4.1.F.001 Rev : 1 / 20.10.10

Seri No:

KESİCİ YERİNDE KALİTE* FORMU

Sipariş No:

Düzeltici faaliyet açılabilir (5.0.F.019)Red, hurda veya tamir olabilir (5.0.F38)(*) YERİNDE KALİTE = JIKOTEİ KANKETSU Hatalı parça üretmemek ve bir sonraki prosese hatalı parça göndermemek

Dök.No : 5.3.F.006 Rev : 0 / 01.01.2010

M8: 41 Nm

M6 :13 Nm M8:41 Nm

100% ÜRETİM

X

1 / GÜN ÜRETİM

XProjeye uygun takılmalı

VARDİYA BAŞI

GÖZLE

GÖZLE

QL TORKM10: 58 Nm

12 adet cıvata takılmalı, takıldığına dair işaretlenmeli

13Ana bara montajı

(Buşing sabit kontağı)

M6 :13 Nm M8:41 Nm M12: 75 Nm

Kablo doğruluğu

13 ad cıvata, 4 ad segman, 2 ad kopilya, 4 ad yarıklı pim takılı

olmalı, takıldığına dair işaret olmalı

Tüm kablolar yüzüklü ve numaralı olmalı

FONKSİYONEL Civata sıkma

12 adet cıvata takılmalı, takıldığına dair işaretlenmeli

M8: 41 Nm M10: 58 NmM16: 35 Nm

2 adet cıvata takılmalı, takıldığına dair işaretlenmeli X

X O

12 ÜRETİM

O

GÖRSEL Kablo kontrolü

GÖRSEL

1 / GÜN ÜRETİM

100% ÜRETİM

O

100% ÜRETİM X

ÜRETİM100%

X O

O

X O

O

O

X O

1 / GÜN ÜRETİM

QL TORK

ÜRETİM X

VARDİYA BAŞI 1 / GÜN ÜRETİM

VARDİYA BAŞI4.5.F.004 METAL CLAD Tork

Kontrol Formu

X O

X O

4.5.F.004 METAL CLAD Tork Kontrol Formu

4.5.F.004 METAL CLAD Tork Kontrol Formu

4.5.F.004 METAL CLAD Tork Kontrol Formu

4.5.F.004 METAL CLAD Tork Kontrol Formu

ÜST AMİRİNE BİLDİRME

14 Akım trafosu bara montajı

4.5.F.004 METAL CLAD Tork Kontrol Formu

GÖZLEGÖRSELCivata sıkma ve

temas yeri12 ad. civata (bara) M12:75 Nm12 ad. civata (trafo) M12:35 Nm.

FONKSİYONEL Civata sıkma M10: 58 Nm QL TORK

FONKSİYONEL Civata sıkma

GÖRSELCivata sıkma ve

temas yeri

GÖZLE X O 100% ÜRETİM

GÖZLE 100% O X

Segman bağlantıları ve cıvata sıkma

11Topraklama hereket mili

bağlantısı

FONKSİYONEL Civata sıkma

GÖRSEL Civata sıkma10Toprak ayırıcı topraklama bara

bağlantısı

FONKSİYONEL Civata sıkma

9 Sabit kontak-mesnet bağlantısı

Buşing montajı

GÖRSEL Civata sıkma

FONKSİYONEL Civata sıkma

13 adet cıvata takılmalı, takıldığına dair işaretlenmeli

8 Topraklama devresi civataları GÖRSEL Civata sıkma

7Topraklama bıçağı topraklama

barası

Trafo montajı

1 Topraklama bara montajı

2

GÖRSEL

BOYUTSAL

6 Toprak ayırıcı montajı

Mastara uygun olmalı

Mesnet içi toz, kir, yağ olmamalıYüzeyde delik, çatlak olmamalı

FONKSİYONEL Civata sıkma M10:58 Nm

civata yüksekliği 4 mm

Tip Testi

Metal Clad

/ 2

Mesnet kontrol

SEMBOLLER

1

Buşing içi toz, kir, yağ olmamalıYüzeyde delik, çatlak olmamalı

Tam sıkılı olmalı, gevşek, eksik olmamalı

GÖZLE

ÇEVRE

O

TEK.

ŞALT

POKA YOKE

GÜVENLİK

ÜRETİMGÖRSEL Buşing kontrol

100%GÖZLEGÖRSEL Cıvata sıkma

100%

XÜRETİM

SORUMLUİŞÇİ

KONTROL DÖKÜMANIBÖLÜM

ONAYLAYAN

Erkan YILMAZKalite Proses Sorumlusu

Taner KUZUKalite Güvence ve Çevre Müdürü

DEĞİŞİKLİK NO DEĞİŞİKLİK TARİHİ

DEĞİŞİKLİK KAYDI HAZIRLAYAN

100% XÜRETİM

100% ÜRETİM X

100% ÜRETİM

GÖRSELTip / Kalıp

EtiketTipi ve etiketi doğru, kalıpları aynı

olmalıÜretim kartına göre GÖZLE

GÖZLE

5Toprak ayırıcı kontağı

baskı yayı montajıMastar no: 1 GÖZLE

3 Mesnet montajı

4

ÜRETİM

GÖZLE

GÖZLE

ÜRETİM

ÜRETİM

100% ÜRETİM

100%

QL TORK

QL TORK

100%

100%

VARDİYA BAŞI 1 / GÜN

QL TORK VARDİYA BAŞI

GÖZLE

GÖRSELGerilim bölücü

mesnetMesnet içi toz, kir, yağ olmamalı GÖZLE

GÖZLEGÖRSEL Civata sıkma5 adet cıvata takılmalı, takıldığına

dair işaretlenmeli

Proses adı Çizim, Fotoğraf

MakineAparat、J ig

SEMBOLYÖNTEMKontrol maddesi Kontrol Noktası

KONTROL İÇERİĞİSTANDART SIKLIK

REGULASYON

YÖNETME

XO

KONTROL ETME

MÜDAHALE

AN.DUR. İNCELEME

NOKRİTER ZAMAN

HAT ADI

MODEL

SAYFA

TEST PLANIRutin Test

Proses içi

ANORMAL DURUMSOR. MÜD.

X

O X

O

X O

O

X O

X O

O

VARDİYA BAŞI 1 / GÜN ÜRETİM

Kablolama

16Perde ve hareket sistemi

montajıGÖRSEL

Perde montajı ve yağlama

Sürtünme, takılma olmamalıYağlama talimata uygun olmalı

Gres: 9502 GÖZLE 100% ÜRETİM X O

VARDİYA BAŞI 1 / GÜN ÜRETİM X O 4.5.F.004 METAL CLAD Tork Kontrol Formu

15 Kablo giriş bağlantısı 100% ÜRETİM X O

FONKSİYONEL Civata sıkma M10: 58 Nm QL TORK

Tam sıkılmalı .Pul, yaylı rondela, düz somun yada pul, düz

rondela, emniyetli somun kombinasyonu kullanılmalı.

GÖRSELCivata sıkma ve

temas yeri1250 A: 12 ad. Cıvata M8:41 Nm2500 A: 24 ad. Cıvata M8: 41 Nm

GÖZLE

QL TORK

VARDİYA BAŞI 1 / GÜN ÜRETİM X O 4.5.F.004 METAL CLAD Tork Kontrol Formu

4.5.T.022 Perde Manivela Talimatı

P/Y R

S

E

P/Y

S

S

P/Y

S

S

P/Y

P/Y

P/Y

S

S

P/Y

S

P/Y

S

P/Y

STANDARTLAR

GÖRSEL

KONTROL ( 1 / hafta)

TARİH NOGÖRSELDÜZELTİCİ FAALİYET

DURUMKONTROL

EDENTARİH NO GÖRSEL

BOYUTSAL

DÜZELTİCİ FAALİYET

DURUMKONTROL

EDEN

XX

Uygunsuzsa alınacak önlemler: Düzeltici faaliyet açılabilir (5.0.F.019)Red, hurda veya tamir olabilir (5.0.F38)Dök.No : 4.3.F.003 Rev : 0 / 01.01.2010

MASTAR PARAMETRE

PROSES GÜVENCE FORMU 1/ 2HAT

HÜCRE

MASTAR PARAMETRE

Etiket okunmalı, kırık, gevşek, yamuk olmamalı GÖRSEL Şartlandırıcı

M1 M2 M3 BOYUTSAL (mm)

7-8 bar---- ----

MASTAR PARAMETRE

BOYUTSAL

(mm) 4

BOYUTSAL

Uygun Değil ONAYLAYAN

Tamir sonrası uygun ÜRETİM KALİTE

Uygun

ÜRETİM MÜDÜRÜ KALİTE MÜDÜRÜ

In-process In-process control formcontrol form

Page 16: Quality presentation

MANAGEMENT BY TARGETS MANAGEMENT BY TARGETS (hoshin kanri)(hoshin kanri)

EACH DEPARTMENTS ASSES with ITS EACH DEPARTMENTS ASSES with ITS TARGETSTARGETS

DEPARTMENT TARGETSDEPARTMENT TARGETS DEFINED DEFINEDBy By TOP MANAGEMENTTOP MANAGEMENT

REGULARELY REGULARELY FOLLOWEDFOLLOWED with with GRAPHICSGRAPHICS

Page 17: Quality presentation

LOSS MONITORING with LOSS MONITORING with PARETOPARETO

NON-QUALITY COST SUCH AS:NON-QUALITY COST SUCH AS: RECEIVING CONTROLRECEIVING CONTROL TEST CONTROLTEST CONTROL FINAL CONTROLFINAL CONTROL CUSTOMER COMPLAINSCUSTOMER COMPLAINS ALL FOLLOWED with ALL FOLLOWED with PARETOPARETO and FOCUSED on and FOCUSED on MOST PROBLEMATIC ISSUE MOST PROBLEMATIC ISSUE FIRSTFIRST forfor EFFECTIVE IMPROVEMENTS EFFECTIVE IMPROVEMENTS

RECEIVING RECEIVING INSPECTIONINSPECTION

FİRMA ADI: HATA ADI Adet Yüzde Toplam YüzdeİRFANLI OTOMAT (10249) METRİK 8 TÜP TESPİT SOMUNU 5000 24 24AŞOĞLU AJANS (26165) TEST EDİLMİŞTİR ETİKETİ 4650 23 47SADDİ ALKAN (00851) KAPAMA YAYI İÇ-DIŞ LAMASI 2418 12 59MAKTEL MAKİNA (00155) KİLİTLEME MANDALI YAYI 1210 6 65HAYATİ YEL (11379) LALE KONTAK DİLİMİ 1200 6 70SUNAY AYHAN (00127) AÇTIRMA TIRNAĞI HAMİLİ PİMİ 1135 6 76YILMAZ YAY (26457) ÇEKME YAYI 1020 5 81MATEM MAKİNA (40217) LVTA TERMİNALİ 1000 5 86AŞOĞLU AJANS (16697) ŞARTNAME ETİKETİ 1000 5 91HAYATİ YEL (08057) LALE KONTAK 800 4 95F.K.YAĞMURLU (12697) KİLİTLEME MANDALI 618 3 98MAT TEKNİK (07025) SABİT KONTAK BAĞLANTI YÜKSÜĞÜ 508 2 100

TOPLAM 20559 100

2010 YILI İLK ÜÇ AY TEDARİKCİ HATA LİSTESİ VE PARETOSU

5000

4650

2418

1210 1200 11351020 1000 1000

800

618508

24

47

59

65

70

76

81

86

91

95

98100

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Adet

Toplam Yüzde

MODÜLER HÜCRE 2010 YILI EYLÜL AYI RUTİN TEST HATA DAĞILIMI

64

33 33

29

25

1716

13

11 11

98 8

76 6 6 6

5 5

3 3 32 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

19

28

38

46

54

59

63

67

70

74

76

79

81

8385

8788

9092

9394

9596 96 97 97 98 98 99 99 99 99 100 100

0

10

20

30

40

50

60

70

EL7 - EL16 - EL9 - EL11 - EL5 - EL10 - EL4 - ME4 - EL6 - ME2 - EL15 - EL3 - KP6 - EL17 - ME15-

EM1 - EL14 - KP3 - EM4 - ME18-

KP2 - ME10-

ME6 - ME7 - ME22-

EL8 - ME16-

EL1 - ME9 - EL2 - ME17-

ME8 - KP1 - ME13-

0

20

40

60

80

100

120

Seri 2

Seri 1

TEST CONTROLTEST CONTROL CUSTOMER COMPLAINCUSTOMER COMPLAIN

Page 18: Quality presentation

CUSTOMER CUSTOMER SATISFACTIONSATISFACTION

Customer Customer ComplainComplain

Complains are entered Complains are entered into into Follow-up listFollow-up list

11

22

Every complain fill intoEvery complain fill intothe the formform and and issueissue

33Actions followed by Actions followed by QualityQuality Dep. closely and displayed Dep. closely and displayed

the results in graphicsthe results in graphics

CUSTOMER SATISFACTION SYSTEMCUSTOMER SATISFACTION SYSTEM

SEVİYELERİNE GÖRE ŞİKAYET ADETLERİCOMPLAIN QUANTITY PER STATUS

GÜNCELLEME TARİHİ: 19/10/2010(UPDATED AT)

Page 19: Quality presentation

CUSTOMER CUSTOMER

SATISFACTIONSATISFACTION

Customer Customer ConveyConvey

Complain and suggestionsComplain and suggestionsCollected through formCollected through form

1122 All conveys are analysed All conveys are analysed

with reportwith report

33

CUSTOMER CONVEY FOLLOW UPCUSTOMER CONVEY FOLLOW UP

Feedback to customerFeedback to customer

TEKLİF AŞAMASIKötü - Çok

Kötü

1 - İlgili Kişiye Ulaşabilme 0

2 - Teknik Desteğin Yeterliliği 0

3 - Sorulara Cevap Alabilme 0

4 - Teklifin Cevaplanma Süresi 1

5 - Teklif Bilgilerinin Açıklığı 0

Toplam 1

6 - Teslim Süresi 1

Toplam 2

10 - Teslim Süresine Uyma 2

11 - Teslim Şekli 1

12 - Ambalajlama 0

Toplam 3

No

4 Teklif Aşaması Teklifin Cevaplanma Süresi EMTA [email protected] BİLDİRİLDİ

10 Sevkiyat Aşaması Teslim Süresine Uyma EMTA [email protected] BİLDİRİLDİ

32 Elimsan Genel Elimsan'ın Yabancı Markalara EMTA [email protected] BİLDİRİLDİ

22 Servis Arıza/Bakım/Onarım Talebinin EKSAN EN. [email protected] BİLDİRİLDİ

26 Servis Yedek Parça Temini EKSAN EN. [email protected] BİLDİRİLDİ

6 Sipariş Aşaması Teslim Süresi KAYA MÜH. [email protected] BİLDİRİLDİ

10 Sevkiyat Aşaması Teslim Süresine Uyma KAYA MÜH. [email protected] BİLDİRİLDİ

17 - Ürünlerin Kullanım Kolaylığı 0 25 Servis Servis Hizmetlerinin yeterliliği MODERN KAR. [email protected] BİLDİRİLDİ

18 - Marka Güvenilirliği 0 9 Sipariş Aşaması Sipariş ile ilgili Değişiklik MODERN KAR. [email protected] BİLDİRİLDİ

Toplam 0 10 Sevkiyat Aşaması Teslim Süresine Uyma MODERN KAR. [email protected] BİLDİRİLDİ

19 - İlgili Kişiye Ulaşabilme 0

20 - İlgili Kişinin Yeterliliği 0 AR ELEKTRİK İLETİLDİ

21 - Telefonda Verilen Hizmet Kalitesi 0 GÖKAĞAÇ İLETİLDİ

AYKON İLETİLDİ

ELTE İLETİLDİ

24 - Servis Personelinin Yeterliliği 0

25 - Servis Hizmetlerinin Kalitesi 1

26 - Yedek Parça Temini 1

Toplam 3

27 - Ürünlerin Taşıma Kolaylığı 0

28 - Ürünlerin Montaj Kolaylığı 0

29 - Ürünlerin Bakım / Onarım Kolaylığı 0

Toplam 0

31 - Elimsan'ın Tavsiye Edilebilirliği 0

Toplam 1

34 - Personelin Teknik Bilgisi ve Yeterliliği 0

35 - Personelin Müşteriye Yaklaşımı 0 2 kalite hedefi de ulaşılmıştır.36 - Personelin Sizinle İletişim Kabiliyeti 0

37 - Alternatif Teklif Sunma Becerisi 0

Toplam 0

HEDEF GEÇİLMİŞTİR.

KALİTE HEDEFLERİNİN TAKİBİ

YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ FAALİYET

Müşteri şikayetlerine konu olan tüm ana başlıklarda önlemler zaten alınmaya başlandığı için düzeltici faaliyet yeniden açılmadı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Anket sonuçları değerlendirmesi

En az % 85 88

DEĞERLENDİRME

MÜŞTERİDEN GERİ BİLDİRİM

Anket doldurulması En az 30 ad/ yıl 27+5=32 ad HEDEF GEÇİLMİŞTİR.

SİPARİŞ AŞAMASI

SATIŞ PERSONELİ

ELİMSAN GENEL

SAHA İŞLEMLERİ

SERVİS

7 - Standart Dışı Taleplerinizin Karşılanması

8 - Standart Dışı Taleplerinizin Cevaplanma Süresi

9 - Sipariş ile ilgili Değişiklik İsteklerinizin Karşılanması

23 - Servis Personelinin Sahaya İntikal Süresi

14 - Ürün Performansı (Fonksiyonelliği)

KALİTE HEDEFİ KRİTER MEVCUT

YAZILAN ÖNERİLER

Beton Köşk kapı problemi

Beton Köşk çatısı izolasyon problemi

Yeni ürün talebi (Gaz yalıtımlı hücre)

0

0

1

AMAÇ

0

1

0

2011 yılında Satış bölümünü ve faaliyetlerinin performansını iyileştirilmiş kalite hedefleri ile takip etmeye devam edeceğiz

ÜRÜN

SEVKİYAT AŞAMASI

30 - Elimsan'daki Gelişmelerin Takip Edilebilme Kolaylığı

32 - D33 Göre Durumu

13 - Ürün Kalitesi (Sağlamlık ve Dayanıklılık)

22 - Arıza/Bakım/Onarım Talebinin Cevaplanma Süresi

33 - Elimsan'ın Yerli Markalara Göre Durumu

0

015 - Ürünlerin Estetik Görüntüsü (Tasarımı)

16 - Gönderilen Belgelerin Yeterliliği (Kullanım Kitapçığı vb.)

0

0

0

1

ALT BAŞLIKANA BAŞLIK

ŞİKAYET GENEL ANALİZİ

İletişim problemi

E-POSTA DURUMFİRMA ADI

YURT-İÇİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRME RAPORU/2010Domestic Market Customer Satisfaction Assessment Report

Sevkiyat Aşaması; 3

Servis; 3

Sipariş Aşaması; 2

Teklif Aşaması; 1

Elimsan Genel; 1

%

Page 20: Quality presentation

Based on production unit for Based on production unit for CB and LBSCB and LBS,,Samples are taken Samples are taken randomlyrandomly and tested with and tested with QA-R&D teamQA-R&D team

11

22

SUSTAINABLE QUALITYSUSTAINABLE QUALITY

Results are investigated andResults are investigated andfinalized in finalized in KAİZEN mannerKAİZEN manner

Follow up listFollow up list

Durability test record formDurability test record form

Special durability test caseSpecial durability test case(Our Laboratory*(Our Laboratory* has just entitled for durability has just entitled for durability

test as well from test as well from TURKAKTURKAK(*) Lightning impulse, Temperature rise test, (*) Lightning impulse, Temperature rise test,

Partial discharge, Power frequency is already in our scope Partial discharge, Power frequency is already in our scope since 2008since 2008 , ,

Page 21: Quality presentation

Switchgear Equipments &Switchgear Equipments &Electromechanical Industry and Trade Inc.Electromechanical Industry and Trade Inc.

IMPROVEMENTS in FIGURES’2012IMPROVEMENTS in FIGURES’2012

Prepared by Prepared by Quality Ass. and Env. ManagerQuality Ass. and Env. ManagerTaner KUZU – 11/08/2011Taner KUZU – 11/08/2011

Page 22: Quality presentation

SUGGESTION SUGGESTION SYSTEMSYSTEM

Kick off:Kick off:Suggestion system initiated at 01/08/2010 Suggestion system initiated at 01/08/2010

Target and current figures:Target and current figures: Kaizen target Accepted KaizenKaizen target Accepted Kaizen Status Status

20102010 140 140 301 301 Doubled the target Doubled the target20112011 220220 276 Target reached 276 Target reached20122012 190 173 Almost reached190 173 Almost reached

ITEMITEM PROFITPROFIT PICTURESPICTURESCOST: COST: 1.2801.280 K$ profit K$ profit

SCRAP:SCRAP: %39%39 scrap down in two parts scrap down in two parts

PRODUCTIVITY:PRODUCTIVITY: 204204 min. faster production min. faster production

QUALITY:QUALITY: 135135 quality kaizen implemented quality kaizen implemented

WORK SAFETY:WORK SAFETY: 5959 kaizen implemented kaizen implemented

WORKER HEALTH: WORKER HEALTH: 3333 kaizen implemented kaizen implemented

KAIZENKAIZEN

Page 23: Quality presentation

SUPPLIER SUPPLIER IMPROVEMENTIMPROVEMENT

Kick off:Kick off:Supplier QUALITY SYSTEM AUDIT initiated at 10/05/2010Supplier QUALITY SYSTEM AUDIT initiated at 10/05/2010

Target and current figures:Target and current figures:2010: 72010: 72011: 38 suppliers audited2011: 38 suppliers audited in terms of in terms of product, process, delivery product, process, delivery

assurance assurance and quality systemand quality system with 4 pages assessment formwith 4 pages assessment form

Payback:Payback:Reject Ratio decresed Reject Ratio decresed 6 times6 times in 1 yearin 1 year

Monitoring the Monitoring the supplier performance supplier performance

with with PARETOPARETO..

Defining the suppliers Defining the suppliers that should be improved that should be improved

and planning the visitand planning the visit

With With full collaboration of supplierfull collaboration of supplier, ''To do list'' for , ''To do list'' for improvements is summarized during the audit.improvements is summarized during the audit.

GENCHIGENCHIGENBUTSUGENBUTSU

Page 24: Quality presentation

81

77

57

47

3331

28

25

21 20

15

12

9 9 9 9 9 8 87 7 7

5 4 4 3 3 3 3 3 3

14

28

38

46

52

57

62

66

70

7476

7880

8183

8586

8889

90 9193 94 94 95 95 96 96 97 98 98

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

ME2 - EL7 - EL5 - EL4 - EL6 - EL11 - EL9 - EL16 - EL10 - EL3 - EL17 - EL2 - ME15 - ME6 - ME4 - KP3 - EL13 - EL14 - EL15 - ME7 - KP6 - EM4 - ME22 - ME14 - ME11 - ME10 - EL1 - ME12 - ME8 - KP1 - ME18 -0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Seri 2

Seri 1

7 6 5 5 4 4 4 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1218

28

37

44

51

57

63

69

75

7982

8485

8788

9091

9394

9697

99100

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

EL11

ME22

ME7

EL3 EL6

ME18

ME15

ME5

ME8

KP3 EL9

EL13EL16

EL15EL1

EM4

ME10

EL10EL17

ME9

ME6

ME14

EM1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Seri 2

Seri 1

PROCESSPROCESSCONTROLCONTROL

Kick off:Kick off:Process control initiated at 01/01/2011 for all units Process control initiated at 01/01/2011 for all units

Target and current figures:Target and current figures:Decrease the product failures and improve the process qualityDecrease the product failures and improve the process quality

Final control defectFinal control defect that flows out from that flows out from process failuresprocess failuresPayback:Payback:Process failures for Metal Enclosed Switchgears decresed Process failures for Metal Enclosed Switchgears decresed 8 times8 times in 6 in 6

monthsmonths. .

DECEMBER 2010DECEMBER 2010 JULY 2012JULY 2012

JIKOTEIJIKOTEIKANKETSUKANKETSU

Page 25: Quality presentation

PROCESSPROCESSCONTROLCONTROL

JIKOTEIJIKOTEIKANKETSUKANKETSU

SWITCHGEARSWITCHGEAR

CIRCUIT BREAKERCIRCUIT BREAKER

Page 26: Quality presentation

DEFECT FREE DEFECT FREE PRODUCTPRODUCT

Kick off:Kick off:Zero Defect Product project initiated at 01/05/2010 for all units. Zero Defect Product project initiated at 01/05/2010 for all units.

Target and current activities:Target and current activities:Produce defect free product at the level of %80 minimum.Produce defect free product at the level of %80 minimum.

Payback:Payback:Average defect free product ratio Average defect free product ratio increased increased 2 times2 times, from %45 to %90., from %45 to %90.Now 9 product out of 10 is Now 9 product out of 10 is DEFECT FREEDEFECT FREE

ZEROZERODEFECTDEFECT

Daily monitoring the Daily monitoring the line performance line performance with with GRAPHICSGRAPHICS..

Regular Regular preventive activity meetings between quality between quality

and production teamand production team

Page 27: Quality presentation

COST COST EFFICIENCYEFFICIENCY

Kick off:Kick off:Since February’2010, epoxy process problems have been taken intoSince February’2010, epoxy process problems have been taken intoconsideration with consideration with PDCA problem solving methodology. problem solving methodology.

Target and current activities:Target and current activities:2011 Second half %5 and reached after improving process and 2011 Second half %5 and reached after improving process and

initiating oneinitiating onePOKA YOKEPOKA YOKE solution in the line. solution in the line.

Payback:Payback:Average Average 45,5 K$45,5 K$ scrap cost down. scrap cost down. (Gain SF6 gases, disassambling cost, (Gain SF6 gases, disassambling cost,

epoxy tube)epoxy tube)

SCRAP SCRAP IMPROVEMENTIMPROVEMENT

POKA YOKE INITIATEDPOKA YOKE INITIATEDIf the resistance in the mould broken, If the resistance in the mould broken,

system automatically detectssystem automatically detects

Page 28: Quality presentation

Focus on the Focus on the BESTBEST as a as a TEAMTEAM